呂 政
(1.中油遼河油田金馬油田開(kāi)發(fā)公司,遼寧 盤錦 124010; 2.東北石油大學(xué),黑龍江 大慶 163318 )
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小洼稠油油藏降摻稀油開(kāi)發(fā)技術(shù)研究
呂政1,2
(1.中油遼河油田金馬油田開(kāi)發(fā)公司,遼寧 盤錦 124010; 2.東北石油大學(xué),黑龍江 大慶 163318 )
目前,在開(kāi)發(fā)稠油區(qū)塊時(shí)除了采用熱力開(kāi)發(fā)方式外,還普遍采用摻稀油方式。隨著油田勘探開(kāi)發(fā)形勢(shì)日益嚴(yán)峻,油井摻油問(wèn)題也日漸突出。摻油量逐漸增加,摻油成本居高不下,給生產(chǎn)管理帶來(lái)不必要麻煩的同時(shí),嚴(yán)重影響了油田經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展。本文以小洼油田為例,通過(guò)應(yīng)用井筒溫度分布數(shù)學(xué)模型,考慮含水、出砂等單井摻油影響因素確定合理單井摻油溫度及摻油量,并通過(guò)理論研究與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)初步找到開(kāi)發(fā)稠油區(qū)塊時(shí)合理降低地面回?fù)较∮土康姆椒?。為保證油田正常生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)降本增效提供了保障,也為其他油田該類工作提供借鑒依據(jù)。
小洼油田;稠油;降摻稀油;經(jīng)濟(jì)效益
小洼油田主力開(kāi)發(fā)區(qū)塊處于遼河盆地中央凸起南部?jī)A沒(méi)帶中北端,大洼斷層?xùn)|南側(cè)上升盤。含油目的層為古近系東營(yíng)組東二段、東三段和沙河街組沙三段。區(qū)塊原油屬特稠油,具有高密度、高粘度、低含蠟的特征,含油井段長(zhǎng),油水關(guān)系復(fù)雜,多套油水疊加組合(表1)。
針對(duì)稠油油藏特點(diǎn),除采取蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)等方式外,小洼油田還采用了開(kāi)式環(huán)空套管摻稀油方式降低井下稠油粘度[1]。但隨著蒸汽吞吐輪次的增加,采出液含水率大幅度升高,原油組成也逐漸變化,高含水、高出井溫度油井增加,產(chǎn)油量降低,高摻油比已不適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展需要。此外,為防止偏遠(yuǎn)采油站接收稀油溫度過(guò)低,造成管線結(jié)蠟,采用過(guò)量輸送的方式,即站間接收稀油量超過(guò)所需稀油量,因此部分稀油并未進(jìn)入井下與稠油混合,而是作為地面回?fù)接?,利用率較低。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2014年1月,小洼油田共有摻油井215口,摻油比為1.14,摻油工作存在一定的盲目性和不合理性,影響了油田經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展。行業(yè)來(lái)看,該項(xiàng)研究相對(duì)較少,本文通過(guò)理論與試驗(yàn)研究找到了一套降摻稀油方法,可為同類油田提供指導(dǎo)。
表1 小洼油田原油性質(zhì)
2.1單井降摻規(guī)律研究
2.1.1溫度與摻油關(guān)系
利用稠油對(duì)溫度的敏感性,高溫稀油能大幅度降低稠油粘度,提高油井產(chǎn)量。
由圖1可以看出,當(dāng)溫度升至50℃時(shí)原油粘度由急速下降趨于平穩(wěn),且抽油機(jī)軟卡及懸點(diǎn)載荷增大情況得到明顯改善,因此井下混合液體溫度應(yīng)盡量控制在50℃以上。
圖1 小洼油田主力層系東三段、東二段、沙三段原油粘溫曲線
為此建立套管摻稀井筒溫度分布數(shù)學(xué)模型[2-4],考慮如下條件:泵下井筒內(nèi)流體與地層間的熱交換為熱傳導(dǎo)過(guò)程;泵上部分井筒內(nèi)的流體熱交換過(guò)程比較復(fù)雜,環(huán)空摻入液不但通過(guò)油管與產(chǎn)出液發(fā)生熱交換,而且通過(guò)套管和水泥環(huán)與地層巖石發(fā)生熱交換。
