徐義勇
(和生企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司,上海 200120)
一起綜采工作面壓架事故的原因分析
徐義勇
(和生企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司,上海 200120)
摘要:從礦業(yè)地質(zhì)條件、撤架時(shí)的巷道布置和支架選型方面對(duì)發(fā)生在國(guó)內(nèi)某礦綜采工作面的一起壓架事故進(jìn)行了分析,根據(jù)事故特點(diǎn)提出了預(yù)防壓架事故的建議措施,為防止類似事故發(fā)生提供借鑒。
關(guān)鍵詞:壓架事故;采高法;巖石容重法
國(guó)內(nèi)某煤礦,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力5.00 Mt/a,采用斜井開(kāi)拓方式,事故綜采工作面長(zhǎng)度為240 m,回采高度為2.2m~5.5 m,平均采高3.6m。采煤機(jī)為MG800/2040-WD型,支架為ZY10500/26/55D型支撐掩護(hù)式液壓支架。地層厚度為104.62 m~238.09m,平均厚度為186.26m,區(qū)內(nèi)煤層分述如下:
Ⅰ號(hào)煤層:該煤層位于延安組上巖段(J1-2Y3)的中部,煤層厚度0.25m~7.80m,平均2.62m。局部含夾矸0-3層,厚度為0.20 m~1.40 m,平均厚度為0.54m。煤層結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,但厚度變化較大,為較穩(wěn)定的大部可采煤層。
Ⅱ號(hào)煤層:該煤層位于延安組上巖段(J1-2Y3)的中下部,煤層厚度0.25m~3.90m,平均1.09m,為不穩(wěn)定的局部可采煤層。與Ⅰ號(hào)煤層間距為7.20 m~ 25.82m,平均為16.86m。
Ⅲ號(hào)煤層:該煤層位于延安組中巖段(J1-2Y2)的頂部,煤層厚度0.30 m~8.65 m,平均3.61 m。含1-4層夾矸,厚度為0.14m~1.60m。該煤層屬較穩(wěn)定的大部可采煤層。煤層頂板巖性主要為砂質(zhì)泥巖和細(xì)砂巖,局部為粗粒砂巖,底板為砂質(zhì)泥巖、細(xì)砂巖、中砂巖。與Ⅱ號(hào)煤層間距為9.65m~57.66m,平均33.67 m。
2015年5月,Ⅲ號(hào)煤301綜采工作面進(jìn)入末采,礦方為了該采面順利撤架,在采面推進(jìn)方向先期分別施工了主、副回撤通道,并在主、副回撤通道間施工了三個(gè)聯(lián)絡(luò)巷,見(jiàn)圖1。
圖1 綜采面布置示意圖
2015年5月25日,當(dāng)綜采工作面在臨近與主回撤通道貫通時(shí),突然出現(xiàn)了頂板強(qiáng)烈來(lái)壓,造成工作面大面積冒頂及回撤通道垛式支架被壓死,回撤通道及各個(gè)聯(lián)絡(luò)巷出現(xiàn)嚴(yán)重的片幫及底鼓現(xiàn)象。其中綜采面支架130號(hào)到100號(hào)、35號(hào)到8號(hào)均為冒頂嚴(yán)重區(qū),冒頂高度在2.5 m以上。約10日后,綜采面與主回撤通道貫通后,頂板壓力進(jìn)一步加聚,導(dǎo)致60多架液壓支架被埋,在工作面機(jī)尾支架97號(hào)到99號(hào)之間,冒頂高度達(dá)10 m以上,礦方對(duì)冒頂處用抬棚、鋼梁架成棚子,上方用風(fēng)筒布鋪底,用羅克休和馬麗散充填,形成人工假頂,采取以上安全措施后,對(duì)被埋支架進(jìn)行了搶挖,最后剩20余架沒(méi)有被挖出,這起壓架事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失約1 000萬(wàn)元。
