王志軍 葛曉鵬(煙臺港股份公司礦石碼頭分公司,山東 煙臺 264000)
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門機旋轉(zhuǎn)機構(gòu)變頻驅(qū)動失速問題分析與對策
王志軍葛曉鵬
(煙臺港股份公司礦石碼頭分公司,山東煙臺264000)
摘要:門機旋轉(zhuǎn)機構(gòu)變頻驅(qū)動的失速問題,是低頻次的偶發(fā)故障,故障概率一般每運行200h出現(xiàn)一次。該類型故障雖屬偶發(fā)故障,但是極其危險。發(fā)生時,司機通過主令操作手柄給定的驅(qū)動指令無車響應,出現(xiàn)短時失控,門機處在慣性作用下的自由滑行。出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)驅(qū)動失速問題后,大多數(shù)情況司機可以緊急應對處理,一方面腳踏制動緊急停車,一方面通過主令控制臺設置的急停、故障復位把故障解除,部分需要工程技術(shù)人員解除故障。
關(guān)鍵詞:變頻驅(qū)動;失速;對策
在目前的市場上,機旋轉(zhuǎn)機構(gòu)變頻驅(qū)動的失速問題時常困擾著商家和購買客戶。本文著重討論了造成這一現(xiàn)象的幾種問題,并提出了一些相應對策。
門機旋轉(zhuǎn)機構(gòu)變頻驅(qū)動失速問題不管在開環(huán)控制還是在閉環(huán)控制中都有出現(xiàn),但是閉環(huán)控制出現(xiàn)的故障概率要比開環(huán)控制低。無論是在開環(huán)控制還是閉環(huán)控制,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動的失速一般有兩種情況:第一種情況是發(fā)生在運行過程中的失速,第二種情況是發(fā)生在制動過程中的失速。以下將分別對兩種情況作出分析:
2.1 運行過程中的失速
在運行過程中出現(xiàn)失速時,檢測出來的故障代碼常見有OS和DEV兩種:
(1)OS含義:過速即設定值(F1-08)以上的速度且持續(xù)時間超過規(guī)定時間(F1-09)。
有以下幾種情況會導致過速:
①發(fā)生了超調(diào)/欠調(diào);
②指令速度過高;
③F1-08、F1-09 的設定值不當。
針對以上出現(xiàn)的情況,分別對應做以下幾種修改方式:
①當發(fā)生超調(diào)或者欠調(diào)現(xiàn)象時,調(diào)整增益的值來滿足要求;
②當出現(xiàn)指令速度過高時,重新設定指令回路及指令增益;
③F1-08、F1-09 的設定值不當時,重新設定F1-08以及F1-09的設定值來滿足要求;
(2)DEV含義:速度偏差大即設定值(F1-10)以上的速度偏差且持續(xù)時間超過規(guī)定時間(F1-11)。
有以下幾種情況會導致速度偏差大:
①負載過大;
②加減速時間過短;
③負載為鎖定狀態(tài);
④F1-10、F1-11 的設定不當;
⑤電機處于制動狀態(tài);
⑥編碼器故障。
針對以上出現(xiàn)的情況,分別對應做以下幾種修改方式:
①當負載過大時,我們需要做的就是減輕負載;
②當加減速時間過短時,我們需要適當?shù)卦黾蛹訙p速的時間以滿足要求;
③當負載為鎖定狀態(tài)時,我們需要檢查機械系統(tǒng)是否處于正常狀態(tài);
④當F1-10、F1-11 的設定不當時,我們需要檢查變頻驅(qū)動器的F1-10、F1-11的設定是否滿足要求;
⑤當電機處于制動狀態(tài)時,我們需要確認制動器(電機)是否處于“打開”狀態(tài);
⑥當編碼器出現(xiàn)故障時,首先要確認編碼器與電機的連接狀態(tài),然后再檢查編碼器的反饋值來確認編碼器是否已經(jīng)損壞。
