劉金剛
(河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司煉鐵部,河北 唐山 063016)
燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)攻關(guān) 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)降本提效
劉金剛
(河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司煉鐵部,河北 唐山 063016)
介紹了唐鋼煉鐵部北區(qū)4套燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行和維修過(guò)程中存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)不斷改造,實(shí)現(xiàn)了脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,二氧化硫和粉塵排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),滿足了燒結(jié)生產(chǎn)的環(huán)保要求。
燒結(jié);脫硫;改造
唐鋼煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng),是采用“密相半干法”燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù),即燒結(jié)煙氣與消化后的石灰粉一起從脫硫塔的頂部向下流動(dòng),在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中高活性的消石灰與SO2進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)后的脫硫灰沉積在脫硫塔和除塵器底部的集灰斗內(nèi)經(jīng)輸灰系統(tǒng)輸送至脫硫塔頂部循環(huán)使用,凈化后的煙氣由煙囪外排。
自2012年12月系統(tǒng)投入運(yùn)行以來(lái),由于設(shè)計(jì)、設(shè)備及操作等原因,導(dǎo)致設(shè)備故障率高,生產(chǎn)穩(wěn)定性差,脫硫系統(tǒng)與燒結(jié)系統(tǒng)同步運(yùn)轉(zhuǎn)率為94%,而脫硫系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率直接關(guān)系到燒結(jié)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率,嚴(yán)重制約燒結(jié)礦產(chǎn)量;同時(shí),維保費(fèi)高,導(dǎo)致燒結(jié)礦成本大幅增加。針對(duì)存在問(wèn)題,進(jìn)行設(shè)備改造及生產(chǎn)工藝技術(shù)優(yōu)化,以提高脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
1.脫硫系統(tǒng)工藝原理圖
脫硫系統(tǒng)工藝原理圖如圖1所示。
圖1
2.存在缺陷
(1)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī):由于設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致事故頻發(fā)。鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)采用內(nèi)托輥設(shè)計(jì)在拉鏈機(jī)殼體內(nèi)部,鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)內(nèi)部由于負(fù)壓的存在,白灰在殼體內(nèi)部飄散,托輥軸承極易損壞,但日常卻無(wú)法檢查,檢修也非常不方便,一旦托輥掉落極易卡在頭部傳動(dòng)處,造成嚴(yán)重的設(shè)備事故;鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)鏈板銷軸原設(shè)計(jì)為用10mm的圓鋼作為小銷子,由于鏈板在運(yùn)行過(guò)程中存在軸向力,因此小銷子經(jīng)常切斷,造成銷軸脫出,一旦銷軸完全脫出則鏈板斷開(kāi)堆積到頭部傳動(dòng)鏈輪處,會(huì)造成惡性設(shè)備事故。