此次壓架事故原因復(fù)雜,根據(jù)壓架事故現(xiàn)場(chǎng)情況和所收集的相關(guān)資料分析認(rèn)為,主要由礦井復(fù)雜的地質(zhì)條件、撤架時(shí)的巷道布置、支架選型等多方面因素綜合造成。具體分析如下:
1)礦井現(xiàn)主采煤層為Ⅰ、Ⅲ號(hào)煤,其中Ⅲ號(hào)煤頂、底板巖石主要為砂質(zhì)泥巖及泥巖,局部為粗砂巖及細(xì)砂巖。地質(zhì)報(bào)告對(duì)其頂板以上30 m至底板以下20m進(jìn)行巖石采樣工作,并進(jìn)行了巖石物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)。按巖石單軸極限抗壓強(qiáng)度分級(jí):小于30 MPa為軟弱的,30 MPa~60 MPa為半堅(jiān)硬的,大于60MPa為堅(jiān)硬的。從試驗(yàn)結(jié)果總體看,各類巖石抗壓強(qiáng)度小于30 MPa的占96%,30 MPa~60 MPa的占4%。砂質(zhì)泥巖類軟化系數(shù)在0.03~0.58之間。綜上所述,事故工作面頂?shù)装逯饕攒浫鯉r石為主,砂質(zhì)泥巖遇水易軟化,在工作面推進(jìn)到應(yīng)力集中區(qū)域,造成頂板破碎,先漏冒,繼而大面積冒落,頂板維護(hù)難度大。
2)301綜采工作面為該礦Ⅲ號(hào)煤層首采工作面,在該煤層上面平均距離約40 m為Ⅰ號(hào)煤層,該煤層目前已被全部采空。在301綜采工作面上部為101和103采空區(qū)。這兩個(gè)采空區(qū)的停采線均較301綜采面停采線超前。301綜采面采空區(qū)老頂冒落,致上部Ⅰ號(hào)煤采空區(qū)原冒落頂板下陷,在主、副回撤通道形成應(yīng)力集中帶,表現(xiàn)為301綜采面和回撤通道頂板來(lái)壓強(qiáng)烈,造成大面積壓垮性冒頂,致使綜采面及回撤通道支架被壓。
表1 冒落帶和導(dǎo)水裂隙帶最大高度的經(jīng)驗(yàn)公式[1]
根據(jù)表1公式可確定該工作面頂板冒落帶和裂隙帶的高度。
根據(jù)該工作面頂板巖石抗壓強(qiáng)度和煤層特征,最大采高M(jìn)為5.5m,則:
通過(guò)上面計(jì)算,該面正常冒落帶為22 m,裂隙帶高度約為83 m,但當(dāng)301綜采工作面與主回撤通道貫通停采后,在停采工作面形成應(yīng)力集中帶,由于該工作面煤層直接頂為軟弱類頂板,在部分支架上方冒頂達(dá)10m之多,在冒頂區(qū)域,當(dāng)老頂來(lái)壓時(shí),冒落帶高度可達(dá)60 m,也致上部Ⅰ號(hào)煤采空區(qū)原冒落頂板下沉,形成的頂板壓力負(fù)荷已遠(yuǎn)超支架選型時(shí)所考慮的支護(hù)強(qiáng)度。
該工作面支架支護(hù)強(qiáng)度分別按采高法和巖石容重法[2]驗(yàn)算如下:
①按照采高法確定支護(hù)強(qiáng)度qd
qd=K1×H×γ×10-2=8×15.5×2.5×10-2=3.1 MPa.
式中:K1為作用于支架上的頂板巖石厚度系數(shù),一般取6~8,大采高取8;H為工作面采高5.5 m,冒頂高度10m,H取15.5m;γ為巖石容重,取2.5 t/m3.
