吳昌飛
(山鋼股份萊蕪分公司棒材廠, 山東 萊蕪 271104)
大規(guī)格港標(biāo)500B鋼筋的研制
吳昌飛
(山鋼股份萊蕪分公司棒材廠, 山東 萊蕪 271104)
研究香港螺紋鋼筋標(biāo)準(zhǔn)CS2:2012,結(jié)合客戶對螺紋鋼筋氮含量w(N)低于120×10-6的要求,使用釩鐵微合金化成分設(shè)計,探索出大規(guī)格鋼筋工藝穩(wěn)定控制模型。采用軋后控制冷卻工藝,研制出大規(guī)格港標(biāo)500B螺紋鋼筋,開拓香港市場并得到了客戶及市場的肯定。
500B螺紋鋼筋 微合金化 控制冷卻 工藝模型
港標(biāo)CS2:2012標(biāo)準(zhǔn)中雖對鋼中氮含量有一段這樣的說明:“如果能夠證明有足夠數(shù)量的氮黏結(jié)元素與氮相結(jié)合,使得游離氮的數(shù)量不超出本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時,可允許較高的氮含量?!钡脩粢笏袪顟B(tài)氮的含量w(N)累計不超120×10-6,致使釩氮微合金化熱軋工藝生產(chǎn)不可行。若以加適量釩鐵微合金化軋后控制冷卻工藝生產(chǎn),因大規(guī)格鋼筋截面大,在穿水器中行進困難,造成產(chǎn)品性能不穩(wěn)定。據(jù)市場反饋的情況看,在大陸鋼廠鮮見采用這種工藝生產(chǎn)大規(guī)格鋼筋,個別生產(chǎn)廠雖有涉足,但終因產(chǎn)品性能控制不穩(wěn)未獲市場認(rèn)可。所以以釩鐵微合金化軋后控冷工藝生產(chǎn)鋼筋,關(guān)鍵是提高其淬透性的成分設(shè)計,建立工藝溫度穩(wěn)定控制模型,鎖定鋼筋組織形態(tài),穩(wěn)定鋼筋性能,同時輔以橫肋外形的獨特設(shè)計來改善大規(guī)格控冷鋼筋彎曲性能。本次研制確定釩鐵微合金化軋后控制冷卻的工藝路線,在棒材廠中小型產(chǎn)線采用。
中小型產(chǎn)線加熱爐為三段連續(xù)步進梁式加熱爐,共16架軋機,分別是粗軋6架、中軋6架、精軋4架,配置長為120 m的步進式冷床。本次試制的Ф32 mm、Ф40 mm規(guī)格都是由中軋末道次(12號軋機)出成品,Ф50 mm規(guī)格空過9號、10號中軋末道次(12號軋機)出成品,進入后續(xù)軋后控冷裝置,軋后控冷裝置配置4臺增壓泵,提水由2臺300S58水泵完成。
1.1 原始成分設(shè)計
1.1.1 釩含量的確定
由于客戶對500B鋼筋有嚴(yán)格的要求,所以N以釩氮微合金的形式加入,但是這勢必提高N含量超標(biāo)的風(fēng)險,所以在以釩鐵微合金的形式加入N時,應(yīng)同時考慮山鋼股份萊蕪分公司棒材廠所用鋼坯一般含氮量w(N)=60×10-6左右的現(xiàn)狀,鑒于釩氮理想的優(yōu)化比例(4:1)和低氮鋼中釩以V(C,N)的形式存在并析出的比例較低[1],設(shè)計釩含量w(V)的控制限在0.03%~0.04%。
1.1.2 硼含量的確定
考慮硼5010B鋼筋(w(B)≥0.000 8%)的出口退稅以及硼元素回收的不穩(wěn)定性和硼對控冷鋼筋淬透性的有利作用,確定硼的含量w(B)在0.001%~0.003 5%之間。
1.1.3 硅錳含量的確定
考慮錳能明顯提高鋼的淬透性,以及在降低鋼的淬火溫度、增加奧氏體冷卻時的過冷度、細(xì)化珠光體組織以改善其力學(xué)性能方面的作用,借鑒以往在國標(biāo)HRB400控冷工藝生產(chǎn)中硅錳添加量的成熟經(jīng)驗,結(jié)合500 MPa的屈服性能要求,確定錳含量w(Mn)的控制限在1.35%~1.55%之間,硅含量w(Si)的控制限在0.40%~0.55%之間。
1.1.4 初始化學(xué)成分(見表1)
表1 港標(biāo)500B鋼筋初始化學(xué)成分 %
2.1 目前大規(guī)格控冷鋼筋生產(chǎn)存在的問題
目前,大規(guī)格控冷鋼筋生產(chǎn)存在的主要問題是屈服強度波動大,存在彎曲裂紋,表面銹蝕。究其主要成因是穿水后軋件溫度控制不均,表現(xiàn)在通條鋼筋頭尾溫度低、中間溫度高,同時同一截面上下面溫度也有差異,導(dǎo)致組織性能異常,鋼筋內(nèi)部組織形態(tài)不受控,性能不穩(wěn)定。成分偏析及夾雜物的影響是造成彎曲裂紋的主因,但橫肋和控冷鋼筋組織形態(tài)對冷彎也有一定的影響[2]。受設(shè)備因素及冷卻介質(zhì)的影響,穿水冷卻不均勻,淬硬層深度不夠,鋼筋強度不穩(wěn)定,屈服強度偏低。
2.2 試制期間的工藝調(diào)整及成分優(yōu)化
2.2.1 第一輪試制情況
