王繼強 田啟忠
(中石化勝利油田分公司樁西采油廠,山東 東營 257237) (中石化勝利油田分公司石油工程技術研究院, 山東 東營 257000)
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濾砂管分段切割打撈一體化技術研究與應用
王繼強 田啟忠
(中石化勝利油田分公司樁西采油廠,山東 東營 257237) (中石化勝利油田分公司石油工程技術研究院, 山東 東營 257000)
當生產(chǎn)井濾砂管防砂失效時,需要打撈濾砂管重新防砂。若井下濾砂管較長且砂卡嚴重,加上腐蝕等因素使濾砂管機械強度下降,一次性整體打撈的成功率低,現(xiàn)有的技術是先用內(nèi)割刀將濾砂管分段切割,再下入打撈管柱進行分段打撈,可減小施工難度,但完成一次切割打撈需要分別起下一趟切割管柱和一趟打撈管柱,要將其全部打撈出來需反復進行多次施工,作業(yè)效率低。為提高作業(yè)效率,通過研制提放式油管內(nèi)割刀和一體化撈矛形成了切割打撈一體化管柱,由割刀割斷井下管柱后,直接下放管柱通過一體化撈矛將割斷的油管撈出,切割打撈一趟管柱完成,可簡化施工步驟。經(jīng)過中間試驗及現(xiàn)場應用,證明施工工藝簡單可靠,能提高作業(yè)效率,節(jié)約作業(yè)成本,具有極大的推廣應用價值。
防砂;濾砂管;切割;打撈;一體化技術
隨著油田開發(fā)的深入,水平井特別是熱采水平井的套管損壞(以下簡稱“套損”)問題日益突顯,部分水平井濾砂管出現(xiàn)堵塞、破損、變形等,造成防砂失效,需要打撈并更換濾砂管重新防砂[1]。若濾砂管串較長,并且砂卡嚴重;另外受流體沖蝕及化學腐蝕等因素影響造成機械強度降低,打撈過程中打撈力過高、濾砂管易拔斷,一次性整體打撈成功率不到20%。
為了解決這一問題,開發(fā)了井下管柱分段切割打撈技術,先用內(nèi)割刀將管柱切斷一段,然后下入水平井增力打撈管柱進行打撈,大大減少了施工難度。但是,完成一次切割打撈需要分別起下一趟切割管柱和一趟增力打撈管柱,欲將濾砂管全部打撈出來,需要反復進行多次施工,大大延長了施工時間,降低了作業(yè)效率。
要縮短施工周期,提高作業(yè)效率,最有效的辦法就是采用切割打撈一體化工具及工藝,而現(xiàn)有的切割管柱及打撈管柱無法實現(xiàn)這一要求。因為現(xiàn)有切割管柱的內(nèi)割刀為旋轉(zhuǎn)坐封式油管內(nèi)割刀[2],這種旋轉(zhuǎn)坐封式油管內(nèi)割刀的結(jié)構存在以下缺陷:①用于稠油井時,井壁死油多,靠扶正機構的摩擦塊來完成旋轉(zhuǎn)坐封動作比較困難[3],費時費力;②旋轉(zhuǎn)坐封式油管內(nèi)割刀一旦坐封,切割作業(yè)完成后,上提管柱即可解封,但卡瓦及扶正機構仍處于自由狀態(tài),只能上提管柱,不能下放管柱,顯然這一缺點滿足不了切割打撈一體化施工工藝的要求。現(xiàn)有的撈矛也存在技術缺陷:只能放置于打撈管柱的最下端起打撈作用,撈矛下部不能連接其他工具或管柱。
2.1 設計思路
通過對問題分析研究結(jié)合現(xiàn)場施工要求,形成以下設計思路:①把油管內(nèi)割刀由管柱旋轉(zhuǎn)坐封設計為提放管柱坐封;②優(yōu)選撈矛種類,改進撈矛結(jié)構,使其滿足切割打撈一體化施工工藝要求;③將新型油管內(nèi)割刀和改進型撈矛組合成切割打撈一體化管柱。圖1為切割打撈一體化管柱示意圖。
圖1 切割打撈一體化管柱示意圖
2.2 內(nèi)割刀結(jié)構設計
提放式油管內(nèi)割刀主要包括切割機構、扶正機構和中心桿(圖2),切割機構和扶正機構均安裝在中心桿上,中心桿上設有坐封解封換向軌道,在切割機構與扶正機構之間還裝有坐封機構,該坐封機構與切割機構通過卡瓦連接。
圖2 提放式油管內(nèi)割刀結(jié)構示意圖