對(duì)套管摻稀井井底至井口溫度,建立能量平衡方程,見(jiàn)方程組(1)。
(1)
式中:W為產(chǎn)出混合液地面水當(dāng)量,W/℃;t為沿井深任一點(diǎn)混合液溫度,℃;k1為油管內(nèi)流體與油套環(huán)空中流體之間傳熱系數(shù),W/(m·℃);θ為沿井深任一點(diǎn)摻油溫度,℃;l為井口向下深度,m;W1為油層產(chǎn)出液水當(dāng)量,W/℃;W2為注入稀油水當(dāng)量,W/℃;k2為環(huán)空內(nèi)流體與地層之間的傳熱系數(shù),W/(m·℃);t0為地表恒溫層溫度,℃。
對(duì)方程組(1)進(jìn)行求解,有式(2)~(4)。
(2)
(3)
(4)
式中:r1取“+”;r2取“-”;積分常數(shù)C1和C2由邊界條件確定。
當(dāng)l=0時(shí),θ=θi(井口處注入流體的溫度,℃)。當(dāng)l取實(shí)際井深時(shí),為保證較高混合溫度,結(jié)合油田使用的中天加熱爐及華孚加熱爐特點(diǎn),確定小洼油田稀油入井溫度控制在40℃以上,并按照地面管輸距離確定加熱爐出口溫度控制在60~80℃。
當(dāng)l=lf(井底深度)時(shí),W1tf′ +W2θf(wàn)=Wtf,其中tf為井底混合流體溫度(℃),tf′為井底油層產(chǎn)出流體溫度(℃)。通過(guò)取樣測(cè)定2個(gè)以上溫度下的粘度值代入Andrade方程(式(5))[5-6],可以求出適用于該井的常數(shù)a、b,從而得出該井井底溫度tf′下的原油粘度,為油井降、停摻工作提供依據(jù)。
(5)
2.1.2含水與摻油關(guān)系
目前,小洼油田綜合含水已達(dá)92.1%,因此地層水在稠油降粘中發(fā)揮重要作用。由于單井差異性及不確定性較強(qiáng),因此不采用單井進(jìn)行研究。外輸站外輸流體由于稠稀油混合較好,流體性質(zhì)較穩(wěn)定,所以選取3座外輸站(洼3站、洼6站、洼17站)外輸流體開(kāi)展研究。
由圖2發(fā)現(xiàn)含水原油粘度與含水關(guān)系密切,當(dāng)含水升高時(shí)粘度不斷下降。通過(guò)該方法可繪制各油井粘度-含水關(guān)系曲線圖,并根據(jù)不同含水下粘度變化對(duì)各井實(shí)施定量配摻。
圖2 各站含水原油粘度曲線
2.1.3出砂與摻油關(guān)系
稠油較稀油攜砂能力強(qiáng)。摻油量越多,采出液粘度越低,攜砂能力隨之降低,不利于砂粒排出。因此,出砂井在保證正常生產(chǎn)的前提下,摻油量越低越好[7]。
2.1.4降摻適應(yīng)性分析
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在相同溫度下,摻入稀油比例越大,原油粘度越低,流動(dòng)性越好。但摻入量過(guò)多會(huì)增加投資成本,因此針對(duì)油藏特點(diǎn)模擬不同摻入量對(duì)油井生產(chǎn)所造成的影響,找出適應(yīng)油井正常生產(chǎn)的最低摻入量。
假設(shè)混合原油為牛頓流體,利用雙對(duì)數(shù)模型[8]計(jì)算稠、稀混合原油粘度,見(jiàn)式(6)。
lglgμm=X1lglgμ1+X2lglgμ2;X1+X2=1
(6)
式中:μm為混合油粘度,mPa·s;μ1為稀油粘度,mPa·s;μ2為稠油粘度,mPa·s。
對(duì)混合油物性參數(shù)進(jìn)行處理,混合油密度ρm可表示為與稠油密度ρ1、稀油密度ρ2及摻油比重X2相關(guān)的關(guān)系式,見(jiàn)式(7)。
(7)
經(jīng)測(cè)定,小洼油田接收興二聯(lián)稀油在50℃時(shí)密度為0.799g/cm3,粘度為5.08mPa·s,由式(6)及式(7)可以確定50℃時(shí)不同摻油比混合原油粘度及密度,如表2所示。
表2 50℃時(shí)不同摻油比混合原油性質(zhì)表
