張國濱
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261401)
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排煙溫度對空氣預熱器壓差影響的試驗
張國濱
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊261401)
針對氨逃逸率大的問題,華電濰坊發(fā)電有限公司降低了#1鍋爐A送風機出力,減少了A空氣預熱器換熱,將A空氣預熱器排煙溫度提高至200 ℃以上,使積聚的NH4HSO4由固態(tài)轉化為液態(tài)和氣態(tài),通過煙氣將液態(tài)和氣態(tài)的NH4HSO4帶至下游,起到降低空氣預熱器壓差的作用。通過試驗可知,該方法理論上可行,同時還提出了提高排煙溫度以降低空氣預熱器壓差的方法。
硫酸氫銨;空氣預熱器;壓差;堵塞;排煙溫度
華電濰坊發(fā)電有限公司(以下簡稱濰坊發(fā)電公司)#1鍋爐是東方鍋爐股份有限公司設計制造的亞臨界自然循環(huán)汽包爐,配備中間儲倉式制粉系統(tǒng),利用乏氣送粉。采用四角切圓燃燒,燃用高揮發(fā)分煙煤。鍋爐型號為DG1025/18.2-Ⅱ4。共設2臺美國CE公司制造的容克式兩分倉回轉式空氣預熱器(以下簡稱空預器),其參數見表1。
表1 空預器參數
隨著國家環(huán)保要求的不斷提高,通過安裝脫硝裝置實現NOx排放質量濃度達標的燃煤電廠越來越多。利用氨氣作為還原劑的脫硝方式,運行中氨氣不能完全被反應,部分氨氣必然發(fā)生逃逸,特別是實行NOx超低排放政策以來,氨逃逸率越來越大。逃逸的氨氣與煙氣中的SO3和水蒸氣結合生成NH4HSO4,液態(tài)的NH4HSO4具有很強的黏性,能夠捕捉煙氣中的飛灰顆粒。當溫度低于147 ℃時,NH4HSO4形成較硬的固態(tài)結合物,附著在空預器低溫段蓄熱元件上,堵塞空預器,影響脫硝機組的安全、經濟運行。
2016年2月20日,由于堵塞,濰坊發(fā)電公司#1鍋爐空預器壓差逐漸升高,負荷300 MW(帶供熱工況下)時空預器壓差達到5 kPa??疹A器嚴重堵塞對機組升負荷造成了一定困難,同時也對鍋爐經濟、安全運行帶來極大隱患。
NH4HSO4的氣化溫度為207 ℃左右,固化溫度為147 ℃,其在不同溫度下的物理特性如圖1所示。當溫度升高至147 ℃以上時,積聚的NH4HSO4由固態(tài)向液態(tài)和氣態(tài)轉化,氣態(tài)或液態(tài)NH4HSO4易被煙氣流帶走,從而使空預器堵塞減輕,降低壓差。空預器蓄熱片為普通碳鋼,變形溫度為420 ℃,表面噴涂陶瓷的冷端蓄熱元件爆瓷溫度在300 ℃以上,因此,升溫至210 ℃對蓄熱片影響不大,理論上通過提高排煙溫度來降低空預器壓差的方法是可行的。
圖1 NH4HSO4在不同溫度下的物理特性
(1)空預器升溫后整體膨脹變形,升溫速率應控制盡量小,防止發(fā)生動靜摩擦,造成空預器卡澀跳閘,以空預器電流波動情況結合就地摩擦聲為監(jiān)視依據。
(2)采用袋式除塵器的機組,在試驗時應走旁路。
(3)調整風機出力時應緩慢進行,防止爐膛負壓大幅波動。濰坊發(fā)電公司送風機為離心風機,利用變頻器控制轉速。若采用軸流式風機,在降低單側風機出力時應做好風機失速搶風時的穩(wěn)燃措施。
(4)為防止單側送風機停運后發(fā)生倒風,送風機盡量不停運,關閉出、入口擋板保持運轉,出、入口擋板關閉期間加強對送風機溫度、振動的監(jiān)視。
(5)注意監(jiān)視吸收塔入口煙溫和電除塵器參數,單側排煙溫度升高,但另一側溫度較低,整體不會造成吸收塔入口煙溫升高過多。
(6)空預器冷端吹灰器保持連續(xù)運行,著火不好或飛灰含碳量較高的機組,盡量不進行試驗,試驗期間避免投油,防止油煤混燒造成尾部二次燃燒。
