張吉偉
(山東鋼鐵集團(tuán)有限公司山東金嶺鐵礦)
某高原選礦廠真空脫水系統(tǒng)改造
張吉偉
(山東鋼鐵集團(tuán)有限公司山東金嶺鐵礦)
金鋼礦業(yè)選礦廠真空脫水系統(tǒng)存在真空泵效率低、自動(dòng)排液裝置落后等問(wèn)題,造成鐵精粉產(chǎn)品水分過(guò)高、運(yùn)輸中出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。通過(guò)將原真空泵更換為SK-120型徑向雙作用水環(huán)真空泵、用新型強(qiáng)制排液裝置取代原自動(dòng)排液裝置等措施對(duì)真空脫水系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高了真空泵真空度和過(guò)濾機(jī)過(guò)濾效率,降低了真空脫水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間、鐵精粉水分和運(yùn)輸成本,每年綜合經(jīng)濟(jì)效益205.55萬(wàn)元,收到了節(jié)能減排、降本增效的效果。
真空脫水系統(tǒng) 徑向雙作用水環(huán)真空泵 新型強(qiáng)制排液裝置
金鋼礦業(yè)選礦廠隸屬山東金嶺鐵礦,是一家年產(chǎn)鐵精粉50萬(wàn)t的國(guó)有大中型企業(yè),于2013年9月正式投產(chǎn)運(yùn)行。選廠地處新疆喀什塔什庫(kù)爾干縣帕米爾高原,海拔4 200 m,屬?lài)?yán)寒強(qiáng)烈大陸性高山氣候,冬季漫長(zhǎng),晝夜溫差大,氧氣稀缺,環(huán)境相當(dāng)惡劣,選礦生產(chǎn)造成了一定的困難。
選廠實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),真空脫水系統(tǒng)存在真空泵效率低、自動(dòng)排液裝置落后等問(wèn)題,最終產(chǎn)品鐵精粉水分超標(biāo),皮帶輸送鐵精粉過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。不僅對(duì)當(dāng)?shù)氐母咴鷳B(tài)環(huán)境造成一定影響,還增加了產(chǎn)品的運(yùn)輸成本,因此有必要對(duì)其進(jìn)行改造。
1.1 系統(tǒng)組成
選廠真空脫水系統(tǒng)中1個(gè)系列給礦對(duì)應(yīng)2臺(tái)過(guò)濾機(jī),運(yùn)行中過(guò)濾機(jī)實(shí)行1開(kāi)1備。脫水系統(tǒng)由4臺(tái)GYW-20永磁筒型外濾式真空過(guò)濾機(jī)(沈陽(yáng)礦山機(jī)械有限公司)、4臺(tái)自動(dòng)排液裝置、4臺(tái)SK-42型水環(huán)式真空泵和4臺(tái)氣水分離器、4臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)組成,均為1對(duì)1使用。真空脫水系統(tǒng)組成見(jiàn)圖1。
圖1 真空脫水系統(tǒng)組成
1.2 存在問(wèn)題
1.2.1 真空泵效率低
真空脫水系統(tǒng)在生產(chǎn)情況下過(guò)濾機(jī)轉(zhuǎn)速一般設(shè)定在50~100 r/h,真空度僅為-0.038~-0.033 MPa,較低的真空度遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求,產(chǎn)品鐵精粉水分超標(biāo),達(dá)到14%~15%。
通過(guò)1 a的試運(yùn)行,真空泵故障率較高,對(duì)SK-42型水環(huán)式真空泵進(jìn)行解體檢查,并查閱有關(guān)資料發(fā)現(xiàn),該泵從整體結(jié)構(gòu)、作用原理、工作方式和特點(diǎn)、吸排氣方向及泵體、葉輪形狀等方面均不符合SK型徑向雙作用真空泵的特點(diǎn),因此認(rèn)定該泵是SZ型單作用真空泵的改良型。盡管從技術(shù)方面有所改進(jìn),但脫水效率偏低。
