鐘志軍,陶立新
(中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司機(jī)械設(shè)備中心,湖北 武漢 430074)
J W-4型軌道作業(yè)車換向分動(dòng)箱差速器故障淺析
鐘志軍,陶立新
(中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司機(jī)械設(shè)備中心,湖北武漢 430074)
JW-4型軌道作業(yè)車換向分動(dòng)箱的差速器十字軸出現(xiàn)斷裂,根據(jù)故障現(xiàn)象,查找原因,找到存在的缺陷,進(jìn)行正確的改進(jìn)與處理,徹底解決問(wèn)題,為此類車型的易發(fā)故障尋找到了一個(gè)良好的處理解決方案。
作業(yè)車換向分動(dòng)箱;差速器故障
我單位一批JW-4型軌道作業(yè)車在合蕪項(xiàng)目部電氣化施工,區(qū)間以70公里/小時(shí)的速度行駛,行駛途中出現(xiàn)顛簸不平穩(wěn),底盤出現(xiàn)異常聲響;在彎道行駛時(shí),一側(cè)的車輪與鋼軌之間摩擦出火花,并有掉道的危險(xiǎn)。此車從生產(chǎn)廠家接出來(lái)只行駛了2.6萬(wàn)公里,當(dāng)時(shí)判斷JW-4型軌道作業(yè)車的車軸齒輪箱出現(xiàn)了問(wèn)題,打開(kāi)車軸齒輪箱檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)故障原因,接著又排除了制動(dòng)系統(tǒng)故障,仍然沒(méi)有解決實(shí)際問(wèn)題。當(dāng)打開(kāi)了換向分動(dòng)箱的放油塞,放出換向分動(dòng)箱里面的油時(shí),發(fā)現(xiàn)有金屬屑從箱體中流出,潤(rùn)滑油質(zhì)非常的差,當(dāng)即拆開(kāi)換向分動(dòng)箱,拆卸箱體里的一軸、二軸、三軸、游動(dòng)齒輪、滑動(dòng)直齒輪、滑動(dòng)齒輪、甩油齒輪等配件后,發(fā)現(xiàn)換向分動(dòng)箱差速器的兩個(gè)半軸齒輪的牙齒打壞,差速器的十字軸已經(jīng)斷裂。
JW-4型號(hào)軌道作業(yè)車在進(jìn)入曲線運(yùn)行時(shí),其在曲線部分的車軸和直線部分的車軸轉(zhuǎn)速不同,在機(jī)械傳動(dòng)的軌道作業(yè)車中,為防止兩軸速度不一造成車輪打滑,在前后車軸共同驅(qū)動(dòng)裝置換向分動(dòng)箱中增設(shè)差速器來(lái)解決這一問(wèn)題,目前,絕大數(shù)機(jī)械傳動(dòng)軌道作業(yè)車均在換向箱中安設(shè)差速器。遇到轉(zhuǎn)變情況,內(nèi)側(cè)輪對(duì)要比外側(cè)輪對(duì)受到的阻力大,這時(shí)候差速器就會(huì)發(fā)生作用,實(shí)現(xiàn)一個(gè)內(nèi)側(cè)輪對(duì)減速外側(cè)車輪增速的過(guò)程,已達(dá)到車輛的順得轉(zhuǎn)彎。(見(jiàn)圖1)
圖1 輪對(duì)轉(zhuǎn)彎示意圖
差速器主要由十字軸、行星齒、半軸齒輪、差速器外殼體等組成,因?yàn)橛行行驱X的存在,使兩個(gè)半軸齒輪雖在差速器外殼的同時(shí)帶動(dòng)下傳動(dòng),卻可以輸出不同的速度,以而實(shí)現(xiàn)差速功能。(見(jiàn)圖2)
圖2 差速器裝配示意圖
差速器十字軸是差速齒輪的定位軸,它與差速器殼之間不允許松動(dòng)。但是由于十字軸經(jīng)常承受著驅(qū)動(dòng)車輪的驅(qū)動(dòng)力,加上十字軸與差速器殼、差速齒輪松曠,則齒輪傳動(dòng)空量增加,這就容易發(fā)生十字軸斷軸。我單位JW-4型軌道作業(yè)車在施工過(guò)程中,經(jīng)常要短距離起步、停車,差速器殼也在間斷地撞擊十字軸,同時(shí)十字軸也撞擊著差速齒輪,于是就形成了十字軸軸線擺差、應(yīng)力集中,最后十字軸折斷。十字軸折斷后會(huì)產(chǎn)生鏈鎖反應(yīng):十字軸或一字橫軸折斷時(shí)差速齒輪就失去了定位,齒輪發(fā)生破裂,甚至半軸齒輪牙齒也受損傷,車輪驅(qū)動(dòng)也就停止了。由此可見(jiàn),差速器的可靠性取決于十字軸的良好程度。
