李敬輝
(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
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經(jīng) 驗(yàn) 交 流
連云港堿廠重灰蒸汽煅燒爐更新總結(jié)
李敬輝
(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇連云港 222042)
介紹了連云港堿廠更新重灰蒸汽煅燒爐的試生產(chǎn)情況,針對更新重灰蒸汽煅燒爐在生產(chǎn)中存在的一些問題,提出了相應(yīng)的改造措施、建議。
重灰蒸汽煅燒爐;改造措施;建議
連云港堿廠現(xiàn)有重灰蒸汽煅燒爐2臺,均為1989年安裝投用,其型號為:φ3200×20000,生產(chǎn)能力為700 t/d,隨著使用年限的增加,設(shè)備暴露出許多問題,隨著純堿市場上重灰需求量的不斷增加,我廠原有重灰生產(chǎn)裝置的重灰產(chǎn)量已不能夠滿足市場的需求。根據(jù)市場需要及實(shí)際情況,我廠投資約900萬元,將2臺重灰蒸汽煅燒爐進(jìn)行更新,其型號為:φ3000×20000,生產(chǎn)能力為800 t/d。該項(xiàng)目于分別于2015年3月3日重灰B臺蒸汽煅燒爐開工,4月18日更換結(jié)束;2015年4月25日重灰A臺蒸汽煅燒爐開工,6月11日更換結(jié)束,一次投料試車成功,并于當(dāng)班生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。各工藝指標(biāo)、工藝參數(shù)在控制范圍內(nèi),基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,重灰粒度、白度均能滿足要求。新重灰蒸汽煅燒爐在設(shè)計(jì)和制造上進(jìn)行了一些改造,開車后在工藝上、設(shè)備上一些操作影響系統(tǒng)生產(chǎn)的問題相繼暴露出來,成為制約生產(chǎn)的瓶頸。下面就新重灰蒸汽煅燒爐在實(shí)際運(yùn)行中存在的主要問題及改進(jìn)措施談一些看法。
輕灰分配埋刮板輸送機(jī)(V507)來的輕灰進(jìn)入料倉,通過料倉變頻出料螺旋(L5213)、水合機(jī)進(jìn)料螺旋(L5212)加入水合機(jī)(L521),由重灰洗水槽化合水經(jīng)過鈦板換熱器,通過水合機(jī)內(nèi)的噴淋管均勻地噴灑水合機(jī)內(nèi)輕灰上,堿和水在水合機(jī)內(nèi)充分混合,發(fā)生水合反應(yīng),生成一水堿,由水合機(jī)尾部溢出,再由一水堿出料絞龍運(yùn)輸機(jī)(V521)經(jīng)重灰爐進(jìn)料絞籠(L5221)投入重灰煅燒爐(L522),在爐內(nèi)一水堿被加熱分解,得到無水碳酸鈉即重質(zhì)純堿,其中部分作返堿自身循環(huán),剩余部分由爐尾取出,去重灰刮板運(yùn)輸機(jī)(V522)。煅燒爐產(chǎn)生的爐氣經(jīng)重灰旋風(fēng)分離器(E522),由重灰洗水泵(J522)送來的重灰洗水進(jìn)行噴淋洗滌,洗滌后洗滌液回流到重灰洗水槽(F521),洗滌后的爐氣與從水合機(jī)尾部抽出的含部分熱蒸汽的水合機(jī)尾氣一起進(jìn)入洗滌塔(E521)洗滌,洗水由洗水槽(F521)經(jīng)洗水泵(J522) 打入洗滌塔循環(huán)洗滌,重灰洗水濃度較高時(shí),通過重灰洗水泵送熱堿液槽(F502);尾氣經(jīng)洗滌冷凝后,夾帶的部分水蒸汽冷凝下來,隨洗水流入洗水槽,不凝性氣體由引風(fēng)機(jī)(J521)引出后放空。
加熱蒸汽(一部分來自1.6 MPa管網(wǎng),一部分來自輕灰閃發(fā)器閃發(fā)的輕灰二次汽)經(jīng)旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)入汽室,通過汽室分配到各加熱管,冷凝水靠重力作用回流到汽室,再由導(dǎo)水管經(jīng)汽軸外套筒通過旋轉(zhuǎn)接頭至貯水槽,經(jīng)貯水槽(F522)進(jìn)入重灰閃發(fā)器(E523)。閃發(fā)后的蒸汽進(jìn)低壓管網(wǎng),冷凝水去鍋爐0.4 MPa工藝回水管網(wǎng)。洗水槽頂部設(shè)有脫鹽水和廢淡液補(bǔ)充管線,脫鹽水來自給排水,廢淡液來自重堿。
重灰蒸汽煅燒爐系統(tǒng)主要工藝流程圖見圖1。
圖1 重灰生產(chǎn)工藝流程圖
1)爐體腐蝕嚴(yán)重,特別在爐體前6 m表現(xiàn)尤為嚴(yán)重,先后于2004年對爐體前4 m進(jìn)行整體更換,后運(yùn)行至2011年后腐蝕依然存在,又對爐體前6 m采用襯板處理,但爐體的腐蝕情況沒有徹底解決,存在較大的安全設(shè)備隱患。
2)由于使用年限過久,兩臺煅燒爐在蒸汽系統(tǒng)均存在嚴(yán)重的缺陷,汽室表現(xiàn)尤為突出,2012年年初因汽室泄漏,造成重灰爐一度停運(yùn)行,在2012年6月份對汽室內(nèi)壁更換處理后,由于條件限制沒有進(jìn)行退火處理,在修后很短時(shí)間內(nèi)即出現(xiàn)漏點(diǎn),目前整個(gè)汽室已無法進(jìn)行修理。另外加熱管腐蝕相當(dāng)嚴(yán)重,在2011年更換前4 m加熱管后,目前已經(jīng)多次出現(xiàn)漏點(diǎn)。
