何芝成,康有才
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
稀氧燃燒技術(shù)在貴冶傾動爐的應(yīng)用
何芝成,康有才
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
介紹了貴冶引進(jìn)的傾動爐稀氧燃燒技術(shù)及其原理,對比分析了富氧燃燒與稀氧燃燒油量、風(fēng)量、產(chǎn)渣量及渣含銅的變化。稀氧燃燒技術(shù)的應(yīng)用使得噸銅重油單耗下降20kg,煙氣總量減少60%~70%,NOX排放降低,產(chǎn)渣量及渣含銅降低,極大地提升了傾動爐雜銅冶煉水平。
傾動爐;稀氧燃燒技術(shù);重油單耗;廢氣排放;渣;陽極銅
江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠(以下簡稱貴冶)傾動爐,是從德國馬爾茲爐窯公司引進(jìn)、用于處理固態(tài)雜銅冷料的可來回傾轉(zhuǎn)式精煉爐,其設(shè)計裝入量為350t,于2003年8月建成投產(chǎn)。傾動爐燃燒系統(tǒng)是以重油為燃料,空氣+摻氧助燃的富氧燃燒,最初設(shè)計噸銅重油單耗為100kg,通過不斷努力,其單耗呈現(xiàn)下降趨勢,特別是近幾年新型選渣熔劑開發(fā)成功[1],以及還原摻氮技術(shù)的應(yīng)用[2],使得傾動爐爐壽延長,還原劑單耗下降。然而重油單耗卻在65~70kg之間來回波動(見表1),富氧燃燒的可挖空間已十分狹小。
為讓能耗進(jìn)一步降低,貴冶傾動爐于2015年5月引進(jìn)稀氧燃燒項(xiàng)目,助燃方式變更為純氧燃燒,使得噸銅重油單耗和廢氣排放大幅下降。
2.1 稀氧燃燒技術(shù)原理
傾動爐稀氧燃燒技術(shù)是采用純氧(工業(yè)氧≥95%)助燃,重油和氧氣通過不同噴嘴以高速射入爐膛,高動量重油、氧氣射流帶來強(qiáng)勁的爐氣卷吸,促進(jìn)更均勻的溫度分布[3],能有效降低純氧燃燒火焰產(chǎn)生的峰值溫度。階梯布置燃料和氧氣。稀氧燃燒器(如圖1),油槍居中,一次氧槍和二次氧槍分別上下布置,其噴口與重油噴口的軸線成一定夾角,一次氧量約為20%,二次氧量約為80%。重油從噴口噴出時,較小噴量的一次氧與重油摻混,燃燒時著火點(diǎn)距離燒嘴磚約40cm,燃燒形成根部火焰;較大噴量的二次氧位于重油下方,能托舉重油,與重油股形成射流強(qiáng)烈的剪切、摻混、拉伸作用,從而得到較長的穩(wěn)定火焰。設(shè)置兩級氧槍的目的是:(1)增強(qiáng)氧氣卷吸煙氣能力,實(shí)現(xiàn)重油的均勻穩(wěn)定燃燒;(2)拉長火焰,讓燃燒火焰能到達(dá)距離較遠(yuǎn)位置。這種逐級供氧,逐級摻混,逐級燃燒的稀氧燃燒方式,極大地增強(qiáng)了重油燃燒的傳熱傳質(zhì)能力。
圖1 稀氧燃燒器示意圖
2.2 稀氧燃燒系統(tǒng)構(gòu)成
稀氧燃燒系統(tǒng)(如圖2)由供氧單元、供油單元、燃燒單元以及控制單元組成。供氧單元,是將動力車間的氧氣分為一次氧、二次氧,通過管道接至燃燒器供氧;供油單元則利舊改造,新增重油壓力調(diào)節(jié)及反饋,霧化蒸汽壓力調(diào)節(jié)及反饋,通過改變汽油比,實(shí)現(xiàn)霧化蒸汽和供油量重新分配,達(dá)到需要的燃燒效果;燃燒單元由稀氧燃燒器與燒嘴磚(剛玉材質(zhì))組成;控制單元以DCS為主體,與各單元儀表、閥門組成。
圖2 稀氧燃燒系統(tǒng)構(gòu)成圖
3.1 油量及重油單耗變化
稀氧燃燒相比富氧燃燒,減少了加熱氮?dú)獾臒崃繐p失,假設(shè)這部分熱量為△Q,對應(yīng)重油量為△M,稀氧燃燒時此部分重油無需參與燃燒,也能滿足正常冶煉工藝需求,表2列出了稀氧燃燒技術(shù)應(yīng)用前后傾動爐富氧與稀氧燃燒各工況燒嘴設(shè)定重油量對比。
表2 傾動爐富氧與稀氧燃燒各工況燒嘴設(shè)定重油量對比