我們與生產(chǎn)廠家技術(shù)人員一起對(duì)差速器十字軸的斷裂件做力學(xué)性能與金相組織的分析。圖紙要求的材質(zhì)為20CrMnTi,低碳合金鋼。原始材料:σ b≥1 979 N/mm2;σ s≥883 N/mm2;δ 5≥8%;AKv≥50;akv≥78.5 J/cm2,對(duì)十字軸的熱處理要求,圖紙標(biāo)注為:滲碳層深0.7~1.1 mm;表面硬度:HR C58-63;心部硬度:HR C30-43。
采用Q C/T 262-1999、J B 8925-2008、G B/ T 230等標(biāo)準(zhǔn),對(duì)十字軸的表面硬度、心部硬度、滲碳層深及材質(zhì)的金屬結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),其C、Si、M n、C r、T i等金屬元素全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
但差速器十字軸在滲碳淬火工藝處理中,次表層形成較大的拉應(yīng)力,致使?jié)B碳層表面與心部結(jié)合力減弱,從而產(chǎn)生裂紋;斷裂件的心部組織不合格,為中等粗細(xì)板馬氏體與較多鐵素體(5級(jí)),超出4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求,馬氏體針比較粗大,裂紋也會(huì)增多。形成了貝氏體的組織,貝氏體組織的存在,降低了差速器十字軸的滲碳層的硬度,降低了耐磨性及疲勞極限,并且在組織內(nèi)部容易產(chǎn)生細(xì)微裂紋,導(dǎo)致差速器十字軸的斷裂。
對(duì)差速器十字軸的斷裂進(jìn)行原因分析后,發(fā)現(xiàn)十字軸的材質(zhì)金屬化合物和滲碳層深是問(wèn)題發(fā)生的主要原因。經(jīng)與廠家技術(shù)人員討論,采用以下解決方案:
(1)材質(zhì)方面:將差速器十字軸的材質(zhì)同20CrMnTi低碳鋼更改為20-22CrMoH合金滲碳鋼,合金滲碳鋼20-22CrMoH與低碳鋼20CrMnTi對(duì)比,在化學(xué)成份、淬透性、有效滲碳層深、非馬氏體組織的厚度等方面,均具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。合金滲碳鋼20-22CrMoH的滲碳層深:1.6-2.0mm、表面硬度:HR C60-65、心部硬度:HR C33-45。 由此可見(jiàn)合金滲碳鋼20-22CrMoH,增加了差速器十字軸表面硬度、心部硬度與表面的滲碳層深度,細(xì)化了組織,避免心部產(chǎn)生較多的鐵素體,減少非馬氏體組織的厚度,提高了差速器十字軸表面的強(qiáng)度,從而提高差速器十字軸的多次沖擊抗力、疲勞斷裂周期和耐磨性。
(2)差速器十字軸產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝方面:下料→鍛造→正火→銑端面→鉆中心孔→中間檢查→車外圓、倒角、車槽→銑平面→中間檢查→滲碳處理→感應(yīng)加熱淬火+低溫回火處理→粗磨軸頸→精磨軸頸→最終檢查→磷化處理。從整個(gè)生產(chǎn)工藝得知,差速器十字軸在鍛造及滲碳工藝時(shí),容易產(chǎn)生細(xì)微裂紋,影響零件的質(zhì)量,造成斷裂隱患。因此,在整個(gè)生產(chǎn)工藝中增加了三次表面磁粉探傷檢查,以免有不合格產(chǎn)品混入。
(3)加工工藝方面:從加工工藝上降低表面粗糙度,提高表面精度、表面質(zhì)量與技術(shù)要求,確保各軸線之間的不相交度公差與垂直度公差。在十字軸的圓弧過(guò)渡處增加倒圓角,同時(shí)進(jìn)一步減少應(yīng)力集中。
經(jīng)過(guò)在設(shè)計(jì)和材料上的改進(jìn)后,通過(guò)一段時(shí)間的試運(yùn)行,該批車輛差速器十字軸再也沒(méi)有出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,從而有效的保證了JW-4型軌道作業(yè)的行車安全。
[1]曾正明主編.實(shí)用金屬材料選用手冊(cè),機(jī)械工業(yè)出版社,2012.
[2]秦大同,謝里陽(yáng)主編.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè),第三卷,化學(xué)工業(yè)出版社,2011.
[3]曹曉龍.290型軌道車換向分動(dòng)箱的設(shè)計(jì).大連交通大學(xué),2008.
U270
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