岳欽鵬
(西部鉆探定向井技術(shù)服務(wù)公司,新疆烏魯木齊830026)
淺談蘇里格地區(qū)水平井鉆井托壓問題
岳欽鵬*
(西部鉆探定向井技術(shù)服務(wù)公司,新疆烏魯木齊830026)
針對蘇里格氣田水平井直井段長、目的層較薄、水平段長,以往鉆井時軌跡控制難度大、滑動拖壓嚴重、泥巖地層易坍塌、攜砂洗井困難、水平位移長摩阻大、氣層埋藏較深井溫高、鹽水侵、承壓能力低、施工周期長及氣層保護等特點,優(yōu)化軌跡控制措施,針對蘇里格氣田水平井定向托壓現(xiàn)象,分析造成定向托壓現(xiàn)象原因,及提供相應(yīng)現(xiàn)象現(xiàn)場實例,并針對造成托壓現(xiàn)象因素,進行分析,提出解決及預(yù)防方案。
蘇里格氣田;水平井;定向托壓;鉆具組合
蘇里格氣田是目前中國產(chǎn)氣量最大的整裝氣田,屬于低孔、低滲、致密儲層型巖性氣藏,有效開發(fā)的難度非常大。水平井技術(shù)的應(yīng)用,極大限度地提高了氣藏的暴露面積,可以大幅提高單井產(chǎn)量和采收率,對低孔、低滲氣藏具有顯著的開發(fā)效益。隨著水平井鉆井技術(shù)的快速發(fā)展和先進工具的開發(fā)應(yīng)用,水平段的長度逐漸增加。伴隨著蘇里格水平井井?dāng)?shù)增加,施工時定向托壓現(xiàn)象的問題也愈發(fā)凸顯,不但影響鉆井速度,甚至?xí)砭聫?fù)雜情況發(fā)生,如何有效地預(yù)防及解決定向托壓問題,成為現(xiàn)場人員面臨問題之一。
造成定向托壓現(xiàn)象原因眾多,針對不同定向托壓表現(xiàn)現(xiàn)象,現(xiàn)場人員分析造成定向托壓原因,采用多種方法,以解決和預(yù)防定向托壓問題。分析造成托壓原因,成為解決托壓現(xiàn)象必要工作,蘇里格地區(qū)定向施工所遇到定向托壓原因,一般可分為以下幾類。
2.1井眼軌跡原因
定向軌跡不規(guī)則,造成井眼井壁多處出現(xiàn)臺階,鉆具本體、鉆具接頭或扶正器支撐在井壁臺階上,增加摩阻或?qū)@具卡在臺階中,加壓無進尺,進而導(dǎo)致托壓現(xiàn)像產(chǎn)生。主要有2方面形成:
(1)由于鉆井軌跡因各種原因?qū)е碌亩啻位蛘叽蠓{(diào)整;
(2)定向鉆進與復(fù)合鉆進過渡過程中造成的井徑不規(guī)則。
蘇77-8-43H1井水平段施工時,因找氣層,頻繁調(diào)整軌跡,井眼軌跡形成多個S型,此情況下井壁極易卡住鉆具,導(dǎo)致定向托壓。當(dāng)時最后一次向下定向時,出現(xiàn)定向托壓特別嚴重現(xiàn)象。
定向鉆進與復(fù)合鉆進過程中井徑擴大率的不一樣造成的“井徑臺階”,導(dǎo)致在定向鉆進的井下工況轉(zhuǎn)換過程中,下部大尺寸鉆具在過臺階時引起了情況較為明顯的托壓(見圖1、圖2)。
圖1 定向軌跡造成的托壓
圖2 井徑不規(guī)則造成的托壓
2.2地層交結(jié)變化原因
軟硬地層交結(jié)變化,尤其地層新被鉆開,PDC鉆頭鉆出的螺旋井眼井壁尚未光滑,定向時BHA中接頭或扶正器卡在地層交結(jié)處,造成托壓。