鑒于橫肋形態(tài)對彎曲性能的影響,在鋼筋橫肋形態(tài)設(shè)計時采用了小螺旋角設(shè)計,同時在橫肋根部用電火花修磨進行圓弧過渡。本輪次主要對Φ40 mm和Φ50 mm規(guī)格進行了生產(chǎn)試制,開軋溫度為1 030~1 060℃,軋速均為3 m/s,開2臺泵供水,生產(chǎn)車間水冷線4臺增壓泵全開,軋后設(shè)三段冷卻器,水量為1 100 m3/h左右,水壓為8.5 kg。鋼上冷床后回火溫度在620~560℃之間,倍尺中間部位溫度略高,倍尺尾部溫度偏低,通條溫度偏差大。
2.2.1.1 第一次試制工藝布置(見圖1)
圖1 第一次試制工藝布置
2.2.1.2 第一次試制材性能數(shù)據(jù)(如表2所示)
表2 第一次試制材性能數(shù)據(jù) MPa
2.2.1.3 第一次金相圖分析
試制材總體性能偏低,考慮到時效影響,性能極有可能低于下限500 MPa。在試制過程中,控冷后軋件溫度波動范圍大,倍尺通條性能相差大于100 MPa。從金相組織分析看,幾乎沒有貝氏體組織的出現(xiàn)(見圖2-2),淬硬層厚度也很薄。分析原因,認(rèn)為在這種軋后冷卻線的布置形式下軋件實現(xiàn)了短時強冷,表面溫度雖大幅降低至Ms點以下,出現(xiàn)回火馬氏體組織(見圖2-1),但表面淬硬層深度不夠,鋼筋心部與表面溫差大,心部與表面之間的過渡區(qū)域適合貝氏體形成的溫度區(qū)間范圍極窄,外加后期的自回火原因,未見貝氏體組織的出現(xiàn)。此外,倍尺中部鋼筋橫截面心部鐵素體+珠光體組織粗大(見圖2-3)。這些原因?qū)е落摻钫w性能不高,組織不一致,性能波動大。再次試制須對軋后冷卻做進一步的改進,并對鋼筋成分做進一步的調(diào)整,使工藝參數(shù)跟進優(yōu)化。
圖2 Ф40 mm第一次試制材金相圖
2.2.2 第二輪試制情況
在第一輪試制的基礎(chǔ)上做了如下優(yōu)化:一是對軋后冷卻裝置及布置做了優(yōu)化。增加一段強快速冷卻裝置,將原三段冷卻裝置作為持續(xù)弱冷裝置,同時在每段冷卻裝置后增設(shè)托輥結(jié)構(gòu)。二是對鋼筋成分做了適量的微調(diào)。從提高鋼的淬透性、增強Mn和V的固溶強化效果出發(fā),將Φ50 mm規(guī)格C和Mn的含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))下限提高0.1%,將V含量w(V)調(diào)整為0.05%~0.06%。調(diào)整后的鋼筋化學(xué)成分見表3。三是對各段冷卻器水壓、水量分段設(shè)置,同時進行軋速與冷卻水參數(shù)匹配性試驗。
表3 港標(biāo)500B鋼筋改進后化學(xué)成分 %
2.2.2.1 Φ50 mm試制情況
開軋溫度1 010~1 040℃,開4臺泵,水壓10~13.5 kg,總流量1 120 m3/h。當(dāng)軋速為2.7 m/s時,鋼筋上冷床自回火倍尺頭部溫度585℃、尾部620℃;當(dāng)軋速為2.2 m/s時,鋼筋上冷床自回火倍尺頭部溫度575℃、尾部590℃。
2.2.2.2 Φ40 mm試制情況
開軋溫度1 010~1 040℃,開4臺泵,水壓10~11.5 kg,總流量1 100 m3/h。當(dāng)軋速為3.2 m/s時,鋼筋上冷床自回火倍尺中部溫度597℃、尾部610℃;當(dāng)軋速為3 m/s時,鋼筋上冷床自回火倍尺中部溫度569℃、尾部574℃。
2.2.2.3 Φ32 mm試制情況
開軋溫度1010~1040℃,開4臺泵,水壓10~11.5kg,總流量1150m3/h。當(dāng)軋速為3.5m/s時,鋼筋上冷床自回火倍尺頭部溫度590℃、中部溫度597℃、尾部610℃;當(dāng)軋速為4.8 m/s時,鋼筋上冷床自回火倍尺頭部溫度610℃、中部溫度612℃、尾部612℃。
2.2.2.4 第二次試制工藝布置(如圖3所示)。
圖3 第二次試制工藝布置
2.2.2.5 第二次試制金相圖分析
以Ф40 mm規(guī)格、3.2 m/s軋速,鋼筋上冷床自回火倍尺中部溫度597℃、尾部610℃,屈服強度在630 MPa左右為例,分析試制材金相圖。從鋼筋截面往內(nèi)(見圖4),基圓邊部為回火馬氏體組織,過渡區(qū)域(弧線框定區(qū))存在一定量的貝氏體組織,到基圓內(nèi)部是細(xì)化的鐵素體和珠光體組織,基圓心部也是鐵素體和珠光體組織,相比基圓內(nèi)部略有粗化。
圖4 Ф40 mm第二次試制材金相圖
2.2.3 改進及優(yōu)化效果分析
