摘 要:文章介紹了110MW改造機(jī)組投入運(yùn)行后出現(xiàn)的汽輪機(jī)缸效和熱耗等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)下降的異?,F(xiàn)象;論述了在大修中發(fā)現(xiàn)的汽輪機(jī)通流部分“K”值定位位置、徑向間隙的異常變化;分析汽輪機(jī)缺陷導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性下降的原因;制定出應(yīng)對(duì)措施并實(shí)施,取得良好效果;對(duì)同類型機(jī)組提高經(jīng)濟(jì)性方面有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:徑向通流間隙;汽封;軸向定位;熱效率
1 概述
本公司汽輪機(jī)是由北京全四維動(dòng)力科技有限公司基于我國(guó)自行設(shè)計(jì)制造的雙缸、沖動(dòng)、凝汽式汽輪機(jī)(N100-8.83/535型)改造而成,型號(hào)為C100/N110-8.83/0.245/535。本體部分主要由靜止部分和轉(zhuǎn)動(dòng)部分組成。低壓缸為分流式排汽,設(shè)兩個(gè)排汽口。高、低壓轉(zhuǎn)子用半撓性聯(lián)軸器相連,低壓轉(zhuǎn)子通過(guò)半撓性聯(lián)軸器直接帶動(dòng)配套的QFS-100-2型交流同步發(fā)電機(jī)。主蒸汽經(jīng)過(guò)主汽門后,由四根φ219×22mm高導(dǎo)管,分別引向?qū)?yīng)的調(diào)速汽門。主蒸汽在調(diào)速汽門的控制下進(jìn)入調(diào)速級(jí),調(diào)速級(jí)是單列速度級(jí),主蒸汽在調(diào)節(jié)級(jí)內(nèi)膨脹作功,汽壓降到6.25MPa,溫度降到492.08℃(額定工況),然后依次流過(guò)高壓缸內(nèi)各個(gè)壓力級(jí)膨脹做功,最后經(jīng)2個(gè)φ900mm排汽口,并通過(guò)兩根φ915×6mm的連通管自上部引入低壓缸,蒸汽在分流環(huán)作用下將蒸汽平均分成兩股,分別流經(jīng)前后各個(gè)壓力級(jí),進(jìn)一步膨脹做功后,分別進(jìn)入兩個(gè)凝汽器中。本公司一共有兩臺(tái)型號(hào)為C100/N110-8.83/0.245/535汽輪機(jī)。
截止到2016年7月,兩臺(tái)機(jī)組分別完成了機(jī)組投運(yùn)1年半后的檢查性大修,#1機(jī)完成了一次A級(jí)檢修,在A級(jí)檢修前進(jìn)行了性能試驗(yàn),出現(xiàn)汽輪機(jī)缸效以及熱耗等經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)明顯下降的異常現(xiàn)象(如表1)。
從表1數(shù)據(jù)可以知道,在改造后投入運(yùn)行7年時(shí)間里,汽輪機(jī)高中壓缸效率下降了8.13%,機(jī)組熱耗明顯升高,升高了203.02KJ/KWh。
2 影響汽輪機(jī)熱效率的因素
影響汽輪機(jī)熱效率的因素有很多,主要包括進(jìn)汽機(jī)構(gòu)的節(jié)流損失、排汽管的壓力損失、汽輪機(jī)的節(jié)內(nèi)損失、外部漏汽損失、機(jī)械損失及回?zé)嵯到y(tǒng)的影響等,對(duì)于設(shè)計(jì)早已成熟、正常運(yùn)行的110MW機(jī)組,影響其效率的主要因素是運(yùn)行工況變化以及漏汽損失。改造一個(gè)大修周期后,從機(jī)組運(yùn)行和大修揭缸檢查情況看,可排除運(yùn)行工況變化的影響,汽輪機(jī)內(nèi)通流間隙的變化是影響其效率的主要因素。
汽輪機(jī)的級(jí)是由靜葉片和動(dòng)葉片按順序配置而成,蒸汽在靜葉片汽道中膨脹加速后進(jìn)入旋轉(zhuǎn)的動(dòng)葉,在動(dòng)葉片汽道中轉(zhuǎn)向并補(bǔ)充膨脹做功;汽流在動(dòng)葉中的動(dòng)量發(fā)生一些變化,產(chǎn)生圓周方向推力并做功,做功后的蒸汽進(jìn)入下一級(jí)繼續(xù)膨脹做功。圖1是簡(jiǎn)單的級(jí)的結(jié)構(gòu)。
