曲立濤
(華電電力科學(xué)研究院東北分院遼寧沈陽(yáng)110000)
雙塔雙循環(huán)煙氣脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行控制策略分析
曲立濤
(華電電力科學(xué)研究院東北分院遼寧沈陽(yáng)110000)
隨著超低排放和節(jié)能改造工作的正式推進(jìn)與實(shí)施,燃煤電廠原有的脫硫設(shè)施已無(wú)法滿足新的排放限值的要求。雙塔雙循環(huán)煙氣脫硫工藝因其脫硫效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、抗擾動(dòng)能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)在改造中得到了廣泛應(yīng)用。但隨著設(shè)備容量的增加,脫硫系統(tǒng)廠用電的占比顯著增大。因此掌握雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)化運(yùn)行方式已成為關(guān)鍵。
雙塔雙循環(huán);運(yùn)行控制;提效節(jié)能;優(yōu)化
2014年,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家能源局三部委聯(lián)合發(fā)布《發(fā)改能源【2014】2093號(hào)》文件:關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》的通知,對(duì)新建及現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組均提出了更為嚴(yán)格的能效環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。2015年,為貫徹落實(shí)第114次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神,三部委聯(lián)合發(fā)布《環(huán)發(fā)【2015】164號(hào)》文件:關(guān)于印發(fā)《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知,明確提出全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造是一項(xiàng)重要的國(guó)家專項(xiàng)行動(dòng),到2020年,全國(guó)所有具備改造條件的燃煤電廠力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50mg/m3)。同時(shí)要求部分地區(qū)提前完成超低排放改造任務(wù)。
隨著超低排放和節(jié)能改造工作的正式推進(jìn)與實(shí)施,燃煤電廠原有的脫硫設(shè)施已無(wú)法滿足新的排放限值的要求,因此進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造迫在眉睫。目前石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)提效改造方法有更換大容量漿液循環(huán)泵、增加一臺(tái)漿液循環(huán)泵和一層噴淋層、增設(shè)合金托盤、雙塔雙循環(huán)、單塔雙循環(huán)等。其中雙塔雙循環(huán)、單塔雙循環(huán)可以明顯提高脫硫效率,因此在脫硫提效改造中使用比較多[1]。單塔雙循環(huán)與雙塔雙循環(huán)技術(shù)理念大體一致,都是通過(guò)提高一部分漿液pH值來(lái)提高脫硫效率,利用另外一部分漿液進(jìn)行氧化結(jié)晶[2]。本文重點(diǎn)介紹雙塔雙循環(huán)脫硫工藝。
雙塔雙循環(huán)脫硫工藝系統(tǒng)與其他石灰石-石膏煙氣脫硫技術(shù)相比,除吸收塔系統(tǒng)不同外,其他系統(tǒng)基本一致。雙塔雙循環(huán)脫硫工藝系統(tǒng)是在原吸收塔前面或后面新建一個(gè)吸收塔,并將其與原吸收塔串聯(lián)使用。實(shí)現(xiàn)漿液在一級(jí)吸收塔與二級(jí)吸收塔之間循環(huán)利用,煙氣依次進(jìn)入一級(jí)吸收塔洗滌后再進(jìn)入二級(jí)吸收塔洗滌。雙塔雙循環(huán)中一級(jí)塔作為預(yù)洗滌塔,用以初步降低煙氣中的SO2濃度,并生成石膏,二級(jí)塔作為主吸收塔用來(lái)吸收煙氣中剩余的SO2[3]。一級(jí)吸收塔在脫除部分SO2的同時(shí)也脫除了煙氣中易于脫除的雜質(zhì),包括煙塵、HCl、H F等。大大降低了雜質(zhì)對(duì)二級(jí)吸收塔漿液的影響,提高了二級(jí)吸收塔的效率。雙塔雙循環(huán)工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 雙塔雙循環(huán)工藝吸收塔系統(tǒng)流程圖[1]