鋼筋成分的優(yōu)化、冷卻裝置及方式的改進在提高溫度控制穩(wěn)定性的同時使得鋼筋心部與表面溫差收窄,心部與表面之間的過渡區(qū)域適合貝氏體形成的溫度區(qū)間范圍變寬,利于過渡區(qū)域貝氏體環(huán)的形成。同時,托輥裝置將軋件托起,一是避免了軋件對穿水器內(nèi)部構(gòu)件的磨損,而這些磨損將改變穿水器內(nèi)部構(gòu)件的角度設(shè)計影響冷卻效果;二是將軋件托起使軋件始終處于冷卻“水環(huán)”的中間,軋件與穿水器的摩擦由滑動變?yōu)闈L動,減少了軋件前行的阻力,利于鋼筋通條溫度及同截面溫度的穩(wěn)定控制。終軋速度的調(diào)整摸索,在穩(wěn)定濁環(huán)水水溫的同時對軋件通條溫度的穩(wěn)定控制及性能穩(wěn)定起到重要作用。在后期的金相分析中看到回火索氏體和貝氏體組織的出現(xiàn)(圖4-6白色環(huán)狀部分)并形成有一定的含量,而回火索氏體、貝氏體相比回火馬氏體、鐵素體和珠光體組織有更好的韌性,這對提高鋼筋強度和冷彎等綜合性能有很大的幫助[3]。
2.3 工藝穩(wěn)定控制模型的建立
基于第二次試驗的情況,確定控冷工藝模型是特定軋速+軋后快速冷卻+箱式多段弱冷+穩(wěn)定的上冷床溫度控制(600~620℃)的溫度控制模型。整個模型的設(shè)備構(gòu)件由過橋輥道、快速冷卻裝置、三段持續(xù)緩冷裝置組成,其工藝布置如圖5所示。
圖5 溫度控制模型工藝布置
特定的終軋速度與冷卻水參數(shù)實現(xiàn)了平衡,通過快速冷卻+持續(xù)緩冷裝置以及水流量和壓力的合理控制分配,達(dá)到精確控制鋼筋上冷床溫度的目的,在后期的控制中也得到驗證,鋼筋通條溫差可以被控制在20℃以內(nèi),鋼筋組織性能的一致性得到有效保證(見表4)。
表4 鋼筋組織性能
1)大規(guī)格港標(biāo)500B螺紋鋼筋的研制項目自2014年6月份開始進入研制歷程以來,在充分研讀標(biāo)準(zhǔn)及客戶交流的基礎(chǔ)上,結(jié)合棒材廠現(xiàn)有裝備的實際情況,在中小型生產(chǎn)線進行軋后控制冷卻工藝生產(chǎn),采用釩鐵微合金化成分設(shè)計優(yōu)化,建立了特定軋速+軋后快速冷卻+箱式多段弱冷+穩(wěn)定的上冷床溫度控制的溫度控制模型,性能得以穩(wěn)定控制。
2)大規(guī)格港標(biāo)500B鋼筋生產(chǎn)工程以山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司為實體在香港土木工程拓展所成功注冊,得到客戶及市場的肯定。
[1] 楊才福,張永權(quán)等.釩-氮微合金化鋼筋的強化機制[J].鋼鐵,2001,36(5):55-57.
[2] 李學(xué)勤,侯大華,顧林娜,等.改善大規(guī)格螺紋鋼筋工藝性能的研究[J].冶金叢刊,2001(1):15-17.
[3] 石德珂.材料科學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1999:347-352.
(編輯:胡玉香)
The Development of Large-scale 500B Hong Kong Standard Reinforced Bar
WU Changfei
(Laiwu Branch Rod Factory of Shandong Steel Co.,Ltd Laiwu,Shandong 271104)
Researching Hong Kong reinforced bar standard CS2:2012,combining the customer requirement with nitrogen content in w(N)that lower than 120×10-6,and using the design of vanadium iron micro alloying elements,which explores the model of large-scale reinforced bar process stability control.It adopted accelerating control cooling technology,and developed the large scale 500B reinforced bar,which exploits the Hong Kong markets,gains customer and market fully affirmed at the same time.
500B reinforced bar,microalloying,controlled cooling,process model
TG335.6+4
A
1672-1152(2016)05-0067-04
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.05.25
2016-08-11
吳昌飛(1982—)男,工程師,工學(xué)學(xué)士,主要從事軋鋼技術(shù)研究、質(zhì)量管理等工作。