趙少波
(晉城煤業(yè)集團(tuán)寺河礦)
基于U型通風(fēng)系統(tǒng)的瓦斯治理試驗(yàn)研究
趙少波
(晉城煤業(yè)集團(tuán)寺河礦)
為完善綜采工作面通風(fēng)瓦斯治理技術(shù)方案,在寺河礦5302工作面現(xiàn)有通風(fēng)方式基礎(chǔ)上進(jìn)行U型通風(fēng)系統(tǒng)試驗(yàn),提出改造優(yōu)化方案。通過采取高位鉆孔、中位鉆孔、穿透鉆孔及閉墻預(yù)埋φ400 mm瓦斯管等措施對(duì)采空區(qū)高濃度瓦斯進(jìn)行攔截抽放,監(jiān)測(cè)、分析綜采面風(fēng)流流場(chǎng)分布、53024巷巷口瓦斯?jié)舛?、風(fēng)排瓦斯量及采空區(qū)瓦斯抽采量變化情況。結(jié)果表明,新型U型通風(fēng)系統(tǒng)可使風(fēng)排瓦斯量下降31%,采空區(qū)抽采量提高150%,53024巷巷口瓦斯?jié)舛认陆?3%,并節(jié)約了大量成本。試驗(yàn)結(jié)果論證了新型U型通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)越性,可為類似煤礦瓦斯治理提供借鑒。
綜采工作面 瓦斯治理 U型通風(fēng)系統(tǒng) 瓦斯流場(chǎng) 瓦斯?jié)舛?/p>
近年來(lái),隨著礦井集中化生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,礦井生產(chǎn)效率大幅度提高。然而礦井大采高綜采工作面多采用“三進(jìn)兩回”、“三進(jìn)一回”、“四進(jìn)兩回”、“兩進(jìn)一回”等偏Y型多巷通風(fēng)系統(tǒng),此類通風(fēng)系統(tǒng)工作面風(fēng)流一部分經(jīng)采空區(qū)流入尾巷橫川,將大量采空區(qū)瓦斯帶出,使工作面區(qū)域風(fēng)排瓦斯涌出量顯著增加,由于上隅角附近風(fēng)流容易出現(xiàn)渦旋,工作面風(fēng)流和采空區(qū)風(fēng)流的傳質(zhì)過程較弱,造成工作面上隅角瓦斯?jié)舛瘸轠1-3],配風(fēng)量增大,存在采空區(qū)通風(fēng)隱患。與此同時(shí),尾巷橫川內(nèi)瓦斯?jié)舛绕毡檩^高,且不易控制。據(jù)統(tǒng)計(jì),采空區(qū)瓦斯涌出量占工作面瓦斯總量50%~60%,是工作面瓦斯的主要來(lái)源之一[4],嚴(yán)重威脅著綜采工作面的生產(chǎn)安全。采空區(qū)流場(chǎng)是系統(tǒng)研究采空區(qū)內(nèi)部遺煤自燃、瓦斯涌出及其災(zāi)害發(fā)生規(guī)律和現(xiàn)代通風(fēng)安全理論的重要組成部分[5],對(duì)礦井的安全生產(chǎn)有著重要意義。
據(jù)前人研究結(jié)果, 治理采空區(qū)上隅角瓦斯可以從2個(gè)方面著手,即增加漏風(fēng)匯和減少采空區(qū)漏風(fēng)[6]。迄今為止,國(guó)內(nèi)外對(duì)綜采工作面U型通風(fēng)上隅角瓦斯治理的具體方法主要有以下幾種:①綜采工作面上隅角設(shè)置導(dǎo)風(fēng)障;②增大綜采工作面過風(fēng)量;③設(shè)置采空區(qū)風(fēng)障或采空區(qū)噴漿;④綜采工作面下隅角垛煤袋或設(shè)置風(fēng)障;⑤安設(shè)專用抽出式風(fēng)機(jī);⑥安設(shè)移動(dòng)瓦斯抽放泵站;⑦上隅角、下隅角放頂或充填,減少上隅角、下隅角面積;⑧保證工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)過風(fēng)斷面,減小采空區(qū)漏風(fēng);⑨綜采工作面上隅角安設(shè)風(fēng)水引射器[7]。雖然方法眾多,但由于綜采工作面的生產(chǎn)條件千變?nèi)f化,極易出現(xiàn)風(fēng)障掛扯、上隅角頂板大面積懸頂、通風(fēng)斷面變小等情況,從而導(dǎo)致上隅角瓦斯超限斷電,甚至瓦斯爆炸等事故。本文針對(duì)寺河礦5302工作面進(jìn)行了U型通風(fēng)系統(tǒng)試驗(yàn),為工作面瓦斯治理提供新的途徑。
本次U型通風(fēng)系統(tǒng)試驗(yàn)分為3個(gè)階段:
第一階段在53022/23巷20#~21#橫川試驗(yàn)。對(duì)53022/23巷20#~21#橫川煤柱施工5個(gè)中位鉆孔、9個(gè)穿透孔,在53022/23巷21#橫川閉墻上預(yù)埋2趟φ400 mm瓦斯管路,用φ193 mm鉆頭將53022/23巷16#橫川1#、2#、3#高位鉆孔擴(kuò)大孔徑,分別試驗(yàn)“2趟φ400 mm瓦斯管”、“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔”、“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+2趟φ400 mm瓦斯管”的瓦斯治理效果。
第二階段在53022/23巷18#~20#橫川試驗(yàn)。此階段試驗(yàn)分2種情況:①對(duì)53022/23巷19#~20#橫川煤柱施工5個(gè)中位鉆孔、10個(gè)穿透孔,并對(duì)穿透孔及中位鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔及下套管;②在53022/23巷20#橫川閉墻上預(yù)埋2趟φ400 mm瓦斯管路。對(duì)2種情形分別試驗(yàn)“取消上隅角打木垛”的瓦斯治理效果。
第三階段在53022/23巷15#~18#橫川試驗(yàn)。此階段試驗(yàn)分2種情況:①對(duì)53022/23巷18#~19#橫川煤柱施工5個(gè)中位鉆孔、10個(gè)穿透孔,并對(duì)穿透孔及中位鉆孔進(jìn)行擴(kuò)孔及下套管;②在53022/23巷18#橫川閉墻上預(yù)埋一趟φ400 mm瓦斯管路。對(duì)2種情形分別采用以下手段進(jìn)行瓦斯治理效果的試驗(yàn):①長(zhǎng)距離穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+一趟φ400 mm瓦斯管;②封閉位置由原來(lái)的支架尾梁推過橫川里幫2 m改為與橫川外幫齊平;③減小工作面過風(fēng)量,改變上隅角流場(chǎng);④上隅角支架尾梁處掛風(fēng)障形成封閉抽放空間;⑤閉墻φ400 mm瓦斯管預(yù)埋位置由原來(lái)的伸入閉墻以里2~3 m改為伸入閉墻以里25~30 m。
試驗(yàn)前,大采高工作面存在2個(gè)通風(fēng)橫川,試驗(yàn)后,大采高工作面只存在一個(gè)通風(fēng)橫川,試驗(yàn)前后通風(fēng)系統(tǒng)見圖1。
圖1 試驗(yàn)前后5302工作面U型通風(fēng)系統(tǒng)示意
為降低瓦斯災(zāi)害,保證安全生產(chǎn),此次新型U型通風(fēng)系統(tǒng)改造以降低上隅角、53024巷巷口等處瓦斯?jié)舛葹樵瓌t,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,一階段“穿透及中位鉆孔+高位鉆孔+2趟φ400 mm瓦斯管”措施、二階段情形①的“取消上隅角打木垛”措施和三階段情況①結(jié)合效果最優(yōu)。在最優(yōu)組合前提下,分析新型U型通風(fēng)系統(tǒng)改造效果。
2.1 5302工作面瓦斯流場(chǎng)分布
試驗(yàn)前后5302工作面瓦斯流場(chǎng)分布見圖2??梢钥闯?,試驗(yàn)前,5302工作面采用“三進(jìn)兩回”通風(fēng)系統(tǒng),主進(jìn)風(fēng)側(cè)一部分風(fēng)流由下隅角進(jìn)入,經(jīng)采空區(qū)后流向尾巷,從而使上隅角處負(fù)壓點(diǎn)向采空區(qū)移動(dòng),解決上隅角瓦斯積聚問題。5302工作面試驗(yàn)新型U型通風(fēng)系統(tǒng)后,采空區(qū)流場(chǎng)與“三進(jìn)兩回”通風(fēng)系統(tǒng)基本保持一致,但是由于沒有尾巷作為出口,新型U型通風(fēng)系統(tǒng)上隅角只能作為采空區(qū)風(fēng)流出口,若不能有效控制上隅角以里采空區(qū)的過風(fēng)量,則極易造成上隅角風(fēng)流紊亂,從而出現(xiàn)上隅角瓦斯超限斷電事故。
圖2 5302工作面尾巷封閉前后瓦斯流場(chǎng)
2.2 風(fēng)排瓦斯及抽放瓦斯量
