賈曉文(中海石油建滔化工有限公司,海南東方 572600)
膜分離技術(shù)在甲醇馳放氣氫回收中的應(yīng)用
賈曉文
(中海石油建滔化工有限公司,海南東方 572600)
介紹了膜分離氫提純技術(shù)在甲醇裝置馳放氣氫氣回收單元的應(yīng)用。并就該系統(tǒng)投用后對(duì)解決裝置馳放氣放空氫損耗問題進(jìn)行性能考核。采用膜分離技術(shù)回收甲醇馳放氣中的氫氣,氫氣回收率提高了9%,提高了馳放氣中氫資源利用效率,節(jié)能降耗顯著,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
膜分離;馳放氣;氫氣;回收率
中海石油建滔化工有限公司60萬t/a甲醇裝置,是一套使用天然氣制甲醇的裝置,采用魯奇的低壓甲醇合成塔工藝,及Linde CO.的PSA技術(shù)回收馳放氣中氫氣,設(shè)計(jì)氫氣回收率為81%,但是隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),PSA單元的故障率逐漸增加,產(chǎn)能下降,造成大量馳放氣改送轉(zhuǎn)化爐做燃料氣;其次,PSA的生產(chǎn)能力一定,但系統(tǒng)馳放氣的產(chǎn)量卻隨著合成催化劑活性的降低而增長(zhǎng),使得一部分馳放氣被送往轉(zhuǎn)化爐做燃料氣,造成氫氣資源極大的浪費(fèi)和甲醇產(chǎn)量的下降。鑒于此,基于本裝置的工藝條件,考慮到從合成塔出來的馳放氣壓力大概在9~9.9MPa.G,氫氣含量高,這非常適合采用以氫的分壓差為推動(dòng)力的膜分離技術(shù)對(duì)氫氣進(jìn)行提純回收。因此,為了達(dá)到節(jié)能減排、降本增效的目的,2013年,該廠采用柏美亞(中國(guó))有限公司膜分離技術(shù),挖掘原裝置的潛能,建成一套膜分離回收裝置,對(duì)PSA單元的生產(chǎn)能力進(jìn)行有力補(bǔ)充,自投入運(yùn)行后,取得了顯著的效益。
1.1工藝流程
合成氣在甲醇合成塔反應(yīng)后形成氣溶混合物,經(jīng)水冷器降溫和分離器氣溶分離后,得到壓力大概在9~9.9MPa·G的馳放氣,將其作為原料氣送往膜分離系統(tǒng)回收氫氣。
膜分離的工藝流程分為預(yù)處理(水洗塔、氣溶分離器、加熱器)和膜分離兩部分。原料氣首先進(jìn)入水洗塔與經(jīng)過預(yù)熱后的脫鹽水逆流接觸,洗滌,除去馳放氣中的甲醇,經(jīng)水洗后的馳放氣,接著進(jìn)入氣溶分離器,進(jìn)一步將氣體中霧沫除去,然后再進(jìn)入套管式原料氣加熱器,將水洗后的原料氣加熱到其露點(diǎn)溫度以上,達(dá)到65℃。這是因?yàn)樗春蟮鸟Y放氣溫度若低于露點(diǎn)溫度,則原料氣在進(jìn)入PRISM膜分離器分離時(shí),會(huì)在纖維表面形成冷凝溶,導(dǎo)致回收率下降。預(yù)處理完畢后的原料氣直接進(jìn)入PRISM膜分離器進(jìn)行分離,膜分離器由5組外形類似管殼式的換熱器組成,前3組并聯(lián)后再與同樣采取并聯(lián)方式的后2組串聯(lián)運(yùn)行。每組膜分離器芯部都是由數(shù)以萬計(jì)的中孔纖維管組成,原料氣由膜組件下端側(cè)面進(jìn)入后沿纖維束外表面流動(dòng),混合氣體接觸到中孔纖維膜時(shí)便進(jìn)行滲透、溶解、擴(kuò)散、解析過程[3]。由于中孔纖維膜對(duì)各種氣體的選擇性不同,從而導(dǎo)致其在膜中的相對(duì)滲透速率差別較大,氫氣在膜表面滲透速率是甲烷、氮?dú)饧皻鍤獾鹊膸资?,氫氣進(jìn)入每根中孔纖維管內(nèi),匯集后從滲透氣出口排出,未滲透的氣體從膜分離器尾氣出口排出,從而實(shí)現(xiàn)分離提純的目的。
圖1 膜分離氫回收系統(tǒng)流程圖
1.2設(shè)計(jì)采用原料及產(chǎn)品指標(biāo)
表1 合成塔出口馳放氣組成
表2 膜分離設(shè)計(jì)原料指標(biāo)
表3 膜分離設(shè)計(jì)產(chǎn)品指標(biāo)
1.3膜分離氫回收裝置的建設(shè)
該系統(tǒng)共有設(shè)備10臺(tái)(套),膜回收分離器選用柏美亞(中國(guó))有限公司成套設(shè)備,配置分離器2臺(tái),換熱器3臺(tái),為了充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地,便于操作及維護(hù),膜分離系統(tǒng)所有設(shè)備緊鄰PSA裝置安置,這樣不但充分利用了空間而且使得氫回收單元設(shè)備集中,顯得緊湊而美觀,便于操作維護(hù)。
2.1未投用膜分離時(shí)馳放氣中氫氣回收情況
馳放氣中的總氫量:(44 035+4 500)×51.05%=24 777m3(標(biāo))/h。
PSA回收氫氣量:13 586×0.9994= 13 577m3(標(biāo))/h。
PSA氫氣回收率為:13 577/(44 035×51.05%)=60.04%。
表4 產(chǎn)量和物料消耗數(shù)據(jù)[4]
表5 噸消耗情況[4]
處理不了放空做燃料損失的氫氣量:4 500×51.05%=2 297.25 m3(標(biāo))/h。
總計(jì)回收氫總量:13 577m3(標(biāo))/h,總回收率:54.79%。
2.2投用膜分離后的馳放氣中氫氣回收情況
馳放氣中的總氫量:(43 454.2+5 090.7)×52.80%=25 631.7 m3(標(biāo))/h。
PSA回收氫氣量:13 757.5×0.9994=13 749.2m3(標(biāo))/h。
