劉合勤
(中石化華北石油局五普鉆井分公司,河南新鄉(xiāng)453000)
LP10H井膨脹波紋管堵漏技術(shù)
劉合勤*
(中石化華北石油局五普鉆井分公司,河南新鄉(xiāng)453000)
寧東工區(qū)定北柳楊堡區(qū)塊的劉家溝組垂深一般在2900~3220m井段左右,漏層主要存在于劉家溝組地層與石千峰地層不整合交界面處。劉家溝組地層不同巖性面存在微裂縫,且承壓能力極低,易發(fā)生裂縫性漏失;砂體發(fā)育、地層疏松易發(fā)生滲漏??傮w上分析應(yīng)該是漏點多,漏失類型比較復(fù)雜,地層承壓能力極低,裂縫性漏失與比較大的滲漏并存。由于地層均質(zhì)性差造成漏點多,需周期性進行多次進行堵漏,本井(LP10H井)共堵漏27次,漏失總量達4621m3。漏失特點主要是:地層交界不整合、均質(zhì)性差造成漏點多;承壓能力低;滲透性漏失與裂縫性漏失共存;存在著規(guī)律性失返及返吐現(xiàn)象。
堵漏;打水泥塞;膨脹管封堵技術(shù);封隔器;機械膨脹
LP10H井是一口以盒1段為目的層的帶導(dǎo)眼水平井,在鉆遇劉家溝組時發(fā)生16次失返性漏失,共計堵漏27次,其中井隊自己堵漏19次,固井隊打水泥塞4次,專業(yè)堵漏隊東營泰爾公司堵漏4次,均無明顯效果。
在第一次發(fā)生失返性漏失的井深為3041m,在堵漏、頂漏鉆進至井深3062m過程中多次發(fā)生失返性漏失。在后續(xù)的施工中又有多次失返,但經(jīng)過驗漏確定漏層依然在3041~3062m。
(1)在施工本井時井隊堵漏22次中總是出現(xiàn)反復(fù)現(xiàn)象,堵漏效果持續(xù)性差。
(2)固井隊打水泥漿:水泥固井(先以大顆粒橋堵劑泵入井內(nèi)后,跟小顆粒堵漏漿再跟水泥漿),前兩次將水泥漿漏入漏層和掃塞至漏層后失返,后兩次也僅僅施工了17h和19h。
(3)在進行泰爾公司的堵漏作業(yè)時堵漏效果雖然比井隊堵漏效果要好很多,但在鉆進有一定進尺后還是發(fā)生了失返性漏失,因此從現(xiàn)場多次堵漏情況看并不理想。
(4)井隊使用凝膠堵漏方式,每次堵漏耗時、人力物力均大大降低,相比之下要優(yōu)于泰爾堵漏方式,但也是只能恢復(fù)生產(chǎn)三十幾個小時。
由于漏失情況較為嚴重,后續(xù)A靶點著陸施工難度及風險極大,最后決定下膨脹管封堵漏層。
2.1膨脹管封堵原理
膨脹管堵漏原理是將組裝好的管串下入先期擴眼段,經(jīng)過水利膨脹和機械膨脹后,鑲嵌入井壁,利用上下封隔器封隔住兩端,進而達到封住井漏地層的效果。
2.2擴眼
(1)確認擴眼井段:①包含井漏地層;②封隔器位置盡量為砂巖段;③波紋管封堵段最優(yōu)井徑為237~245mm。
(2)擴眼鉆具組合:引錐+擴孔器+6-1/2″DC×6+5″HWDP×15+5″DP。
擴眼參數(shù):轉(zhuǎn)速60r/min,緩慢提升排量至22L/s,扭矩控制在5kN·m以內(nèi),鉆壓40kN以內(nèi)。
(3)注意事項:
①擴孔器(見圖1)入井前先要在井口試驗,放入方瓦內(nèi)開泵三瓣牙齒頂出,關(guān)泵則收回為正常。
圖1 擴孔器
②在擴孔時,要先轉(zhuǎn),后開泵,擴完每單根后,先停泵,待泵壓歸零后停轉(zhuǎn),防止牙齒卡入地層。
③擴孔最大鉆壓不能超過40kN,在擴進時要根據(jù)情況進行加壓,發(fā)現(xiàn)憋跳嚴重,立即停止加壓,待正常后改用小鉆壓擴進。
④先擴孔2m,后上提2m,停轉(zhuǎn)開泵下放,2m后有鉆壓,說明擴孔臺階已經(jīng)形成,方可繼續(xù)擴孔。
⑤為了保證擴孔質(zhì)量,一定要按照要求進行劃眼,要求每單根劃眼2次。
⑥處理鉆井液性能,提高懸浮攜帶巖屑的性能,防止井壁失穩(wěn),造成井下復(fù)雜。
