李承靖,袁 偉,楊 波,李 陽,王政煒,劉 琦,蘇會忠,李 鑫
(中國工程物理研究院化工材料研究所,四川綿陽 621900)
循環(huán)水浴器是化工行業(yè)科研生產(chǎn)的重要溫控設(shè)備,廣泛用于各種涉及溫度精確控制的場合。在化工制藥領(lǐng)域,越來越多的實(shí)驗(yàn)要求水浴能夠按照一定的程序升溫、降溫,并且對水浴溫度的控制精度也提出了更高的要求。循環(huán)水浴器通過加熱器和制冷系統(tǒng),對機(jī)內(nèi)水箱中的循環(huán)水溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),通過循環(huán)泵讓循環(huán)水在換熱螺旋管中流動,從而對試驗(yàn)槽內(nèi)水溫進(jìn)行控制。目前國內(nèi)眾多科研院所、高等院校都引進(jìn)了德國Lauda公司的循環(huán)水浴器。該設(shè)備制冷能力強(qiáng)、控制精度高、工作溫度范圍廣、能長時間連續(xù)工作,是許多科研實(shí)驗(yàn)的關(guān)鍵設(shè)備。制冷系統(tǒng)是循環(huán)水浴器的最為關(guān)鍵的部分,由于設(shè)備經(jīng)常處于長時間連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),難免出現(xiàn)各種故障。為保證重要科研活動的順利進(jìn)行,及時、準(zhǔn)確地對故障進(jìn)行判斷和處理具有重要的意義。
每次機(jī)器一啟動制冷,就出現(xiàn)故障報警,機(jī)器停機(jī)無法啟動加熱和制冷,故障代碼“Cool 9 pt1 break”。最初機(jī)器可正常啟動,當(dāng)設(shè)定溫度高于水溫時,系統(tǒng)啟動加熱,加熱功能正常。當(dāng)實(shí)際水溫度超過設(shè)定溫度時,系統(tǒng)自動開始啟動制冷,聽到壓縮機(jī)和散熱風(fēng)扇啟動幾秒鐘,然后系統(tǒng)就故障報警,機(jī)器無法運(yùn)行。后來只要一開機(jī),就一直出現(xiàn)故障報警了,機(jī)器無法正常啟動。
根據(jù)系統(tǒng)初期故障現(xiàn)象,判斷加熱系統(tǒng)的功能是正常的,只有系統(tǒng)啟動制冷的時候出現(xiàn)故障報警,此故障下系統(tǒng)自動停止加熱和制冷功能,無法正常工作。根據(jù)操作者描述,設(shè)備故障前并未做過設(shè)置變更或軟件更新,所以硬件損壞的可能性較大,推測是制冷部分某個相關(guān)器件損壞。
從與制冷相關(guān)的部件分析,引起該故障的原因初步定位在4個方面:①傳感器接線、控制回路接線有斷路、虛接等情況;②與制冷相關(guān)的某傳感器硬件損壞;③控制板損壞;④前面板損壞。
硬件故障3個排查原則:①先查常見故障,諸如斷線、短路、接觸不良等常見問題應(yīng)先排查;②先易后難,先檢測容易檢測的,不方便檢測的留到后面排查;③經(jīng)濟(jì)原則,先排查外圍部件,最后排查控制板、操作面板等核心貴重部件。
用萬用表檢查了控制板與前面板的通訊線,檢查了控制板外圍接線端子。經(jīng)檢查,這些線路連線可靠,無斷線、短接、虛接情況,排除控制線路、端子的連接質(zhì)量問題。
傳感器硬件故障會使某些信號不能反饋或者錯誤反饋到控制系統(tǒng),造成系統(tǒng)報錯。根據(jù)本次故障的特點(diǎn),這是重點(diǎn)排查的地方。外圍傳感器一般通過接插件的形式與主控制板相連,排查思路是對每個插口所連器件進(jìn)行識別,用相關(guān)測試儀器對器件進(jìn)行初步判斷,然后更換一個可替代部件或輸入類似的信號,若系統(tǒng)故障消除,即可判斷為故障點(diǎn)。