一般情況下,級(jí)的通流部分是采用良好的葉片型線和高效的流道結(jié)構(gòu),組成合理高效的流通汽道,汽輪機(jī)中上一級(jí)做完成功的蒸汽進(jìn)入下一級(jí),直至從最末級(jí)動(dòng)葉排出,經(jīng)排汽管引至凝汽器。排汽在排汽管中流動(dòng),會(huì)因摩擦和渦流造成壓力降。這部分壓力降用于克服排汽管的阻力,沒(méi)有做功,造成了排汽管的壓力損失。另外,高速轉(zhuǎn)動(dòng)的葉輪與其四周的蒸汽相互摩擦,帶動(dòng)這些蒸汽旋轉(zhuǎn)將消耗一部分葉輪的有用功,黏附在葉輪表面的蒸汽機(jī)受離心力的作用被甩向葉輪外緣,靠近噴嘴或隔板的汽流則向葉輪中心移動(dòng),形成渦流,增加了葉輪有用功的消耗,形成了葉輪摩擦損失。
汽輪機(jī)的主軸在穿出汽缸兩端時(shí),為了阻止動(dòng)靜部分摩擦,總是要留有一定的間隙,雖然裝端部汽封后這個(gè)間隙很小,但由于壓差的存在,在高壓端總有部分漏汽向外漏出,在汽輪機(jī)低壓汽封處,由于級(jí)內(nèi)壓力低于大氣壓力,為了防止空氣漏入汽輪機(jī)內(nèi),向低壓汽封處通入蒸汽密封,這部分蒸汽大部分漏入汽缸,也有少部分漏向大氣,漏出的蒸汽不做功,造成了外部漏汽損失。
汽輪機(jī)軸向通流部分間隙主要控制葉片靠近頂部的軸向間隙、葉片根部軸向間隙和葉輪軸向間隙;汽輪機(jī)徑向通流部分間隙主要有隔板汽封間隙和葉頂汽封間隙。
3 本公司汽輪機(jī)大修發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
3.1 高中壓缸徑向通流間隙超標(biāo)
高中壓缸端部軸封以及高中壓隔板套徑向汽封齒磨損較嚴(yán)重;高中壓轉(zhuǎn)子速度級(jí)圍帶磨損有0.30mm左右的溝槽;速度級(jí)下隔板套阻汽片有兩處長(zhǎng)約200mm的汽封齒脫落。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)高壓前軸徑向間隙磨損后最大達(dá)1.8mm(徑向間隙左右標(biāo)準(zhǔn):0.4-0.6mm);檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)高壓隔板套徑向汽封間隙最大達(dá)2mm(徑向間隙上下標(biāo)準(zhǔn):0.0.6-0.9mm);檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)葉頂阻汽片磨損后間隙最大達(dá)2.1mm(徑向間隙標(biāo)準(zhǔn):1±0.05mm)。
3.2 低壓缸徑向通流間隙超標(biāo)
低壓缸部分隔板汽封存在不同程度的汽蝕現(xiàn)象,隔板阻汽片有脫落現(xiàn)象,徑向間隙與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值相差較大。
4 徑向通流間隙超標(biāo)原因分析
高壓前軸封磨損主要是因安裝時(shí)固定高壓缸的立銷左右配合間隙不準(zhǔn)確,各抽汽管道對(duì)高壓缸有一定的拉力,導(dǎo)致高壓缸發(fā)生偏移使汽封磨損。
機(jī)組有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不良工況下運(yùn)行,部分結(jié)構(gòu)處汽封、動(dòng)靜葉會(huì)受到不良介質(zhì)沖刷、腐蝕,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行形成局部汽蝕損壞。
出廠時(shí)部分阻汽片鑲嵌不牢固,阻汽片定位后沖鉚不結(jié)實(shí),汽輪機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行后,蒸汽沖刷、汽蝕造成阻汽片脫落。
5 通流間隙變化對(duì)汽輪機(jī)效率的影響
5.1 汽輪機(jī)軸向通流部分間隙對(duì)熱效率的影響
