王濱
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)
超低排放火電機(jī)組空氣預(yù)熱器壓差控制措施
王濱
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)
火電機(jī)組實(shí)施超低排放改造后,空氣預(yù)熱器堵塞問題日益突出。分析了某公司機(jī)組進(jìn)行超低排放改造后對空氣預(yù)熱器壓差的影響,通過脫硝系統(tǒng)性能優(yōu)化試驗(yàn)和空氣預(yù)熱器性能試驗(yàn),進(jìn)行了噴氨量調(diào)整、吹灰等優(yōu)化,提出了控制空氣預(yù)熱器綜合冷端溫度不超限、合理投用空氣預(yù)熱器吹灰等措施。在機(jī)組超低排放指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)的情況下,空氣預(yù)熱器運(yùn)行壓差保持穩(wěn)定,未出現(xiàn)空氣預(yù)熱器異常堵塞現(xiàn)象,引、送風(fēng)機(jī)電耗大大降低。
火電機(jī)組;超低排放;空氣預(yù)熱器;壓差;堵塞;風(fēng)機(jī)電耗
某公司#4鍋爐為上海鍋爐廠有限公司設(shè)計(jì)制造的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,設(shè)計(jì)燃煤為山西晉中貧煤,燃煤硫分為1.4%。點(diǎn)火、助燃用油為#0柴油。鍋爐采用四角切圓燃燒方式,燃燒器采用垂直方向濃淡分級燃燒。完成超低排放改造后,空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)壓差增長速度過快,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
(1)在催化劑作用下,煙氣中SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率增加,即煙氣中的SO3含量增加,同時(shí)煙氣的酸露點(diǎn)也將升高,加劇了空預(yù)器的酸腐蝕和堵灰。
(2)SCR 脫硝系統(tǒng)中的逸出氨(NH3)與煙氣中的SO3和水蒸氣生成硫酸氫銨(ABS),ABS在不同的溫度下分別呈現(xiàn)氣態(tài)、液態(tài)或顆粒狀。燃煤機(jī)組煙氣中飛灰含量較高,ABS在146~207 ℃范圍內(nèi)為液態(tài);燃油、燃?xì)鈾C(jī)組煙氣中飛灰含量較低,ABS在146~232 ℃范圍內(nèi)為液態(tài)。該溫度區(qū)域?qū)?yīng)的空預(yù)器位置區(qū)域稱為ABS區(qū)域。對于燃煤機(jī)組,ABS區(qū)域?yàn)榫囝A(yù)熱器傳熱元件底部381~813 mm之間。液態(tài)ABS捕捉飛灰能力極強(qiáng),其與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合,附著于預(yù)熱器傳熱元件上形成融鹽狀的積灰,造成預(yù)熱器腐蝕、堵灰等,從而削弱預(yù)熱器換熱效果并危及機(jī)組安全運(yùn)行,大大增加了引、送風(fēng)機(jī)的電耗。
鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),為達(dá)到一定的脫硝效率,噴氨量增大,氨逃逸質(zhì)量濃度上升,生成的ABS沉積物較多,導(dǎo)致空預(yù)器堵灰和局部堵塞,引起爐膛負(fù)壓波動增大,煙氣側(cè)、一/二次風(fēng)側(cè)的進(jìn)出口壓差增加。堵塞嚴(yán)重時(shí),空預(yù)器漏風(fēng)量增大,兩側(cè)排煙溫度均有不同程度的增加,鍋爐排煙損失增加;同時(shí),送、引風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī)電流均有所增加,風(fēng)機(jī)電耗明顯增加,甚至?xí)?dǎo)致引風(fēng)機(jī)失速、搶風(fēng),造成鍋爐燃燒不穩(wěn)。以600 MW機(jī)組為例,空預(yù)器煙氣側(cè)阻力增加1.5 kPa,引、送風(fēng)機(jī)電耗可增加0.2%,在550 MW平均負(fù)荷下,煙氣量為1.8×106m3/h,按電費(fèi)0.4元/(kW·h)、年運(yùn)行7 000 h計(jì),僅風(fēng)機(jī)電耗年增加費(fèi)用就達(dá)312萬元,空預(yù)器堵塞造成的能耗浪費(fèi)非常驚人。
進(jìn)行脫硝系統(tǒng)流場均布優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),降低脫硝系統(tǒng)出口NOx質(zhì)量濃度分布偏差及氨逃逸質(zhì)量濃度;進(jìn)行空預(yù)器性能試驗(yàn),檢測換熱效率、風(fēng)煙比、漏風(fēng)率性能參數(shù)變化。結(jié)合試驗(yàn)、運(yùn)行數(shù)據(jù),持續(xù)跟蹤分析脫硝系統(tǒng)性能參數(shù)變化,研究噴氨量調(diào)整、吹灰等優(yōu)化措施。
通過優(yōu)化調(diào)整,SCR反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性指標(biāo)得到較大改善:A側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差由49.80%降至12.33%;B側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差由41.20%降至7.10%。
(1)為提高暖風(fēng)器投入率,減少暖風(fēng)器運(yùn)行中振動、泄漏的幾率,對原暖風(fēng)器疏水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,將A/B兩側(cè)暖風(fēng)器合并疏水改為分別疏水,減少了兩側(cè)的相互影響;同時(shí),將原來的疏水泵改為變頻控制,提高了暖風(fēng)器的負(fù)荷適應(yīng)范圍。