自2015年5月12日,傾動爐稀氧燃燒正式投入使用,平均噸銅重油單耗(圖3)下降了20kg,下降幅度超過30%,碳排放量相應(yīng)減少。
圖3 傾動爐2015年1-12月重油單耗(kg/t.Cu)
3.2 助燃風(fēng)量、熱利用率及廢氣排放變化
富氧改造為稀氧燃燒后,重油在爐膛內(nèi)為純氧燃燒,原助燃空氣中78%的氮?dú)馕催M(jìn)入爐內(nèi),使得入爐氣體量大幅減少,表3中列出了富氧與稀氧燃燒各工況設(shè)定助燃風(fēng)量變化。
表3 傾動爐富氧與稀氧燃燒各工況設(shè)定助燃風(fēng)量變化
富氧燃燒,大量氮?dú)庀♂屃酥赜腿紵傻母邷貞B(tài)H2O和CO2氣體,而稀氧燃燒幾乎沒有氮?dú)鈸饺耄瑸榧冄踔?,生成的三原子H2O、CO2氣體濃度高,既增強(qiáng)了輻射傳熱,又增強(qiáng)了對流換熱[4](見表4);助燃風(fēng)量減少,重油與氧氣燃燒生成的H2O和CO2氣體逐步釋放熱量降低動能,運(yùn)動速度減慢,正確控制負(fù)壓條件下,H2O和CO2在爐內(nèi)釋放熱量增多,進(jìn)入鍋爐系統(tǒng)的熱量減少,蒸汽產(chǎn)量大幅降低(見圖4),從而提高了燃燒產(chǎn)物熱利用率。
表4 傾動爐富氧與稀氧燃燒H2O、CO2熱釋放對比
圖4 傾動爐2015年1-12月鍋爐平均每天蒸汽產(chǎn)量
稀氧燃燒的氧氣量占富氧燃燒助燃風(fēng)量不足30%,實(shí)際生產(chǎn)中,氧化還原風(fēng)管在不同工況下都有氣體進(jìn)入爐內(nèi),外加從爐門及爐體其它部位滲入的空氣,相比富氧燃燒,稀氧燃燒煙氣總量減少60%~70%,而入爐氮?dú)獾臏p少,使得燃燒反應(yīng)生成的NOX也降低,廢氣排放大幅減少。
3.3 產(chǎn)渣量與渣含銅變化
富氧燃燒,因助燃氧氣濃度低,提溫速度慢,爐內(nèi)氧分壓低,氧化時間約為4~5h,氧化結(jié)束溫度高,在1160~1120℃,使得渣含銅高,渣量大。熔煉時能否快速提溫是影響造渣的因素之一,而稀氧燃燒傳熱傳質(zhì)能力強(qiáng),能快速提溫;稀氧燃燒爐內(nèi)氧化氣氛濃烈,能縮短氧化時間[5],原因是單位時間有更多的O2與熔融[Cu]接觸生成[Cu2O],加速了[O]在熔體間的傳遞,雜質(zhì)更容易氧化造渣,使得氧化時間縮短為3.0~4.2h,氧化結(jié)束溫度在1140~1170℃,實(shí)現(xiàn)了低溫造渣,[Cu2O]進(jìn)入渣相減少,渣含銅及渣量減少。圖5列出了2015年1-12月,根據(jù)每爐實(shí)際產(chǎn)渣量及渣樣化驗(yàn)統(tǒng)計結(jié)果,以月為單位計算出的每爐產(chǎn)渣量和渣含銅平均值,可以看出:從5月開始產(chǎn)渣量和渣含銅下降明顯,且變化趨勢一致。稀氧燃燒的應(yīng)用,不僅使氧化時間縮短,還降低了產(chǎn)渣量和渣含銅。
3.4 陽極銅化學(xué)品位
雜銅冶煉的主要任務(wù)是脫除雜質(zhì),提高陽極銅主品位,以利于電解工序順利進(jìn)行。稀氧燃燒改變了爐內(nèi)的氧分壓和溫度場,對雜質(zhì)的脫除是否有影響,可通過分析陽極銅主品位和主要雜質(zhì)元素含量來檢驗(yàn)。
3.4.1 陽極銅主品位
貴冶要求的陽極銅主品位為:Cu≥99.2%。稀氧燃燒應(yīng)用后,對陽極銅主品位進(jìn)行了統(tǒng)計,圖6是2015年1-12月陽極銅主品位平均值,可以看出:陽極銅主品位均在標(biāo)準(zhǔn)之上,且波動減小,質(zhì)量更加穩(wěn)定。
圖6 傾動爐2015年1-12月陽極銅主品位
3.4.2 雜質(zhì)元素
用于電解的陽極銅其雜質(zhì)元素可分為四類(見表5),其中部分雜質(zhì)在電解過程中會出現(xiàn)強(qiáng)烈的化學(xué)和物相變化,對陽極鈍化、陰極銅結(jié)粒[6]、電解液凈化以及從陽極中回收有價元素均有很大影響。
表5 陽極銅中的雜質(zhì)元素