當(dāng)摻油比介于1~0.4時(shí),混合原油粘度相對(duì)較低且變化不大,不會(huì)影響油井正常生產(chǎn),因此可將高摻油比(1以上)降低至低摻油比(0.4以下)生產(chǎn)。同時(shí)可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)摻油比介于0.4~0.2時(shí)混合原油粘度快速升高,并超出二級(jí)管式泵最大承受粘度,因此可以確定井下溫度大于50℃的東三段油井摻油比介于0.4~0.2。該方法也可應(yīng)用至東三段其他井底溫度油井及東二、沙三段油井,以確定其合理?yè)接捅取檫M(jìn)一步驗(yàn)證該規(guī)律,對(duì)理想油井進(jìn)行數(shù)值模擬[9],結(jié)果與實(shí)際生產(chǎn)情況基本吻合,證明高摻油比時(shí)摻油量變化不會(huì)對(duì)油井生產(chǎn)造成影響。
2.2單井降摻實(shí)施效果
根據(jù)以上研究經(jīng)驗(yàn),經(jīng)一系列降摻試驗(yàn),成功對(duì)136口油井實(shí)施降停摻,日降摻油215.9t。停摻油井中最低出井溫度30℃,最低含水86.4%,平均出井溫度44℃,平均含水93.5%。同時(shí),初步得出不同層段油井在其他條件相同且穩(wěn)定的情況下停摻出井溫度及含水標(biāo)準(zhǔn),如表3所示,指標(biāo)外油井實(shí)施摸摻處理。
表3 不同層段油井停摻標(biāo)準(zhǔn)
通過(guò)對(duì)單井調(diào)摻,截至2014年9月,區(qū)塊最多開(kāi)井239口,地下?lián)接捅?.38。較年初相比各單井已基本實(shí)現(xiàn)較合理?yè)接停虼艘?月底各單井摻油量作為摻油基礎(chǔ)值,針對(duì)特殊井或冬季生產(chǎn)實(shí)際情況做微調(diào),在保證稀油用量大幅下降的同時(shí)確保油井正常生產(chǎn)。
2.3地面摻油規(guī)律研究
2.3.1調(diào)整地面回?fù)街笜?biāo)
實(shí)驗(yàn)表明,小洼油田接收稀油析蠟點(diǎn)為35℃,為在防止稀油結(jié)蠟的同時(shí)實(shí)現(xiàn)降低站間回?fù)搅浚瑢囟戎笜?biāo)下調(diào),站間來(lái)稀油溫度由過(guò)去的不低于40℃下調(diào)至不低于35℃,經(jīng)試驗(yàn)證明該方案可行,全年平均日節(jié)約回?fù)较∮?3t。同時(shí),對(duì)作業(yè)及停產(chǎn)井地面稀油管線進(jìn)行掃線,減少地面摻油用量,平均日減少摻油27t。
2.3.2站間管線沖洗方案研究
小洼油田站間稀油輸送管線較多,運(yùn)輸距離較遠(yuǎn),最遠(yuǎn)達(dá)2.23km。泵輸稀油壓力為1.5MPa,由于沿程阻力壓降,末端站接收壓力一般為1.3M~1.4MPa,但經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),末端站油壓會(huì)定期在此基礎(chǔ)上出現(xiàn)下降現(xiàn)象,這是由于溫度、管徑及輸量限制,管線內(nèi)較易出現(xiàn)稀油結(jié)蠟現(xiàn)象,造成管線堵塞,影響稀油傳輸效果。為降低管線結(jié)蠟影響,開(kāi)展管線結(jié)蠟厚度研究。借鑒王偉強(qiáng)等人的研究成果[10],并通過(guò)計(jì)算得出不同流態(tài)下管線實(shí)際內(nèi)徑。
為減少管壁結(jié)蠟,增加站間來(lái)稀油溫度,提高稀油利用率,小洼油田實(shí)施加大稀油排量沖洗管線方案。該方案以30天為一周期,在稀油流程優(yōu)化前分別在洼17站干線、洼2站干線、洼5站干線各實(shí)施3次,累計(jì)沖洗稀油182t。實(shí)施后,洼17站來(lái)油溫度由34℃提升至42℃,洼2站來(lái)油溫度由28℃提升至37℃,洼5站來(lái)油溫度由33℃提升至40℃,各站來(lái)油壓力均保持在1.3MPa以上,應(yīng)用效果較好。2.3.3單井稀油管線最低輸量計(jì)算
小洼油田單井均使用φ57mm摻油管線,假設(shè)管線埋深處終年最低溫度為4℃,允許末端最低溫度35℃,根據(jù)土壤溫度、地面條件等實(shí)際情況,應(yīng)用管線溫降簡(jiǎn)易計(jì)算公式,油田單井管輸稀油最遠(yuǎn)距離為660m(洼38-東H273井),其最低安全輸送量為0.38t/d。因此確定油田單井降摻后摻入量不能低于每天0.38t。
2.3.4稀油集輸流程優(yōu)化方案及效果
