劉天浩 張立欣 宮永鳳 石 巖 劉兆月 郝曉鵬
(北京首鋼股份有限公司硅鋼事業(yè)部1,河北 遷安 064400;北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司首遷運(yùn)行事業(yè)部2,河北 遷安 064400)
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酸液濃度控制系統(tǒng)解析與應(yīng)用
劉天浩1張立欣1宮永鳳2石巖1劉兆月1郝曉鵬1
(北京首鋼股份有限公司硅鋼事業(yè)部1,河北 遷安064400;北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司首遷運(yùn)行事業(yè)部2,河北 遷安064400)
為調(diào)整深槽酸洗工藝模式下的酸液濃度,構(gòu)建了一種酸液濃度控制系統(tǒng)。在分析酸洗化學(xué)工藝原理的基礎(chǔ)上,合理簡化了工藝控制參數(shù),詳細(xì)分析了酸液濃度控制結(jié)構(gòu),描述了酸液檢測系統(tǒng)的配置,展現(xiàn)了檢測到的電導(dǎo)率和密度轉(zhuǎn)換為酸液濃度的過程。串級PID控制系統(tǒng)依據(jù)檢測到的酸液濃度和介質(zhì)流量,在酸洗生產(chǎn)過程中存在擾動信號的情況下,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)酸液系統(tǒng)濃度的自動調(diào)節(jié)。根據(jù)酸洗模型和實(shí)際生產(chǎn)需要,對控制系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)設(shè)定,并對不同鋼種的酸液狀態(tài)進(jìn)行預(yù)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)酸液狀態(tài)的精準(zhǔn)控制,降低了酸耗,提高了機(jī)組的生產(chǎn)效能。
酸洗控制檢測電導(dǎo)率密度濃度PID調(diào)節(jié)
硅鋼是帶鋼中最難酸洗的一種,對酸洗機(jī)組的配置要求比普碳鋼高。某鋼廠酸軋機(jī)組的酸洗段采用深槽酸洗來酸洗硅鋼,經(jīng)過生產(chǎn)和運(yùn)行的檢驗(yàn),這種機(jī)型完全滿足帶鋼酸洗表面質(zhì)量高且機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定的要求。與紊流酸洗相比,深槽酸洗工藝對酸液狀態(tài)控制手段比較單一,能進(jìn)行調(diào)節(jié)的參數(shù)僅為酸液溫度和酸液濃度。為確保機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,酸液的溫度穩(wěn)定在75 ℃左右,可調(diào)性差,不便于根據(jù)生產(chǎn)的不同鋼種進(jìn)行調(diào)節(jié)。因此,調(diào)整酸液濃度已成為這種深槽酸洗工藝模式的唯一有效調(diào)節(jié)手段。
酸液濃度包括酸液中亞鐵離子濃度、氫離子濃度和總酸濃度。本文將根據(jù)酸洗工藝段自動控制系統(tǒng)的配置和實(shí)際運(yùn)行情況,解讀外方酸液濃度的控制結(jié)構(gòu),深度解析酸液狀態(tài)檢測的機(jī)理,推導(dǎo)出酸液濃度控制相關(guān)參數(shù)的數(shù)學(xué)控制模型,為現(xiàn)場技術(shù)人員掌握酸液濃度的調(diào)節(jié)方法提供技術(shù)支撐。
一般來說,熱軋帶鋼表面氧化鐵皮的物質(zhì)結(jié)構(gòu)由內(nèi)至外為:FeO、Fe3O4、Fe2O3[1]。這三種氧化物中,F(xiàn)eO相對于Fe3O4和Fe2O3來說,在酸中的溶解度更大。由于氧化鐵皮在拉矯的過程中會出現(xiàn)大量裂紋,酸液透過裂紋滲透到氧化鐵皮內(nèi)部后,會與易于溶解的FeO和金屬鐵相接觸并發(fā)生反應(yīng);并且,酸與金屬鐵接觸后生成氫氣,將進(jìn)一步促進(jìn)酸洗過程的發(fā)生,這一過程的機(jī)理可以認(rèn)為是化學(xué)溶解和“剝離”的結(jié)合[2]。而氧化鐵皮中的Fe3O4和Fe2O3,在酸中發(fā)生溶解的同時(shí),被鐵與酸液反應(yīng)生成的高活性氫原子所還原,反應(yīng)生成易溶于酸液的FeO。其反應(yīng)為:
