黃 飛
(上海??怂共_有限公司,上海 201400)
常減壓塔先進(jìn)控制效益分析
黃 飛
(上海??怂共_有限公司,上海 201400)
傳統(tǒng)先進(jìn)控制技術(shù)效益分析方法主要依靠側(cè)線產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量的增益關(guān)系,分析先進(jìn)控制技術(shù)潛在的效益,多適用于簡單精餾塔操作。而常減壓蒸餾系統(tǒng),由于側(cè)線產(chǎn)品眾多、各側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量相互影響,采用傳統(tǒng)先進(jìn)控制技術(shù)效益分析方法不能克服全塔物料平衡等問題,因此不能提供有效的分析手段。將先進(jìn)控制技術(shù)的效益分析同進(jìn)料油的蒸餾曲線相結(jié)合,利用蒸餾曲線,評價(jià)切割點(diǎn)發(fā)生變化時(shí),對于各側(cè)線產(chǎn)品收率的影響,進(jìn)而計(jì)算先進(jìn)控制技術(shù)可為常減壓系統(tǒng)帶來的經(jīng)濟(jì)收益。通過對比先進(jìn)控制技術(shù)性能測試結(jié)果,證實(shí)所提供的計(jì)算方法可以準(zhǔn)確評價(jià)先進(jìn)控制技術(shù)帶來的收益。
先進(jìn)控制技術(shù) 常減壓裝置 進(jìn)料油蒸餾曲線 效益分析
煉油裝置的常減壓蒸餾是原油加工的第一道工序,根據(jù)原油中各組分的沸點(diǎn)(或揮發(fā)度)不同,用加熱方法從原油中分離出各種石油餾分。由于常減壓塔含多個(gè)側(cè)線產(chǎn)品(如常一線、常二線、減一線及減二線等),且各產(chǎn)品之間相互影響,采用常規(guī)PID控制有較多的局限性,無法滿足控制產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)化操作運(yùn)行的要求。因此,各煉油廠分別采用其他的高級控制方式。據(jù)報(bào)道,美國Cosmo Oil公司Sakai煉油廠1988年在其常減壓裝置上實(shí)施先進(jìn)控制(Advanced Process Control,APC)后,經(jīng)濟(jì)效益可觀,僅一年就收回了成本[1]。參考國外成功經(jīng)驗(yàn),國內(nèi)煉油裝置也上線了多套常減壓APC系統(tǒng),如蘭州煉油化工總廠常減壓、大慶石化總廠第三套常減壓及燕山石化常減壓等[2]。其他常減壓裝置也在進(jìn)行APC項(xiàng)目的前期調(diào)研。項(xiàng)目開展前,合理評價(jià)APC,對于常減壓裝置的效益和APC項(xiàng)目的開展至關(guān)重要。
APC系統(tǒng)的工作原理為模型預(yù)測控制技術(shù),利用經(jīng)辨識(shí)得到的過程模型預(yù)測各種擾動(dòng)因素對生產(chǎn)過程的影響,從而及時(shí)指定控制策略,以穩(wěn)定操作、提高關(guān)鍵變量控制品質(zhì)。另外,除了下層模型預(yù)測控制器外,APC系統(tǒng)還自帶上層優(yōu)化器(通常根據(jù)線性規(guī)劃原理或者二次型規(guī)劃原理),優(yōu)化器會(huì)根據(jù)當(dāng)前工況和各種工藝約束,計(jì)算可實(shí)現(xiàn)的最優(yōu)操作點(diǎn),利用模型預(yù)測控制器將裝置控制在最優(yōu)操作點(diǎn)附近,以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化,“卡邊操作”示意圖如圖1所示。根據(jù)線性規(guī)劃理論,線性系統(tǒng)的最值點(diǎn)通常在各種約束條件的交點(diǎn)上,而典型的操作區(qū)域是遠(yuǎn)離各約束條件的安全區(qū)域。通過APC系統(tǒng)的上線運(yùn)行,在提高裝置的控制品質(zhì)后(減少關(guān)鍵變量的波動(dòng)),裝置可以更好地“卡邊運(yùn)行”,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)增效,為企業(yè)帶來更大的利潤[3]。
圖1 APC“卡邊操作”示意圖
以精餾塔為例,靈敏板溫度反映了全塔對于物料的分離程度,當(dāng)其溫度低于下限溫度時(shí),更多的輕組分將會(huì)留在塔底,造成輕組分損失,嚴(yán)重時(shí),甚至影響塔底產(chǎn)品合格率;而靈敏板溫度過高時(shí),需要使用更多的加熱蒸汽以維持溫度,導(dǎo)致大量蒸汽損耗。因此,在優(yōu)化控制時(shí),應(yīng)保證該塔板溫度卡在下限運(yùn)行,既保證分離效率又避免造成能量損耗[3]。如圖2所示,某精餾塔上線APC后,其靈敏板溫度降低約2.26℃,根據(jù)靈敏板溫度和塔釜加熱蒸汽的穩(wěn)態(tài)增益,通過溫度操作點(diǎn)的卡下限操作,可以節(jié)省蒸汽使用量。
圖2 精餾塔靈敏板溫度卡邊操作
靈敏板溫度T(℃)關(guān)于塔釜蒸汽用量S(t/h)的穩(wěn)態(tài)增益G的計(jì)算式如下:
(1)
石油化工行業(yè)工藝眾多,不同的工藝流程,APC為裝置實(shí)現(xiàn)的效益點(diǎn)也不盡相同。比如對于乙烯裂解爐,主要通過減少裂解爐出口溫度的波動(dòng)[2,4]實(shí)現(xiàn)裂解深度卡邊,從而獲得更多的高價(jià)值輕烴。因此,APC項(xiàng)目的效益分析應(yīng)結(jié)合具體流程展開。
常減壓裝置作為原油的一次加工工序,主要負(fù)責(zé)將原油“切割”成不同沸點(diǎn)和餾程的產(chǎn)品,供下游裝置使用。APC系統(tǒng)可以提高常減壓裝置的分離效率,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,盡可能提高輕質(zhì)餾分油的收率,從而使經(jīng)濟(jì)效益最大化[5~8],常壓塔的工藝流程簡圖如圖3所示。
圖3 常壓塔工藝流程簡圖
2.1APC對產(chǎn)品質(zhì)量的改善