蘇77-17-9H2井在斜井段施工時,曾多次遇到此類情況,且遇托壓之前定向時,未出現(xiàn)托壓現(xiàn)象,其中嘗試復(fù)合1m后再定向,但在定向中,仍然嚴重托壓,加壓無進尺,泵壓無明顯變化,定向前后復(fù)合鉆進時,鉆時均快,故排除鉆頭、螺桿問題。后根據(jù)隨鉆伽馬分析,發(fā)生托壓井段,伽馬數(shù)值變化大,多為泥砂交錯段。
2.3井底巖屑床原因
井底砂子未攜帶干凈,造成井下砂子托住扶正器,造成托壓現(xiàn)象,這種托壓在水平井也是最常遇到情況。
蘇77-18-39H2井水平段施工到700m處,由于使用3-1/2″鉆桿,排量13L/s,泵壓19MPa,井隊設(shè)備因當(dāng)時暫不能滿足高泵壓狀態(tài)下的長期運行,致使完全不能滿足攜砂要求,這樣在水平段施工后期時,定向托壓嚴重,嚴重時定向基本無進尺。
2.4鉆具組合原因
未及時倒裝鉆具或倒裝鉆具計算出現(xiàn)問題,導(dǎo)致倒裝鉆具組合沒起到應(yīng)有的作用,反而增大摩阻,出現(xiàn)托壓現(xiàn)象。
通常倒裝鉆具加重鉆桿應(yīng)放在斜井段40°以上,如實際所鉆進尺超出預(yù)期,則可能出現(xiàn)鉆具鉆壓過多地被井壁分解造成托壓。
2.5鉆具發(fā)生屈曲原因
在定向中,現(xiàn)場人員未計算所能加的最大鉆壓,導(dǎo)致鉆具發(fā)生多次屈曲,增大摩阻,導(dǎo)致托壓發(fā)生。
2.6裸眼井段太長原因
伴隨著單井產(chǎn)量提升的需要,現(xiàn)在蘇里格水平井水平井段設(shè)計已普遍延伸至1200m以上,部分井水平段設(shè)計1600~2000m,致使長裸眼段的鉆具在定向過程中受到的總的摩擦力大幅提高,進而造成托壓。
造成定向托壓原因各不相同,針對不同托壓情況,采取的不同措施才能更加有效地解決定向托壓現(xiàn)象,故在施工中首先要理清托壓原因,進而采用相應(yīng)措施。定向發(fā)生托壓現(xiàn)象時,定向工程師最好在司控房進行實時監(jiān)控,定向托壓一旦處理不好,極易出現(xiàn)井下復(fù)雜情況。
3.1針對井眼軌跡原因造成的托壓解決方法
由于蘇里格地區(qū)目的氣層一般為河相沉積,目的層垂深變化較大,在入窗中常常因入窗需要,要強增入窗,這樣就會出現(xiàn)因曲率較大,鉆具在自身剛性作用下,支撐在井壁上,造成托壓。
解決這類情況,一般在連續(xù)定向時,每個單根鉆完后,緩慢劃眼2~3遍,最后需余2~3m,不劃眼,原因在于前面劃眼將井壁盡可能修復(fù)平滑,且此段井眼劃大后,下面更利于增加定向造斜率;而最后所剩井段不劃眼,就是盡可能不破壞定向趨勢。
水平段施工時,由于找氣層需要,有時會出現(xiàn)剛上調(diào)井斜,又要下降井斜情況發(fā)生。由于蘇里格氣層結(jié)構(gòu)特性,這種情況在蘇里格水平井中出現(xiàn)較多,針對這類情況,除了要聯(lián)合現(xiàn)場地質(zhì)師加強氣層位置預(yù)計提前進行軌跡調(diào)整提高井眼平滑程度,聯(lián)系泥漿工程師提高泥漿潤滑性,另外在定向中首先要求送鉆必須點送,一旦出現(xiàn)托壓立即活動鉆具,以防粘卡。
向上增斜時,出現(xiàn)托壓嚴重,將前段井段反復(fù)緩慢劃眼,必要時短起下,打完一個單根緩慢劃眼2遍,余2~3m不劃。如向下降斜,托壓無進尺,可以復(fù)合0.2~ 0.3m再繼續(xù)定向,嚴重時可定向段結(jié)合小段復(fù)合;一個單根打完,緩慢劃眼2~3遍,劃眼可以劃至井底。