Fe2O3+2[H]=2FeO+H2O
Fe3O4+2[H]=3FeO+H2O
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測結(jié)果可知,溶液中三價(jià)鐵離子濃度為二價(jià)鐵離子濃度的1%~2%,可以忽略不計(jì)。這是因?yàn)樗嵯磿r(shí)生成的高還原性氫原子使生成的三價(jià)鐵鹽還原成亞鐵鹽。
FeCl3+[H]=FeCl2+HCl
因上述反應(yīng)的發(fā)生,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,酸洗溶液的主成分為FeCl2和游離態(tài)的鹽酸。為了降低系統(tǒng)控制難度、便于工程應(yīng)用,整個(gè)系統(tǒng)對三個(gè)主要參數(shù)進(jìn)行了有效控制:亞鐵離子濃度、鹽酸濃度以及通過檢測到的鹽酸濃度和氯化亞鐵濃度計(jì)算得出的總酸濃度。將這三個(gè)參數(shù)控制在設(shè)定工藝要求的范圍內(nèi),可確保硅鋼表面的酸洗質(zhì)量。
由于酸洗槽和循環(huán)罐的體積很大,實(shí)際機(jī)組生產(chǎn)時(shí),每個(gè)酸洗槽和對應(yīng)的循環(huán)罐內(nèi)所需要的酸大約為70m3。為了確保供應(yīng)新酸和脫鹽水以及廢酸排放的管道調(diào)節(jié)精度要求,需選擇合適的管道,因此介質(zhì)的輸入和排放并不能迅速改變介質(zhì)的濃度。依據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)特性分析,該控制系統(tǒng)存在著大慣性、大遲延、慢時(shí)變、擾動因素較多、動態(tài)特性隨負(fù)荷變化而變化等問題。如果采用普通的控制模式,系統(tǒng)很難保證將酸液濃度穩(wěn)定在工藝所要求的設(shè)定值上[3]。酸溶液濃度調(diào)整系統(tǒng)采用了串級PID控制模式,使整個(gè)系統(tǒng)具有良好的實(shí)時(shí)性、魯棒性和抗干擾能力,提高了控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度和穩(wěn)定性,縮短了過渡時(shí)間,減少了超調(diào)量和震蕩次數(shù),確保系統(tǒng)能適應(yīng)控制對象參數(shù)的變化[4-5]。整個(gè)控制回路由控制濃度的主回路PID1和控制流量的副回路PID2組成。這種控制的優(yōu)點(diǎn)在于:由于硅鋼進(jìn)行酸洗而產(chǎn)生的對酸液濃度的擾動可以迅速被工藝數(shù)學(xué)模型控制的介質(zhì)流量調(diào)整,消除了一部分系統(tǒng)慣性;主回路的濃度檢測反饋能夠及時(shí)地減小流量控制調(diào)節(jié)的誤差,確保酸液濃度狀態(tài)的控制精度。酸液濃度串級控制系統(tǒng)框圖如圖1所示。
圖1 酸液濃度串級控制系統(tǒng)框圖Fig.1 Block diagram of acid concentrationcascade control system
對FeCl2和HCl的濃度檢測,大多采用軟測量的方法。軟測量是指檢測酸洗生產(chǎn)過程中的酸液溫度、酸液電導(dǎo)率和酸液的密度,利用統(tǒng)計(jì)建模方法建立這幾個(gè)參數(shù)和酸液濃度的回歸數(shù)學(xué)模型,通過模型預(yù)測得到酸液濃度的方法[6]。這種方法具有變量可測、模型可控以及實(shí)時(shí)性高的優(yōu)點(diǎn),故被國內(nèi)大多數(shù)酸洗線所采用。
3.1酸液濃度控制系統(tǒng)配置