(1)拔下圖1中①號所指的插頭,順著線路梳理分析,該傳感器為散熱銅管上的溫度傳感器,為熱電偶型,用萬用表檢測檢查判斷該傳感器正常。拔下后系統(tǒng)報錯,出現(xiàn)新的故障代碼,插上后新故障代碼消失,恢復(fù)最初的故障代碼,排除該傳感器故障的可能。
(2)拔下圖1中③號所指的插頭,線路梳理后發(fā)現(xiàn),該傳感器裝在風(fēng)扇轉(zhuǎn)軸旁(圖2中圈所示部分),分析判斷為轉(zhuǎn)速傳感器組件。該傳感器為條狀,頭部靠近轉(zhuǎn)軸,轉(zhuǎn)軸上有一個凸起的金屬塊,分析判斷最有可能為感應(yīng)式接近開關(guān)。拆掉該傳感器之后,系統(tǒng)故障代碼沒有變化,有兩種可能:一是該傳感器故障,此處為故障點(diǎn);二是傳感器正常,但該傳感器的故障報警順序在前面所述的故障時序之后,前一個故障未消除的情況下不會出現(xiàn)這條報警代碼。該轉(zhuǎn)速傳感器故障狀態(tài)不明確,先進(jìn)行下一項排查。
圖1 控制板
(3)拔下圖1中②號所指的插頭,該插頭上接了兩根二線制的導(dǎo)線,順著線路梳理,判斷均為鉑電阻型溫度傳感器。用萬用表分別對兩組鉑電阻進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)接線端子上面2個端子所接傳感器正常,下面所接那兩根線之間斷路。下面兩根線所接的溫度傳感器安裝在冷凝管上,采用貼片的形式,屬于制冷部分的溫度探針。初步判斷“Cool 9 pt1 break”所指的故障點(diǎn)即為此處。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證,采用元件替換的方式進(jìn)行故障消除和功能恢復(fù)。采用FLUKE725模擬pt100鉑電阻信號接入這兩端,開機(jī)測試后“Cool 9”不再報警且能正常開機(jī)和加熱,且當(dāng)溫度設(shè)定超過水溫時,可正常啟動制冷。故障情況得到恢復(fù),確定為冷凝管上溫度傳感器損壞。
然而新的故障現(xiàn)象又出現(xiàn)了,制冷啟動數(shù)秒之后,系統(tǒng)停機(jī)并出現(xiàn)故障報警“cool 24 Fan”,初步推測故障與制冷部分的散熱風(fēng)扇相關(guān)。從前面(2)中的分析可知,該風(fēng)扇轉(zhuǎn)速組件出現(xiàn)問題的可能性最大。停機(jī)后制冷風(fēng)扇也一直轉(zhuǎn),而且轉(zhuǎn)速比正常情況下要高。推斷為該傳感器未將轉(zhuǎn)速信號反饋到控制部分,以致出現(xiàn)不能停止轉(zhuǎn)動、轉(zhuǎn)速異常等現(xiàn)象??紤]到該傳感器最有可能為感應(yīng)式接近開關(guān),所以故障可能性有3點(diǎn):①傳感器硬件損壞;②傳感器信號線斷線、短路等;③安裝位置不合理,相對位置超過有效檢測距離。該傳感器安裝位置不方便拆卸,本著先易后難的原則,先對“安裝位置不合理”這個可能性進(jìn)行排查。由于之前維修檢查的過程中,可能對該傳感器的安裝金屬片造成了非彈性形變,這么一分析這里就成了最有可能的故障點(diǎn)。
查閱資料發(fā)現(xiàn),目標(biāo)的尺寸對檢測距離有影響。滿足(1)或(2)式任何一個條件時,檢測距離不受影響。
圖 2 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速傳感器
式中l(wèi)—— —檢測距離
d——接近開關(guān)感應(yīng)頭直徑
S——目標(biāo)物體面積