坐封機構包括卡瓦套、卡瓦、坐封套和活塞,卡瓦套下部的鎖球孔中裝有鎖球,該鎖球卡在中心桿上的鎖球槽中,實現(xiàn)坐封機構和中心桿的相對固定;卡瓦通過T型頭與卡瓦套的T型槽連接,卡瓦內(nèi)表面與支撐套是燕尾槽軌配合;切割機構主要由頂?shù)?、切割刀和限位塊組成,在中心桿上部開有3條凹槽,放置切割刀和限位塊,由銷釘固定在凹槽內(nèi)的定位圓孔內(nèi),切割刀可以繞銷釘向外旋轉(zhuǎn),中心桿轉(zhuǎn)動時能帶動切割刀沿管柱周線旋轉(zhuǎn)完成切割動作。
扶正機構主要包括扶正套,設有3個凹槽放置摩擦塊,摩擦塊和凹槽之間安裝彈簧,摩擦塊的最大外徑大于濾砂管的內(nèi)徑,能使扶正套總是撐在濾砂管內(nèi)壁上。另外扶正套上部有鎖球槽,下部內(nèi)圓的旋轉(zhuǎn)凹槽放置轉(zhuǎn)環(huán)和定位銷,中心桿在軸向上有長、短2個換向軌道,當扶正套上下活動時,定位銷在換向軌道內(nèi)變換,此時轉(zhuǎn)環(huán)可以自由轉(zhuǎn)動,保證扶正套和中心桿徑向的相對固定。
2.3 一體化撈矛設計
一體化撈矛在這套切割打撈工藝中承擔連接傳扭和打撈落魚的作用,既要把切割工具和打撈管柱連接并整合在一起,還要具有較高的打撈強度,因此起著至關重要的作用。
從一體化打撈工藝的要求來分析,首先是切割位置的精確定位,濾砂管過濾部分是由多層濾網(wǎng)構成,強度不高,但厚度較大,如果選擇這一部分進行切割,當濾砂管基管被切斷后,濾網(wǎng)極難被完全切斷,打撈時,濾網(wǎng)會被不規(guī)則地扯斷,給第二次打撈造成極大困難[4]。因此,切割位置要精確地定位在濾砂管的盲管或接箍部分[5]。管柱在井下處于伸長狀態(tài),如果用整個管柱的長度進行定位,誤差較大,因為割刀和一體化撈矛之間的距離較短,伸長變形可忽略,因此可利用一體化撈矛對割刀實施定位[6]。
定位時,先將管柱最下面的割刀引入魚腔,繼續(xù)下探管柱,直至撈矛探到魚頂,再根據(jù)設計切割位置上提管柱調(diào)整割刀位置,然而此時撈矛極有可能已經(jīng)撈住落魚,這就需要撈矛能夠順利退出[7]。因此,一體化撈矛必須采用可退式結(jié)構;現(xiàn)場作業(yè)時,若要旋轉(zhuǎn)管柱退出撈矛,就要換方鉆桿,操作較麻煩[8]。因此,決定采用提放式可退結(jié)構進行一體化撈矛設計。
圖3 一體化撈矛結(jié)構示意圖
一體化撈矛主要由上接頭、彈簧、轉(zhuǎn)環(huán)、定位銷、矛爪套、打撈桿組成。打撈桿上部與上接頭連接,下部設計有斜坡脹頭,斜坡脹頭下部設計有螺紋,可以連接其他工具或管柱。打撈桿中部有坐封解封換向軌道[9];矛爪套下部外圓開有數(shù)條豎槽,使其成瓣狀并具有彈性,套裝在打撈桿上,其上部的內(nèi)凹槽中安裝有轉(zhuǎn)環(huán)和定位銷,可將矛爪套固定在打撈桿的換向軌道內(nèi),上接頭和矛爪套之間安裝彈簧,其作用是提高坐封軌道與解封軌道換向的可靠性[10]。
2.4 工作原理
參考圖1對切割打撈一體化管柱的工作原理進行詳細闡述。
1)確定撈矛的具體位置 首先確定定位油管的長度,將撈矛、定位油管和油管內(nèi)割刀順次連接在管柱底部,下至魚頂,將油管內(nèi)割刀引入濾砂管基管內(nèi),直至撈矛的矛爪套探至魚頂;輕加壓再上提管柱,此時撈矛已經(jīng)撈住落魚,確定管柱到位。
2)確定切割位置 再次下放管柱,使撈矛的軌道換向進入解封狀態(tài),根據(jù)定位油管長度上提管柱,使割刀處于設計的切割位置;此時油管內(nèi)割刀的扶正機構的定位銷已進入中心桿的坐封軌道內(nèi)。
3)坐封機構坐封 再次下放管柱,使油管內(nèi)割刀的卡瓦撐出坐封在濾砂管內(nèi)壁上。
4)油管內(nèi)割刀就位 繼續(xù)下放管柱,由于支撐套已經(jīng)通過卡瓦支撐住,頂?shù)渡享斍懈畹?,使切割刀撐出并咬入濾砂管內(nèi)壁。
5)切割濾砂管 通過地面驅(qū)動裝置旋轉(zhuǎn)管柱,油管內(nèi)割刀的中心桿帶動切割刀作圓周運動切割濾砂管。