酸液濃度在線控制系統(tǒng)采用日本橫河(YOKOGAWA)FCN控制系統(tǒng)。PLC作為FCN的子系統(tǒng),通過以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)與FCN的數(shù)據(jù)交換?,F(xiàn)場采用電導(dǎo)率計(jì)、密度計(jì)、溫度計(jì)共同構(gòu)成循環(huán)酸測量采樣單元,由FCN酸濃度控制柜對采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析,最終計(jì)算出實(shí)際的酸液濃度和亞鐵離子濃度,并將其傳送給日立PLC。PLC系統(tǒng)在對數(shù)據(jù)作進(jìn)一步測量轉(zhuǎn)換后,通過PID控制器實(shí)現(xiàn)了對現(xiàn)場介質(zhì)(脫鹽水或新鹽酸)添加量的實(shí)時(shí)控制。
3.2電導(dǎo)率計(jì)
兩線制電磁式電導(dǎo)率測量儀(MODELMDM-160)是DKK-TOA公司的產(chǎn)品。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,隨著酸液的化學(xué)消耗,HCl濃度不斷降低,F(xiàn)eCl2濃度不斷上升,相應(yīng)的酸液電導(dǎo)率也隨之下降。電導(dǎo)率為電阻率的倒數(shù),單位為S/m,現(xiàn)場使用的單位為mS/cm,電導(dǎo)率與HCl濃度成反比例關(guān)系。測量得到的電導(dǎo)率值被傳輸?shù)诫姎馐覂?nèi)的酸濃度控制柜,參與相關(guān)的數(shù)學(xué)計(jì)算。
酸液濃度控制系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 酸液濃度控制系統(tǒng)圖Fig.2 Control system of acid concentration
3.3密度計(jì)
智能差壓變送器采用KEISO公司的MODELCP-22-100-2B。將兩根管子下端管口齊平,沒入酸洗槽酸液中一段長度,上端管口高度差為400mm。在兩個(gè)管道內(nèi)通入相同流量和壓力的壓縮空氣,每個(gè)管道上的三通閥將兩個(gè)管子上的壓力導(dǎo)入壓差變送器的高低口,通過比例計(jì)算得到實(shí)際酸液的密度。此測量系統(tǒng)在使用前需要使用密度為1kg/L的脫鹽水對壓差進(jìn)行標(biāo)定。
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,隨著酸液的化學(xué)消耗,溶液中的HCl濃度不斷降低,F(xiàn)eCl2濃度不斷上升,Fe2+代替H+使得溶液密度增加;兩個(gè)測量管中的壓差將不斷增大,密度與亞鐵離子的濃度成正比例關(guān)系[7]。測量到溶液的密度值被傳輸?shù)诫姎馐覂?nèi)的酸濃度控制柜,參與相關(guān)的數(shù)學(xué)計(jì)算[8]。
測量到的電導(dǎo)率、密度和溫度,被傳輸?shù)結(jié)OKOGAWA(日本橫河)酸濃度計(jì)算系統(tǒng),通過數(shù)學(xué)計(jì)算模型對測量到的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,最終計(jì)算出實(shí)際的酸液濃度和亞鐵離子濃度。
CHCl=f(S,T,D,K)
(1)
CFeCl2=g(S,T,D,K)
(2)
式中:S為電導(dǎo)率;T為溫度;D為密度;K為數(shù)學(xué)模型計(jì)算補(bǔ)償系數(shù)。
對通過儀表測量并計(jì)算得到的槽體內(nèi)實(shí)際酸液濃度和設(shè)定的酸液濃度進(jìn)行比較,經(jīng)控制器Gc1轉(zhuǎn)換成新酸、脫鹽水添加量或廢酸排放電動閥門的開度。
帶鋼在酸洗槽中的移動速度越快、帶鋼越寬,酸液接觸的表面積就越大,消耗的酸量也就越多;同時(shí),對于不同的鋼種和不同的溫度,化學(xué)反應(yīng)速率也不一樣。因此,消耗的酸量與帶鋼的速度、寬度、鋼種和溫度都存在一定的關(guān)系。這些負(fù)載對酸液控制系統(tǒng)形成擾動,將作為信號Q(s)進(jìn)入系統(tǒng)。