1.2.2 自動(dòng)排液裝置落后
自動(dòng)排液裝置是真空脫水系統(tǒng)中最主要的輔助設(shè)備,采用三桶機(jī)械控制四通閥式自動(dòng)排液裝置,對(duì)設(shè)備的高差要求低(一般1.5 m以上即可),不需濾液系統(tǒng),但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)動(dòng)器件較多,密封效果不理想,設(shè)備故障率較高,維修頻繁。由于設(shè)計(jì)缺陷,氣水分離效果不佳。真空脫水系統(tǒng)中濾液及粉狀產(chǎn)物容易被吸入真空泵內(nèi)沉積下來(lái),損壞皮帶、葉輪和主軸等部件,大大降低真空泵壽命和真空度,且電流高、噪音大。自動(dòng)排液裝置呈連通器布置,由于需長(zhǎng)時(shí)間做往復(fù)運(yùn)動(dòng),對(duì)密封要求嚴(yán)格。但使用一段時(shí)間后,氣水分離器因密封不嚴(yán)而經(jīng)常出現(xiàn)跑風(fēng)、漏礦等現(xiàn)象,有時(shí)吸入大顆粒會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,引起自動(dòng)排液裝置失靈,甚至發(fā)生跑礦。不僅降低了真空泵的使用壽命和系統(tǒng)的真空度,還增大了鐵精粉產(chǎn)品水分。
2.1 真空泵改造
SK型水環(huán)式真空泵是一種以水為工作液體的徑向雙作用泵,相比SZ軸向單作用真空泵,它采用徑向吸排氣,葉輪與泵體雙偏心,葉輪旋轉(zhuǎn)一周進(jìn)行兩次吸氣和排氣(雙吸雙排),具有尺寸小、重量輕、徑向受力對(duì)稱(chēng)、自動(dòng)平衡、軸和軸承負(fù)荷大大降低等特點(diǎn),壽命為原真空泵的2~3倍,且節(jié)能效果顯著。SK型徑向雙作用水環(huán)式真空泵與SZ型軸向單作用水環(huán)式真空泵結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
圖2 SK型徑向雙作用水環(huán)式真空泵與SZ型軸向單作用水環(huán)式真空泵結(jié)構(gòu)
2.2 過(guò)濾機(jī)分料箱改造
把真空脫水系統(tǒng)中兩系列2個(gè)給料箱合并為1個(gè),為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容將給料箱尺寸增大為1 500 mm×1 500 mm×1 000 mm,合理布置分料箱的位置,實(shí)現(xiàn)4臺(tái)過(guò)濾機(jī)集中、均勻給礦。
2.3 自動(dòng)排液裝置改造
用新型強(qiáng)制排液裝置取代原自動(dòng)排液裝置。新型強(qiáng)制排液裝置分氣水分離器和排液箱兩部分,采用上下兩桶結(jié)構(gòu),這樣不但比三桶式少了1個(gè)排液箱和2個(gè)單向閥,而且濾液在分離器內(nèi)流動(dòng)性好、礦粉不易沉淀堆積。為了提高分離器的分離效果,可在分離器內(nèi)增設(shè)分離隔板和擋水板,使分離器具有重力和慣性?xún)煞N分離作用,并在排水箱底部安裝濾液泵對(duì)濾液缸進(jìn)行強(qiáng)制排水,使自動(dòng)排液裝置形成一個(gè)閉路循環(huán)。改造前后真空系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。
(1)通過(guò)把脫水系統(tǒng)中原3臺(tái)并聯(lián)使用的SZ-42型軸向單作用真空泵改造為1臺(tái)SK-120型徑向雙作用水環(huán)真空泵,同時(shí)將傳動(dòng)直連方式改為皮帶傳動(dòng),由于真空泵數(shù)量減少,設(shè)備的運(yùn)行成本大大降低。
(2)將真空脫水系統(tǒng)中三桶式自動(dòng)排液裝置全部拆除,用1臺(tái)由兩桶相連的新型強(qiáng)制排液裝置替代,過(guò)濾機(jī)抽氣管用兩根φ219 mm管連接在濾液缸中,替代原一根φ159 mm管。
