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    抽油機(jī)井不合理沉沒度治理對(duì)策分析

    2016-09-07 03:56:53陳宏艷大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠
    石油石化節(jié)能 2016年5期
    關(guān)鍵詞:套壓沖程抽油機(jī)

    陳宏艷 (大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

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    抽油機(jī)井不合理沉沒度治理對(duì)策分析

    陳宏艷(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

    由于地層條件、生產(chǎn)參數(shù)、和管理狀態(tài)等因素影響,每口井的沉沒度都不一樣,而過高或者過低的沉沒度會(huì)對(duì)油井的生產(chǎn)帶來不同程度的影響。針對(duì)部分抽油機(jī)井沉沒度不合理的現(xiàn)狀,探索不合理沉沒度對(duì)抽油機(jī)管桿載荷、生產(chǎn)壓差、泵效的影響,并結(jié)合抽油機(jī)井在日常生產(chǎn)中的實(shí)際情況,對(duì)抽油機(jī)井不合理沉沒度的治理措施進(jìn)行了探討。通過加強(qiáng)管理和及時(shí)分析調(diào)整,可以使井保持在相對(duì)合理沉沒度條件下生產(chǎn),發(fā)揮油井的最佳效益,達(dá)到油田合理開發(fā)的目標(biāo),對(duì)今后抽油機(jī)井不合理沉沒度的調(diào)整具有指導(dǎo)意義。

    沉沒度;泵效;調(diào)參

    在抽油機(jī)井生產(chǎn)管理與工況分析過程中,抽油泵的沉沒壓力及其所對(duì)應(yīng)的沉沒度是有桿抽油設(shè)備工作優(yōu)劣的重要指標(biāo)。合理的沉沒壓力要求能夠克服泵吸入口流動(dòng)阻力,減少氣體對(duì)泵效的影響,使下泵深度合理,以降低抽油桿柱和油管柱彈性伸縮引起的沖程損失對(duì)泵效的影響。沉沒壓力影響油井產(chǎn)量和井底流壓,確定抽油泵合理的沉沒度,是油井生產(chǎn)中的重要問題之一。

    1 影響因素

    1.1抽油機(jī)井管及桿

    1)沖擊載荷。如果油井的沉沒度低,泵在供液不足的狀況下抽汲,在下沖程時(shí),柱塞與液面產(chǎn)生的液擊,會(huì)對(duì)泵產(chǎn)生較大的沖擊力。造成管柱失穩(wěn)變形,抽油桿和油管之間接觸摩擦造成的桿管偏磨。

    2)摩擦載荷。在低沉沒度的狀態(tài)下油井連續(xù)工作,結(jié)蠟比較嚴(yán)重。油井結(jié)蠟點(diǎn)一般在中上部,而在下沖程時(shí),因活塞受泵內(nèi)液體的摩阻和上部桿柱在結(jié)蠟點(diǎn)的阻力作用而發(fā)生彎曲,使得彎曲轉(zhuǎn)矩值增大,加速了桿柱的螺旋扭曲。

    1.2生產(chǎn)壓差

    沉沒度太低,生產(chǎn)壓差就大,地層容易出砂;沉沒度偏低,當(dāng)泵來回抽汲時(shí),液體產(chǎn)生渦流而使從地層出來的砂礫懸浮在泵底吸入口,容易被活塞抽到泵筒里而卡泵。

    1.3泵效

    對(duì)于一些套壓、沉沒度較低的井,當(dāng)井底流壓較低時(shí),泵吸入口壓力較低,氣液比上升,泵筒內(nèi)的游離氣體增加,致使泵的充滿系數(shù)降低[1],使泵效下降。單組分氣體在液體中的溶解度遵循以下定律。

    式中:

    R——單位體積液體中溶解的氣量,m3;

    P——溶解壓力,MPa;

    α——?dú)怏w溶解系數(shù)。

    由于天然氣是多組分氣體的混合物,因此,在原油中溶解時(shí),α不是一個(gè)常數(shù),它隨壓力增加而不斷減小。當(dāng)達(dá)到某一值后,α保持不變,這一值就是飽和壓力。在飽和壓力以下時(shí)天然氣的溶解度與壓力成曲線關(guān)系,當(dāng)壓力達(dá)到飽和壓力以后,就呈直線關(guān)系,壓力越低原油中天然氣的溶解度隨壓力變化越大,隨著壓力的升高,溶解度隨壓力的變化越小,逐漸趨于常數(shù)。

    沉沒度過高會(huì)對(duì)油田生產(chǎn)產(chǎn)能以及抽油機(jī)生產(chǎn)能耗帶來許多不利影響,一是導(dǎo)致沉沒壓力增大,使泵的充滿系數(shù)增加,從而引起抽油桿和油管的彈性形變以及泵的漏失量增加,降低泵的有效沖程和容積效率,導(dǎo)致抽油機(jī)綜合能耗增大;二是沉沒度過高導(dǎo)致井底流壓增大,生產(chǎn)壓差減小,影響油井產(chǎn)能。加劇油井層間、層內(nèi)矛盾。三是如果沉沒度過高,油井的流壓增大超過了合理界限時(shí),相對(duì)一些薄差油層,由于滲透率低或者地層壓力低,會(huì)抑制該層不出液,使該井的產(chǎn)液層層間矛盾突出。而且,當(dāng)沉沒度超過合理界限后,油井的產(chǎn)量不再增加,系統(tǒng)效率下降。

