熊晨陽
(江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇 揚州 225000)
高效低NOx燃燒器改造在揚電公司的應(yīng)用、出現(xiàn)的問題及對策
熊晨陽
(江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇 揚州 225000)
為滿足環(huán)保NOx排放量的要求,我廠330MW機組鍋爐采用雙尺度防結(jié)渣、低NOx燃燒技術(shù)對燃燒器進(jìn)行了改造。改造后鍋爐在機組負(fù)荷220~330MW、保證鍋爐效率的前提下,NOx排放量能夠穩(wěn)定控制在50mg/m3以內(nèi),但也給鍋爐安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟運行帶來了一定的影響。實踐證明,對應(yīng)負(fù)荷控制氧量,結(jié)合鍋爐的配煤摻燒,合理配風(fēng),優(yōu)化熱工自動控制等方法,既降低NOx排放,又能使鍋爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行。
低NOx燃燒器;改造;應(yīng)用;問題;對策
鍋爐燃煤燃燒過程中排放的NOx氣體危害大,且較難處理,它刺激人的呼吸系統(tǒng)、損害動植物、破壞臭氧層,也是引起溫室效應(yīng)、酸雨和光化學(xué)反應(yīng)的主要物質(zhì)之一。為響應(yīng)國家環(huán)保政策,江蘇華電揚州發(fā)電有限公司對330MW機組鍋爐進(jìn)行低氮燃燒改造,以實現(xiàn)氮氧化物排放濃度降低的目標(biāo)。
江蘇華電揚州發(fā)電有限公司#6爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn),型號DG1036/18.2-∏4,鍋爐為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐。單爐膛∏型露天布置,一次再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu),爐頂帶金屬防雨罩。
每角燃燒器共有13層噴口,其中一次風(fēng)噴口5層,二次風(fēng)噴口7層(其中3層二次風(fēng)噴口內(nèi)設(shè)有油槍)、用于降低NOx生成量的頂二次風(fēng)噴口1層。一次風(fēng)噴口四周有周界風(fēng),每角燃燒器分上下兩組。上組燃燒器有6層噴口,下組燃燒器有7層噴口。
燃燒器為水平濃淡燃燒器,在一次風(fēng)風(fēng)管中采用“百葉窗”式的煤粉濃縮器。采用均等配風(fēng)方式,不利于降低NOx的生成。
雙尺度防結(jié)渣、低NOx燃燒技術(shù)以爐膛空間尺度和煤粉燃燒過程尺度為重點關(guān)注對象,全面實施系統(tǒng)優(yōu)化。將爐內(nèi)大空間整體作為對象,通過爐內(nèi)射流合理組合及噴口合理布置,爐膛內(nèi)中心區(qū)形成具有較高溫度、較高煤粉濃度和較高氧氣區(qū)域,同時爐膛近壁區(qū)形成較低溫度、較低CO和較低顆粒濃度的區(qū)域,使在空間尺度上中心區(qū)和近壁區(qū)三場(溫度場、速度場及顆粒濃度場)特性差異化。在燃燒過程尺度上通過對一次風(fēng)射流特殊組合,采用低NOx噴口,節(jié)點功能區(qū)技術(shù)、多角度非等速燃盡風(fēng)等技術(shù),強化煤粉燃燒、燃盡及NOx火焰內(nèi)還原,并使火焰走向可控,最終形成防渣、防腐、低NOx及高效穩(wěn)燃多種功能的一體化。
2.1燃燒器低NOx改造措施
縱向三區(qū)布置:如圖1所示,改造后燃燒器從下至上分為三個區(qū),依次為主燃燒器區(qū)、主還原區(qū)及燃盡區(qū)。主燃燒器區(qū)為集中氧化還原區(qū),風(fēng)量約占總風(fēng)量的70%~80%,保證煤粉初期燃燒;在主燃燒器上方合適位置引入適量的燃盡風(fēng),約占總風(fēng)量的20%~30%,燃盡風(fēng)采用多噴口多角度射入;在主燃燒器區(qū)與燃盡區(qū)之間形成了主還原區(qū)。
由于部分助燃風(fēng)從燃盡區(qū)引燃,主燃燒器區(qū)內(nèi)氧化與還原交替相存,氧化有助于煤粉初期燃燒,升高爐溫,促進(jìn)煤粉燃盡,但會產(chǎn)生較多的NOx,局部還原區(qū)可以初步還原產(chǎn)生的NOx,使NOx在初始燃燒時就得到抑制;在主還原區(qū)內(nèi),來自主燃區(qū)的NOx得到充分還原;燃盡區(qū)內(nèi)將作為燃盡風(fēng)的二次風(fēng)及時補充進(jìn)來,促進(jìn)焦碳最后燃盡。通過縱向三區(qū)布置,形成縱向空氣分級,NOx將得到極大抑制,飛灰可燃物也會得到控制。
