摘 要:針對我廠600MW超臨界機組汽動引風機改造過程中設備和系統(tǒng)的特點,設計了汽動引風機改造的調試方案。通過對改造后相關設備和系統(tǒng)的調試,汽動引風機投入正常運行,設計的方案滿足機組各種工況的運行需求,對設計同類型機組的汽動引風機改造的調試可提供參考。
關鍵詞:汽動引風機;超臨界;調試
1 系統(tǒng)概況
華能上安電廠#6機組為國產(chǎn)超臨界直流空冷式620MW機組。汽動引風機技術是近年興起的一種新技術,主要應用在1000MW等級機組中,華能海門電廠3號、4號1035MW機組設計采用凝汽式汽動引風機,國電北侖電廠7號1000MW機組系統(tǒng)改造采用背壓式汽動引風機,利用引風機小汽輪機排汽供熱。采用汽動引風機可以提高能量的利用效率,同時降低廠用電率,并避免引風機電機驅動產(chǎn)生的啟動電流大問題。
2 #6機組汽動引風機設備介紹
6號機組配置2臺50%容量的汽動引風機,每臺引風機配置一臺汽輪機。每臺引風機小汽輪機組配置一臺小汽機、一臺小機凝汽器、一套凝結水系統(tǒng)、一臺小機軸封冷卻器、一套小機油系統(tǒng)及調速系統(tǒng)、一套減速箱;兩臺引風機小汽機共用一套循環(huán)水系統(tǒng)、兩臺小機真空泵。
引風機汽輪機設計有兩路工作汽源:分別為四段抽汽及輔助蒸汽。引風機小汽機正常工作汽源采用主機四段抽汽,進汽參數(shù)為:壓力0.976Mpa,溫度359.3℃。啟停及備用汽源采用輔助蒸汽,設計參數(shù)為:壓力0.378-1.19Mpa,溫度280-375.5℃,用汽量約為10t/h。軸封供汽取自小機進汽汽源,通過調節(jié)閥減壓后作為汽輪機軸封供汽。小機軸封漏汽通過小機軸封冷卻器進行冷凝。如圖1所示。
每臺引風機小汽機設置二臺臥式定速凝結水泵,一運一備,二臺引風機小汽機共設四臺凝結水泵。引風機小汽輪機凝結水管道接入主機凝汽器回收。每臺引風機小機凝汽器設有一套膠球清洗系統(tǒng)。
汽輪機的控制采用電-液調節(jié)系統(tǒng),功能是控制機組的轉速(功率),使其在規(guī)定的范圍內運行。調節(jié)器接收機組的轉速信號及DCS系統(tǒng)的輸出信號,實現(xiàn)對汽輪機轉速的控制。調節(jié)器布置在中控室,調節(jié)器的輸出通過布置在汽輪機前部的電液伺服閥實現(xiàn)對液壓部分的控制,而達到控制調節(jié)汽閥的開度。通過速關組合件實現(xiàn)就地或中控開啟速關閥。
保護系統(tǒng)配有機械-液壓式的危急保安裝置并帶有手動裝置,用于超速保護和軸向位移過大保護。
3 引風機小機調試中遇到的問題及解決方案
3.1 運行調整方面
設備投運后,進行引風機RB試驗,四抽供單側引風機運行無法滿足50%負荷的運行要求,小機進氣調閥開展,給定轉速與實際轉速偏差大,負荷降至270MW,鍋爐風量降至40%左右,爐膛仍然冒正壓。需緩慢切換至輔汽供氣,壓力維持0.9Mpa,基本能滿足半負荷要求。
引風機改為小汽機驅動后,由定速運行轉為變速運行,經(jīng)調研風機葉片受應力影響存在根部裂紋,發(fā)生斷裂的問題,該問題在沁北、海門等原始設計的電廠未有發(fā)生,而在后期改造的電廠如莊河、鳳臺電廠均有所發(fā)生,且頻率較高,風機改造后在變速運行工況下存在隱形共振區(qū),建議聯(lián)系風機廠家和電科院進行測試試驗。建議做到逢停必檢。
