摘 要:ZJ112卷煙機蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)中的核心部件為渦旋風(fēng)機,在生產(chǎn)的過程中,由蜘蛛手傳送臂吸入的空氣中含有大量的煙塵,導(dǎo)致隔離倉中容易沉積有煙塵塊,造成隔離倉容積減少,使得渦旋風(fēng)機提供的負壓逐步降低,不能滿足生產(chǎn)要求,需要定期進行清理,費時耗力,同時造成安全隱患。文章通過利用生產(chǎn)現(xiàn)場的其他管道進行優(yōu)化組合,成功地解決了該部位的故障率,提高了設(shè)備的穩(wěn)定性,降低了物料消耗和職工勞動強度。
關(guān)鍵詞:蜘蛛手負壓循環(huán);負壓平衡罐;電控除塵
1 ZJ112卷煙機組蜘蛛手負壓循環(huán)裝置簡介
ZJ112卷煙機組蜘蛛手負壓循環(huán)裝置是由一個1.5kW的電動機驅(qū)動漩渦風(fēng)機高速轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生負壓吸風(fēng),負壓吸風(fēng)通過吸風(fēng)室,分配給蜘蛛手總成上的傳送臂,八個蜘蛛爪傳送臂依靠負壓吸風(fēng)吸附由煙機卷制成型的雙倍長煙支,在蜘蛛手總成的旋轉(zhuǎn)過程中,將煙支輸送到接裝機的捕煙鼓輪上,漩渦風(fēng)機將廢氣排入除塵管道中,完成循環(huán)。
2 問題的提出
2.1 清理難度大
蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)中的核心部件為漩渦風(fēng)機,其內(nèi)部風(fēng)葉呈隔離倉狀,共計有80個隔離倉,在生產(chǎn)的過程中,由蜘蛛手傳送臂吸入的空氣中含有大量的煙塵,導(dǎo)致隔離倉中容易沉積有煙塵塊,造成隔離倉容積減少,使得漩渦風(fēng)機提供的負壓逐步降低,不能滿足生產(chǎn)要求,需要定期進行清理,而清理一次漩渦風(fēng)機,最快需要四十分鐘,且頻繁地清理漩渦風(fēng)機會導(dǎo)致其安裝底座螺釘斷裂,造成安全隱患。
2.2 引發(fā)其他故障
蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)的負壓是緩慢下降的,在這個過程中,會引發(fā)其他故障,如煙支不到位、跑條、交接掉煙等現(xiàn)象,這些故障在初期發(fā)生時,不可能因此就拆卸漩渦風(fēng)機進行清理,這樣就造成故障率上升,影響生產(chǎn)。
2.3 造成消耗上升
蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)不穩(wěn)定,造成煙支傳送效果差,產(chǎn)生掉煙、煙支不到位等現(xiàn)象,直接會造成接裝機剔除量增大,根據(jù)給機臺降耗帶來困擾。因此,解決蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)容易堵塞問題刻不容緩。
3 原因分析及解決方案的提出
蜘蛛手漩渦風(fēng)機內(nèi)部容易堵塞的根本原因有兩個:(1)漩渦風(fēng)機的工作環(huán)境內(nèi)存在大量的煙塵,造成風(fēng)泵內(nèi)部容易堵塞。(2)漩渦風(fēng)機內(nèi)部結(jié)構(gòu)為隔艙式,導(dǎo)致煙沫容易在隔艙內(nèi)沉積。這兩個原因只要能夠解決任意一項,都能夠解決ZJ112卷接機組蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)的故障問題。
4 方案的設(shè)計
4.1 技術(shù)要點
ZJ112卷煙機蜘蛛手負壓循環(huán)裝置需要滿足以下幾點要求:(1)替代裝置真空值要≥-0.0315Mpa(即原有風(fēng)泵真空值)。(2)吸風(fēng)需連續(xù)穩(wěn)定、波動小。(3)新系統(tǒng)的能耗不大于原有風(fēng)機能耗。(4)替代裝置的體積不能大于原有風(fēng)機的體積。
滿足以上條件的情況下,在現(xiàn)有技術(shù)水平上有以下三種方式可以實現(xiàn):一是在蜘蛛手風(fēng)機與蜘蛛手總成之間增加除塵過濾器,但是除塵過濾器本身就會造成負壓風(fēng)機的壓力降低,因此這種方案對設(shè)備現(xiàn)狀不會有太大的改觀。二是使用更大型的風(fēng)機來替代原有風(fēng)機,但是會造成能耗上升,同時大型的風(fēng)機體積也更大,無法正確安裝到位,即便能夠安裝,也無法避免拆卸清理的局面,因此這種方案也不值得推薦。三是使用生產(chǎn)現(xiàn)場其他負壓管道來提供負壓,一般卷煙生產(chǎn)企業(yè),煙機配套的管道有主除塵管道、風(fēng)力送絲管道、水松紙鼓輪負壓管道等,其中水松紙負壓管道的壓力值為-0.06Mpa,遠大于ZJ112卷煙機蜘蛛手負壓需求,因此可以借用此管道進行負壓平衡、再除塵的方式來解決蜘蛛手負壓風(fēng)機堵塞的現(xiàn)象。