結(jié)合小洼油田的生產(chǎn)現(xiàn)狀,對(duì)摻稀油工藝流程進(jìn)行改造,增加站間稀油干線加熱爐,提高稀油進(jìn)站溫度;優(yōu)化站間稀油管線,增大干線稀油流量,減少熱量損失,從而達(dá)到降低稀油回?fù)搅康哪康摹?/p>
在對(duì)所加裝干線爐進(jìn)行選址時(shí)力求保證運(yùn)輸全程溫度均在35℃以上,并以加熱效果最優(yōu)、方便管理為考慮原則?,F(xiàn)以洼17站為例,該站接收洼一聯(lián)稀油,傳輸距離為2.23km。
圖3 洼17站加裝干線加熱爐示意圖
利用能量守恒定律,將輸油過(guò)程理想化為穩(wěn)定流動(dòng),且油管傳給大地的熱量全部來(lái)源于原油,造成原油溫降的原因全部來(lái)自管線向大地的熱損失,大地始終保持恒溫,原油的比熱容與導(dǎo)熱函數(shù)均與原油溫度呈線性關(guān)系,原油在管線中保持勻速運(yùn)動(dòng)。推導(dǎo)出流量為5m3/h時(shí)原油管輸半經(jīng)驗(yàn)溫變公式,見(jiàn)式(8)。
T=-0.000012L2-0.0014L+85
(8)
通過(guò)調(diào)整參數(shù)還可得出不同流量下的油溫預(yù)測(cè)結(jié)果,見(jiàn)圖4??梢钥闯?,高速大排量運(yùn)輸能夠更好的保持油溫,且原油在高溫狀態(tài)下,傳輸相同距離,熱量損失更低。通過(guò)流量4m3/h條件下溫變情況可以預(yù)測(cè)當(dāng)傳輸?shù)?800m時(shí),油溫即降至35℃(析蠟點(diǎn))以下,所以若保持該流量輸油,需在中途安裝加熱爐進(jìn)行二次加熱。
為提高加熱效果,對(duì)加熱爐功率進(jìn)行計(jì)算,見(jiàn)式(9)。
(9)
式中:Qj為計(jì)算熱負(fù)荷,W;Gj為稀油輸量,kg/s;Cj為輸送介質(zhì)熱容,J/(kg·℃);Tj1為進(jìn)口溫度,℃;Tj2為出口溫度,℃。
參考各站冬季最低輸量及管線長(zhǎng)度,選定315kW加熱爐以滿足現(xiàn)場(chǎng)需要。將加熱位置設(shè)計(jì)于管道中點(diǎn)(1015m)位置,該點(diǎn)位于井場(chǎng)內(nèi)部,便于施工。安裝后將稀油溫度由68.5℃提高至74.2℃,即可保證在4m3/h流量下,末端溫度達(dá)到44℃,高于析蠟點(diǎn)溫度35℃,符合設(shè)計(jì)要求(圖5)。
圖4 不同排量下傳輸距離與溫度變化
圖5 二次加熱后輸油溫度隨管輸距離變化
根據(jù)洼17站干線經(jīng)驗(yàn)同理得到其余站間接力爐位置及功率,并通過(guò)計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)試驗(yàn)確定在現(xiàn)有工藝流程(流程優(yōu)化后)下極低溫環(huán)境中各加熱爐出口溫度,如表4所示。
表4 現(xiàn)有工藝流程低溫環(huán)境部分采油站摻油溫度標(biāo)準(zhǔn)
選取4條稀油干線進(jìn)行優(yōu)化,在管線優(yōu)化合并時(shí)充分考慮成本投資。通過(guò)著力實(shí)施稀油流程優(yōu)化工作,不僅降低了油田稀油回?fù)接昧?,?jié)約了開(kāi)發(fā)成本,而且提高了站間接收稀油溫度,在一定程度上降低了管線凍堵風(fēng)險(xiǎn)。
目前,油田已對(duì)洼5站、洼6站稀油干線及洼1站、洼2站稀油干線進(jìn)行優(yōu)化合并,對(duì)洼8站、洼9站、洼17站干線安裝接力加熱爐,日降回?fù)较∮?8.7t,節(jié)約成本7萬(wàn)元。
1)通過(guò)建立套管摻稀井筒溫度分布數(shù)學(xué)模型,計(jì)算得出摻油井最佳摻油溫度應(yīng)控制在40℃以上,并根據(jù)Andrade方程得出各油井井底溫度,指導(dǎo)合理?yè)接汀?/p>
2)實(shí)驗(yàn)證明當(dāng)含水升高時(shí)油井采出液粘度不斷下降。通過(guò)繪制各油井粘度-含水關(guān)系曲線圖,根據(jù)不同含水變化對(duì)各井實(shí)施定量配摻。同時(shí),綜合考慮油井出砂史,在保證攜砂能力的前提下盡可能降低摻油量。
3)油井摻油比不是越高越好,過(guò)多摻入稀油會(huì)造成浪費(fèi),但過(guò)低會(huì)影響原油入泵能力。通過(guò)降摻適應(yīng)性分析可以得到東三段油井合理?yè)接捅葹?.4~0.2。該方法可推廣至其他地層。