②巖石容重法確定支護(hù)強(qiáng)度
通過(guò)采高法和巖石容重法計(jì)算,存在10m冒頂情況下,頂板來(lái)壓支架需要承受的最大壓力為3.1MPa,而該礦工作面的支架型號(hào)為ZY10500/26/ 55D型,最大支護(hù)強(qiáng)度為1.05 MPa,這就不難理解為什么工作面大量支架在頂板破碎區(qū),出現(xiàn)冒頂后,頂板再次來(lái)壓,大量支架被壓死。
3)工作面和回撤通道支架選型計(jì)算沒(méi)有充分考慮上部煤層采高,對(duì)上部采空區(qū)的頂板下陷壓力估計(jì)不足。
4)上、下鄰近煤層采面停采線設(shè)置不合理,下部采區(qū)的停采線應(yīng)超前上部采空區(qū)。
5)在頂板壓力較大地區(qū),此撤架方案中主、副通道設(shè)置不合理。在頂板壓力較大情況下,在主、副撤架通道區(qū)域形成了應(yīng)力集中區(qū),巷道難以維護(hù)。
1)工作面在遇頂板破碎帶時(shí),應(yīng)加強(qiáng)頂板維護(hù),對(duì)漏冒區(qū)及時(shí)充填羅克休和馬麗散材料,鋪設(shè)人工假頂,防止頂板再次垮冒。
2)礦方應(yīng)加強(qiáng)開(kāi)采區(qū)的地質(zhì)勘探,進(jìn)一步摸清Ⅲ號(hào)煤的圍巖特點(diǎn),準(zhǔn)確預(yù)計(jì)Ⅲ號(hào)煤層頂板的“三帶”高度。
3)合理設(shè)置上、下鄰近煤層采面的停采線。建議Ⅲ號(hào)煤停采線應(yīng)超前上部Ⅰ號(hào)煤設(shè)置,建議內(nèi)錯(cuò)距離增加至15 m以上,避免形成應(yīng)力集中區(qū)。
4)進(jìn)一步優(yōu)化撤架方案。在頂板壓力大的情況下,設(shè)置主、副撤架通道不合理,易形成應(yīng)力集中帶,致使巷道難以維護(hù)。建議改變撤架路線。
5)支架選型計(jì)算應(yīng)充分考慮上部鄰近煤層采空區(qū)對(duì)頂板壓力的影響。
6)在頂板壓力較大區(qū)域,應(yīng)改變工字鋼+錨網(wǎng)巷道支護(hù)形式。應(yīng)選擇抗壓能力更強(qiáng)的支護(hù)形式,如對(duì)高應(yīng)力軟巖巷道采取錨網(wǎng)噴+U型鋼+注漿的支護(hù)方式。
7)綜采面在回采結(jié)束后,應(yīng)盡快完成撤架,在45 d內(nèi)進(jìn)行永久封閉。
參考文獻(xiàn):
[1]煤炭工業(yè)部.礦井水文地質(zhì)規(guī)程[S].北京:煤炭工業(yè)出版社,1984.
[2] 郭朋星.大采高液壓支架選型及適應(yīng)分析[J].煤炭技術(shù),2010(12):4-5.
(編輯:楊鵬)
中圖分類號(hào):TD355.4
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1672-5050(2016)03-014-03
DO I:10.3969/j.cnki.issn1672-5050sxmt.2016.06.004
收稿日期:2015-11-23
作者簡(jiǎn)介:徐義勇(1973-),男,安徽霍山人,碩士,工程師,從事礦山風(fēng)險(xiǎn)管理與咨詢。
Cause Analysis on Support Crushing Accident of Fully-mechanized M ining Face
XU Yiyong
(Hesheng Management Consulting Co.,Ltd.,Shanghai200120,China)
Abstract:In termsofgeological condition,roadway layoutduring supportwithdrawing,and support selection,the paper analyzes a support crushing accident of a fully-mechanized mining face in amine in China.According to the accident features,prevention measures are proposed to afford lessons for the similar accidents.
Keywords:support crushingaccident;mining-heightmethod;rock bulk densitymethod