(7)試驗時負荷降至55%額定負荷,若氧質量分數小于3%應繼續(xù)降低負荷,防止B側送風機過負荷。
(8)試驗前粉倉保持高粉位,保留2臺磨煤機運行,避免低負荷低粉位影響燃燒,減少不必要的操作。
2016年3月18日,進行降低#1鍋爐A空預器壓差試驗,方案如下。
(1)試驗前確保吸收塔入口噴淋泵工作正常。
(2)機組負荷在55%額定負荷左右時,停運#1鍋爐空預器密封裝置。
(3)關閉送風機出口聯(lián)絡擋板。
(4)A送風機變頻方式運行,轉速降至最低后通過關小A送風機入口擋板調整風機出力,同時緩慢增大B送風機出力,控制A側排煙溫升率在0.5 ℃/min,最大不超過1 ℃/min,排煙溫度目標值為210 ℃。
(5)若排煙溫度達不到目標值,繼續(xù)關閉A送風機入口擋板,直至全部關閉。穩(wěn)定運行1 h,記錄排煙溫度等參數。
(6)若排煙溫度仍達不到目標值,關閉A送風機出口擋板,關閉過程中派專人觀察A送風機的運行情況,出現風機振動大等異常情況則終止試驗,恢復正常運行。
(7)若排煙溫度超過210 ℃,手動開大A送風機入口擋板增加通風量,配合省煤器旁路擋板進行調整。
(8)若試驗中空預器電流擺動至額定值或有明顯摩擦聲,則終止試驗。
2016-03-18 T 00:10:00,#1機組負荷降至180 MW,A側空預器壓差2.50 kPa,A空預器電流12 A。解除送風機跳閘聯(lián)跳引風機保護,關閉A,B送風機聯(lián)絡擋板,逐漸降低A送風機變頻器轉速至最低轉速,通過關小A送風機入口調節(jié)閥的方式控制A側排煙溫升率在0.5 ℃/min左右。01:30:00,關閉A送風機出口擋板。01:50:00,A側排煙溫度升高至200 ℃,A空預器電流波動至15 A左右,A空預器減速機振動明顯增大,03:10:00,試驗結束。整個試驗過程歷時3 h,A側排煙溫度最高升至206 ℃,穩(wěn)定在200 ℃以上時間約80 min,試驗結束后,A側空預器壓差降至2.35 kPa,壓降約0.15 kPa。
本次試驗,A空預器壓差降低未達到預期效果,原因主要有2點:一是A空預器排煙目標溫度維持時間不夠,因提高排煙溫度后A空預器減速機振動增大,為防止A空預器跳閘,A空預器排煙溫度200 ℃以上時間僅維持了80 min,積聚的NH4HSO4未能被充分加熱氣化揮發(fā);二是A空預器堵塞嚴重,部分蓄熱元件被完全堵死,煙氣不流通。
空預器堵塞的原因是多方面的,利用提高排煙溫度降低空預器差壓的方式只適用于NH4HSO4造成輕微堵塞的初期階段。
2016年4月3日,拆出A空預器蓄熱元件后發(fā)現多數冷段蓄熱元件已被完全堵塞,通過抽樣化驗,堵塞物質主要成分為NH4HSO4結合物。
華潤電力曹妃甸電廠進行過類似試驗,空預器壓差明顯降低,說明利用提高排煙溫度使NH4HSO4氣化揮發(fā)以降低空預器壓差的方式是可行的,主要適用于NH4HSO4造成空預器堵塞的初期階段,且在空預器壓差小于2.50 kPa時效果較好。空預器堵塞嚴重時,因部分完全堵塞的蓄熱元件幾乎無煙氣流動,采用該方法需對蓄熱元件長時間加熱,不僅損失機組電量,而且會加劇另一側空預器低溫腐蝕和堵塞,引起風機失速,影響機組安全,因此意義不大。
推薦另一種提高排煙溫度以降低空預器壓差的操作方法:通過就地手動緩慢關閉試驗側空預器出口二次風擋板,降低本側送風量,從而達到提高排煙溫度的目的,操作更簡易,軸流風機也不易失速,對燃燒影響較小。
(本文責編:弋洋)
2016-04-11;
2016-06-19
TM 621.2
B
1674-1951(2016)07-0058-02
張國濱(1979—),男,山東壽光人,高級技師,從事集控運行方面的工作(E-mail:418288857@qq.com)。