3.2針對地層交結(jié)變化造成托壓解決方法
第一步:現(xiàn)場最主要的是首先要判斷清楚,造成托壓現(xiàn)象,為地層原因。而這類判斷一需根據(jù)之前鉆時,二需結(jié)合之前施工鉆進作業(yè)。如果之前未出現(xiàn)頻繁定向,整體摩阻不大,且鉆時時快時慢,井下鉆具工作正常。這時定向出現(xiàn)托壓現(xiàn)象,就要考慮為地層交結(jié)變化原因。
第二步:判斷清楚后,需上下多劃幾遍眼,直至再次定向未出現(xiàn)托壓現(xiàn)象,條件允許可再復(fù)合1~2m定向,一般就能解決這問題。但需注意的是,此現(xiàn)象產(chǎn)生,泥漿方面或有一定問題出現(xiàn),最好跟現(xiàn)場泥漿工程師加強溝通,提高泥餅質(zhì)量,以防井下復(fù)雜。
3.3針對井底巖屑床造成托壓解決方法
巖屑床原因造成托壓,在水平井施工時,往往很難避免,巖屑床產(chǎn)生主要原因為井底砂子帶不出沉積井底,故在施工中,定向前復(fù)合時,盡可能增大排量,適當(dāng)控制鉆時;定向中托壓嚴重,應(yīng)開轉(zhuǎn)盤上下活動幾次,再壓至井底,小鉆壓鉆進0.2~0.3m,再定向。如果此類托壓嚴重,必要時短起下可在一定程度上緩解托壓問題。
在造斜段中,由于斜井段受boycott以及垂沉效應(yīng)影響,在井斜30°~60°之間容易形成不穩(wěn)定巖屑床,這就要求泥漿性能要滿足特殊的攜砂要求,首先在斜井段應(yīng)滿足環(huán)空返速高于臨界環(huán)空流速(0.79~1.10m/s),其次鉆井液流型較好(0°~45°層流,45°~55°層流紊流混合,55°~90°紊流),再次要求有較好的泥漿性能指標(biāo)(提高動塑比,初終切差值不易過大,觸變性不宜過高,進而提高井眼凈化能力),最后在工程上采取一定措施(開動轉(zhuǎn)盤、短程起下鉆等)。
在水平段中,鉆具趟在井眼下井壁,容易形成穩(wěn)定巖屑床,通過合理調(diào)控鉆井液流變參數(shù)、優(yōu)選排量、隨鉆修壁、短程起下鉆、技術(shù)劃眼等技術(shù)措施,避免巖屑床的形成,保證井眼清潔,配合使用原油、極壓潤滑劑、固體潤滑劑等潤滑材料,將摩阻扭矩控制在合理范圍內(nèi),保障井下安全,減緩大位移井滑動鉆進時普遍存在的“托壓”現(xiàn)象,加快鉆井速度,提高生產(chǎn)時效。
3.4針對鉆具組合原因造成托壓解決方法
因鉆具組合失誤造成托壓,往往為上部加重鉆桿托在井壁,要上下多活動幾次,或復(fù)合鉆進1~2m,再定向。托壓嚴重時,必要時起鉆糾正鉆具錯誤,再下鉆鉆進。
3.5針對鉆具發(fā)生屈曲造成托壓解決方法
鉆具發(fā)生屈曲,前因往往為定向摩阻較大,定向中加在鉆具上鉆壓大,導(dǎo)致鉆具發(fā)生屈曲。另外如在定向時,對鉆具鉆壓計算不對,也會造成過大的鉆壓加在鉆具上。
避免鉆具發(fā)生屈曲而導(dǎo)致托壓,要首先計算鉆具發(fā)生屈曲臨界鉆壓,在發(fā)生屈曲時,立即上下活動鉆具,加壓時將鉆壓降到臨界鉆壓之下定向。而根據(jù)近年蘇里格水平井施工經(jīng)驗,在鉆具發(fā)生正弦屈曲后,5″鉆桿上可再多加3~5t鉆壓,4″鉆桿可再多加2~3t鉆壓,定向中發(fā)生托壓現(xiàn)象較少。