(2)做好現(xiàn)場檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除暖風(fēng)器振動、泄漏等異常情況。
(3)空預(yù)器入口風(fēng)溫低時(shí),保持暖風(fēng)器持續(xù)運(yùn)行,做好暖風(fēng)器運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視、調(diào)整??疹A(yù)器綜合冷端溫度控制標(biāo)準(zhǔn)為:一期不低于170 ℃,二期不低于190 ℃[1]。
(4)非冬季氣溫突降、機(jī)組啟停時(shí),及時(shí)投用暖風(fēng)器。
(5)做好空預(yù)器漏風(fēng)率的指標(biāo)監(jiān)督、密封間隙調(diào)整,防止漏風(fēng)過大而導(dǎo)致排煙溫度降低。
(6)減少爐膛、煙道、脫硝系統(tǒng)各部漏風(fēng),減少制粉系統(tǒng)摻冷風(fēng)。
(1)吹灰蒸汽參數(shù)嚴(yán)格控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),避免吹損設(shè)備。蒸汽吹灰閥后壓力不能高于設(shè)計(jì)值,蒸汽保持100 ℃以上的過熱度,杜絕蒸汽吹灰壓力超設(shè)計(jì)值運(yùn)行;保持聲波吹灰器的正常投入。
(2)確保疏水充分,防止蒸汽帶水吹損換熱元件??疹A(yù)器蒸汽吹灰前必須確認(rèn)疏水溫度達(dá)到設(shè)定值。
(3)定期現(xiàn)場檢查空預(yù)器蒸汽吹灰器工作情況,重點(diǎn)檢查提升閥故障、行程不到位、蒸汽帶水、蒸汽溫度不足等問題。
(4)空預(yù)器壓差大或持續(xù)升高時(shí),適當(dāng)提高蒸汽吹灰頻次??蓪⒚堪啻胃哓?fù)荷吹灰1次增加到2次或3次。
(5)做好蒸汽吹灰前后空預(yù)器壓差數(shù)據(jù)記錄和對比,吹灰無明顯效果時(shí),及時(shí)檢查分析問題原因。
燃煤的含硫量決定煙氣中SO3的含量,從而對ABS的生成有顯著影響,硫分≤1.0%的低硫煤控制氨逃逸質(zhì)量濃度<2.20 mg/m3,硫分≤1.5%的煤控制氨逃逸質(zhì)量濃度<1.50 mg/m3,硫分達(dá)到3.0%的高硫煤控制氨逃逸質(zhì)量濃度<0.75 mg/m3。
加強(qiáng)入爐煤摻配管理,避免入爐煤硫分大幅高于設(shè)計(jì)值,同時(shí)保持硫分和煤質(zhì)相對穩(wěn)定,避免大幅波動。
(1)將空預(yù)器壓差作為一項(xiàng)重點(diǎn)監(jiān)督參數(shù),做好記錄和分析。空預(yù)器壓差大于設(shè)計(jì)值上限(1.3 kPa)時(shí),加強(qiáng)空預(yù)器吹灰,分析堵灰的原因并采取相應(yīng)的降硫分、提單側(cè)煙溫、降壓差等控制措施;空預(yù)器壓差正常增加速度一般小于0.1 kPa/月,在發(fā)現(xiàn)日變化、周變化速度明顯升高時(shí),應(yīng)從氨逃逸、煙氣溫度、SO3質(zhì)量濃度3方面及時(shí)分析原因,采取控制措施。
(2)堅(jiān)持“逢停必沖,沖必徹底”的原則,徹底清理空預(yù)器換熱面。每次有停機(jī)機(jī)會,都對空預(yù)器進(jìn)行內(nèi)部檢查,時(shí)間允許則進(jìn)行全面沖洗,以有效降低空預(yù)器原始壓差,延緩空預(yù)器積灰發(fā)展程度。
將空預(yù)器綜合冷端溫度控制寫入《設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理措施》,并在月度對標(biāo)考核中進(jìn)行獎懲,保證空預(yù)器出口綜合冷端溫度在規(guī)定范圍內(nèi)。
(1)優(yōu)化了空預(yù)器壓差的監(jiān)督管理過程。通過對壓差、氨逃逸質(zhì)量濃度、綜合冷端溫度進(jìn)行監(jiān)督,有效提高了空預(yù)器的運(yùn)行健康水平,減少了不必要的停機(jī)消缺,為機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行創(chuàng)造了條件。
(2)減少了因空預(yù)器堵塞造成的機(jī)組啟停。以600 MW機(jī)組冷態(tài)啟動1次為例,各種燃油、燃煤、水、汽的消耗費(fèi)用在50萬元左右,通過空預(yù)器壓差的全面管理,減少了不必要的啟停機(jī)費(fèi)用。
(3)保證了環(huán)保指標(biāo)??疹A(yù)器壓差的穩(wěn)定,保證了脫硝等系統(tǒng)的良好投入,減少了SO2,NOx等環(huán)保指標(biāo)排放異常的時(shí)間段,確保了公司的環(huán)保安全。
(4)優(yōu)化了機(jī)組運(yùn)行指標(biāo)。由于空預(yù)器壓差運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)組引、送風(fēng)機(jī)電耗率指標(biāo)可以運(yùn)行在較經(jīng)濟(jì)的范圍內(nèi),避免了風(fēng)機(jī)搶風(fēng)、失速等異常情況的發(fā)生和耗電量的異常增加。以華電濰坊發(fā)電有限公司600 MW機(jī)組為例,2016年引、送風(fēng)機(jī)耗電率同比下降0.1百分點(diǎn),年節(jié)電1.5 GW·h,年節(jié)約電費(fèi)60萬元。
[1]回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器運(yùn)行維護(hù)規(guī)程:DL/T 750—2001[S].
TM 621.2
B
1674-1951(2017)12-0065-02
2017-05-23;
2017-11-17
(本文責(zé)編:劉芳)
王濱(1978—),男,山東濰坊人,高級工程師,工學(xué)碩士,火電廠節(jié)能管理方面的工作(E-mail:wfwb-110@163.com)。