李 斌,趙慶山,田 園,劉利偉
(寧夏寶豐能源集團股份有限公司,中國 銀川 750411)
甲醇制烯烴裝置丙烷的回收
李 斌,趙慶山,田 園,劉利偉
(寧夏寶豐能源集團股份有限公司,中國 銀川 750411)
摘 要:甲醇制烯烴裝置生成的大量丙烷通過燃料氣管網(wǎng)回用制甲醇或直接焚燒,該部分高純丙烷未對企業(yè)產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。通過對烯烴分離單元制冷系統(tǒng)進行綜合分析,將進入冷箱前的洗丙烷引入球罐回收利用,可以保證裝置的平穩(wěn)運行。
關(guān)鍵詞:丙烷;低碳烯烴;烯烴分離
自2010年8月神華包頭煤制烯烴項目成功投料試車至今,國內(nèi)已陸續(xù)建成多套同類裝置并投入商業(yè)運行。隨著該工藝的推廣應(yīng)用,工藝流程中存在的缺陷也逐漸顯現(xiàn)出來。目前運行的大多數(shù)甲醇制低碳烯烴裝置(MTO)所產(chǎn)生的高純丙烷(93%左右)與C1組分和乙烷作為燃料氣組分,進入系統(tǒng)回用制甲醇或直接焚燒,該部分丙烷未對企業(yè)產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。綜合分析MTO裝置的運行現(xiàn)狀[1-4],對分離系統(tǒng)工藝流程進行小幅度改造,可設(shè)計回收丙烷。
DMTO裝置甲醇進料量為240t·h-1(甲醇純度95%),生產(chǎn)60萬t聚烯烴產(chǎn)品(乙烯+丙烯),年開工時數(shù)為8000h。
來自裝置外的甲醇與反應(yīng)器的高溫催化劑接觸后生成的反應(yīng)氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除去所夾帶的大部分催化劑后引出送至后部急冷/水洗塔,用于脫除反應(yīng)氣中所含的催化劑粉末及水分,經(jīng)水洗塔頂部送入下游烯烴分離裝置。烯烴分離單元采用前脫丙烷后加氫、丙烷洗工藝技術(shù),反應(yīng)氣在分離裝置內(nèi)通過壓縮機升壓后分別經(jīng)過水洗、堿洗、脫丙烷、脫甲烷、脫乙烷、乙烯精餾、丙烯精餾、脫丁烷等系統(tǒng),回收聚合級乙烯和丙烯。
其中丙烯精餾系統(tǒng)采用雙塔操作,2#丙烯精餾塔塔頂出聚合級丙烯,塔底物料經(jīng)塔底回流泵送至1#丙烯精餾塔頂部,1#丙烯精餾塔頂部的氣體進入2#丙烯精餾塔下部。1#丙烯精餾塔塔底物流分成兩部分,一股作為丙烷吸收劑,經(jīng)換熱冷卻后,送至脫甲烷塔頂,回收甲烷燃料氣中的乙烯,一股經(jīng)節(jié)流、冷箱回收冷量后,送至燃料氣系統(tǒng)。本次改造就是將1#丙烯精餾塔經(jīng)冷箱送入燃料氣管網(wǎng)的丙烷回收利用。
圖1 烯烴分離裝置冷箱系統(tǒng)示意圖
丙烷回收系統(tǒng)通過改造,抽取進入冷箱前的沖洗丙烷送入儲罐,管線設(shè)計為DN50碳鋼管道。管線改造增加流量調(diào)節(jié)閥和流量計,控制丙烷抽取量,保證進入脫甲烷塔的沖洗丙烷流量。
3.1 燃料氣組成對比
丙烷回收系統(tǒng)改造前,進入燃料氣管網(wǎng)的丙烷液體積百分含量為19.14%,燃料氣排放量為5867kg·h-1。丙烷回收系統(tǒng)改造后,進入燃料氣管網(wǎng)的丙烷液體積百分含量為5.91%,燃料氣排放量為4427kg·h-1,回收量為1440kg·h-1。
表1 丙烷回收前/后燃料氣組成分析 /v%
3.2 工藝參數(shù)對比