由于實現(xiàn)縱向空氣分級,燃燒器區(qū)域有所擴大,燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷降低,爐內(nèi)溫度峰值降低,可以減少或消除熱力型NOx產(chǎn)生,并有效防止燃燒器區(qū)域附所壁面結(jié)渣。橫向雙區(qū)布置(見圖2):對爐內(nèi)射流進(jìn)行重新調(diào)整,將原有的一、二次風(fēng)同向大角度偏置射流改為一、二次風(fēng)反向小角度偏置射流。兩層一次風(fēng)之間還布置的貼壁風(fēng)噴口,形成橫向空氣分級。這種橫向布置,可使一次風(fēng)初始燃燒時,二次風(fēng)不能過早混合進(jìn)來,形成缺氧燃燒,在火焰內(nèi)就進(jìn)行NOx還原,抑制NOx產(chǎn)生;在火焰末端,二次風(fēng)再及時摻混合進(jìn)來,使缺氧燃燒時產(chǎn)生的焦炭再燃燒;二次風(fēng)反向切入,可以延長火焰行程,強化煤粉后期著火燃燒。同時,這部分二次風(fēng)在近壁區(qū)域形成了較低的溫度、較低的顆粒濃度和較高的氧化性氣氛,提高灰熔點,在防治爐膛結(jié)渣的同時,可抑制水冷壁的高溫腐蝕。
圖1 縱向三區(qū)分布示意圖
2.2低NOx燃燒器
一次風(fēng)設(shè)計噴口為上下濃淡分離形式,中間加裝穩(wěn)燃鈍體形式,濃淡燃燒除可降低NOx外[1],還可對煤粉穩(wěn)燃、提前著火有積極作用。濃相由于煤粉濃度較高,析出揮發(fā)份較多,更易實現(xiàn)早著火,同時鈍體能優(yōu)先增加卷吸的高溫?zé)煔饬浚M(jìn)一步強化穩(wěn)燃。
圖2 燃燒器橫向雙區(qū)布置示意圖
節(jié)點功能區(qū)的建立。將下層一次風(fēng)設(shè)計為上濃下淡燃燒器噴口,上層一次風(fēng)布置為下濃上淡一次風(fēng)噴口,兩層一次風(fēng)噴口中間的二次風(fēng)小角度與一次風(fēng)射流偏置,同時布置貼壁風(fēng)噴口。這樣的噴口組合,具有穩(wěn)燃、降低NOx的作用,將中間二次風(fēng)和貼壁風(fēng)風(fēng)門開大,可實現(xiàn)NOx和飛灰可燃物同時降低(見圖3)。
圖3 節(jié)點功能區(qū)示意圖
多噴口多角度燃盡風(fēng)噴口,考慮到改造后將解決結(jié)焦問題,爐膛出口煙溫會出現(xiàn)下降,加裝適量燃盡風(fēng)后,將SOFA噴口設(shè)計為可上下左右擺動的噴口,通過燃盡風(fēng)噴口上下擺動可控制爐膛出口煙溫水平。同時燃盡風(fēng)噴口還可水平擺動,向爐膛內(nèi)不同區(qū)域內(nèi)按需供風(fēng),保證降低NOx同時取得較高的鍋爐經(jīng)濟性。
改造后,能在保證鍋爐效率的前提下,經(jīng)脫硝系統(tǒng)后,有效控制NOx排放量在環(huán)保要求的50mg/m3范圍內(nèi),節(jié)約了液氨費用及脫硝運行費用(見表1)。
4.1灰、爐渣可燃物增加
改造后,雖然NOx降幅很大,但即使在燃用同一煤種時,飛灰可燃物升幅也較大。主要是低氮燃燒技術(shù)采用低溫、低氧燃燒,控制和推遲煤粉的著火,使煤粉燃燼能力下降,飛灰和爐渣可燃物增大[2],如表1所示。
4.2蒸汽參數(shù)偏離設(shè)計值,過、再熱減溫水量增加,屏過或再熱器超溫
改造后,火焰中心上移,爐膛出口煙溫上升,爐膛溫度下降,爐膛水冷壁輻射吸熱量減少,對流受熱面的吸熱量增加,存在過熱汽溫、再熱汽溫超設(shè)計值、再熱器管壁超溫的問題,過、再熱減溫水量大幅增加。另外四層SOFA風(fēng)門調(diào)整不合理,無法形成有效消旋流場,煙氣流場偏向,造成兩側(cè)煙溫偏差[3],使再熱器壁溫偏差大,單側(cè)超溫增加減溫水。
表1 改造前、后NOx測試結(jié)果對比
4.3爐內(nèi)燃燒工況變差,配煤、配風(fēng)、穩(wěn)燃性能下降
因采用低溫、低氧燃燒,爐膛溫度下降,煤粉在低溫缺氧情況下著火推遲,同時燃燼能力下降,爐內(nèi)燃燒工況較改造前變差,改造前原采用的配煤、配風(fēng)方式很大程度上不適用,對鍋爐的蒸汽參數(shù)、飛灰爐渣、排煙溫度、熱工品質(zhì)等指標(biāo)產(chǎn)生新的影響,同時鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃能力下降。
4.4熱工自動控制性能下降,蒸汽參數(shù)波動大,機組AGC響應(yīng)速率慢