2.3波紋管入井前井眼要求
(1)漏層上下5m范圍內(nèi),有適合波紋管封隔器的座封點(237mm<井眼直徑<240mm)
(2)入井井眼內(nèi)通暢,無阻卡。
2.4波紋管地面連接和井口連接
本次封堵施工預(yù)計需波紋管總長50m左右,即:10m長波紋管4根,5m長波紋管封隔器2根,上、下過渡接頭管串各1根。
波紋管串結(jié)構(gòu)(見圖2):下堵頭+下接箍+下過渡接頭+波紋管+上過渡接頭+上接箍+上堵頭+提升短節(jié)+鉆柱。波紋管、封隔器、過渡接頭、接箍之間采用焊接方式連接,上堵頭和上接箍、下堵頭和下接箍之間采用螺紋連接。
圖2 膨脹波紋管管串組成
(1)地面焊接:
①焊接前先將橫截面打磨成30°導(dǎo)角(見圖3),并在場地多個管架上找平、找直。
②對焊2根10m長波紋管+1根5m長波紋管封隔器+1個下過渡接頭管串形成26m長立柱,入井編號1#。焊口3道。
③對焊1個上過渡接頭(見圖4)管串+1根5m長波紋管封隔器+1根10m長波紋管形成16m長立柱,入井編號2#。焊口2道。
圖3 將橫截面打磨成30°導(dǎo)角
圖4 過渡接頭
④每根立柱上端焊接2個巴掌后卡波紋管專用吊卡(吊卡在井口可坐在9-5/8″套管吊卡上)。
(2)鉆臺焊接:
①用氣動絞車起吊1#立柱后用套管吊卡(見圖5)將其坐掛于鉆臺面。
圖5 專用吊卡
②將3m長波紋管專用送入工具接2#立柱后用氣動絞車起吊,扣5″鉆桿吊卡,對接1#、2#立柱在鉆臺面焊接。
(3)焊縫探傷:波紋管管串連接的每道焊縫都需要采用便攜式X射線探傷儀探傷,探傷合格后才能入井。探傷作業(yè)時嚴格按照脈沖射線源安全防護規(guī)定進行疏散和防護,疏散范圍:探傷儀前30m,左右各11m。
2.5波紋管下入和水力膨脹
(1)膨脹波紋管先與鉆具連接(有連接器,上堵頭與波紋管連接絲扣為反扣),在下入過程中,一開套管內(nèi)可按正常下鉆速度下放;出套管開始降低下入速度,速度控制在10min/柱。下放過程中禁止轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤嚴防脫扣落井。如果出現(xiàn)遇阻情況,不可強行下放,上提遇阻控制在800kN以內(nèi),下壓控制在100kN以內(nèi)(多次嘗試仍無法通過則需起鉆通井)。
(2)卡準地層,到預(yù)定位置前10m時開泵頂通,循環(huán)1周后投球,泵送銅球同時下放至預(yù)定封堵位置,碰壓后接水泥車進行水力膨脹。
(3)水力膨脹:排量采用水泥車最小排量,階梯式打壓方式,壓力達到15MPa前,壓力每上升3MPa,穩(wěn)壓10min,膨脹壓力大于15MPa后,每上升2MPa,穩(wěn)壓15min,膨脹壓力達到23MPa時,穩(wěn)壓15min壓力不下降,則水力膨脹完成(見圖6)。
圖6 膨脹成型圖
(4)試封:原懸重基礎(chǔ)上分別上提2次均40kN,再下放2次均40kN,伸縮量測量響應(yīng)一致,判斷膨脹波紋管未發(fā)生位移,則正轉(zhuǎn)5圈,釋放觀察回轉(zhuǎn)0.5圈,依次正轉(zhuǎn)4次后懸重突然降低30kN,再轉(zhuǎn)5圈懸重無變化,判斷倒扣完成,起鉆取出送入工具。
2.6波紋管機械膨脹
2.6.1第一次機械膨脹
①鉆具組合:機械膨脹鉆具組合:?205mm球形磨鞋(見圖7)+?215.9mm三滾輪脹管器+?165mm鉆鋌6根+?127mmHWDP15根+?127mmDP。
②膨脹參數(shù):控制下放速度,卡準井深使磨鞋進入波紋管上接箍中,開轉(zhuǎn)盤進行機械膨脹,控制參數(shù)為:轉(zhuǎn)速50~60r/min,鉆壓10~40kN,排量25~30L/s。
③本次膨脹首先要用磨鞋將上接箍、下接箍磨穿,再用三滾輪脹管器(見圖8)進行機械膨脹。
圖8 三滾輪脹管器