因此,貴冶制定了陽極銅雜質(zhì)元素質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),表6統(tǒng)計了稀氧燃燒應(yīng)用前后,陽極銅部分重點(diǎn)控制雜質(zhì)元素含量,可以看出:稀氧燃燒對這些雜質(zhì)元素的脫出未產(chǎn)生較大影響。
表6 稀氧燃燒應(yīng)用前后陽極銅雜質(zhì)元素含量
由上述可知,稀氧燃燒的應(yīng)用后陽極銅的化學(xué)品位及雜質(zhì)元素含量均在制定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),波動不大,質(zhì)量穩(wěn)定。
稀氧燃燒技術(shù)在貴冶傾動爐的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了重油純氧燃燒,使得噸銅重油單耗下降,碳排放降低,煙氣總量及NOX也大幅減少,產(chǎn)渣量及渣含銅降低,進(jìn)一步提升了傾動爐雜銅冶煉水平,帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)和社會效益。然而,純氧燃燒對爐襯具有損害作用,一直是制約其廣泛應(yīng)用的瓶頸,傾動爐稀氧燃燒,出現(xiàn)了爐襯局部受損加劇的情況,接下來將對稀氧燃燒爐況維護(hù)展開研究,更好地讓稀氧燃燒技術(shù)應(yīng)用于貴冶傾動爐。
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Application of Dilute Oxygen Combustion Technology on Tilting Furnace
HE Zhi-cheng, KANG You-cai
(Guixi Smelter of Jiangxi Copper Corporation, Guixi 335424, Jiangxi, China)
The articleintroduces the dilute oxygen combustion technology and its principle used in the tilting furnace in Guixi smelter. It compares and analyzes the heavy oil consumption, wind volume, slag-producing amount and copper content in slag of oxygenenriched combustion and dilute oxygen combustion. The application of this technology reduces the heavy oil consumption of copper per ton by 20 kg,the amount of flue gas emission by 60%~70%, the NOXemission, and the slag amount and copper content in slag, greatly enhancing the scrap copper smeltinglevel of tilting furnace.
tilting furnace;dilute oxygen combustion technology;unit consumption of heavy oil;flue gas emission;slag;anode copper
F806
B
1009-3842(2016)05-0054-04
表1 2004-2014年傾動爐噸銅重油單耗2016-07-03 作者簡介:何芝成(1985-),男,貴州施秉人,主要從事雜銅冶煉工藝等方面的研究。E-mail: 337980402@qq.com
年份設(shè)計值2004200520062007200820092010201220132014噸銅重油單耗/kg1009589.7692.585.878.175.5170.0866.769.267.6