摘 要:文章對大言電廠現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)中緊急停機、重錘停機按鈕路存在的主要問題進行分析,并提出解決措施,希望能對其它電廠監(jiān)控流程的改進起到一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:存在問題;監(jiān)控系統(tǒng);緊急停機;重錘停機
1 概述
華電福建省金湖電力有限公司大言水電廠是金溪流域第三級水電站。裝機容量2×1.6萬千瓦,監(jiān)控系統(tǒng)采用南瑞自控廠家設(shè)計,上位機操作系統(tǒng)為linux,操作界面為NC200,下位機由CPU采用GE9030模塊,利用SJ30模塊通信。經(jīng)過試驗發(fā)現(xiàn)按下緊急停機和重錘停機按鈕無法操作輔機停機流程。
2 現(xiàn)象
(1)LCU屏“緊急停機”按鈕,按下后無法跳開關(guān),未走事故停機流程,所有輔機不會自動關(guān)停。(2)調(diào)速器機柜“緊急停機”按鈕,按下后半閉導(dǎo)葉,延遲較長時間跳開關(guān)(約8秒,此時機組轉(zhuǎn)速約在60%ne),之后,會走事故停機流程,所有輔機自動關(guān)停,機組能自動到停機態(tài)。(3)調(diào)速器機柜“重錘停機”按鈕,按下后無法跳開關(guān),未走事故停機流程,所有輔機不會自動關(guān)停。
3 原因分析及解決方法
針對上述原因展開分析與檢查,在結(jié)合圖紙和這三個按鈕的現(xiàn)場接線進行全面核查后,得出以下結(jié)果:
(1)重錘動作信號原有引入LCU裝置,但現(xiàn)在重錘動作后,監(jiān)控系統(tǒng)并沒有報出重錘動作信號,這個問題已得到確認,兩臺機組事故配壓閥曾經(jīng)進行過技改,技改后的事故配壓閥只有一對反饋接點,這對反饋接點被用作點亮調(diào)速器機柜柜門上的“重錘動作”指示燈,而原事故配壓閥有兩對接點,一對接點用來點亮此“重錘動作”指示燈,另一對接點引入監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出信號。在對PLC流程進行檢查時發(fā)現(xiàn),重錘動作并未作用于啟動事故停機流程,重錘停機是機組的最后一層保護,重錘停機應(yīng)與緊急停機一樣,均應(yīng)啟動事故停機流程。(2)解決方法:對事故配壓閥反饋接點原回路電壓等級為直流220V,未引入LCU裝置,為防止強、弱電回路互串,改進后的回路電壓等級改為直流24V,新增一中間繼電器ZJ,將其接入事故配壓閥反饋回路中,當(dāng)此事故配壓閥動作時,使中間繼電器ZJ回路接通,中間繼電器ZJ動作,其一對常開接點用于點亮重錘動作指示燈HD,另一對常開接點將重錘動作信號送入LCU裝置。
為驗證事故停機流程和緊急停機流程是否正常,我們對機組緊急、事故流程進行了試驗,將機組開關(guān)搖至試驗位置,模擬機組出口隔離開關(guān)合,將機組開至發(fā)電態(tài)。
驗證事故停機流程。我們選取了“正推力瓦過熱”進行試驗,機組在延時2秒后(自動化定值單整定2秒),機組開關(guān)跳閘,事故停機流程正常執(zhí)行。
驗證緊急停機流程,我們選取了“過速150%ne”進行試驗,機組開關(guān)即時跳閘,事故停機流程正確執(zhí)行,重錘自動落下。
經(jīng)過以上兩個試驗,我們排除了事故停機流程和緊急停機流程不正確的可能,驗證了只有這三個按鈕存在問題的推斷,通過檢查,重錘按鈕、LCU急停按鈕工作正常,焦點集中在調(diào)速器機柜緊急停機按鈕上,按鈕本身已進行過多次檢查無問題,接線也無松動、斷線可能。于是在停機態(tài),一人按此按鈕,一人觀察LCU裝置PLC觸摸屏上的SOE量狀態(tài),一人監(jiān)視PLC流程中此按鈕的動作情況,按按鈕的人在按下按鈕的同時通知另外兩人,以保證時間一致,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在按下按鈕后,PLC觸摸屏SOE量中調(diào)速器事故停機動作動作,而PLC流程中緊急事故停機按鈕II.Buf[020]點未動作,試驗多次都是同樣結(jié)果,核對機組中斷量輸入信號測點表,發(fā)現(xiàn)輸入第19點定義為“調(diào)速器事故停機動作”,輸入第20點定義為“調(diào)速器事故停機按鈕”,啟動緊急停機按鈕所用測點為輸入第20點“調(diào)速器事故停機按鈕”II.Buf[020],在按下調(diào)速器機柜緊急停機按鈕后,實際是II.Buf[19]點動作,由此可見,廠家提供的“機組中斷量輸入測點表”有誤,輸入第19點定義實際應(yīng)為“調(diào)速器事故停機按鈕”,輸入第20點定義實際應(yīng)為“調(diào)速器事故停機動作”,廠家人員調(diào)試時,亦將PLC程序中啟動緊急停機流程的“調(diào)速器事故停機按鈕”誤當(dāng)成了SOE量輸入第20點。
將PLC流程第II.Buf[20]更改為II.Buf[19],將機組開至發(fā)電態(tài),按下調(diào)速器機柜緊急停機按鈕并保持1秒后,緊急停機流程正常啟動,機組開關(guān)在按下按鈕1秒后跳開,輔機流程正常執(zhí)行。
根據(jù)需要,將調(diào)速器機柜“重錘動作”按鈕作為啟動緊急停機的條件之一,在PLC程序第增加一動作條件“重錘停機”II.BUF[12],并進行試驗,將機組開至發(fā)電態(tài),按下調(diào)速器機柜重錘動作按鈕并保持1秒后,緊急停機流程正常啟動,機組開關(guān)在按下按鈕1秒后跳開,輔機流程正常執(zhí)行。至此,PLC緊急、事故停機流程存在的問題也被發(fā)現(xiàn)并圓滿解決。
4 結(jié)束語
機組監(jiān)控系統(tǒng)是機組正常開停機、操作、事故處理的重要保證,因此,要徹底根治不安全隱患,扭轉(zhuǎn)工作被動局面,要以認真、科學(xué)、務(wù)實的態(tài)度做好日常維護檢修。發(fā)現(xiàn)問題認真分析及時處理,防患于未然。只有這樣才能保證機組的安全運行。
參考文獻
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