2.6.2第二次機械膨脹
①鉆具組合:?216mm球形脹管器(見圖9)+?165mm鉆鋌3根+?127mmHWDP15根+?127mmDP。鉆具組合中,鉆挺和鉆桿可按實際情況調(diào)整。
②膨脹參數(shù):鉆壓10~20kN,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速60~80r/min,排量25~30L/s。
③膨脹效果:球形脹管器為偏心形,球體為?215.9mm,偏心3mm,即作業(yè)后管徑可達222mm。
2.6.3平底磨鞋通徑
(1)鉆具組合。?215.9mm平底磨鞋+?159mm鉆鋌3根+?127mmHWDP15根+?127mmDP。鉆具組合中,鉆挺和鉆桿可按實際情況調(diào)整。
(2)磨鞋通徑參數(shù)。磨鞋通徑無鉆壓,直接下入,有鉆壓顯示通井。采用參數(shù)為:轉(zhuǎn)速50~60r/min,鉆壓10~20kN,排量10~14L/s。
磨銑后恢復(fù)鉆進。
本井在施工中未下膨脹管之前排量最大為22L/s,在下入膨脹管后鉆進排量最大能達到29L/s(平均漏速1.2m3/h),從12月11開始正常鉆進,除13日發(fā)生較大漏失外,無論是鉆進及循環(huán)均未發(fā)生較大漏失,正常漏速為1.2~2m3/h,基本解決了劉家溝地層的漏失問題,在排量上基本能夠保障井內(nèi)巖屑的正常返出。
表1 堵漏消耗泥漿材料明細表
圖9 球形脹管器
在膨脹管下入恢復(fù)生產(chǎn)后,能將排量提高至30~32L/s,未再發(fā)生失返,漏失量明顯降低(平均漏速在2~3m3/h),滿足了后續(xù)施工的要求。在堵漏過程中人力、物力、時間更投入量巨大,其中藥品消耗見表1。
總消耗藥品(包括外部堵漏隊)約400多萬元,堵漏共耗時44d,而且最終均為達到預(yù)期效果和后續(xù)施工條件。膨脹管下入工程費用約60萬元,用時11d(其中包括處理落物用時3d),對比之下大大減少了消耗,和后續(xù)施工風險。由此可見,在定北區(qū)塊劉家溝地層出現(xiàn)失返性漏失后,井隊使用凝膠堵漏技術(shù)和固井隊打水泥塞依然無法達到目的后,及時使用膨脹管堵漏技術(shù)是最經(jīng)濟、安全的方法。
(1)對于地層薄弱處,選擇憋壓擠堵漏漿有可能會造成在舊漏層未堵住時,又出現(xiàn)了新漏層,因此進行堵漏作業(yè)時謹慎選擇憋壓。
(2)發(fā)生井漏后堵漏、靜止完全按照制定的方案實施不可操之過急,并在下鉆過程中堅持分段循環(huán),雖耗時較長但可保證環(huán)空泥漿循環(huán)出井,泥漿比重、粘度、切力均勻,降低環(huán)空壓耗,可防再次憋漏地層。
(3)在山西、太原組的施工中提高泥漿動切力,在排量達不到要求時動塑比要在0.4,保證攜巖性。
(4)鉆進至劉家溝前將泥漿性能調(diào)整好,且配置一罐堵漏漿備用,對于井漏還是要做到預(yù)防為主。
(5)在第二次機械膨脹過程中球形脹管器上鐵球在脹管過程中落井,卡在下封隔器處,井隊分別用普通磨鞋和高效磨鞋磨銑后剩余殘留物落井,再用球形磨鞋入井磨銑。在后期鉆井過程中損壞鉆頭一只,在鉆頭出井時分別帶有鐵質(zhì)落物。分析原因:在膨脹管坐封時封隔器坐封在井徑未達要求的小井徑處,在下入球形膨脹器膨脹時無法順利完成膨脹,服務(wù)方使用的參數(shù)未完全執(zhí)行技術(shù)指令,鉆壓、扭矩較大,導(dǎo)致落井。所以建議在以后的膨脹過程中取消球形脹管器環(huán)節(jié)。
TD82.72
B
1004-5716(2016)08-0057-04
2015-07-28
2015-07-30
劉合勤(1981-),男(漢族),河南新鄉(xiāng)人,助理工程師,現(xiàn)從事野外作業(yè)技術(shù)工作。