張文彬,于義保
(中國石油吉林石化公司煉油廠,吉林吉林 132021;2.中糧生化能源(公主嶺)有限公司,吉林公主嶺 136100)
火車大鶴管裝車是大型石化企業(yè)應用的一項技術,有自動化水平高、便于集中控制、裝車精度和效率高、工人勞動強度低等特點。但是,由于大鶴管設備成本高、技術要求高,控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和控制精度顯得十分重要。多年來,吉林石化煉油廠不斷改進大鶴管定量裝車技術,突破了裝車過程中的許多技術瓶頸。
爬車部分的常見故障有推輪臂不張開、擋輪掉落、爬車掉道、鶴管不反彈等,原因主要是設備結構不合理、應用技術落后、運行程序復雜等。
(1)爬車推輪臂變形、推輪臂支撐架變形、推輪臂滑道內有雜物以及牽引機構故障:小付車不前行,鋼絲繩磨損或斷裂;尤其到了雨季、冬季,摩擦力較小,導致爬車推輪臂不張開。
(2)牽引機構的牽引力方向與爬車軌道中心線不同軸,導致爬車受力偏移。如:減速機、鏈輪、張緊輪不在爬車軌道的中心線上;拖輪與爬車軌道的中心線不垂直,導致鏈條運行偏移;2個推輪臂張開的角度不同;推輪、走輪的大小、結構或磨損的程度不一樣;爬車2個小軌道的水平度、垂直度不一樣。
(3)爬車經常掉道的原因有:擋輪掉下導致爬車側滑、掉道;爬車推輪臂沒有完全張開,推輪臂支撐到火車輪上而掉道;軌道局部變形,兩軌道之間的距離變大;爬車走輪及支撐架結構不合理。
(1)更換變形的推輪臂、推輪臂支撐架;在推輪臂和推輪臂支撐架之間經常加注潤滑脂,這樣不僅減少了摩擦,而且在冬季雪水落到爬車上不會結冰、砂子等雜物也不容易把推輪臂掩死;增加推輪臂和推輪臂支撐架之間的間隙;在推輪臂和推輪臂支撐架之間加銅墊減少接觸面積;經常更換磨損的鋼絲繩或及時調整鋼絲繩的松緊度,增設走輪止動調節(jié)器來增大摩擦。
(2)調整減速機、鏈輪、張緊輪的位置,使它們在爬車軌道的中心線上(圖1);調整拖輪位置,使拖輪與爬車軌道的中心線垂直;調整推輪臂支撐架的位置,使推輪臂張開角度相同;經常更換推輪、走輪,使大小、結構一樣;及時更換變形的小軌道,調整爬車2個小軌道的水平度、垂直度(圖 2)。
(3)改變爬車走輪支撐架結構,擋輪外移并且2個擋輪的間距大于2個走輪間距2 mm,這樣銅擋輪先接觸小軌道,減少走輪與小軌道之間的摩擦,防止產生火花。擋輪外移后容易觀察擋輪的運行情況而且結構改變后很難掉落,這樣爬車就不容易掉道;改變走輪支撐架結構,把走輪兩側加上10 mm的沿,這樣即使擋輪掉落爬車也不會掉道(圖3)經過對推輪臂和推輪臂支撐架的改造,推輪臂很少不張開,爬車也很少掉道(圖4)。
圖1 走輪止動調節(jié)器示意
圖2 新型可調節(jié)鏈輪支架
圖3 新型爬車走輪、擋輪
改造后爬車經過一個冬季的運行沒有發(fā)生過掉道和推輪臂不張開的情況,經濟效益明顯:改造前每月要更換擋輪20多個,每個擋輪800多元;改造后每年更換不到10個,每年可節(jié)約費用近20萬元,維護工作量大幅下降。
圖4 新型推輪臂
減速機、鏈輪、張緊輪、傳動鏈條、大齒輪等以前沒有使用防凍型潤滑油(脂)到了冬季易變質,影響設備使用壽命。研究后決定更換油脂牌號,保證設備冬季潤滑。同時對傳動軸進行了優(yōu)化,利于油膜形成,提高設備潤滑性能。這樣,在不拆卸設備的情況下,就可以通過加注潤滑脂或用油槽噴射潤滑油的方式來潤滑設備(圖5)。
圖5 新型輪軸
改造前,爬車的前進和后退都是由操作工監(jiān)視,既增加了員工的勞動強度也存在一定安全隱患。在爬車上增設了監(jiān)視系統(tǒng)后,減少了操作工的工作量,同時也保證了爬車的運行安全(圖6)。
圖6 爬車監(jiān)視系統(tǒng)
原輸油管為旋轉體式,容易泄漏而且價格很高。后改為金屬軟管式,價格降低了,但是由于軟管支架設計不合理經常發(fā)生軟管損壞現(xiàn)象。研究設計出新型支架,解決了支架容易損壞的問題,每年平均節(jié)省費用5.5萬元(圖7)。
圖7 自重傳動式密封蓋
內液壓鶴管原先需要觸底反彈才能裝車,由于頻發(fā)故障,經常裝不了車。為此,取消反彈,實現(xiàn)連續(xù)裝車。采用磁通量的微弱變化,經信號放大器,濾波電路來實現(xiàn)鶴管位置取樣點。大鶴管反彈消除控制方案主要由電源濾波器、活塞到位電磁傳感器、信號轉換模塊、PLC輸入輸出模塊、液壓泄壓閥控制模塊組成。當大鶴管下降到罐車設定的底部位置時,活塞到電磁位置傳感器,檢測到活塞到位的磁通變化信號,經電源濾波器—信號放大轉換器—PLC判斷輸出信號—液壓泄流閥打開—液壓系統(tǒng)泄壓,大鶴管到達一個指定的加油位置停止。
液位報警采用過很多型式,有電容式、外嵌光纖式等,效果都不理想?,F(xiàn)在改為內嵌光纖式:內置(探頭設定在升降管內部,不易受外界影響)江纖傳感液位監(jiān)控儀,每套光纖配置了4個檢測點,同時升降管外部增設了平壓管,使平壓管內液面與油罐車液面在同一水平而,確保每種型號油罐車液面準確,并將信號準確發(fā)送到控制室。
靜電接地原先采用過破漆式、磁吸附式、聲光報警式,都沒有從根本上解決不懸掛靜電接地就不能裝車的問題。現(xiàn)在采用多回路靜電接地報警器,不懸掛靜電接地系統(tǒng)裝車閥門就打不開,防止由靜電產生的著火爆炸事故,保證了裝車安全。
采用膜法回收技術對汽油裝車進行油氣回收(圖8)。密閉裝車避免了油氣污染環(huán)境,避免了油氣聚集引起爆炸。每年回收油氣大約800多萬元。
除了上述改進之外,還對其他裝置進行了優(yōu)化,如汽油裝車閥門密封形式,由氟橡膠密封、硬密封等改用電液閥;密封蓋由原先的液壓傳動方式改為自重傳動式,實現(xiàn)了密閉裝車及長期穩(wěn)定運行。通過改造,保證了油品裝車及時、安全環(huán)保、平穩(wěn)高效、長周期運行,實現(xiàn)了裝車本質安全。
圖8 膜回收裝置
[1]張長花,翟秀艷,張國慶,等.火車裝車大鶴管控制系統(tǒng)[J].中國化工貿易,2011(8):172-175.
[2]王曉嶺.大鶴管裝車在石化公司應用[J].內蒙古科技與經濟,2011(15):73-74.
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