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      變換冷凝液溫度對(duì)粗合成氣汽氣比的影響及解決方案

      2016-09-05 12:40:36
      山東化工 2016年24期
      關(guān)鍵詞:合成氣氣化爐冷凝

      王 靚

      (中石化南京工程有限公司,江蘇 南京 211100)

      變換冷凝液溫度對(duì)粗合成氣汽氣比的影響及解決方案

      王 靚

      (中石化南京工程有限公司,江蘇 南京 211100)

      采用了一種簡(jiǎn)易的ASPEN PLUS模型,研究了變換冷凝液溫度對(duì)水煤漿氣化粗合成氣產(chǎn)品汽氣比的影響,通過后續(xù)變換工序的熱負(fù)荷分析論述了提高變換冷凝液的方法。結(jié)果表明,提高變換冷凝液溫度可以起到提高粗合成氣汽氣比作用,并且可以利用一段變換后工藝氣的余熱作為升溫?zé)嵩础?/p>

      水煤漿氣化;汽氣比;變換冷凝液溫度

      水煤漿氣化屬于氣流床氣化工藝,配激冷流程(以下簡(jiǎn)稱氣化)所產(chǎn)生的粗合成氣中汽氣比較高,在滿足下游變換反應(yīng)的推動(dòng)力前提下,仍然有部分水蒸氣未參與反應(yīng),在變換后氣體進(jìn)一步降溫過程中,大量的工藝?yán)淠罕环蛛x出來,其中部分凝液直接返回氣化工序回用,剩余部分經(jīng)蒸汽汽提除氨后再返回氣化工序。本文將首先介紹氣化產(chǎn)出粗合成氣汽氣比對(duì)變換轉(zhuǎn)化率的影響,并進(jìn)一步分析產(chǎn)出粗合成氣汽氣比的影響因素,結(jié)合國(guó)內(nèi)某煤制氫裝置就回用的變換冷凝液的溫度因素進(jìn)行重點(diǎn)分析,進(jìn)而提出解決方案。這里變換冷凝液指的是直接返回氣化工序的凝液(以下簡(jiǎn)稱變換冷凝液),經(jīng)除氨處理的變換凝液返回氣化工序后對(duì)汽氣比不產(chǎn)生直接影響。

      1 粗合成氣汽氣比對(duì)變換反應(yīng)的影響

      國(guó)內(nèi)多數(shù)煙煤經(jīng)水煤漿氣化所得粗合成氣中汽氣比基本都在1.3~1.4左右,據(jù)此,普遍的變換工序的設(shè)計(jì)都采用的是三段變換反應(yīng),最終變換后工藝氣中一氧化碳干基體積含量為0.4%~0.5%。但汽氣比若低于1.3則往往在變換催化劑末期活性較差時(shí),難以保證變換氣的一氧化碳含量的指標(biāo),造成下游甲烷化、變壓吸附或液氮洗偏離設(shè)計(jì)值,引起氫氣產(chǎn)品純度下降及有效氣損失。若要保證在相對(duì)低的汽氣比下,在催化劑后期仍然能滿足指標(biāo),則必須增加催化劑裝填量、加大變換爐尺寸,導(dǎo)致建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的增加。因此,粗合成氣汽氣比的相對(duì)穩(wěn)定,是氫氣產(chǎn)品合格的重要保障。

      2 汽氣比研究模型的建立及分析結(jié)果

      首先介紹氣化工序合成氣產(chǎn)出流程。來自氣化爐燃燒室的高溫合成氣經(jīng)來自碳洗塔激冷黑水和氣化爐激冷室水浴飽和降溫后,在文丘里管內(nèi)經(jīng)一部分變換冷凝液和黑水進(jìn)一步潤(rùn)濕后進(jìn)入碳洗塔由變換冷凝液和補(bǔ)充鍋爐給水洗滌合成氣所含灰分后送往變換工序。為將研究?jī)?nèi)容簡(jiǎn)化,將氣化爐激冷室、碳洗塔、文丘里管整體作為研究對(duì)象,由于本文主要研究變換冷凝液對(duì)粗合成氣汽氣比的影響,因此作出如下假定:一、除來自氣化爐燃燒室的高溫合成氣以及出氣化界區(qū)的飽和合成氣外,其他輸入物流均假定為純水;二、同研究模型相關(guān)的物流流量不隨變換返回變換冷凝液的溫度變化而變化。作出以上假設(shè)后,采用ASPEN PLUS中FLASH2模塊模擬氣化爐激冷室、碳洗塔、文丘里管研究對(duì)象,由于出氣化爐激冷室的黑水、去鎖斗的含渣黑水、出碳洗塔黑水工藝參數(shù)不盡相同,因此在這里采用FSPLIT模塊將出FLASH2模塊的液相分為三股,以傳遞給FLASH2模塊的熱物流來表達(dá)并區(qū)分出三股黑水之間的溫度區(qū)別。而由于是液相的緣故,壓力的差別忽略。研究模型示意如圖1。

      圖中流股①~⑨分別對(duì)應(yīng)于表1和表2中1~9物流號(hào),圖中FSPLIT模塊出口流股中,分別用HEATER模塊規(guī)定了⑥、⑦號(hào)流股的溫度及流量,流股⑨作為變量輸出。參照上述模型,以變換冷凝液的溫度作為自變量,基本可以模擬出出氣化單元的合成氣(流股⑧)及出碳洗塔的黑水(流股⑨)的工藝參數(shù)。現(xiàn)將相關(guān)輸入物流信息列于表1,輸出物流信息列于表2,以160℃為起始溫度來研究變換冷凝液對(duì)出氣化合成氣汽氣比的影響,表3列出了160~220℃范圍內(nèi),變換冷凝液溫度變化的模擬結(jié)果。