常減壓塔主要根據(jù)餾分油的初餾點(diǎn)和終餾點(diǎn)的不同對原料油進(jìn)行分割。各側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)的值直接影響該產(chǎn)品的收率[9]。某常減壓裝置常壓塔各側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)分析值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1,可以看出,各側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)的平均值同實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量要求存在較大差值。應(yīng)用APC系統(tǒng),可以有效減少側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)的波動(dòng),從而為質(zhì)量卡邊提供條件。
表1 常壓塔各側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)分析值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ℃
注:Dv為質(zhì)量要求與平均值之差。
表2是標(biāo)準(zhǔn)偏差減少30%后,各側(cè)線95%點(diǎn)的變化情況。
表2 側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)的變化情況 ℃
注:Δ為各側(cè)線產(chǎn)品95%點(diǎn)的變化情況,其值為新平均值與原平均值之差。
2.2質(zhì)量卡邊對收率的影響
APC通過優(yōu)化控制各側(cè)線產(chǎn)品的切割點(diǎn)溫度T′(℃)(即95%點(diǎn)卡邊操作),實(shí)現(xiàn)高價(jià)值的輕質(zhì)餾分油收率最大化。常規(guī)效益分析根據(jù)產(chǎn)品95%點(diǎn)關(guān)于側(cè)線采出量的穩(wěn)態(tài)增益G′,計(jì)算切割點(diǎn)變化對收率的影響。產(chǎn)品95%點(diǎn)關(guān)于側(cè)線采出量F(t/h)的穩(wěn)態(tài)增益G′的計(jì)算式如下:
(2)
然而,采出量變化不僅會(huì)對本側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量造成影響,也會(huì)影響相鄰側(cè)線的產(chǎn)品質(zhì)量。另外,產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于采出率的增益G′無法反映全塔物料平衡的約束,故由該方法計(jì)算得到的收益存在較大誤差。因此,在評估切割點(diǎn)變化對于餾分油收率的影響時(shí),應(yīng)結(jié)合原油恩氏蒸餾曲線進(jìn)行。以對石腦油收率影響為例,如圖4所示,當(dāng)石腦油產(chǎn)品95%點(diǎn)提高1.96℃后,產(chǎn)品增加收率為0.48wt%。
圖4 切割點(diǎn)變化對石腦油產(chǎn)品收率的影響
APC實(shí)現(xiàn)新切割點(diǎn)溫度后,各側(cè)線產(chǎn)品收率變化見表3。其中,切割點(diǎn)變化見表2;側(cè)線產(chǎn)品收率變化同時(shí)受到初餾點(diǎn)和終餾點(diǎn)的影響,計(jì)算時(shí)必須考慮相鄰輕質(zhì)餾分油的產(chǎn)率變化,如航煤側(cè)線產(chǎn)品收率變化Δ′=Δ1-Δ2,Δ1為終餾點(diǎn)提高3.90℃后航煤收率的增加;Δ2為石腦油收率增加后,航煤對應(yīng)減少的部分(兩者數(shù)值上相等);常渣主要由常壓塔加熱爐出口溫度控制。
表3 切割點(diǎn)變化對產(chǎn)品收率的影響
由表3可知,APC實(shí)施后,提高了輕質(zhì)餾分油石腦油和航煤的收率,分別為0.48wt%和0.49wt%。
常減壓裝置的APC系統(tǒng)上線后,投用效果如圖5所示。
a. 石腦油
b. 航煤
c. 柴油圖5 APC投用后效果
由圖5可以看出,APC投用后,減少了產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng),提高了相關(guān)產(chǎn)品95%點(diǎn)溫度,改善了側(cè)線產(chǎn)品的分布。該項(xiàng)目的性能測試試驗(yàn)為期一周,其中3天APC在線,另外3天APC摘除,對比控制器投用或摘除時(shí),各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)改善情況,詳見表4。其中收率通過產(chǎn)品采出量和進(jìn)料量的比值計(jì)算。
表4 APC控制器投用前后數(shù)據(jù)對比
常減壓是煉油加工系統(tǒng)的龍頭裝置,采用APC控制方案可以提高常減壓分離效率,實(shí)現(xiàn)更好的產(chǎn)品分布,獲得更多的輕質(zhì)餾分油。APC項(xiàng)目的效益評估,除了根據(jù)現(xiàn)場各變量的波動(dòng)情況(標(biāo)準(zhǔn)偏差情況)和變量之間的穩(wěn)態(tài)增益關(guān)系外,更應(yīng)考慮整個(gè)系統(tǒng)的物料平衡。筆者結(jié)合進(jìn)料油蒸餾曲線,分析當(dāng)利用APC實(shí)現(xiàn)切割點(diǎn)變化時(shí),對于各側(cè)線產(chǎn)品的收率影響。比照APC性能測試試驗(yàn)數(shù)據(jù),證實(shí)筆者設(shè)計(jì)的效益評估方法可以提供準(zhǔn)確可信的結(jié)果,為其他常減壓裝置開展APC項(xiàng)目和評價(jià)APC效益提供借鑒。
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1000-3932(2016)09-0994-04
2016-06-12(修改稿)