(2)斗提機(jī):斗提皮帶壽命短,皮帶跑偏頻繁。皮帶的主要成分橡膠在高溫、堿性環(huán)境下運(yùn)行硬化快,易變形、斷裂;斗子通過(guò)螺栓與皮帶連接在一起,轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中斗子一直處于運(yùn)動(dòng)和振動(dòng)狀態(tài)下,緊固螺栓易松動(dòng)、脫落。給斗提機(jī)下料的溜槽是斜型的,因此進(jìn)入斗提機(jī)底部脫硫劑分布不均勻,斗子帶料后重心與皮帶中心不重合,斗子在提升過(guò)程中偏重,造成皮帶嚴(yán)重跑偏。4#機(jī)曾因皮帶跑偏過(guò)大,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),結(jié)果造成斗子嚴(yán)重?fù)p壞,87個(gè)報(bào)廢(每條皮帶共計(jì)160個(gè)斗子)。斗提機(jī)皮帶設(shè)計(jì)使用年限為2年,實(shí)際運(yùn)行中為1年;更換皮帶時(shí)間一般為15天,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的同步運(yùn)行率。
(3)臥式加濕機(jī):加水混勻效果差,易斷軸,易粘料板結(jié)。加濕機(jī)加水采用箱體頂部中間噴淋板(200mm×600mm),加水過(guò)于集中,脫硫劑加濕混勻效果差,嚴(yán)重影響脫硫效率;且噴淋板下部軸及葉片在高溫、堿性環(huán)境(脫硫劑白灰和水發(fā)生化學(xué)反應(yīng))下極易發(fā)生腐蝕,同時(shí)加水較多,脫硫劑易粘連在葉片和筒壁表面,造成葉片和筒壁變厚,加濕機(jī)旋轉(zhuǎn)阻力增大,造成多次斷軸及葉片事故,導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)停產(chǎn)。
(4)星型卸灰機(jī):軸端密封跑灰;且由于系統(tǒng)中存在板結(jié)塊或異物,在下料過(guò)程中卸灰機(jī)的星型隔板與殼體易卡停,導(dǎo)致灰斗積灰無(wú)法及時(shí)排出,脫硫劑無(wú)法在系統(tǒng)內(nèi)正常循環(huán),影響脫硫效率。
(5)反應(yīng)后的廢灰經(jīng)車外運(yùn),在卸廢灰過(guò)程中,由于卸料口與廢灰車之間有較大落差,物料會(huì)高速?zèng)_向車廂產(chǎn)生揚(yáng)塵。
(6)脫硫運(yùn)行電耗高。脫硫塔主要是依靠調(diào)節(jié)脫硫風(fēng)機(jī)風(fēng)門開(kāi)度,來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)壓調(diào)整的。但是單純?cè)黾訜Y(jié)、脫硫?qū)~開(kāi)度來(lái)保證生產(chǎn),導(dǎo)致燒結(jié)、脫硫系統(tǒng)煙氣負(fù)壓過(guò)大,會(huì)造成外面冷空氣竄入,使煙氣溫度下降,造成脫硫脫硫效率低、風(fēng)機(jī)耗能大。
1.鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)。
(1)將原內(nèi)托輥及支座割除(底座槽鋼保留作為鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)殼體的內(nèi)部支撐)。
(2)在原內(nèi)托輥的位置上方安裝外托輥,此外托輥輥?zhàn)蛹巴休佪S采用過(guò)盈配合,軸承座安裝在外部殼體上,并將托輥軸加粗(軸承由原設(shè)計(jì)NU2207E改為UCF309),輥?zhàn)庸ぷ髅孀鰺崽幚恚蕴嵘涫褂脡勖?/p>
(3)在拉鏈機(jī)頭部、中部、尾部等部位安裝外置托輥,此外置托輥軸進(jìn)一步加粗,并在拉鏈機(jī)殼體上安裝外置軸承座,使用調(diào)心滾子軸承(21312),托輥軸穿殼體的位置安裝密封壓蓋,避免物料灑出。
(4)將原拉鏈機(jī)銷軸的小銷子(φ10×80mm圓鋼)割除,在原有位置焊接寬度為8mm,厚度為6mm的圓環(huán)小套,避免由于銷子切斷造成銷軸脫出的惡性事故。
2.斗提機(jī)。
(1)皮帶橡膠采用耐堿、耐高溫橡膠(200℃),能夠適應(yīng)燒結(jié)煙氣溫度變化大影響。
(2) 科學(xué)合理的管理模式螺栓緊固周期、緊固力矩。安裝調(diào)試運(yùn)行1年內(nèi),必須在帶載運(yùn)行后6個(gè)階段12h、72h、2周、1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月,對(duì)帶夾連接螺栓進(jìn)行緊固(緊固力矩550N.m),并同時(shí)檢查膠帶有無(wú)損壞。以后每3個(gè)月對(duì)連接螺栓進(jìn)行一次常規(guī)檢查并緊固,螺栓擰緊后用螺絲鎖固膠鎖緊螺母。
(3)下料溜槽改造,確保脫硫劑在斗提機(jī)底部堆料均勻分部。
(4)增加跑偏報(bào)警裝置。能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)斗提皮帶跑偏,防止事故過(guò)大造成停機(jī)事故。
3.臥式加濕機(jī)。
(1)將噴淋裝置取消,加裝特制的16個(gè)霧化噴嘴(不銹鋼材質(zhì))及水量可調(diào)的給水系統(tǒng),可保證物料加濕均勻。
(2)攪拌葉片有普通葉片改造為棘型,并采用鐵基耐磨合金材質(zhì)。
4.星型卸灰機(jī)。
(1)在脫硫塔灰斗增設(shè)灰斗流化疏灰裝置。
(2) 軸封采用多槽迷宮與填料組合密封,密封可靠,且對(duì)軸的磨損輕。