    2 治理措施

    2.1沉沒度偏低井

    1)調(diào)小參數(shù)是治理低沉沒度主要手段。抽油機(jī)沉沒度較低時(shí),井底流動(dòng)壓力低,流飽壓差就大,由于氣體流度大于液體流度,將會(huì)使油層嚴(yán)重脫氣,在油井附近形成脫氣圈,脫氣圈內(nèi)原油黏度大幅上升,采液指數(shù)降低,從而嚴(yán)重影響原油最終采收率。為提高油井產(chǎn)量,井底應(yīng)保持一定的壓力,即流壓應(yīng)在其臨界壓力點(diǎn)以上。

    對(duì)于受地層條件的限制,水井無法提高注水、油井供液能力小于產(chǎn)出能力的井,采取調(diào)小參數(shù)來緩解供排矛盾是比較經(jīng)濟(jì)實(shí)用的辦法。同時(shí),抽油機(jī)在負(fù)荷計(jì)算公式中,動(dòng)載荷為

    式中:P動(dòng)——?jiǎng)虞d荷,N;

    W桿——桿柱在空氣中的質(zhì)量,kg;

    S——沖程,m;

    n——沖速,min-1。

    由式(2)可見,動(dòng)載荷與沖速的平方成正比。沖速增加之后,動(dòng)載荷將按平方的規(guī)律增加,這會(huì)引起桿柱和地面設(shè)備的強(qiáng)烈震動(dòng),容易造成損壞。因此,調(diào)小參數(shù),還可使抽油機(jī)動(dòng)載荷變小,可有效延長(zhǎng)抽油泵使用壽命。

    以A井為例,該井測(cè)試前沉沒度為26.08 m,2014年9月27日進(jìn)行調(diào)參,沖程由2.5 m調(diào)為2.1 m后,沉沒度恢復(fù)到204.81 m左右的合理狀態(tài)(表1)。

    表1 A井調(diào)參前后效果對(duì)比

    2)加強(qiáng)地面管理,合理控制套壓。當(dāng)采油井套壓較高時(shí),對(duì)沉沒度會(huì)產(chǎn)生影響。針對(duì)套壓高的單井,要根據(jù)實(shí)際情況,找出導(dǎo)致套壓高的原因,積極采取對(duì)策降低套壓。生產(chǎn)中合理控制套管氣,減少氣體影響,提高泵效。采油隊(duì)在日常生產(chǎn)中主要采取定期放套管氣的策略,放套管氣在短期內(nèi)對(duì)采油井有一定效果,但由于實(shí)際生產(chǎn)中做不到對(duì)套壓的隨時(shí)監(jiān)測(cè),而且該方法對(duì)改善低沉沒度并無明顯效果。因此,不能作為治理低沉沒度井的主要策略。

    3)減小泵徑,降低抽汲能力。當(dāng)采油井泵徑較大,沖程、沖速均已最低,而長(zhǎng)期低沉沒度的井,可考慮換小泵,降低抽汲能力,使液面恢復(fù)合理。

    4)增大連通水井注水能力。對(duì)于一些長(zhǎng)期低沉沒度井,可以考慮從連通水井出發(fā)。若注水層位連通性好,可進(jìn)行方案提水;若注水層位物性差,可考慮對(duì)水井進(jìn)行大修、酸化或壓裂。水井注水量增大,可顯著改善連通油井狀況,使沉沒度升高。

    以B井為例,該井與水井C連通,水井大修提水前,油井長(zhǎng)期供液不足,2014年8月4日水井大修后進(jìn)行重配提水,由原來的日注0 m3調(diào)整為40 m3,調(diào)整后該井見效明顯(表2)。

    表2 B井連通水井提水前后效果對(duì)比

    5)對(duì)油層壓裂可使液面升高。當(dāng)?shù)貙幽承游挥捎跐B透率低或油層堵塞導(dǎo)致不出油,而該層又有較可觀的采油效果時(shí),可考慮對(duì)油井進(jìn)行壓裂。油井壓裂后,可明顯提高供液能力,在提升產(chǎn)量的同時(shí),也可使沉沒度升高。以D井為例,壓裂前沉沒度低,流壓低,導(dǎo)致油層脫氣,氣影響嚴(yán)重,泵效僅有22.28%。2014年7月5日,該油井進(jìn)行壓裂改造,壓裂后沉沒度上升到203.81 m,泵效提高到69.56%,措施改造效果明顯(表3)。