(3) 單項(xiàng)閥改在濾液缸底部,用管路連接后接濾液泵。單向閥容易發(fā)生故障,為檢修方便,將氣水分離器內(nèi)的單向閥移到外部新增加的單向閥箱內(nèi),排液箱下的單向閥移到側(cè)面。將單向閥制成可拆卸式的,方便出現(xiàn)故障時(shí)進(jìn)行組件更換,減少停機(jī)時(shí)間。
SK-120型徑向雙作用真空泵安裝靈活,優(yōu)點(diǎn)是能防止因過(guò)負(fù)荷燒毀電機(jī),滿(mǎn)足了生產(chǎn)需要,節(jié)約了備件及維護(hù)成本。在1 a的使用過(guò)程中,運(yùn)行平穩(wěn)、徑向受力對(duì)稱(chēng)平衡,大大減輕了軸和軸承負(fù)荷,從未發(fā)生機(jī)械故障,降低了工人的維修工作量,備件使用成本幾乎為零。SK-120型徑向雙作用真空泵壽命長(zhǎng)、效率高、抽氣量大、振動(dòng)小、噪音低,葉輪、分配器和主軸等磨損很小,性能穩(wěn)定性高。較原真空泵,SK-120型徑向雙作用真空泵耗水量少,額定電流由150 A降低到120 A,實(shí)耗運(yùn)行功率降低了55.94%,節(jié)電效果顯著;真空度提高到-0.05 MPa以下,鐵精粉水分降低到11%,同時(shí)避免了過(guò)濾皮帶漏礦、漏水和鐵精粉皮帶頻繁斷裂現(xiàn)象。
圖3 改造前后真空系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
過(guò)濾機(jī)分料箱改造后,4臺(tái)過(guò)濾機(jī)生產(chǎn)不受脫水系列停車(chē)影響,選礦工藝流程更加合理,選礦指標(biāo)有一定的提高;新型強(qiáng)制排液裝置密閉性好,排液缸底部為傾斜型,鐵精粉很容易被濾液泵強(qiáng)制排到精礦池;上下兩桶式新型強(qiáng)制排液裝置氣水分離效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自動(dòng)排液裝置,既保護(hù)了真空泵,過(guò)濾機(jī)過(guò)濾效率由1.62 t/(m2· h)提高到1.87 t/(m2·h),又大大減少了真空脫水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。
按年產(chǎn)鐵精粉50萬(wàn)t、運(yùn)輸價(jià)格100元/t計(jì),改造后每年可減少路耗200萬(wàn)元;按年運(yùn)轉(zhuǎn)300 d計(jì),因電流降低可節(jié)約電費(fèi)3萬(wàn)元/a;每年檢修費(fèi)用由不低于2.5萬(wàn)元降低到0.15萬(wàn)元,年節(jié)約備件費(fèi)、維修費(fèi)2.35萬(wàn)元,合計(jì)每年綜合經(jīng)濟(jì)效益達(dá)205.55萬(wàn)元。
金鋼礦業(yè)選礦廠通過(guò)對(duì)真空脫水系統(tǒng)中真空泵和自動(dòng)排液裝置進(jìn)行改造,真空泵真空度提高到-0.05 MPa以下,鐵精粉水分由14%~15%降低到11%,過(guò)濾機(jī)過(guò)濾效率由1.62 t/(m2· h)提高到1.87 t/(m2·h),大大降低了真空脫水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間。不僅解決了鐵精粉產(chǎn)品水分超標(biāo)的問(wèn)題,還降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)運(yùn)輸成本,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,為建成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的礦山企業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2016-08-29)
張吉偉(1982—),男,工程師,255081 山東省淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)。