(3)加濕機(jī)在停機(jī)時(shí)必須清理積灰,防止板結(jié)灰。
5.卸料口加裝干灰散裝機(jī):物料通過(guò)星型卸料閥進(jìn)入無(wú)揚(yáng)塵卸料機(jī)的內(nèi)筒后,經(jīng)喇叭管和外套內(nèi)的塔形阻尼器后減速,分散落入卸料車,隨著車廂內(nèi)物料的增高,及時(shí)提升外套筒高度,使軟布管始終與積累的物料接觸。
6.脫硫運(yùn)行優(yōu)化,滿足燒結(jié)工藝的同時(shí),將“微負(fù)壓”控制在主抽風(fēng)機(jī)出口,提高脫硫效率,降低電耗。增壓風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉根據(jù)主排風(fēng)機(jī)閥位同步調(diào)整。脫硫風(fēng)機(jī)風(fēng)門開(kāi)度、煙氣負(fù)壓、燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門開(kāi)度,風(fēng)門開(kāi)度與脫硫效率負(fù)荷之間,一定有一個(gè)最為經(jīng)濟(jì)的交叉點(diǎn),這個(gè)交叉點(diǎn)就是燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)出口保持“微負(fù)壓”。根據(jù)脫硫在煙較穩(wěn)定時(shí)運(yùn)行參數(shù)分析總結(jié),這個(gè)“微負(fù)壓帶”保持在-300Pa最好,既滿足燒結(jié)生產(chǎn),同時(shí)電流可降低1~2A達(dá)到節(jié)能的目的。
1.技術(shù)分析
(1)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī):實(shí)施后,鏈銷軸沒(méi)有再出現(xiàn)串出的現(xiàn)象,同時(shí),內(nèi)托輥不轉(zhuǎn)、卡阻、掉落的情況也徹底解決,輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn),可靠。
(2)斗提機(jī):斗提機(jī)皮帶的使用壽命由原來(lái)的15個(gè)月提高至2年半。
(3)臥式加濕機(jī):提高了脫硫劑加濕混勻效果,減少了脫硫劑加濕機(jī)葉片沾灰板結(jié)使輸灰量減少的問(wèn)題,提高了脫硫效率。
(4)星型卸灰機(jī):改造后,跑灰得到有效治理;同時(shí),避免出現(xiàn)灰斗卡灰、卡閥時(shí)脫硫塔無(wú)法輸灰的現(xiàn)象,提高系統(tǒng)脫硫效率。
(5)加裝干灰散裝機(jī):結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡(jiǎn)便,投資少,有效避免二次揚(yáng)塵。
(6)改造后,脫硫生產(chǎn)更加穩(wěn)定順行,脫硫系統(tǒng)與燒結(jié)系統(tǒng)同步運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到98%以上。
2.效益分析
(1)斗提機(jī)皮帶的使用壽命由原來(lái)的15個(gè)月年提高至30個(gè)月,每條皮帶價(jià)格為25萬(wàn)元,更換皮帶費(fèi)用為9.64萬(wàn)元,每套脫硫系統(tǒng)中有兩條斗提皮帶機(jī),則更換斗提皮帶費(fèi)用每年可減少(25+9.64)×10/15×12=277.12萬(wàn)元。
(2)改進(jìn)后,拉鏈機(jī)、加濕機(jī)、卸灰機(jī)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),故障率大為降低??晒?jié)省備件費(fèi)節(jié)省38.8萬(wàn)元,人工費(fèi)用:62.8萬(wàn)元。該項(xiàng)改進(jìn)所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為:52.8+62.8=115.6萬(wàn)元。
(3)通過(guò)脫硫運(yùn)行優(yōu)化,脫硫系統(tǒng)設(shè)備年累積降低電量消耗554.16萬(wàn)KWh,節(jié)約電費(fèi)277.08萬(wàn)元。合計(jì):277.12 + 115.6 + 277.08 =669.8萬(wàn)元/年。
通過(guò)對(duì)脫硫系統(tǒng)的改進(jìn),徹底解決了設(shè)備系統(tǒng)的各種問(wèn)題,有效降低了系統(tǒng)能耗,減少了日常維護(hù)費(fèi)用,并在一定程度上解決了脫硫劑加濕混勻差、堵灰等問(wèn)題,提高了脫硫效率和設(shè)備運(yùn)行的可靠性,通過(guò)近兩年的運(yùn)行,正在實(shí)現(xiàn)了原設(shè)計(jì)降本提效的目的。
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1671-0711(2016)06-0066-03