1)出冷箱燃料氣管網(wǎng)溫度、壓力變化情況
丙烷液管線投用前,出冷箱燃料氣管網(wǎng)溫度為8.1℃,壓力為0.42MPa;丙烷液管線投用后,出冷箱燃料氣管網(wǎng)溫度增加至33.5℃,壓力為0.44MPa。燃料氣管網(wǎng)溫度升高約25.4℃。
2)出冷箱丙烷、乙烷和洗丙烷管網(wǎng)溫度變化情況
丙烷液管線投用前,出冷箱丙烷管網(wǎng)溫度為13.2℃,乙烷管網(wǎng)溫度為27.2℃,洗丙烷管網(wǎng)溫度為1.2℃;丙烷管線投用后,出冷箱丙烷管網(wǎng)溫度為23.8℃,乙烷管網(wǎng)溫度為33.1℃,洗丙烷管網(wǎng)溫度為5.2℃。丙烷量減少導(dǎo)致冷箱內(nèi)相應(yīng)冷量回收減少,出冷箱的乙烷和洗丙烷管網(wǎng)溫度升高。
3)出冷箱丙烯冷劑管線溫度變化情況
通過換熱的丙烯冷劑出冷箱管網(wǎng)溫度在管線投用前為-15.1℃,管線投用后管網(wǎng)溫度為-15.4℃,丙烯冷劑的溫度變化不大。
表2 丙烷回收前/后燃料氣管網(wǎng)參數(shù)對比
丙烷從進入冷箱前的洗丙烷管線抽出后,對冷箱的冷量回收產(chǎn)生影響,同時對烯烴分離裝置制冷系統(tǒng)的冷量供給提出較高的要求。在生產(chǎn)操作過程中需要關(guān)注以下問題:
1) 注意進出冷箱管網(wǎng)的溫度、壓力和流量變化,保證管網(wǎng)所用材質(zhì)處于該工藝要求范圍內(nèi)。
2)丙烯、冷劑兩管網(wǎng)的丙烯冷劑溫度的變化,要求在操作過程中加大丙烯制冷壓縮機的控制,保證丙烯換熱器的工藝控制參數(shù)。
3)操作中關(guān)注脫甲烷塔塔頂洗丙烷的流量控制,保證脫甲烷塔的操作平穩(wěn)。
4)通過完善丙烯精餾塔的控制,穩(wěn)定丙烷的產(chǎn)品質(zhì)量。
丙烷回收量為1.44 t·h-1,按照目前運行狀態(tài),年丙烷回收量不小于1萬t。通過小幅度的管線改造,即可完成每年萬t的丙烷回收,屬于典型的小投入大回報。
同時,進入冷箱的丙烷減少,導(dǎo)致冷箱回收冷量發(fā)生明顯變化。管網(wǎng)溫度的變化,對管網(wǎng)本身及工藝操作不會造成明顯影響。在洗丙烷液進入脫甲烷塔前,需要經(jīng)過換熱器通過丙烯冷劑進行換熱,需要增加換熱器冷劑用量;經(jīng)冷箱換熱的洗丙烷、丙烷和乙烷管線溫度升高,進冷箱的丙烯冷劑在出冷箱階段溫度變化不大,該過程會增加進冷箱丙烯冷劑的使用量,丙烷的提取總體會增加丙烯壓縮機負(fù)荷。從丙烷系統(tǒng)改造后的運行效果觀察,烯烴分離裝置的冷量平衡沒有被破壞,裝置運行保持正常。
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中圖分類號:TQ 221.1+3
文獻標(biāo)識碼:B
文章編號:1671-9905(2016)01-0035-02
作者簡介:李斌(1981-),男,碩士研究生,主要從事甲醇制烯烴工業(yè)生產(chǎn)。電話: 0951-5910622,E-mail 4622686@qq.com.cn
收稿日期:2015-11-02
Recovery of Propane in Methanol to Olefins Reactor
LI Bin, ZHAO Qing-shan, TIAN Yuan, LIU Li-wei
(Ningxia Baofeng Energy Group. CO. Ltd., Yinchuan 750411, China)