4.2 設(shè)計思路推導(dǎo)
根據(jù)原有蜘蛛手負壓循環(huán)裝置的技術(shù)要求,從各方面考慮問題,確定需要以下細節(jié)方案:(1)為減少負壓波動,需要設(shè)計一套負壓平衡裝置來保證負壓穩(wěn)定。(2)原漩渦風(fēng)機-0.0315Mpa,負壓過大會影響到煙支外觀質(zhì)量,需設(shè)計負壓調(diào)節(jié)閥保證負壓在-0.0315Mpa。(3)需安裝真空表對新型吸風(fēng)裝置負壓實時監(jiān)控。(4)需設(shè)計灰塵過濾裝置對負壓管路進行清潔,保證負壓管路暢通。(5)負壓平衡裝置安裝位置、材質(zhì)、外形的確定。
5 方案實施
5.1 設(shè)計負壓平衡裝置由于蜘蛛手總成在傳遞煙支時,不可避免的會造成負壓泄露現(xiàn)象,雖然是瞬間,但是難免會造成負壓波動,而水松紙鼓輪在運行時,絕對不能出現(xiàn)負壓波動的現(xiàn)象,因此不能單純地進行管道借用,必須有一個負壓緩沖、平衡的裝置來降低負壓的波動。
負壓平衡裝置容積計算:
V=(Q1-Q2)/[10-(P1-P2)]=(0.06-0.04)/[10-(0.06-0.02)]=0.05m3
式中:Q1:供氣量;Q2:輸出管道容積;P1:出口真空負壓;P2:蜘蛛手抽吸槽真空負壓。
根據(jù)負壓平衡裝置容積:S=πR2=3.14×652=0.2047m2
V=Sh=0.2×0.26=0.052m3
通過計算得出負壓平衡裝置外形尺寸為直徑130mm,長260mm的圓柱體。
負壓平衡罐的表面需具備三個以上接口,一個為進氣口,兩個為出氣口,分別接通水松紙鼓輪負壓管道和蜘蛛手負壓風(fēng)腔,同時接通蜘蛛手負壓風(fēng)腔的管道閥門可以選擇合適規(guī)格的截止閥來實現(xiàn)負壓的調(diào)節(jié)功能。設(shè)計好負壓平衡罐之后,可以將其安裝在ZJ112卷煙機MAX背面的防護罩內(nèi),非常簡便。
5.2 設(shè)計負壓管道除塵裝置
利用管道代替風(fēng)機的方法雖然簡單,但是仍需考慮負壓管道堵塞會對設(shè)備運轉(zhuǎn)帶來的不利因素,因此需要設(shè)計一個管道除塵裝置,由于水松紙負壓管道的負壓要大于原有蜘蛛手的負壓,因此可以在蜘蛛手風(fēng)腔至負壓平衡罐之間的管道中安裝一個灰塵分離器,這樣即便灰塵分離器堵塞一部分,仍然不會影響到設(shè)備的正常運行。但是為了盡量降低灰塵分離器的堵塞現(xiàn)象,考慮在灰塵分離器中間分支一個負壓管道,管道的另一端通過電控碟閥的控制通向車間主除塵管道,這樣以來,在正常生產(chǎn)中,碟閥處于關(guān)閉狀態(tài),灰塵分離器正常工作,將蜘蛛手裝置中吸附過來的灰塵進行隔離處理,當(dāng)設(shè)備停止運行,煙條烙鐵自動抬起時,系統(tǒng)發(fā)出一個信號,該電控碟閥打開,灰塵分離器中的灰塵被主除塵自動進行清理,當(dāng)設(shè)備正常運行,煙條烙鐵落下時,碟閥自動關(guān)閉,再次形成密閉效果,保障灰塵分離器的正常功能,形成完美閉環(huán)。
以上改進,徹底取消了蜘蛛手負壓風(fēng)機,至少每兩年減少了一次更換電機、風(fēng)機的費用,且蜘蛛手負壓風(fēng)機的功率為1.5kW,每年可以節(jié)約大量的電力費用支出,在目前精益管理盛行的時期,該項目可以取得的效益非常明顯,值得推廣。
6 結(jié)束語
設(shè)備技術(shù)改造是設(shè)備使用和維修工作中的一項創(chuàng)新工作,對提高設(shè)備性能,改造不合理結(jié)構(gòu),降低消耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高設(shè)備有效作業(yè)率,促使維修人員不斷學(xué)習(xí)和專研專業(yè)知識,提高技術(shù)水平起到積極作用。本次對ZJ112卷煙機組蜘蛛手負壓循環(huán)系統(tǒng)的改進,利用簡單的管道平衡、再除塵的方法替代了原有的機構(gòu)。降低了能耗和設(shè)備維修時間,減少了操作人員的勞動強度,基本達成了改進之初制定的目標(biāo)。
參考文獻
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