將通過脫鹽水流量計(jì)和新酸液流量計(jì)檢測到的酸液添加量,作為返回信號和酸液濃度轉(zhuǎn)換的不同介質(zhì)添加量。負(fù)載的擾動量信號發(fā)往控制器Gc2,形成不同的添加量,并根據(jù)信號的變化情況,迅速對介質(zhì)的添加量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
酸液的添加量在控制器Gc3中轉(zhuǎn)換成新酸或者脫鹽水電動閥門的開度,最終在系統(tǒng)內(nèi)形成不同介質(zhì)添加量的條件,從而調(diào)節(jié)酸液的濃度。通過儀表檢測到的濃度數(shù)值作為反饋,返回到系統(tǒng)初始處,以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。
4.1酸液的添加和排放
隨著硅鋼酸洗生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行,亞鐵離子不斷地融入酸液,以改變?nèi)芤旱拿芏群碗妼?dǎo)率。首先,計(jì)算電導(dǎo)率計(jì)和比重計(jì)測得的數(shù)值,以得到實(shí)際酸濃度;與輸入的設(shè)定值進(jìn)行比較,通過擬合計(jì)算,濃度控制器輸出值為C。在輸出值的基礎(chǔ)上,通過系數(shù)修正,設(shè)定所需添加的新酸流量值為SC。依據(jù)設(shè)定值,由日立PLC對槽內(nèi)新酸的添加量進(jìn)行控制。通過調(diào)整新酸管道上的電動閥門開度,可確保酸洗槽內(nèi)溶液的介質(zhì)狀態(tài)處于工藝需求的范圍內(nèi)。
(3)
式中:變量含義及來源等相關(guān)信息如表1所示。
表1 模型中變量的含義Tab.1 Implicantion of the variables in the model
依據(jù)設(shè)定值Q,日立PLC(MICA-R700)可以實(shí)現(xiàn)對槽內(nèi)酸液濃度的預(yù)調(diào)節(jié),以提高整個(gè)系統(tǒng)的響應(yīng)速度和精度,確保酸洗槽內(nèi)溶液的介質(zhì)狀態(tài)。
酸洗工藝流程如圖3所示。
圖3 酸洗工藝流程圖Fig.3 Flowchart of pickling process
硅鋼酸洗槽采用4級梯流酸洗。正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),酸液通過液位差從4#酸洗槽逐步向1#酸洗槽流動,實(shí)現(xiàn)對硅鋼的初洗、粗洗和精洗。由于各個(gè)槽體的功能不同,各槽的主要控制參數(shù)也不同。2#酸洗槽為帶鋼粗洗槽,不需要高精度控制,因此2#酸洗槽內(nèi)的酸液濃度基本上依靠控制1#和3#槽酸液濃度來保證。1#槽為初洗槽,槽內(nèi)鹽酸的濃度基本依靠控制3#槽的濃度來保證,這里主要是控制總酸濃度和鐵離子濃度,來確定是否添加新酸或者排放廢酸。3#、4#槽為整個(gè)酸洗工藝的精洗槽,用來確保硅鋼酸洗的表面質(zhì)量,要求經(jīng)過酸洗的硅鋼既不欠酸洗也不過酸洗,主要通過控制HCl的濃度和亞鐵離子濃度,從而判斷是否添加新的鹽酸。
通過控制酸洗槽內(nèi)介質(zhì)的不同狀態(tài),可滿足不同鋼種對酸液介質(zhì)差異性的工藝要求。通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的逐步積累,依據(jù)帶鋼的規(guī)格、卷取溫度、帶鋼速度等相關(guān)工藝參數(shù),設(shè)定合理的酸液濃度及相應(yīng)的其他酸洗工藝參數(shù),最終形成了適合本廠的酸洗工藝數(shù)學(xué)模型。
4.2脫鹽水量添加控制