4)通過(guò)調(diào)整地面回?fù)较∮椭笜?biāo)、開(kāi)展站間管線沖洗方案研究可在保證管輸平穩(wěn)運(yùn)行基礎(chǔ)上降低管壁結(jié)蠟影響,避免過(guò)度摻入稀油。
5)通過(guò)利用單井管線溫降計(jì)算公式得出最小管輸流量為0.38t/d,以此作為該油田摻油最低預(yù)警值,指導(dǎo)大面積降摻。
6)利用能量守恒定律得到不同流量下稀油干線管輸溫降規(guī)律,以稀油結(jié)蠟溫度(35℃)作為臨界值,從而確定不同管線加熱爐安裝位置及所需加熱功率大小。根據(jù)實(shí)際情況,在現(xiàn)有工藝流程基礎(chǔ)上實(shí)施稀油干線優(yōu)化組合,可大幅降低回?fù)较∮土?,?shí)現(xiàn)效益最大化。
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Research on the development technology of reducing to blend light oil in Xiaowa heavy oil reservoir
LVZheng1,2
(1.JinmaOilfieldDevelopmentCompanyofLiaoheOilfield,Panjin124010,China;2.NortheastPetroleumUnilersity,Daging163318,China)
Atpresent,inthedevelopmentofheavyoilblock,inadditionexploitedbythermal,butalsowidelyusedinthetechnologyofblendinglightoil.Asthesituationofexplorationanddevelopmentisbecomingincreasinglyserious,thewellhasbeenagreatproblemofblendinglightoil.Withtheincreaseofblendingoil,blendingoilcostsremainhigh.Tobringunnecessarytroubleofproductionmanagement,atthesametime,theseriousinfluencetheoilfielddevelopmentandeconomicbenefits.ThispaperbaseonXiaoWaoilfield,andapplyingthemathematicalmodeloftemperaturedistributioninwellbore,andconsideringwaterandsandandotherinfluencefactorstosinglewellblendingoil,todeterminethereasonabletemperatureandtheamountofblendingoil.Amethodforreducingtheamountofoilback-blendingonthegroundinthedevelopmentofheavyoilblockisfoundbytheoreticalresearchandfieldtest.Inordertoguaranteethenormalproductionofoilfield,andefficiencyreducecost,andprovidereferencebasisontheclassworkforotheroilfield.
Xiaowaoilfield;heavyoil;reduceblendinglightoil;economicbenefit
2016-03-29
2013年中國(guó)石油遼河油田重點(diǎn)科技項(xiàng)目“稠油吞吐井增產(chǎn)增效技術(shù)研究與試驗(yàn)”資助(編號(hào):2013DIAN-03)
呂政(1988-),男,2011年畢業(yè)于重慶科技學(xué)院石油工程專業(yè),助理工程師,碩士研究生,現(xiàn)工作于遼河油田金馬油田開(kāi)發(fā)公司,從事油氣生產(chǎn)與科研相關(guān)工作。E-mail:e1216_11@126.com。
TE345
A
1004-4051(2016)08-0156-05