引風機軸承溫度高,達到報警值,分析與小機升速率有關,當升速率大于30rpm/min時容易造成溫度升高,利用引風機入口調節(jié)擋板配合調整,降低小機升速率。50%至100%負荷,引風機入口動葉在60%-100%開度線性調節(jié)。
如采用單側引風機啟動(非汽量不足原因引起),另一臺引風機小汽機的并列時間掌握,應選擇在并網(wǎng)前并入運行,以減少并網(wǎng)后并入風機的運行風險。
風機并入的方式采用了優(yōu)先同步轉速,再用入口靜葉進行出力調平的方式,將待并引風機入口靜葉保持10%開度,升高待并引風機轉速,降低運行引風機轉速,調平兩臺引風機轉速后,再調平兩臺引風機入口靜葉開度。這樣的操作過程整個爐膛負壓相對比較穩(wěn)定,并列過程中引風機的轉速會保持4500RPM高轉速(小機超速跳閘值5900RPM)。
當風煙系統(tǒng)阻力增大后,容易引起風機失速(莊河與沁北電廠均出現(xiàn)過類似問題),運行中應進一步加強風煙系統(tǒng)阻力的控制,避免風機超全壓運行引起失速;風機失速后,失速風機容易超速,處理過程中以優(yōu)先關閉風機入口靜葉為主,再行調節(jié)小機轉速(關靜葉過程中應充分兼顧小機轉速變化,防止發(fā)生超速),并對風機失速時的全壓等參數(shù)進行總結,做好防范措施。
3.2 檢修方面
為了提高調節(jié)靈活性,減少切換期間的擾動,將輔汽以及四抽供引風機汽源電動門均設置有中停功能,我廠已增加。
在熱工邏輯中,已增加小機自動方式下的轉速上限,避免運行中小機超速運行。由于引風機小機汽源管路較長,上述電廠均在沿途管路上加裝了大量的疏水器或疏水門,目前我廠汽源管路在爐側存在多處低點均未加裝疏水系統(tǒng)(如圖1所示管路存在多處),若未設計,如今工期尚有時間,為了確保系統(tǒng)的安全運行,建議必須加裝。此外,正常運行中,輔汽作為備用汽源,應在輔汽供引風機小機汽源電動門前加裝自動疏水器,以確保在緊急情況下,備用汽源能夠及時投運。
初于對防凍以及雨雪等惡劣天氣的考慮,上述電廠設計均將引風機及其附屬的凝結水、凝汽器、真空、油系統(tǒng)等安裝在室內,以便為設備的安全運行創(chuàng)造一個良好的外部環(huán)境,我廠現(xiàn)已搭建小房。
系統(tǒng)汽源管路較長,保溫防護一定要予以重視,以減少熱量損失。且相關系統(tǒng)的伴熱一定要布置到位,防止備用設備結凍。
4 結束語
大型火電機組采用汽動引風機代替電動引風機和脫硫增壓風機,可以降低廠用電率,避免了風機啟動過程中對廠用電系統(tǒng)的沖擊。同時汽動引風機在轉速控制方式下,靜葉可以處在最節(jié)能開度,提高效率。應用上述汽動引風機改造調試方案對我廠600MW機組汽動引風機試運。經(jīng)過汽動引風機的啟動調試及帶負荷、滿負荷試運,特別是負荷變動試驗和機組RB試驗,汽動引風機改造的調試方案滿足機組各種工況的運行需求,不但確保了機組的安全穩(wěn)定運行,而且對設計同類型機組的汽動引風機改造控制策略可提供參考。
參考文獻
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作者簡介:王陵江(1984-),男,河北省石家莊市,現(xiàn)職稱:工程師,碩士學位。