在正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,酸液一直處于75 ℃左右,溶液中的水分蒸發(fā)很快;隨著生產(chǎn)的持續(xù),酸洗系統(tǒng)中溶液的總酸濃度將上升。為了補(bǔ)償長時(shí)間停線蒸發(fā)掉的水分,需要往每個(gè)酸罐補(bǔ)充水分,并由日立PLC進(jìn)行控制。這個(gè)控制與總酸濃度有關(guān)??偹釢舛仁荋Cl濃度加上經(jīng)過折算后的FeCl2的濃度,當(dāng)總酸濃度大于201g/L時(shí),往酸罐中加入脫鹽水;當(dāng)總酸濃度小于195g/L時(shí),停止往酸罐中加入脫鹽水。通過得到氯化亞鐵濃度和氯化氫的濃度,計(jì)算出總酸濃度CSHCl,合理簡化后的化學(xué)反應(yīng)式及數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化式如下:
2×36.5 127
CHClCFeCl2
通過對酸洗工藝控制參數(shù)的合理取舍,構(gòu)建了酸液濃度的控制思路。通過對控制系統(tǒng)的深入解析,體現(xiàn)了此控制方式在穩(wěn)定工藝介質(zhì)狀態(tài)上的優(yōu)勢。該方案便于依據(jù)逐步積累和優(yōu)化的生產(chǎn)數(shù)據(jù),修正系統(tǒng)工藝參數(shù)設(shè)定值和優(yōu)化控制系統(tǒng)中調(diào)節(jié)控制的數(shù)學(xué)模型。通過對表1中一些控制參數(shù)的不斷優(yōu)化和調(diào)整,逐步實(shí)現(xiàn)了對酸液狀態(tài)的精準(zhǔn)控制,大大降低了酸耗和鐵損,從而降低了生產(chǎn)成本。此方案的酸軋運(yùn)行酸耗量僅為設(shè)計(jì)需求量的40%,極大地降低了機(jī)組介質(zhì)的消耗。
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AnalysisandApplicantionofAcidConcentrationControlSystem
Inordertoadjusttheacidconcentrationunderdeepgrooveacidpicklingprocessmode,akindofacidconcentrationcontrolsystemisbuilt.Thecontrollingparametersarerationallysimplifiedbasedonanalysisofpicklingchemicalprocessingprinciple,andcontrolstructureofacidconcentrationisanalyzed,theconfigurationofaciddetectionsystemisdescribed,theprocessofthedetectedelectricalconductivityanddensityconvertintoacidconcentrationisshown.Accordingtothedetectedconcentrationandflowsofmedia,thecascadePIDcontrolsystemcarriesouttheautomaticregulationofconcentrationofthewholeacidsystem,whenthedisturbancesignalexcitinginacidproductionprocess.Inthelightofpicklingmodelandactualproductionrequirements,thecontrolsystemispreset,theacidstatesofdifferentsteeltypesispre-adjusted,whichrealizestheaccuratecontrolofthewholeacidstates,reducestheacidconsumption,andimprovestheproductionefficiencyofunits.
PicklingControlMeasureConductivityDensityConcentrationPIDRegulate
劉天浩(1979—),男,2006年畢業(yè)于北京科技大學(xué)機(jī)械專業(yè),獲碩士學(xué)位,高級工程師;主要從事工程管理方向的研究。
TH868;TP273+.1
A< class="emphasis_italic">DOI
:10.16086/j.cnki.issn1000-0380.201610016
修改稿收到日期:2016-02-29。