3)由于使用年限過久,兩臺重灰煅燒爐的滾圈、托輪、大齒圈出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損,其中滾圈表面失圓,導(dǎo)致爐體跳動嚴(yán)重,另外爐體前6 m襯板后,爐體振動也有所加劇。
表1 更新前后重灰蒸汽煅燒爐生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)對比一覽表
1)重灰蒸汽煅燒爐爐內(nèi)有以同心圓排列的三排加熱管,每排加熱管有45根,爐尾有四個(gè)返堿管口,其中一根在爐尾有人字形通道,人字形通道交叉處有翻板閥,通過翻板閥控制堿通過返堿道到爐頭作煅燒爐返堿,改為重灰煅燒爐爐內(nèi)以同心圓排列的三排加熱管,每排加熱管有44根,爐尾有四個(gè)返堿管口,每個(gè)返堿管口各有一個(gè)返堿控制閥,四個(gè)返堿管分別通過各自返堿控制閥的開度控制返堿量,將部分重灰通過返堿道送入爐頭內(nèi)。
2)重灰煅燒爐產(chǎn)生的爐氣由方形出汽箱送至四樓重灰旋風(fēng)分離器內(nèi)洗滌,洗水經(jīng)重灰分離器下積水槽流入重灰洗水槽循環(huán)使用。改為重灰煅燒爐產(chǎn)生的爐氣由圓形出汽箱送至三樓重灰分離器下積水槽(積水槽容積增大一倍)內(nèi)洗滌,洗水經(jīng)重灰分離器下積水槽流入重灰洗水槽循環(huán)使用。
1)重灰蒸汽煅燒爐運(yùn)行穩(wěn)定,根據(jù)測定,重灰蒸汽煅燒爐目前產(chǎn)品大約在732 t/d。
2)現(xiàn)場設(shè)備已經(jīng)以水合機(jī)進(jìn)料量最大50 Hz運(yùn)行,但重灰蒸汽煅燒爐在生產(chǎn)負(fù)荷方面還有余量,在出堿溫度和主機(jī)電流上表現(xiàn)明顯。
3)進(jìn)汽流量平均為11.6 t/h,每小時(shí)產(chǎn)量約為30.5 t,計(jì)算所得噸堿蒸汽消耗量為0.38 t,比前期的0.4 t稍低。
4)水合機(jī)的進(jìn)料量制約了重灰蒸汽煅燒爐的產(chǎn)量。
5)通過此次測定,可以推斷出重灰蒸汽煅燒爐產(chǎn)量如果要達(dá)到或超過設(shè)計(jì)能力800 t/d,需要對水合機(jī)進(jìn)料絞龍的進(jìn)料量進(jìn)行調(diào)整,甚至需要將水合機(jī)的水合能力提高。
1)重灰蒸汽煅燒爐內(nèi)擋灰板太高,爐內(nèi)存灰無法拉凈,需割除部分擋灰板且在擋灰板底部開部分孔洞。原高度300 mm,割除190 mm,剩余110 mm。解決爐內(nèi)存灰多問題。
2)重灰蒸汽煅燒爐爐頭人孔蓋(方孔)太厚,開孔方式不對,開關(guān)不便,需更換為左右開關(guān)。解決人孔蓋開關(guān)檢查困難問題。
3)重灰蒸汽煅燒爐出料箱需增加清理孔,解決出料箱出堿塊清理困難問題。
4)重灰蒸汽煅燒爐爐尾小油泵漏油,增加接油槽,解決漏油難以清理問題,降低操作人員勞動強(qiáng)度。
5)重灰分離器下積水槽進(jìn)汽彎頭增加溢流管,增加清理孔,解決易結(jié)疤難以清理問題,降低操作人員勞動強(qiáng)度。
1)水合機(jī)的進(jìn)料量制約了重灰蒸汽煅燒爐的產(chǎn)量。建議先將重灰A臺水合機(jī)進(jìn)料由二級進(jìn)料改為一級進(jìn)料,由原一級、二級電機(jī)(Y160L-4,15 kW,1 460 r/min ,減速機(jī)XWDA-8 傳動比1∶29),改為一級進(jìn)料電機(jī)(YX3-180L-4-X8,22 kW,1 470 r/min,減速機(jī)XWY-8 傳動比1∶23)。經(jīng)試行改造后,根據(jù)水合機(jī)進(jìn)料量50 Hz時(shí),水量為9.0 m3/h,推算出改造后水量9.5 m3/h時(shí),水合機(jī)進(jìn)料量應(yīng)為55 Hz,重灰A臺蒸汽煅燒爐產(chǎn)品大約在800 t/d。計(jì)劃適時(shí)也對重灰B臺水合機(jī)進(jìn)料進(jìn)行改造。
2)重灰A臺水合機(jī)進(jìn)料由二級進(jìn)料改為一級進(jìn)料后,因進(jìn)料料倉下料口開度大1 600 mm,造成進(jìn)料絞龍量大,經(jīng)常蹩停,導(dǎo)致生產(chǎn)不能連續(xù)。建議將進(jìn)料料倉下料口開度減到600 mm,減少進(jìn)料負(fù)荷,以保證生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行。
[1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989
[2] 大連化工研究設(shè)計(jì)院.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990
TQ114.15
B
1005-8370(2016)02-31-03
2015-12-18
李敬輝(1976—),本科,連云港堿廠工程師。