摘 要:在亞翔LD450化油器發(fā)動機基礎(chǔ)上,添加了相關(guān)的傳感器和發(fā)動機管理系統(tǒng)。分析計算了噴油器的放置位置,設(shè)計并分析了進排氣系統(tǒng),并在臺架上進行了各個工況下的噴油量和點火提前角的標(biāo)定,提高了發(fā)動機的功率和扭矩。
關(guān)鍵詞:FSAE;亞翔LD450;電噴;優(yōu)化設(shè)計;標(biāo)定試驗
引言
賽車采用的是亞翔LD450列發(fā)動機,該發(fā)動機采用等真空膜片化油器技術(shù),與電子燃油噴技術(shù)相比,化油器相對有些不足。電子燃油噴射系統(tǒng)是通過電腦來控制到發(fā)動機的燃油噴射量,使發(fā)動機能達到最佳的燃油動力比,提高動力性,方便不同工況下啟動,更加方便控制調(diào)試。電噴發(fā)動機上裝有很多個傳感器。一旦發(fā)動機某部位發(fā)生故障其相應(yīng)的傳感器會將其故障碼和相應(yīng)參數(shù)傳達給電腦,省了很多修車時不必要的麻煩。文章對于發(fā)動機進行電噴化改進,并進行了 ECU 的匹配標(biāo)定工作。
1 電噴化改造方案
為了實現(xiàn)發(fā)動機的電噴化,采用MOTEC M84為發(fā)動機控制模塊M84擁有比較人性化的圖形操作界面,內(nèi)部數(shù)據(jù)可被快速讀寫,適合小規(guī)模改裝。加裝傳感器,自行設(shè)計燃油供給系統(tǒng)和點火系統(tǒng)??刂颇K依據(jù)曲軸位置傳感器,凸輪軸位置傳感器,進氣壓力傳感器,進氣溫度傳感器,水溫傳感器,節(jié)氣門位置傳感器和氧傳感器的信號輸入為依據(jù),給出每一循環(huán)的噴油量和點火提前角,進而控制燃油噴射系統(tǒng)和點火系統(tǒng)。為了簡化發(fā)動機結(jié)構(gòu),使用進氣凸輪作為凸輪軸位置傳感器的觸發(fā)輪,把原機的點火觸發(fā)齒改造成曲軸索引齒。如圖1所示為電噴系統(tǒng)的工作原理。
2 硬件系統(tǒng)的設(shè)計
2.1 點火系統(tǒng)的設(shè)計
采用無觸點電子點火系統(tǒng)如圖2所示。由于是單缸機,選用Bosch module 0227 100 124單通道點火模塊,頻率響應(yīng)迅速,覆蓋最高轉(zhuǎn)速可達15000轉(zhuǎn)。對于線圈充電時間的設(shè)定,考慮到起動工況下電池的電壓降較大,另一方面起動混合氣較濃,需要較高的點火能量,所以充電時間設(shè)置得大。如圖3所示。
2.2 燃油供給系統(tǒng)系統(tǒng)的設(shè)計
由于進氣管的中心線通過發(fā)動機的進氣口,通過二維平面設(shè)計就很容易保證噴油器噴出的油柱直接射到進氣門處。
噴油器位置的確定:將噴油嘴固定,在其正對的位置放一張白紙,距離為100mm,然后給予噴油信號,直到在白紙上可以清晰地看到圓形的油跡,停止噴油,裝置如圖4所示:
多次試驗測得D=7.00mm,經(jīng)計算的α=8°。
所以噴油器位置的確定:噴油器噴出的油柱的長度大約為140~160mm,噴油擴散角為8度,原發(fā)動機的進氣口到進氣門有一段距離,經(jīng)測量為65mm。因此為了使油柱末端打到進氣閥,我們進行了如圖5設(shè)計。
2.3 基本噴油量的確定
在進行燃油MAP的標(biāo)定前,需要對燃油噴射做預(yù)先的設(shè)置,特別是針對基本噴油脈寬 的設(shè)置。結(jié)合循環(huán)進氣量、目標(biāo)空燃比、燃油壓力、噴油器流量等參數(shù)才能確定激勵時 間,從而設(shè)置合理的基本噴油脈寬激勵時間計算公式如下:
式中, t為激勵時間,m為計算所得的燃油質(zhì)量,P1燃油壓力,P2噴油器流量測試時的燃油壓力。為測取噴油器流量,自制了簡易噴油器流量測試裝置,在4分鐘測試時間里,計數(shù)噴油器的激勵次數(shù)和單次激勵時間,并測量在4分鐘時間噴出燃油的總質(zhì)量,從而計算噴油器流量。噴油器流量測試實驗設(shè)置與實驗數(shù)據(jù)如表1:
2.4 曲軸和凸輪軸位置信號的獲取
曲軸信號觸發(fā)齒采用24缺2的形式。為簡化結(jié)構(gòu),用原機的發(fā)動機轉(zhuǎn)速傳感器作為曲軸位置傳感器,將原機的轉(zhuǎn)速觸發(fā)齒圈車削一定的厚度,將曲軸信號觸發(fā)齒圈與之過盈配合。為了簡化結(jié)構(gòu),采用凸輪軸的進氣凸輪作為凸。輪軸位置信號的,觸發(fā)單元。具體方法是將磁電式凸輪軸位置傳感器安裝在進氣凸輪上方。
信號波形如圖6所示,最終計算出曲軸索引位置為465度。
2.5 傳感器參數(shù)表(表2)
3 進排氣的仿真設(shè)計和臺架標(biāo)定
3.1進排氣仿真
為了設(shè)計方便,利用軟件GT-power建立了亞翔450發(fā)動機的性能仿真模型。由于進氣需要限流,設(shè)計的較復(fù)雜,所以用GEM3D軟件對進氣進行建模,并將其離散化如圖7所示:
將進氣導(dǎo)入GT-power中建立發(fā)動機仿真模型如圖8所示:
3.2臺架標(biāo)定試驗
此次FSC發(fā)動機標(biāo)定試驗選用n-p模式??杖急鹊脑O(shè)定偏向于動力性,通過測功機及節(jié)氣門調(diào)節(jié)裝置改變發(fā)動機至下一目標(biāo)工況,進而完成十 三工況的標(biāo)定甚至是全工況的標(biāo)定。標(biāo)定出的基本點火提前角和噴油量map圖如圖9、圖10,我們將實際測得的發(fā)動機外特性曲線與GT power仿真結(jié)果,進行對比,結(jié)果如圖11所示。
我們將實際測得的發(fā)動機外特性曲線與GT power仿真結(jié)果,進行對比,結(jié)果如圖3-3所示:
4結(jié)束語
經(jīng)過進排氣的合理設(shè)計,電噴的改造,是發(fā)動機的扭矩和功率有了一定的提高,而且提高了中低速度的扭矩。發(fā)動機的實際外特性曲線與仿真結(jié)果接近,說明前期的仿真分析的成功的。
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作者簡介:王新剛(1988,03-),性別:男,學(xué)歷:博士,畢業(yè)于重慶大學(xué),現(xiàn)有職稱:講師,研究方向:新能源汽車。