陳國華
(江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇連云港222023)
燃煤鍋爐刮板式撈渣機內(nèi)導輪在線更換方法
陳國華
(江蘇新海發(fā)電有限公司,江蘇連云港222023)
江蘇新海發(fā)電有限公司1號機組撈渣機尾部西側內(nèi)導輪運行中脫落,專業(yè)人員研究決定降低機組負荷,隔離部分渣船水封在線更換內(nèi)導輪總成,不得已時短時破壞爐底水封進行處理。為了確保搶修過程中人身和設備的安全,經(jīng)過前期充分計劃與準備,制定了運行、檢修技術方案,實施過程中運行參數(shù)控制良好,搶修工作順利完成,為其他采用同類排渣方式的燃煤鍋爐制定搶修方案提供了參考。
燃煤鍋爐;刮板撈渣機;爐底水封;內(nèi)導輪;檢修
撈渣機是燃煤鍋爐的一個重要輔助設備,因撈渣機故障造成鍋爐停運的事故時有發(fā)生。江蘇新海發(fā)電有限公司1號發(fā)電機組鍋爐為上海鍋爐廠有限責任公司設計制造的超超臨界參數(shù)變壓運行、燃煤直流塔式鍋爐,采用一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、露天布置,煙氣經(jīng)濕法脫硫吸收塔排入煙囪。鍋爐額定蒸發(fā)量為3049 t/h,額定壓力28.25MPa,額定主蒸汽溫度605℃、再熱蒸汽溫度603℃,機組額定功率1000MW。爐膛全高117.95m,爐膛壓力測點安裝在70m標高處,正常工作壓力為-150 Pa。鍋爐底渣采用水浸式刮板撈渣機連續(xù)除渣的機械輸送系統(tǒng),南北方向布置。
2015年11月12日,1號鍋爐撈渣機尾部西側內(nèi)導輪脫落,隨時可能發(fā)生跳閘,在線更換內(nèi)導輪總成必需放盡渣船內(nèi)的密封水,檢修工作的難度和操作風險都很高。為了避免水封破壞時發(fā)生高溫煙氣傷人事故,技術人員針對各種可能發(fā)生的危險源進行了辨識,制定并實施了在線更換內(nèi)導輪的運行和檢修技術方案,避免了鍋爐事故停運。
撈渣機結構如圖1所示。鍋爐運行中,撈渣機船體內(nèi)始終充滿密封冷卻水,少量溢流,保持爐膛與外界隔絕。渣井下來的高溫爐渣落入撈渣機殼體內(nèi),通過殼體內(nèi)冷卻水對高溫爐渣進行冷卻,溢流水回收至渣水冷卻系統(tǒng)冷卻后重復利用,冷卻后的爐渣由撈渣機連續(xù)輸送到外部渣倉,定期由汽車送至灰場或綜合利用用戶。撈渣機設有自動補水門,用以補充渣水損耗和防止渣船內(nèi)溫度過高。撈渣機刮板鏈條由頭部液壓馬達驅動,帶動刮板、圓環(huán)鏈運動,尾部設有漲緊輪適時調整鏈條漲緊力合適,使鏈條始終處于轉向部位的導向輪輪體導槽內(nèi),保持傳動靈活。位于撈渣機船體內(nèi)部的可側翻式內(nèi)導輪,由于軸承長期浸于灰水中,運行環(huán)境較惡劣,有可能發(fā)生內(nèi)導輪脫落、卡澀等故障并停運。撈渣機停轉后,鍋爐仍可以滿負荷運行4 h。
圖1 撈渣機結構
2015年11月12日,1號鍋爐運行中發(fā)現(xiàn)撈渣機尾部西側刮板向上傾斜嚴重,利用探棒在水下無法探到西側內(nèi)導輪,分析該內(nèi)導輪已脫落且去向不明,刮板鏈條掛在軸頸上,隨時可能發(fā)生跳閘。該內(nèi)導輪為可側翻式,更換操作簡單,但是必須先將渣船內(nèi)的水放盡后才能作業(yè)。如圖1所示,爐膛落渣口與外界連通,在不停爐的情況下,緊鄰高溫煙氣更換內(nèi)導輪,檢修難度和操作風險很高,為了確保檢修期間人身和設備安全可控,技術人員制定了在線更換撈渣機內(nèi)導輪的運行和檢修技術方案,辨識檢修過程中存在的危險源,采取相應控制措施。
3.1高溫煙氣傷人
3.1.1危險源
水封破壞后,爐膛落渣口與外界連通,爐內(nèi)一旦發(fā)生大于+800Pa的正壓[1],高溫煙氣便會從連通處冒出,威脅工作人員生命安全。
3.1.2控制措施
(1)制作雙層臨時閘板,撈渣機停運后,將閘板懸吊安置在撈渣機距尾部約2m處,中間填充泥袋堵塞縫隙,用潛水泵將隔離點的水抽至水封處。若隔離點設置成功,則爐底水封不必破壞即可進行檢修。若隔離點設置不成功,水封被破壞,臨時閘板能較大程度遮擋高溫煙氣。