6)坐封機構回位 切割完成后,上提管柱使切割刀收回,當中心桿的鎖球槽到達鎖球的位置后,扶正套上沿將鎖球推入中心桿的鎖球槽內(nèi),活塞在彈簧作用下將鎖球頂緊在中心桿的鎖球槽內(nèi),實現(xiàn)坐封機構和中心桿的相對固定。
7)打撈準備 繼續(xù)上提管柱,使扶正機構中的定位銷由中心桿的坐封軌道換入解封軌道。
8)打撈切割后的濾砂管 再次下放管柱,直至撈矛的矛爪套進入魚腔內(nèi),撈住割斷的上部濾砂管,將其打撈出井筒外,完成一次切割打撈一體化施工。
配套工具研制完成后,裝配形成了切割打撈一體化管柱,并在試驗井進行了井下模擬試驗。
3.1 試驗目的
檢驗切割打撈一體化管柱的整體性能。
3.2 試驗過程
1)連接切割打撈一體化管柱。管柱組合(自下而上)為:提放式油管內(nèi)割刀+1根油管+一體化撈矛+油管短節(jié)。
3)再次下放管柱加壓30kN,上提管柱2m,無負荷,證明撈矛退出;再次下放0.3m,遇阻加壓50kN,證明油管內(nèi)割刀坐封良好;將壓力載荷減為10kN,正轉(zhuǎn)管柱50圈,壓力載荷略有下降;再次將載荷加至10kN,正轉(zhuǎn)管柱50圈,上提管柱解封油管內(nèi)割刀;再次下放管柱直至有遇阻顯示,加壓到30kN,撈矛軌道換向后上提管柱撈住落魚;當載荷上升至35kN時突降,上提管柱無阻力,打撈出的管柱下部切口均勻,證明切割、打撈均已成功。
3.3 試驗結(jié)論
切割打撈一體化管柱在整個試驗過程打撈、釋放、坐封以及切割動作均正常,完全滿足設計要求。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)確定了切割打撈一體化管柱的技術參數(shù),結(jié)果見表1。
表1 切割打撈一體化技術參數(shù)
表2 落魚管柱數(shù)據(jù)表
表3 草27更平2井實施效果統(tǒng)計表
切割打撈一體化管柱經(jīng)過室內(nèi)模擬試驗后,正式投入現(xiàn)場試驗。以草27更平2井為例介紹該管柱現(xiàn)場應用效果。
該井采用懸掛器懸掛濾砂管、高壓擠填石英砂防砂完井。在后期生產(chǎn)過程中出砂,嚴重影響了正常生產(chǎn)。因此,決定打撈井內(nèi)濾砂管,重新進行防砂。打撈施工方案采用濾砂管分段切割配合液壓增力打撈技術,降低打撈提升力,提高打撈成功率。該井防砂管柱結(jié)構如表2所示。
2014年7月底該井開始施工,前4次施工采用切割和增力打撈獨立作業(yè),后12次采用切割打撈一次管柱作業(yè)?,F(xiàn)場施工情況對比見表3。
由表3可知,前4次施工作業(yè)平均時間28.75h,后12次采用切割打撈一體化施工平均時間12.58h。通過現(xiàn)場施工效果對比分析可以得知:研制的切割打撈一體化管柱,施工工藝簡單可靠,施工成功率100%,在800~1100m井深范圍內(nèi)單次切割打撈施工周期平均縮短16.17h。
1)現(xiàn)場試驗表明,形成的切割打撈一體化管柱工藝簡單可靠,能顯著提高作業(yè)效率,應用前景廣闊。
2)通過提放式坐封機構設計,形成的新式油管內(nèi)割刀,滿足了稠油水平井濾砂管切割、打撈一體化工藝的現(xiàn)場需要。
3)切割打撈一體化技術的應用,能顯著縮短施工周期,加快問題井的產(chǎn)能恢復,同時能大幅節(jié)約作業(yè)成本,在低油價的國際市場環(huán)境下具有極大的經(jīng)濟效益和社會效益。
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[編輯] 黃鸝
2016-06-12
王繼強(1985-),男,工程師,現(xiàn)從事采油及井下作業(yè)工作,1048618100@qq.com。
TE358.1
A
1673-1409(2016)35-0057-04
[引著格式]王繼強,田啟忠.濾砂管分段切割打撈一體化技術研究與應用[J].長江大學學報(自科版), 2016,13(35):57~60.