改造后,在同一煤種同負(fù)荷下,由于燃料在爐內(nèi)燃燒反應(yīng)減緩,各級受熱面的煙溫分布和吸熱量發(fā)生變化,熱工自動控制遲緩和過調(diào)現(xiàn)象明顯增加,導(dǎo)致蒸汽參數(shù)波動大;機組出現(xiàn)AGC響應(yīng)速率遲緩,不能滿足電網(wǎng)要求。主要原因是熱工的控制系統(tǒng)定值、控制曲線沒有進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化調(diào)整。
4.5過熱器產(chǎn)生結(jié)焦
因爐膛火焰中心上移,相應(yīng)爐膛出口煙溫升高,未能燃燼的成分隨氣流上升到上部區(qū)域與燃盡風(fēng)等強烈混合,在此區(qū)域開始劇烈燃燒,造成此區(qū)域溫度高,容易引起過熱器超溫、結(jié)焦和積灰。
4.6鍋爐煤種適應(yīng)性變差
改造后,鍋爐燃用煤種發(fā)生變化后,原先鍋爐經(jīng)濟指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)的平衡關(guān)系被打破,如:高熱值、高揮發(fā)分煤種時,NOx的排放濃度雖略有增加但較易調(diào)整控制,出現(xiàn)燃燒器噴口易結(jié)焦、過熱器易超溫、過熱減溫水量增加等現(xiàn)象;當(dāng)燃用劣質(zhì)煤或水分偏大的煤種時,NOx的排放濃度雖略有降低但調(diào)整控制較困難,特別是上層燃燒器煤質(zhì)較差時,再熱器超溫情況明顯增加等。
5.1爐內(nèi)分層配煤混燒
結(jié)合鍋爐的配煤摻燒,在兼顧排放濃度、穩(wěn)燃等條件下最大程度消化經(jīng)濟煤種,建議煙煤配置在下層燃燒器保鍋爐穩(wěn)燃;褐煤揮發(fā)分高配置在中間層燃燒器低氧燃燒可控制NOx的產(chǎn)生;貧煤配置在上層燃燒器有利于著火和二次分級燃燒。
5.2根據(jù)煤種、負(fù)荷配風(fēng)
額定負(fù)荷工況下,煙煤宜配中等風(fēng),如配大風(fēng)量不利于控制NOx的產(chǎn)生;褐煤若配以大風(fēng)量則NOx的生成量較大,宜少配風(fēng);貧煤、無煙煤揮發(fā)分低,為確保燃燼宜多配風(fēng)??紤]穩(wěn)燃、低氧、分級,配風(fēng)方式宜采用縮腰倒寶塔型,即:下層風(fēng)門開度40%~50%,中間風(fēng)門開度不宜小于20%,上層風(fēng)門開度50%~70%。本廠開大上兩層SOFA風(fēng)門能形成有效消旋流場,減小煙溫偏差,蒸汽兩側(cè)偏差,但不建議SOFA風(fēng)門開度長期在100%。
5.3優(yōu)化控制鍋爐運行氧量
鍋爐燃燒中氧量的大小的控制,影響飛灰可燃物、鍋爐運行的經(jīng)濟性,尤其對NOx產(chǎn)生的控制起著決定性作用;改造后,額定負(fù)荷工況下,燃用貧煤、無煙煤爐膛氧量宜控制在3%~3.5%,燃用煙煤爐膛氧量宜控制在2.5%~3%,燃用褐煤爐膛氧量宜控制在2.3%;負(fù)荷280~330MW爐膛氧量宜控制在2%~2.3%,負(fù)荷220~280MW爐膛氧量宜控制在2.5%~3%,負(fù)荷180~220MW爐膛氧量宜控制在3%~3.5%,保持SOFA風(fēng)門較小開度,不再進(jìn)行低氮燃燒,有利燃燒穩(wěn)定。
5.4優(yōu)化熱工自動控制
改造后,燃料在爐內(nèi)燃燒過程相對延緩和延長,熱工的控制系統(tǒng)定值、控制曲線應(yīng)做相應(yīng)的優(yōu)化調(diào)整。在機組增加負(fù)荷時,風(fēng)量調(diào)節(jié)滯后于煤量的變化,汽溫快速升高;減負(fù)荷時,煤量調(diào)節(jié)滯后于風(fēng)量的變化,汽溫快速下降;存在主汽壓力和主再熱汽溫大幅波動的現(xiàn)象,氧量自動明顯不協(xié)調(diào)。因此,應(yīng)優(yōu)化原靜態(tài)、動態(tài)負(fù)荷—煤量控制曲線,優(yōu)化制粉系統(tǒng)冷、熱風(fēng)門控制,優(yōu)化減溫水自動控制系統(tǒng),增加一次調(diào)頻鍋爐主控前饋,優(yōu)化負(fù)荷響應(yīng)能力。
為緩解燃本廠的環(huán)保壓力,降NOx的減排技術(shù)需進(jìn)一步研究和發(fā)展,更為重要的是在新的減排技術(shù)和環(huán)保設(shè)施應(yīng)用后產(chǎn)生的問題處理能力要進(jìn)一步提升,為本廠的可持續(xù)發(fā)展?fàn)幦「蟮沫h(huán)保效益。
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1671-3818(2016)09-0015-03