(2)在工作地點搭設棚架,撈渣機尾部敞口及棚架上用帆布覆蓋嚴密,規(guī)劃好逃生通道,保障工作人員安全。
(3)控制爐膛壓力在+200~+300Pa。鍋爐提前入爐低結渣性燃煤,工作開始前完成爐膛全面吹灰,避免掉大焦引起爐膛正壓。工作期間,停止一切定期工作,投入4只大油槍助燃,維持爐內(nèi)著火穩(wěn)定。
(4)檢查關閉爐膛所有看火孔,工作期間禁止打開看火孔,設專人遠距離巡查爐膛不嚴密處電纜或易燃設備。
(5)工作人員著高溫防護服參加檢修,在撈渣機周圍設置安全圍欄,禁止無關人員進入。
3.2鍋爐金屬超溫或設備損壞
3.2.1危險源
(1)水封破壞后,鍋爐底部漏入大量冷風,抬高火焰中心,煙氣流速和溫度都將升高,可能會造成過、再熱器金屬超溫[2]。
(2)大量冷風未經(jīng)過空預器吸熱直接進入爐膛,空預器會因換熱失衡而變形,引起動靜摩擦,甚至導致空預器“抱死”跳閘。
(3)排煙溫度大幅升高[3],有可能造成脫硫MFT保護動作。
3.2.2控制措施
(1)工作開始前,將機組負荷降至600MW左右,保留中間4臺磨運行,總煤量減至200 t/h左右。
(2)將2臺空預器漏風控制裝置(LCS)各扇形板提升至“完全回復”位置。
(3)采用倒寶塔式[4]的二次風配風方式,燃燒器擺角提前調至水平位,防止主、再熱汽溫上升過快。
(4)將引風機切手動調整,保持爐膛出口正壓,減少爐內(nèi)與外部壓差,控制爐底漏入的空氣量。
(5)提前試驗脫硫吸收塔事故噴淋閥開關正常,吸收塔入口煙氣溫度上升過快時,可提前噴淋降溫。
(6)做好繼續(xù)停運上層磨的準備。
3.3搶修過程超時
3.3.1危險源
撈渣機停運時間長,由于渣船內(nèi)爐渣積聚過多,即使撈渣機已修復也將因為拖動阻力過大而無法啟動,鍋爐面臨被迫停運。
3.3.2控制措施
(1)做好搶修的前期準備工作,工具、機械、人員全部到位后再停止撈渣機。
(2)控制入爐煤灰分小于20%,提前降低機組負荷,減少鍋爐落渣量。
(3)水封破壞后,打開渣船人孔門,用高壓消防水連續(xù)沖洗積渣向外流出,減少船體內(nèi)爐渣積存。
4.1爐膛壓力控制
從圖2可以看出,當送、引風機切手動后,隨著鍋爐底部水封逐漸破壞,爐膛壓力上升,引風機電流從260 A最高調整至286 A,爐膛壓力最高上升至+403 Pa,基本保持在+350Pa左右?,F(xiàn)場檢查爐底無正壓,燃燒器看火孔處也未發(fā)現(xiàn)冒煙冒火現(xiàn)象。整個搶修過程爐膛壓力一直較為平穩(wěn),沒有出現(xiàn)大幅波動。
圖2 爐膛壓力與風機電流變化曲線
4.2主再熱蒸汽溫度變化
如圖3所示,水封破壞前,主汽溫提前降至546℃,再熱汽溫降至515℃,水冷壁出口過熱度16℃。
圖3 鍋爐汽水參數(shù)變化曲線
水封破壞后,由于火焰中心升高以及煙氣體積增加,主、再熱蒸汽溫度均有不同幅度上升。主汽溫最高上升至570℃,共上升24℃,平均上升0.65℃/m in;再熱汽溫最高上升至542℃,共上升27℃,平均上升0.73℃/m in;水冷壁出口過熱度最低降至7.4℃,共下降9℃。
水封恢復前,水冷壁出口過熱度先降低至14℃左右,水封恢復后,最高上升至24.85℃。水冷壁出口溫度最大值從380℃上升至409℃,后來進一步上升至443℃,水冷壁出口溫度偏差最高達到85℃。從總體上看,汽溫及水冷壁出口過熱度等參數(shù)變化平穩(wěn)。
4.3排煙溫度變化
空預器進出口煙氣溫度變化如圖4所示,水封破壞前,甲乙側排煙溫度99/98℃,甲乙側空預器入口溫度308/307℃。
水封破壞后,甲乙側排煙溫度最高上升至119/118℃,共上升20℃;甲乙側空預器入口煙氣溫度最高上升至315/315℃,共上升7℃。
總體看,水封破壞后,排煙溫度被控制在了120℃以內(nèi),主要得益于爐壓控制較高,且長時間穩(wěn)定,減少了爐底漏風量。
4.4機組負荷煤量控制
該次操作,計劃是將負荷降至550MW,實際降至544MW,由于投油等操作,負荷略有波動,最高上升至579MW,汽機跟隨模式(TF)對于機爐間的能量平衡還是非常有利的。
燃煤量控制在190~195 t/h左右,鍋爐熱負荷控制平穩(wěn)。從排煙溫度的控制情況來看,今后若遇到水封緊急破壞的事故,首先要利用引風機控制合適的爐膛壓力,另外也要迅速將總煤量減至200 t/h左右,抑制排煙溫度上升。