53024巷口瓦斯?jié)舛群?302工作面試驗(yàn)前后風(fēng)排瓦斯及抽放瓦斯量變化曲線見圖3??梢钥闯觯?0月4日中班5302工作面進(jìn)行新型U型通風(fēng)系統(tǒng)試驗(yàn)后,53024巷巷口瓦斯?jié)舛扔行》仙仙?.52%后,下降至0.4%左右,下降幅度達(dá)23%;5302工作面采空區(qū)抽放量由原來(lái)的12 m3/min左右增大至30 m3/min左右,采空區(qū)抽放量增加18 m3/min,抽放率提高150%;5302工作面風(fēng)排瓦斯量由原來(lái)最大值50.75 m3/min減少至平均值35 m3/min,下降幅度達(dá)31%。由此可知,采用新型U型通風(fēng)系統(tǒng),能顯著減小風(fēng)排瓦斯量。
(1)采用新型U型通風(fēng)系統(tǒng),每個(gè)橫川可節(jié)約30~35個(gè)木垛,每個(gè)木垛的成本為0.7萬(wàn)元左右,每年綜采工作面回采推進(jìn)4 000 m,約60個(gè)橫川,合計(jì)可節(jié)約木垛費(fèi)用1 500萬(wàn)元。
圖3 5302工作面試驗(yàn)前后風(fēng)排及抽放瓦斯變化曲線
(2)采用新型U型通風(fēng)系統(tǒng),綜采工作面上隅角不再施工木垛,可簡(jiǎn)化綜采工作面施工工藝,節(jié)省端頭支護(hù)工。寺河礦東、西井區(qū)共2個(gè)綜采工作面,每個(gè)綜采工作面每班節(jié)省2~3個(gè)端頭支護(hù)工,每天寺河礦可節(jié)省勞力12~18人,每年可節(jié)省勞務(wù)費(fèi)320~480萬(wàn)元。
(3)采用新型U型通風(fēng)系統(tǒng),取消尾巷通風(fēng)橫川,密閉工的作業(yè)環(huán)境得到極大改善。試驗(yàn)前,密閉工封閉尾巷橫川時(shí)需要在高濃度瓦斯區(qū)域作業(yè),作業(yè)環(huán)境安全系數(shù)低,作業(yè)環(huán)境差;試驗(yàn)后,密閉工封閉通風(fēng)橫川,作業(yè)環(huán)境瓦斯?jié)舛纫话銥?.45%左右,安全系數(shù)大大提高。
采用新型U型通風(fēng)系統(tǒng),大大提高了綜采工作面采空區(qū)瓦斯抽放量,采空區(qū)抽放量由原來(lái)的12 m3/min增加至30 m3/min;顯著減小風(fēng)排瓦斯量,降幅可高達(dá)31%;綜采面巷口瓦斯?jié)舛认陆?3%;同時(shí),減少巷道施工工程量,簡(jiǎn)化綜采工作面施工工藝,改善作業(yè)環(huán)境,節(jié)約成本,提高作業(yè)安全系數(shù)。本方法可在高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井直接應(yīng)用,在全國(guó)類似條件礦井具有推廣應(yīng)用前景。
[1] 王志亮,陳善文,上官昌培,等.孔莊礦7354工作面上隅角瓦斯治理模式研究[J].中國(guó)煤炭,2012,38(11):107-109.
[2] 程建圣.高瓦斯礦井近煤層群綜采工作面上隅角瓦斯治理[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2011,38(1):54-59.
[3] 米曉坤.采煤工作面上隅角瓦斯治理[J].煤炭技術(shù),2009,28(6):28-30.
[4] 楊 明,高建良,馮普金.U型和Y型通風(fēng)采空區(qū)瓦斯分布數(shù)值模擬[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2012,12(5):227-230.
[5] 李宗翔.采空區(qū)場(chǎng)流安全理論及其研究的新進(jìn)展[J].中國(guó)安全科學(xué)學(xué)報(bào),2005,15(12):85-88.
[6] 林柏泉,周世寧,張仁貴.U型通風(fēng)工作面采空區(qū)上隅角瓦斯治理技術(shù)[J].煤炭學(xué)報(bào),1997,22(5):509.
[7] 徐英林,曹彥恒,張鐵紅,等.采煤工作面上隅角瓦斯治理方法與應(yīng)用[J].中州煤炭,2005(6):58-59.
2016-10-21)
趙少波(1981—),男,工程師,048205 山西省晉城市沁水縣嘉峰鎮(zhèn)。