袁瑞龍 華玉龍 張勤樂于江 曹城建 謝志平 中國聯合工程公司 杭州 寧波正源電力有限公司 寧波
75t鏈條爐煙氣脫硝工藝的應用研究
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為實現煙氣達標排放,寧波正源電力有限公司4臺75t/h鏈條爐采用SNCR/SCR耦合工藝進行煙氣脫硝。項目實施過程中發(fā)現NOx排放和預期不符,實地測量和數值模擬發(fā)現爐膛溫度整體偏低。經過重新布置噴槍位置,增設催化劑層等,成功實現NOx達標排放,同時具備良好的經濟效益。
SNCR;SCR;脫硝;鏈條爐
氮氧化物的排放會造成臭氧空洞、溫室效應及酸雨等環(huán)境問題[1],因此《火電廠大氣污染物排放標準》[2]規(guī)定,新建的大型燃燒設施NOx排放濃度需低于100mg/Nm3。
寧波正源電力有限公司建有4臺75t/h鏈條爐,為滿足國家相關部門規(guī)定,需安裝煙氣脫硝裝置,實現煙氣達標排放。鏈條爐相比于循環(huán)流化床鍋爐和煤粉鍋爐,工況復雜,燃燒溫度不高[3],在實施脫硝工程時,沒有現成的案例可以照搬,必須在項目設計和實施過程中有針對性地摸索和完善。根據鍋爐運行參數,結合其它鍋爐脫硝工程的經驗,確定該鏈條爐采用SNCR/ SCR耦合脫硝工藝,即在爐膛上布置噴槍,在省煤器后布置催化劑,系統(tǒng)投運后NOx排放未能達標。結合數值模擬結果和實測數據,對噴槍位置進行改造,并在尾部煙道增設一層催化劑,成功實現NOx達標排放。
寧波正源電力有限公司4×75t/h鍋爐煙氣主要參數見表1。
表1 煙氣主要參數
本項目采用SNCR/SCR 耦合脫硝工藝,該技術將SNCR工藝的低成本和SCR工藝的高脫硝率、低氨逃逸有效結合。同時SNCR工藝噴入鍋爐的NH3可為SCR提供反應所需的還原劑。
SNCR工藝以爐膛為反應器,在無催化劑的作用下,用氨水作還原劑,噴入爐膛內,還原劑可選擇性地把煙氣中的NOx還原為無毒無害的N2和H2O,其脫硝效率在35%~70%左右。其主要反應為:
SCR工藝以鍋爐尾部煙道作為反應器,在催化劑的作用下,在溫度約為350~380℃的煙氣中反應,將NOx還原為無毒無害的N2和H2O。其主要反應為:
SNCR/SCR 耦合脫硝工藝流程圖如圖1所示。
影響SNCR/SCR耦合工藝脫硝效率的因素較多,如爐內溫度分布、氨水噴入量、噴射效果、催化劑的性質和含量等。燃煤鍋爐在理想情況下,SNCR/SCR耦合工藝能得到75%以上的NOx脫除率,并保持低的氨逃逸量。無論是SNCR工藝還是SCR工藝,都需要合適的溫度范圍,這個溫度范圍稱為反應的溫度窗口。SNCR工藝的溫度窗口為850~1100℃[4]。
圖1 SNCR-SCR耦合脫硝技術示意圖
如圖2所示,當溫度低于800℃,反應速率越來越低,NOx脫除率低,并且伴隨高的氨逃逸;當溫度高于1100℃時,氨基還原劑會與煙氣中的氧反應生成NOx,導致NOx排放濃度增加。因此在安裝SNCR和SCR裝置時,選擇合適的安裝位置至關重要。
圖2 SNCR脫硝效率與溫度的關系
3.1初步方案
該煙氣脫硝項目采用20%氨水作為還原劑,采用SNCR/SCR耦合工藝。
設計要求:脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度不高于520mg/ Nm3(干基、標態(tài)、6%O2)時,要求出口NOx濃度小于100mg/Nm3(干基、標態(tài)、6%O2),綜合脫硝效率≈81%。
項目實施時,在爐膛上布置兩層噴槍,每層4只,SCR反應器設置1層催化劑,期SNCR脫硝效率為50%,SCR脫硝效率為67%,綜合脫硝效率達到83%。第一次投運后,發(fā)現實際脫硝效率達不到預期,NOx排放濃度維持在200mg/Nm3(干基、標態(tài)、6%O2)左右。增加氨水噴入量,脫硝效率有所提高,但是仍不能達標,同時氨逃逸大大增加,二次污染嚴重。
3.2原因分析
經過實地測量,發(fā)現各氨水噴入口實際溫度<800℃,達不到SNCR工藝最佳的溫度窗口850~1100℃,結合數學模擬結果(如圖3所示),爐膛內部也沒有合適的溫度窗口,因此,此溫度范圍并不利于SNCR反應。
再測量SCR反應器入口煙氣的溫度,鍋爐滿負荷時該溫度約為320℃左右,也低于SCR脫硝反應提出的350~380℃要求。
表2 各階段運行成本分析表
3.3方案調整
基于出現的問題,必須調整氨水的噴入位置,使噴槍的布置位置向更高的溫度靠攏,從而提高反應速率。同時,對SCR反應器也要進行相應的改造,在不能改變反應溫度的情況下,增加催化劑層,達到提升NOx脫除率的效果。
改進方案如下:撤銷原有4支噴槍,原噴槍開孔位置下移,使其盡量接近火焰中心位置,調整后的SNCR噴槍位置的溫度提高到850℃以上,接近SNCR反應的溫度窗口。同時在過熱器和再熱器前端水平煙道處設置兩支噴槍,作為SCR反應還原劑的噴入口;在SCR反應器增設一層催化劑層,這兩項措施既能保證SCR反應有足夠的還原劑,又能保證SCR脫硝效率大大提高。
圖3 CFD數值模擬爐膛內溫度分布
經過氨水噴射位置的調整和增設催化劑層,NOx排放濃度顯著降低,達到國家的相關規(guī)定,即<100mg/Nm3。同時,出口氨逃逸量也維持在5ppm以下。
從表2可以看出,在脫硝方案調整后,每臺鍋爐脫硝經濟效益增加了110.4萬元。
寧波正源電力有限公司鏈條爐在實施脫硝工程時,參照其它項目的經驗,采用SNCR/SCR耦合脫硝工藝,未能達到如期效果,而后根據實際情況進行分析和改造,充分發(fā)揮SNCR工藝和SCR工藝的特點,最后實現氮氧化物達標排放,同時實現了很好的經濟效益和環(huán)保效益。
[1] 段傳和,夏懷祥,等. 選擇性非催化還原法(SNCR)煙氣脫硝[M].北京:中國電力出版社, 2011.
[2] 中華人民共和國環(huán)境保護部.火電廠大氣污染物排放標準(GB13223-2011)[S]. 2011.
[3] 程祖田.流化床燃燒技術及應用[M]. 北京: 中國電力出版社, 2013.
[4] 宋順鑫.大型鏈條爐SNCR脫硝試驗及數值模擬[D]. 杭州:中國計量學院, 2014.
袁瑞龍,1970年生,本科,高級工程師,從事環(huán)境保護相關工程及研究。