雙塔雙循環(huán)脫硫工藝因其脫硫效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、抗擾動(dòng)能力強(qiáng)、適用中高硫煤種等技術(shù)特點(diǎn)在本次超低排放改造中得到了較為廣泛的應(yīng)用。但由于設(shè)備的增加,脫硫系統(tǒng)耗電量占廠用電量的比例也顯著增加,同時(shí)也帶來(lái)了一系列的設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)等問(wèn)題。因此雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)在不同負(fù)荷工況、不同煙氣SO2濃度下,漿液循環(huán)泵及氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式的優(yōu)化對(duì)于降低脫硫系統(tǒng)耗電量就顯得尤為重要。另外,雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)因一級(jí)吸收塔與二級(jí)吸收塔在設(shè)計(jì)功能上不盡相同,其pH值、漿液密度、吸收塔液位、氧化風(fēng)量等各個(gè)運(yùn)行參數(shù)都有各自的側(cè)重點(diǎn)與運(yùn)行區(qū)間。與常規(guī)石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)相比,其運(yùn)行理念與參數(shù)調(diào)整就尤為重要和復(fù)雜。因此,掌握反應(yīng)機(jī)理、了解功能分工、精細(xì)優(yōu)化調(diào)整成為雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。
3.1合理調(diào)整pH范圍
在雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)中,一級(jí)吸收塔為預(yù)洗滌塔,其主要功能在于對(duì)煙氣進(jìn)行預(yù)洗滌并產(chǎn)生石膏,脫除部分SO2以降低二級(jí)吸收塔負(fù)荷。研究表明[4][5],吸收塔漿液pH=4.5時(shí)的酸性條件下,漿液中亞硫酸鈣的氧化效率最高。但綜合考慮一級(jí)吸收塔還同時(shí)肩負(fù)脫除部分SO2的任務(wù),因此一級(jí)吸收塔漿液pH值不宜控制過(guò)低,pH值一般控制在5.2~5.4之間。
圖2 pH值對(duì)HSO3-氧化速率的影響
圖3 pH與脫硫效率之間的關(guān)系
二級(jí)吸收塔為主吸收塔,其主要功能在于脫除煙氣中剩余SO2,并保證吸收塔出口SO2濃度達(dá)標(biāo)排放。研究表明[5],較高的吸收塔漿液pH值有利于SO2的吸收,但不利于亞硫酸鈣的氧化?;诙?jí)吸收塔的主要功能,不需要考慮亞硫酸鈣的氧化問(wèn)題,但需要考慮過(guò)高pH值帶來(lái)的結(jié)構(gòu)堵塞問(wèn)題。綜合分析,可以將二級(jí)吸收塔漿液的pH值控制在5.8~6.0較高的范圍,以促進(jìn)其對(duì)SO2的吸收。另外,在供漿方式的上可以選擇石灰石漿液先進(jìn)入一級(jí)吸收塔后再循環(huán)至二級(jí)吸收塔,這樣不但可以延長(zhǎng)石灰石在系統(tǒng)內(nèi)的停留時(shí)間,也有利于石灰石在一級(jí)吸收塔低pH值環(huán)境中的溶解與利用。
3.2精細(xì)控制漿液密度
無(wú)論在何種形式的石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中,吸收塔中漿液密度的控制都是關(guān)鍵,漿液密度過(guò)高可能導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)結(jié)垢、堵塞、磨損等,嚴(yán)重影響系統(tǒng)穩(wěn)定和設(shè)備安全;而漿液密度過(guò)低又會(huì)造成脫硫效率低和石膏品質(zhì)差。綜合考慮,一級(jí)吸收塔漿液密度應(yīng)控制在1120kg/m3,二級(jí)吸收塔漿液密度應(yīng)控制在1080kg/m3,這樣既兼顧脫硫效率與石膏品質(zhì),又保證系統(tǒng)穩(wěn)定與設(shè)備安全。
3.3循環(huán)泵運(yùn)行方式優(yōu)化