圖4 空預器進出口煙氣溫度變化曲線
圖5 機組負荷與燃燒參數(shù)變化曲線
5.1臨時閘板未能起到隔離水封作用
因撈渣機實際尺寸存在偏差,臨時閘板制作困難,夾層內(nèi)填充物不嚴密等問題,造成臨時閘板未能真正起到隔離水封作用。計劃機組停機后,在尾部合適位置按尺寸定做一道水閘,預留好閘槽,以備應急使用,能夠起到不破壞水封在線處理撈渣機內(nèi)導輪的作用。
5.2未聯(lián)系醫(yī)護人員到達現(xiàn)場
爐底水封破壞后,一旦爐內(nèi)工況不穩(wěn)定,如發(fā)生跳風機、跳磨等事故,爐底很有可能會有高溫煙氣沖出,傷及現(xiàn)場工作人員。若醫(yī)護人員提前到達現(xiàn)場,當發(fā)生受傷事件時能夠得到及時救治。
破壞爐底水封在線更換撈渣機內(nèi)導輪是一項高風險工作,需要技術人員提前辨識好危險點,制定全面可靠的風險預控措施,按計劃逐步實施,才能保障人身和設備的安全。從這次搶修過程來看,控制合適的爐膛壓力,盡量減少爐底漏風量,避免發(fā)生掉焦正壓工況,是該次搶修工作得以順利進行的關鍵,避免了一次機組故障停運,為撈渣機同類型在線檢修工作提供借鑒。
[1]賈健鵬.爐膛煙氣壓力分布以及對鍋爐運行的影響[J].電力標準化與計量,2001(4):16-17.
[2]閆仕軍.防止超超臨界鍋爐受熱面超溫的技術措施分析[J].江蘇電機工程,2014,33(3):75-77.
[3]李青.火力發(fā)電廠節(jié)能技術及其應用[M].北京:中國電力出版社,2007:255.
[4]劉滋奇.1000MW超超臨界塔式鍋爐運行優(yōu)化調整[C]//2014年江蘇省電機工程學會鍋爐專委會論文集.南京:江蘇省電機工程學會,2014,102.
The Method of Inside Guide W heel Rep lacement Online in Coal Boiler Slag Conveyor
CHENGuohua
(Jiangsu X inhaiPower Generation Co.Ltd.,Lianyungang 222023,China)
With the problem of inside guidewheel falling-off from westsideof tail-end of the running slag conveyor in No.1 unitof Xinhaipow er generation company,professionals decided to reduce the load and isolate partof the boiler bottom seal to replace the insideguidewheelonline.In a pinch,short-time destroying theboilerbottom seal counld be performed.To ensure the safety of staffs and devices,the scheme of operation and inspection was carried outw ith prelim inary adequate p lanning and preparation.With the well-controlling of operation parameters,the implementation process would be achieved,which could be serve as
for the repairscheme establishmentof coal-firesboilerw ith sim ilar slagging type.
coal-firesboiler;slag conveyor;boilerbottom seal;guidewheel;inspection
TK223.2
B
1009-0665(2016)05-0097-04
陳國華(1976),男,江蘇連云港人,工程師,從事火力發(fā)電廠設備運行管理工作。
2016-04-08;
2016-07-04