    表3 D井壓裂前后效果對(duì)比

    2.2沉沒度偏大井

    1)調(diào)大參數(shù)降低沉沒度。當(dāng)油井沉沒度高時(shí),井底流壓大,生產(chǎn)壓差小,易導(dǎo)致油層不出油現(xiàn)象的發(fā)生,治理高沉沒度井十分重要。抽油機(jī)調(diào)大參數(shù)時(shí)盡量不調(diào)沖速,在滿足產(chǎn)量要求的前提下,應(yīng)盡量調(diào)大沖程。采用長(zhǎng)沖程有以下優(yōu)點(diǎn):沖程大可按比例地增加泵的排量,在井內(nèi)液流充足的條件下,可以降低動(dòng)液面以提高油井產(chǎn)量;沖程增加后,由于減少了防沖距與沖程的比值,因而減少了氣體的不良影響,可以提高抽油效率;活塞移動(dòng)速度快,對(duì)于已受到磨損的泵,可以減少液體的漏失量,延長(zhǎng)抽油泵的使用壽命。以E井為例,該井2014年7月9日調(diào)大沖程后,沉沒度持續(xù)下降,取得了明顯的效果(表4)。

    表4 E調(diào)參前后效果對(duì)比

    2)換大泵徑,增加抽汲能力。當(dāng)抽油機(jī)沖程、沖速均已最大,井口泵效好時(shí),可考慮換大泵來降低液面。以F井為例,該井2014年8月31日換大泵(泵徑由44 mm換至57 mm)完井,換泵前后效果對(duì)比,見表5。

    表5 F井換大泵前后效果對(duì)比

    該井換泵后降參啟抽,不但沉沒度恢復(fù)到合理范圍,由于沖速降低,減少了動(dòng)載荷,也對(duì)泵況起到了保護(hù)作用。

    3)檢泵處理。采油井在正常生產(chǎn)中,往往會(huì)因?yàn)楦鞣N原因?qū)е卤寐┦АU斷等,當(dāng)發(fā)生這種情況時(shí),要及時(shí)進(jìn)行檢泵作業(yè),泵效變好后,沉沒度就會(huì)明顯下降。當(dāng)然,生產(chǎn)井要嚴(yán)格監(jiān)測(cè)電流變化,對(duì)于易結(jié)蠟、載荷變大的井,要及時(shí)打化清或加藥處理,若處理不及時(shí),也會(huì)導(dǎo)致泵漏失。

    4)連通水井控水。對(duì)于一些高沉沒度井,若同時(shí)含水較高,可考慮通過對(duì)連通水井進(jìn)行方案控水的措施來降低沉沒度;若某些層位發(fā)生“指進(jìn)”現(xiàn)象,也可以進(jìn)行調(diào)剖。通過對(duì)連通水井的治理,可有效降低連通水井的沉沒度。以G井為例,該井與H水井連通,水井未調(diào)剖前,該井長(zhǎng)期高液面,2014年4月4日水井進(jìn)行方案控水(表6)。

    表6 G井連通水井提水前后效果對(duì)比

    5)通過堵水改善沉沒度。某些油井由于某些層位含水較高,而該井產(chǎn)液量又高,同時(shí)具有接替層,則該井可考慮進(jìn)行堵水。堵水后,可使油井在產(chǎn)油不受到大的影響的情況下,使產(chǎn)液、含水明顯下降,同時(shí)也可明顯降低該井沉沒度。

    2.3治理效果

    將沉沒度分為小于100 m、大于或等于100 m、小于或等于400 m、大于400 m共3個(gè)級(jí)別,分別統(tǒng)計(jì)采油一礦治理前后抽油機(jī)井沉沒度分布情況(圖1)。

    圖1 治理前后不同沉沒度級(jí)別油井井?dāng)?shù)分布

    通過各項(xiàng)治理,沉沒度合理區(qū)的井?dāng)?shù)由542口增加到604口,不合理區(qū)的井?dāng)?shù),沉沒度治理工作取得了顯著效果。

    3 結(jié)論

    1)抽油機(jī)井保持合理的沉沒度是正常生產(chǎn)的重要保證,因此日常要對(duì)油井經(jīng)常跟蹤觀察。

    2)調(diào)參是采油隊(duì)日常治理沉沒度的最主要手段。為避免對(duì)泵的損壞,調(diào)小參數(shù)要及時(shí);調(diào)大參時(shí),要遵循“長(zhǎng)沖程,低沖速”的原則,盡量減小動(dòng)載荷。

    3)采油井生產(chǎn)情況復(fù)雜,對(duì)沉沒度不合理井,要綜合分析多方面因素,找出主要影響因素,制定最合理措施。

    4)日常調(diào)整不要只以沉沒度為準(zhǔn),要多加考慮其他指標(biāo)。

    5)采油隊(duì)要完善對(duì)生產(chǎn)井的管理,定期放套管氣、及時(shí)監(jiān)測(cè)電流、打化清,保持泵效,對(duì)保持合理沉沒度也有很大幫助。

    [1]路勇,李俠,黃耀達(dá).有桿泵合理沉沒度的確定[J].內(nèi)蒙古石油化工,2008(5):103-105.

    (編輯王古月)

    10.3969/j.issn.2095-1493.2016.05.013

    陳宏艷,工程師,2004年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(電氣工程及自動(dòng)化專業(yè)),從事機(jī)采管理工作,E-mail:hxiaodai@126.com,地址:大慶市第五采油廠,163513。

    2015-12-09

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