動(dòng)、靜葉片的軸向頂部、根部間隙對(duì)級(jí)效率產(chǎn)生兩種作用相反的影響。當(dāng)葉片的軸向頂部、根部間隙增大時(shí),靜葉出汽邊尾跡的影響減少,使動(dòng)葉出汽汽流趨于均勻,可以提高級(jí)的效率;但同時(shí)增加了磨擦損失,對(duì)級(jí)效率又產(chǎn)生影響。因此在級(jí)的熱力性能設(shè)計(jì)時(shí),必須充分考慮級(jí)效率變化,結(jié)合材料消耗、汽缸與轉(zhuǎn)子的相對(duì)膨脹、機(jī)組長(zhǎng)度和加工工藝等綜合因素,確定軸向通流間隙的最佳范圍,并通過(guò)轉(zhuǎn)子上的推力盤與汽缸的推力瓦精確定位來(lái)保證。本公司汽輪機(jī)大修時(shí),高低壓軸向通流間隙基本未發(fā)生改變,軸向通流間隙對(duì)原設(shè)計(jì)熱效率基本沒(méi)有影響。
5.2 汽輪機(jī)徑向通流間隙對(duì)熱效率的影響
汽輪機(jī)級(jí)間的漏汽量與通流徑向間隙的面積和兩側(cè)的壓差成正比,汽輪機(jī)在級(jí)內(nèi)全部設(shè)計(jì)安裝了汽封裝置,以減少隔板與軸之間、動(dòng)葉頂部與隔板之間的漏汽。級(jí)間的漏汽對(duì)汽輪機(jī)的熱效率影響很大,根據(jù)計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)的安裝、試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),高壓汽輪機(jī)汽封的徑向間隙每增加0.05毫米,級(jí)效率將下降約0.4%-0.6%。
6 應(yīng)對(duì)措施及實(shí)施
6.1 高中壓缸徑向通流間隙超標(biāo)
用拉鋼絲法重新找高壓缸凹窩中心,調(diào)整高壓缸立銷兩側(cè)墊板厚度,找正高壓缸中心;高壓前軸封、隔板汽封全部更換,并將汽封間隙調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
6.2 低壓缸徑向通流間隙超標(biāo)
汽蝕損壞的汽封及間隙超標(biāo)的汽封全部更換,并將汽封間隙調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),對(duì)脫落的隔板(隔板套)阻汽片,重新鑲嵌固定,并在原沖斂縫處沖鉚牢固。
6.3 汽輪機(jī)徑向通流間隙調(diào)整的原則
6.3.1 汽輪機(jī)汽封間隙的測(cè)量和調(diào)整是一項(xiàng)非常重要的工作,隔板汽封徑向間隙增大,汽輪機(jī)軸向推力將增大,在一定程度上會(huì)影響汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。
6.3.2 汽輪機(jī)低壓缸標(biāo)高在機(jī)組正常運(yùn)行中受凝汽器真空、排汽溫度、凝汽器自重和循環(huán)水重量等因素的影響會(huì)有一定的變化,在調(diào)整通流間隙及軸系統(tǒng)找中心時(shí),要根據(jù)半缸、全缸中心的變化量,結(jié)合實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)考慮汽封間隙的預(yù)留量。
6.3.3 轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)方向,以本廠110MW機(jī)組為例,油膜會(huì)將轉(zhuǎn)子向左上方推移,引起的動(dòng)靜間隙變化量,汽封間隙調(diào)整時(shí)應(yīng)考慮在內(nèi)。
6.3.4 本廠要求高壓汽封上下間隙按標(biāo)準(zhǔn)范圍的中間值調(diào)整,左右間隙按標(biāo)準(zhǔn)范圍的下限調(diào)整,以減少漏汽量,提高效率。
7 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)上述應(yīng)對(duì)措施在機(jī)組大修中的落實(shí),機(jī)組檢修后汽輪機(jī)高中壓缸效率及熱耗率均有所提升,趨于設(shè)計(jì)值,效果良好。對(duì)于同類型機(jī)組,如何保證汽輪機(jī)軸向“K”值的精確定位;如何對(duì)汽輪機(jī)通流間隙全、半缸的變化量進(jìn)行精確分析判斷;如何在保證機(jī)組能安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,將汽輪機(jī)通流部分軸向、徑向間隙調(diào)整到最佳狀態(tài),以達(dá)到有效提高缸效的目的,意義重大,更值得大家去深入思考和研究。
參考文獻(xiàn)
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