若目標(biāo)物體的面積達(dá)不到推薦數(shù)值,接近開關(guān)的有效檢測距離將按表1推薦的數(shù)值減少。
通過現(xiàn)場粗略測量,該接近開關(guān)感應(yīng)頭直徑6 mm,目標(biāo)物體為一金屬圓柱,直徑5 mm,則該目標(biāo)物體圓面積約78.5 mm2,將d=6 mm,S=78.5 mm,帶入(1)和(2)式,結(jié)果為 2 mm≤l≤2.9 mm,l<2 mm。表明當(dāng)檢測距離l≤2.9 mm時,在該目標(biāo)尺寸下檢測距離不受影響。若將有效系數(shù)定為0.9,則有效檢測面積S=157 mm2,計算的有效檢測距離為l≤4.1 mm。
表1 目標(biāo)物體面積對檢測距離的影響
理論估算有效檢測距離為4.1 mm,現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn),目標(biāo)金屬與傳感器感應(yīng)頭的距離明顯大于理論估算值,判斷此處風(fēng)扇報警故障為傳感器與目標(biāo)物體相對距離超出有效檢測距離所致。
通過調(diào)整傳感器安裝金屬片,將間距調(diào)整到3 mm左右(為保證傳感器安全,不能靠得太近)。開機(jī)進(jìn)行測試,機(jī)器能正常制冷,反復(fù)開機(jī)、連續(xù)運(yùn)行一段時間,未再出現(xiàn)故障報警,且風(fēng)扇轉(zhuǎn)速比之前異常情況下更加緩慢平穩(wěn),確定故障完全排除。
(1)定制圓弧形貼片式鉑電阻溫度傳感器。損壞的溫度傳感器系德國進(jìn)口器件,購貨周期長且價格較高,為保證維修的及時性,采用非標(biāo)定制傳感器來進(jìn)行替代。所測量位置為制冷系統(tǒng)的冷凝管溫度,鉑電阻貼片在金屬管上。首先對金屬管直徑進(jìn)行了測量,根據(jù)安裝形式,定制了管徑8 mm,寬度40 mm的弧形貼片pt100溫度傳感器。對原故障傳感器進(jìn)行拆除,將新購傳感器在相同位置進(jìn)行安裝固定,外覆保溫材料,最后將引出線接入控制板。
(2)調(diào)整風(fēng)扇轉(zhuǎn)速傳感器安裝金屬片位置。參照理論計算的有效檢測距離,并且考慮保證目標(biāo)金屬塊與傳感器之間的安全距離(約2 mm),將間距調(diào)整為2.5~3 mm。
故障處理后,對設(shè)備進(jìn)行了各項功能的檢驗(yàn),設(shè)備各項功能正常。經(jīng)過連續(xù)多次試運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行可靠,滿足科研實(shí)驗(yàn)使用要求。
通過對Lauda循環(huán)水浴器制冷故障現(xiàn)象的分析,依據(jù)故障排查的基本原則,對引起故障的原因大膽假設(shè)、細(xì)致推論、逐個排查。通過對線路及各個外圍傳感器的逐個排查,針對各傳感器的特點(diǎn)采用相應(yīng)儀器和方法進(jìn)行檢測,最終確定故障點(diǎn)為制冷部分的冷凝管上的溫度傳感器;通過查找資料及理論計算分析,結(jié)合實(shí)際測量和排查情況,確定了風(fēng)扇轉(zhuǎn)速傳感器安裝位置偏離這一故障點(diǎn)。本次故障情況雖復(fù)雜,但始終遵循先易后難、先看常見故障及經(jīng)濟(jì)性等原則,較好地完成了故障排查和功能恢復(fù),及時地保障了科研生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
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