      圖1 研究模型示意圖

      表2 研究模型輸出物流參數(shù)

      表3 研究模型模擬結(jié)果

      由表中數(shù)據(jù)可以看出當(dāng)一定量的變換冷凝液由160℃升溫至220℃,出氣化的合成氣汽氣比可增加約0.12,出碳洗塔的黑水流量減小。當(dāng)氣化單元熱損較大,主要反映為在灰水加熱器結(jié)垢情況下,返回碳洗塔的灰水溫度較低時(shí),由變換凝液加熱所引入的熱量便可作為汽氣比不足的彌補(bǔ)手段。

      誠(chéng)然,上述研究模型可以直接簡(jiǎn)化為由液態(tài)水的焓差轉(zhuǎn)化為汽化潛熱來計(jì)算合成氣汽氣比的增量,但該模型是實(shí)際流程的簡(jiǎn)化模型,如需更加貼近實(shí)際,還可以對(duì)該模型進(jìn)行拓展,如納入黑水閃蒸模塊、灰水加熱模塊、變換工序中變換氣冷凝模塊,都將影響上述結(jié)果,以上述研究模型作為基礎(chǔ)則更加具有實(shí)際意義,限于篇幅,這里不再贅述。

      3 變換冷凝液提溫的方案

      水煤漿氣化制氫裝置中,變換工序通常采用三段中低溫變換工藝,其中一段變換爐出口變換氣通常用來副產(chǎn)4.0MPaG等級(jí)的蒸汽,蒸汽發(fā)生器出口的溫度通常高于水蒸發(fā)溫度15~20℃,因此經(jīng)過蒸汽發(fā)生器的變換氣溫度可降至約265℃,而二段變換爐所需進(jìn)口溫度通常要求為235~245℃,這里尚有部分余熱可以利用。一段變換爐出口至二段變換爐進(jìn)口工藝流程如圖2所示。

      圖2 變換工藝流程簡(jiǎn)圖(局部)

      下面將從熱負(fù)荷的角度論述變換冷凝液加熱的可能性。以前述研究模型所在同一裝置變換工序?yàn)槔?,?列出了出氣化、進(jìn)入一段變換爐、出一段變換爐及進(jìn)入二段變換爐的工藝氣參數(shù),一段變換爐將合成氣中一氧化碳干基含量體積比從43.51%降至4.58%。表5列出了將一段變換爐出口高溫工藝氣冷卻至二段變換爐進(jìn)口溫度要求248℃之間總冷卻熱負(fù)荷、流程上主要換熱設(shè)備熱負(fù)荷以及剩余熱負(fù)荷(催化劑中后期)。

      表4 變換爐前后相關(guān)物流工藝參數(shù)

      表5 變換高溫反應(yīng)熱回收負(fù)荷

      該工序變換冷凝液流量M=92648kg/h,溫度171℃,壓力5.5MPaG,平均定壓比熱容CP=4.437kJ/(kg·℃),如將表5中剩余熱負(fù)荷用來預(yù)熱變換冷凝液則有冷凝液溫升ΔT=Q×/(M·CP)=41.5℃,冷凝液可由171℃升溫至212.5℃。

      綜上,前述的這部分余熱完全可作為冷凝液預(yù)熱的熱源,預(yù)計(jì)可將出氣化工序的工藝氣的汽氣比提高約0.08。當(dāng)催化劑末期,催化劑活性差時(shí),加熱變換冷凝液可作為增加汽氣比的輔助手段,并且適當(dāng)?shù)奶岣吒碑a(chǎn)蒸汽的壓力或增大蒸汽發(fā)生器旁路的調(diào)節(jié)閥開度,提高蒸汽發(fā)生器出口溫度后,還可以進(jìn)一步提升冷凝液預(yù)熱的溫度;另外還可以將冷凝液預(yù)熱器同鍋爐給水預(yù)熱器并聯(lián)設(shè)置,當(dāng)催化劑初期活性較好時(shí),可將該部分余熱作為預(yù)熱進(jìn)入蒸汽發(fā)生器的給水的熱源,這就更增加了操作的靈活性。

      誠(chéng)然,出氣化工藝氣汽氣比還有其他的影響因素,變換冷凝液的溫度并非主因。返回碳洗塔的灰水經(jīng)高壓閃蒸氣加熱可顯著升溫,但加熱效果常因結(jié)垢堵塞而下降,該因素常被視為汽氣比下降的主要原因。但加熱變換冷凝液的措施不失為生產(chǎn)過程中一種可控的調(diào)節(jié)手段。

      (本文文獻(xiàn)格式:王 靚.變換冷凝液溫度對(duì)粗合成氣汽氣比的影響及解決方案[J].山東化工,2016,45(24):83-85.)

      Influence and to Crude Syngas Steam/Gas Ratio of Condensate Temperature from Co-shift Unit and its Solution

      Wang Liang

      (Sinopec Nanjing Engineering Co., Ltd., Nanjing 211100,China)

      The influence to coal slurry gasification crude syngas Steam/Gas ratio of condensate temperature from co-shift unit was studied by a kind of simple ASPEN PLUS model. And the way to increasing condensate temperature was studied by heat duty analyzing of co shift unit. The results show that crude syngas Steam/Gas ratio could be enhanced by increasing condensate temperature from co-shift unit. And waste heat after 1# co-shifter could be utilized as heat resource.

      coal slurry gasification; steam/gas ratio; condensate temperature from co-shift unit.

      2016-11-23

      王 靚(1976—),江蘇南京人,工程師,要主從事化工設(shè)計(jì)工作。

      TQ545

      A

      1008-021X(2016)24-0083-03

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