PSA氫氣回收率為:13 749.2/(43 454.2*52.8%)=59.93%。
膜分離回收氫量:3 212.9×80.17%=2 575.78m3(標(biāo))/h。
回收率:2 575.78/(5 090.7×52.80%)=95.82%。
總計(jì)回收氫總量:16 324.98,總回收率:63.69%。
2.3產(chǎn)量比較
投用膜分離比沒有投用膜分離平均每天多產(chǎn)15.58t。
2.4綜合能耗比較
投用膜分離比沒有投用膜分離能耗低0.21GJ/t。
2.5節(jié)能減排
該甲醇裝置設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為6×104t,根據(jù)現(xiàn)有運(yùn)行數(shù)據(jù),在投用膜分離情況下,年節(jié)能4 299t標(biāo)煤,年減排CO2溫室氣體7 068t,這對(duì)節(jié)能減排,減少溫室氣體排放工作具有極大現(xiàn)實(shí)價(jià)值。
2.6效益比較
投用膜分離比沒有投用日增產(chǎn)15.58t,每天節(jié)約天然氣11 400m3。
1)膜分離系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,設(shè)備體積較小,占地面積小、易操作、易維護(hù)、事故率低、其產(chǎn)品氫純度較高,回收率高,適合回收甲醇合成馳放氣中的氫氣。
2)利用合成塔出口的高壓馳放氣做原料氣,無需加壓設(shè)備。膜分離系統(tǒng)運(yùn)行所需要的低壓蒸汽為現(xiàn)裝置富余放空的低壓蒸汽,僅需消耗少量的脫鹽水和循環(huán)冷卻水,費(fèi)用投入低,節(jié)能降耗成效顯著,提高了產(chǎn)量,降低了甲醇的生產(chǎn)成本。
3)為了保持Prism的良好運(yùn)轉(zhuǎn),延長(zhǎng)滲透膜的使用壽命,應(yīng)盡量?jī)艋肟谠蠚獠⒎乐乖蠚鈯A帶溶體,在開停車及日常操作中,應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作,尤其是在停車后要嚴(yán)防反向泄壓置換操作。
4)操作彈性大,可在線通過調(diào)整投用膜組件的數(shù)量來決定膜分離單元生產(chǎn)負(fù)荷大小,在PSA單元停運(yùn)或降負(fù)荷檢修中,膜分離系統(tǒng)成為氫回收系統(tǒng)調(diào)整負(fù)荷的有力手段。
5)中海石油建滔化工有限公司建成并投用的膜分離回收氫氣裝置,對(duì)PSA單元的生產(chǎn)能力進(jìn)行有力補(bǔ)充,回收馳放氣中的氫氣,增產(chǎn)降耗,徹底解決了PSA單元生產(chǎn)能力不足,及停車或檢修過程中的馳放氣氫浪費(fèi)問題,達(dá)到了設(shè)計(jì)初衷。并因節(jié)能減排工作成效顯著,年節(jié)能4 299t標(biāo)煤,年減排溫室氣體CO27 068t,而榮獲2014年度海南省節(jié)能減排專項(xiàng)資金的嘉獎(jiǎng)。
6)此技術(shù)改造對(duì)其它甲醇廠在解決合成催化劑使用中、后期馳放氣大量放空的問題具有極大參考價(jià)值。
[1] 董子豐.氫氣膜分離技術(shù)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)和應(yīng)用[J].工廠動(dòng)力,2000,(1):25-35.
[2] 穆海濤.膜分離氫提濃技術(shù)在加氫裂化裝置上的應(yīng)用[J].石油煉制與化工,2007,(7):25-28.
[3] 秦孝良.膜分離技術(shù)在煉油廠氫氣膜回收裝置中的應(yīng)用[J].工藝與設(shè)備,2006,(12):46-49.
[4] 中海石油建滔化工有限公司日產(chǎn)2 000t甲醇裝置膜分離性能測(cè)試報(bào)告[R].2014.
Application of membrane separation in synthesis units of methanol plant
Jia Xiao-wen
Application of membrane separation for hydrogen purification in purge gas recovery process was introduced,and the implementation in synthesis units of methanol plant.also had a performance test of the system,which was used to solve the loss problem of hydrogen purge gas venting,with the technology of membrane separation,the hydrogen recovery rate increased by 9%,and improved hydrogen resource utilization efficiency in purge gas and lowering energy consumption was significantly,enormous economic benefit were obtained.
membrane separator;purge gas;hydrogen;recovery
TQ223.121
B
1003-6490(2016)03-0006-02
2016-02-22
賈曉文(1982—),男,陜西寶雞人,助理工程師,主要從事甲醇生產(chǎn)操作和技術(shù)工作。