研究表明,在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中增加液氣比能夠提高脫硫效率,啟動(dòng)循環(huán)泵臺(tái)數(shù)越多,實(shí)際運(yùn)行液氣比越高,脫硫效果越好,但同時(shí)石灰石的消耗量,系統(tǒng)的電耗也會(huì)增加。循環(huán)泵對(duì)應(yīng)的噴淋層高度越高,循環(huán)漿液和煙氣反應(yīng)的時(shí)間就越長(zhǎng),脫硫效果就越好,但循環(huán)泵的電耗相應(yīng)增加。在雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)與改造前系統(tǒng)相比容量增大,隨之而來(lái)的耗電量也大幅增加。因此,在SO2達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,應(yīng)綜合考慮漿液循環(huán)泵及氧化風(fēng)機(jī)的運(yùn)行優(yōu)化以降低脫硫系統(tǒng)電耗。其運(yùn)行優(yōu)化原則為:一級(jí)吸收塔循環(huán)漿液泵運(yùn)行的數(shù)量和大小以略低于最優(yōu)液氣比的組合方式調(diào)整,避免出現(xiàn)一級(jí)吸收塔處理負(fù)荷過(guò)大,造成氧化不足的情況發(fā)生。一般來(lái)說(shuō),漿液的液氣比取在16 L/m3~18L/m3之間為宜;當(dāng)處理煙氣中SO2濃度出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),優(yōu)先調(diào)整二級(jí)吸收塔的循環(huán)漿液泵;通過(guò)一、二級(jí)吸收塔的運(yùn)行組合試驗(yàn),針對(duì)不同的負(fù)荷、SO2濃度等工況,在滿足SO2濃度達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,確定最為節(jié)能的組合方式,并制定優(yōu)化運(yùn)行指導(dǎo)卡片;避免長(zhǎng)期停運(yùn)吸收塔最底部的噴淋層,減少噴嘴結(jié)垢現(xiàn)象的出現(xiàn);由于一級(jí)吸收塔內(nèi)漿液成分復(fù)雜,盡量不切換相同或相近出口流量的循環(huán)漿液泵(定期輪換除外),避免漿液溢流的情況發(fā)生。
3.4氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式優(yōu)化
在雙塔雙循環(huán)脫硫系統(tǒng)改造中往往會(huì)增加氧化風(fēng)機(jī)的數(shù)量,同時(shí)根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)會(huì)設(shè)置風(fēng)量不同的氧化風(fēng)機(jī)。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,可根據(jù)一、二級(jí)吸收塔脫除的SO2的量來(lái)分別考慮氧化風(fēng)機(jī)的投運(yùn)情況,保證氧化空氣量滿足設(shè)計(jì)的氧硫比即可,一般控制在1.5~2.0之間。防止因氧化風(fēng)機(jī)投入過(guò)量,氧化空氣進(jìn)入循環(huán)泵或石膏排出泵及出現(xiàn)起泡溢流現(xiàn)象。另外應(yīng)控制吸收塔液位高度在設(shè)計(jì)范圍,維持氧化風(fēng)支管的浸沒(méi)深度,保證氧化空氣在氧化區(qū)有足夠的停留時(shí)間。
雙塔雙循環(huán)脫硫工藝作為傳統(tǒng)石灰石-石膏濕法脫硫工藝演化而來(lái)的新的工藝技術(shù)在本輪超低排放改造中得到了較為廣泛的應(yīng)用,其脫除SO2的反應(yīng)機(jī)理與傳統(tǒng)工藝基本相同,但運(yùn)行控制理念、參數(shù)調(diào)整范圍、均存在較大差別。隨著入口煙氣負(fù)荷和煤的含硫量的波動(dòng)與變化,系統(tǒng)提效節(jié)能優(yōu)化調(diào)整的空間相對(duì)較大。系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制一、二級(jí)吸收塔漿液pH值和密度,合理選擇循環(huán)泵的開(kāi)啟數(shù)量和組合方式,使各級(jí)吸收塔脫硫效率維持在合理水平,可以減少系統(tǒng)的耗電量。希望以上措施能為發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)起到一定的指導(dǎo)意義。
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曲立濤(1982—),黑龍江伊春人,工程師,工程碩士,從事火力發(fā)電廠技術(shù)服務(wù)、調(diào)試與試驗(yàn)研究工作。