3.6裸眼井段太長造成托壓解決辦法
設(shè)計水平井段較長時,首先應(yīng)盡可能平滑水平井段前期軌跡,提高鉆進效率,通過摸索地層規(guī)律和選擇鉆具組合,合理預(yù)判軌跡走向,實現(xiàn)多復(fù)合鉆進少滑動鉆進的目的,滑動鉆進時,要保持工具面的穩(wěn)定和滑動鉆進的持續(xù)性,以保證滑動鉆進的效果。保證井眼軌跡平滑,需要方位調(diào)整時,采取“少而勤”的策略,避免軌跡出現(xiàn)大幅波動。定進尺、定時進行短起下作業(yè),保證井眼通暢;滑動鉆進后進行劃眼,井眼順暢無異常顯示后再進行接單根或測斜作業(yè)。
設(shè)計水平段大于1500m的水平井,應(yīng)在后面井段加配水力振蕩器,減緩?fù)袎含F(xiàn)象,甚至可以選用變徑穩(wěn)定器實現(xiàn)增降斜控制。有條件的井選配使用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向,徹底拋棄滑動鉆進方式,并且其測量點離鉆頭更近,能夠更好地保障井眼質(zhì)量,減少井眼屈曲,提高井眼清潔,減少托壓。
(1)斜井段盡可能避免大范圍強增斜段,控制好全角變化率,水平段盡可能避免強增強降井段,要跟甲方溝通好,將強增強降弊端給甲方解釋清楚,在條件允許情況下,將增降斜段井段適當(dāng)延長降低降斜率。
(2)結(jié)合區(qū)塊及臨井資料,在地層交結(jié)多變化段,首先跟現(xiàn)場泥漿工程師溝通交流好,調(diào)配好泥漿性能,在施工中做到勤劃眼,確保新鉆完井眼井壁光滑。
(3)鉆進中,排量應(yīng)高于環(huán)空臨界流速低于對井壁造成沖蝕破壞的環(huán)空返速,確保返砂。根據(jù)鉆時快慢,決定劃眼快慢及劃眼次數(shù);如條件允許,適當(dāng)安排短起下。
(4)要增強責(zé)任心,每次下鉆前,計算好倒裝鉆具中加重鉆桿本趟鉆所處位置,及本趟鉆完成后加重鉆桿位置,確保加重鉆桿始終在井斜40°之上。在下鉆中,跟技術(shù)員溝通好,避免下鉆鉆具放錯位置。
(5)現(xiàn)場定向工程師在施工中,如有條件,可用軟件計算鉆具發(fā)生屈曲臨界鉆壓,如未有軟件,可利用公式計算鉆具發(fā)生屈曲臨界鉆壓,避免將鉆壓過大。
解決蘇里格水平井定向托壓問題,首先預(yù)防為主,盡可能在定向托壓出現(xiàn)前,將導(dǎo)致定向托壓出現(xiàn)因素遏止住。避免人為原因造成定向托壓出現(xiàn)。在出現(xiàn)托壓問題后要合理分析判斷,認真處理,通過各種因素排查找解決方案,在處理定向托壓時,要充分重視,保證施工要求及井下安全,預(yù)防井下危險事故的發(fā)生。
[1] 米飛,張健,王玉冰.水平井托壓問題原因分析及解決措施[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2013(10).
TE24
B
1004-5716(2016)11-0114-03
2016-01-07
2016-01-19
岳欽鵬(1986-),男(漢族),重慶人,工程師,現(xiàn)從事定向工程技術(shù)管理工作。