2.2 制動過程中的失速故障
在制動過程中失速故障的代碼大多數(shù)看似與“速度”無關(guān),比如OV(過電壓)、BB(基極封鎖)、BUS(驅(qū)動通訊指令斷開),但是實際上還是間接影響速度。研究制動過程中的失速,首先看變頻驅(qū)動的停止方法。選擇停止方法b1-03有4種方式:
0:減速停止
1:自由運行停止
2:全域直流制動(DB)停止
3:帶計時功能的自由運行停止
我們一般選擇b1-03=0,操作上,司機主令回零后,驅(qū)動上立即轉(zhuǎn)為能耗制動,實現(xiàn)平穩(wěn)停車。有的港口選用b1-03=1,即司機主令回零后,驅(qū)動系統(tǒng)停止一切輸出,旋轉(zhuǎn)機構(gòu)這時處于自由滑行至停止狀態(tài)。綜合評估運行性能,港口業(yè)界大多選擇b1-03=0。
2.3 故障代碼及對策
2.3.1 OV(過電壓)
我們通過U3參數(shù)組,可以查出變頻器歷史故障記錄。司機反饋信息如果是制動過程中的失速,這種情況下,變頻器歷史故障記錄OV(過電壓)居多。減速過程為何會出現(xiàn)過電壓?我們知道,減速開始后,變頻器對電機的電源輸出頻率從50Hz迅速衰減至0Hz,電機由電動狀態(tài)轉(zhuǎn)為能耗制動,也可以把這時電機的狀態(tài)理解為發(fā)電狀態(tài),旋轉(zhuǎn)機械動能通過電機——變頻器——制動單元——制動電阻進行消耗釋放。變頻器這時檢測到的電壓,實際上就是電機發(fā)電狀態(tài)的電壓情況。對策:變頻器制動過程中的過電壓故障檢出,大多與減速時間C1-02的設置有關(guān)。門機旋轉(zhuǎn)機構(gòu)變頻驅(qū)動早期的參數(shù)選擇一般是6s,即在6s內(nèi)完成減速停止。但由于過電壓的頻率過高,目前該數(shù)據(jù)修正為8s~11s。對于門機旋轉(zhuǎn)機構(gòu),多年來港口業(yè)界一直在探索最佳的加減速時間。我們的經(jīng)驗值,一般在16t門機及以下,加速6s,減速8s;40t門機,加速9s,減速10s。
2.3.2 BB(基極封鎖)、BUS(驅(qū)動通訊指令斷開)
在日常的設備維護保障工作中,經(jīng)常有司機反映在主令操作回零,同時踩下旋轉(zhuǎn)機構(gòu)的腳踏制動踏板時,會有突然升速現(xiàn)象的發(fā)生。下面我們通過分析司機操作過程,找到解決辦法。司機主令回零,驅(qū)動系統(tǒng)自動進入電氣制動狀態(tài),前面我們分析過,單靠電氣制動是可以實現(xiàn)平穩(wěn)制動停車的。生產(chǎn)中,操作人員往往再加上機械制動,通過雙重的制動,實現(xiàn)平穩(wěn)快速停車,以提高生產(chǎn)效率,系統(tǒng)設計允許,屬于正常操作。雙重的制動為何會產(chǎn)生升速問題呢?我們知道,旋轉(zhuǎn)機構(gòu)制動時,機械動能拖動電機,來自電機的再生能量會對變頻器形成沖擊。為了保護旋轉(zhuǎn)機構(gòu)制動過程中變頻器的安全,在司機旋轉(zhuǎn)腳踏制動踏板臨近終點位置設置有基極封鎖信號行程開關(guān),這是問題的關(guān)鍵。發(fā)生這種情況后,應對基極封鎖信號行程開關(guān)位置、機械制動片磨損情況、制動總泵、分泵、液壓管線等進行全面檢查,以確保開關(guān)可靠性、準確性以及機械制動器的技術(shù)性能。
通過本次研究,我大致了解了機旋轉(zhuǎn)機構(gòu)變頻驅(qū)動失速問題的幾個原因,也參與了尋找對策的過程。在日后的使用中,我會密切關(guān)注,隨時解決這些問題并探究發(fā)現(xiàn)的新問題。
參考文獻
[1]劉競成.交流調(diào)速系統(tǒng)[M].上海:上海交大出版社.
中圖分類號:TM921
文獻標識碼:A