李迎麗,武偉,范繼成
(中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司,哈爾濱 150000)
現(xiàn)行圓柱滾子軸承產(chǎn)品中,實體車制保持架材料多采用硬鋁(YL)、青銅(QSi或QAL)、黃銅(HPb)、合金鋼(40CrNiMoA)等。目前保持架兜孔過梁處鎖口加工有剁口、銑拉成形、滾壓成形等,其中,青銅保持架鎖口以滾壓成形居多,鎖口軸向?qū)挾?.2~2.0 mm。
青銅保持架制造過程涉及車削、鉆銑削、拉削、磨削、滾鎖口等多個工序,過程復(fù)雜、裝夾次數(shù)多,機械加工形成的應(yīng)力分布、應(yīng)力疊加及表面冷作硬化層等,使?jié)L鎖口后在滾壓表面出現(xiàn)微裂紋,該裂紋肉眼難以發(fā)現(xiàn),要在40倍以上體式放大鏡下才可以觀察到[1]。
國內(nèi)對軸承保持架機械加工應(yīng)力消除方面缺乏必要的基礎(chǔ)研究,特別是對高性能航空軸承保持架,機械加工中高應(yīng)力的存在,對軸承整體性能和工作可靠性是一種潛在的危害,因此,有必要開展青銅保持架加工應(yīng)力與保持架滾鎖口質(zhì)量的關(guān)聯(lián)性研究,固化該類保持架工藝方法[2]。
滾鎖口加工的圓柱滾子軸承青銅保持架,根據(jù)鎖口部位的不同,可分為內(nèi)徑滾鎖口(圖1a)和外徑滾鎖口(圖1b),其一般加工工藝流程為:成形(粗車端面、粗車外徑面、鉆孔、切斷)→粗磨外徑面→細(xì)車兩端面→細(xì)車內(nèi)徑面→鉆銑孔→拉方孔→終磨外徑面→終車內(nèi)徑面→車臺階/槽、倒角→去毛刺→光飾→滾鎖口→熒光滲透探傷→酸洗→終檢→包裝。
圖1 圓柱滾子軸承青銅保持架結(jié)構(gòu)
按照上述流程加工,滾鎖口后在42倍體式放大鏡下檢查,發(fā)現(xiàn)鎖口表面存在微裂紋,形貌如圖2所示。滾鎖口采用R0.8 mm的滾輪(圖3)。
圖2 鎖口裂紋形貌(42×)
圖3 滾輪結(jié)構(gòu)示意圖
由于其余加工工序一切正常,僅滾鎖口后發(fā)現(xiàn)鎖口表面有微裂紋,分析認(rèn)為,機械加工形成的應(yīng)力分布及應(yīng)力疊加、表面冷作硬化層,是產(chǎn)生鎖口裂紋的主要因素。
針對存在的問題,從去應(yīng)力退火與加工表面硬度的關(guān)系和去應(yīng)力退火與塑性成形加工的關(guān)系兩方面進(jìn)行分析,研究去應(yīng)力退火對保持架鎖口質(zhì)量的影響。
以A型鋁青銅QAL10-3-1.5保持架為例,該材料保持架經(jīng)機械加工后表面硬度檢測值為214~268 HB,與QAL10-3-1.5保持架原材料入廠驗收硬度標(biāo)準(zhǔn)相比,遠(yuǎn)超出YS/T 649—2007《銅及銅合金擠制棒》規(guī)定的范圍130~190 HB。
金屬熱處理手冊中沒有給出可供借鑒鋁青銅QAL10-3-1.5,QAL10-4-4的去應(yīng)力退火工藝,因此,在不同的工藝溫度下開展退火試驗驗證。試驗設(shè)備為中溫硝鹽等溫淬火爐;樣件為A型鋁青銅(QAL10-3-1.5)保持架。在不同退火工藝下得到工件表面硬度變化見表1。
表1 去應(yīng)力退火與工件表面硬度的變化關(guān)系
由表1可知,保持架表面加工硬化層和硬度值隨去應(yīng)力退火溫度的提高逐漸下降。520 ℃退火后,工件表面硬度值趨近原材料入廠檢驗值,550 ℃退火后,零件表面硬度值已經(jīng)與入廠檢驗值相當(dāng)。
對A型鋁青銅保持架試驗件(包括A1~A14退火件和B1~B4未退火件)進(jìn)行滾壓鎖口試驗,結(jié)果見表2。
表2 鎖口滾壓試驗結(jié)果Tab.2 Results of rolling verification of lock hole
由表2可知,當(dāng)去應(yīng)力退火溫度在520 ℃及以上時,不論滾輪R值大小,保持架滾壓后均未出現(xiàn)鎖口開裂現(xiàn)象;當(dāng)退火溫度低于520 ℃或未經(jīng)去應(yīng)力退火,不論滾輪R值大小,保持架滾壓鎖口均有不同程度的裂紋。典型裂紋形貌如圖4所示。
(a)A1裂紋形貌(46×)
(b)A6裂紋形貌(60×)
(c) B3裂紋形貌(60×)圖4 鎖口典型裂紋形貌Fig.4 Typical Crack Morphology of lock hole
按標(biāo)準(zhǔn)制作8個鋁青銅QAL10-3-1.5棒拉伸試樣,分2組(每組4個試樣)試驗。第1組試樣為原材料狀態(tài);第2組試樣經(jīng)去應(yīng)力退火處理(退火溫度520 ℃,保溫時間40 mim)。2組試樣拉伸試驗結(jié)果見表3。
表3 抗拉強度試驗
由表3可知,去應(yīng)力退火后,材料抗拉強度沒有明顯變化,但斷后延伸率明顯改善,材料綜合力學(xué)性能有一定提高,測試結(jié)果全部符合YS/T 649—2007標(biāo)準(zhǔn)要求。
由試驗分析結(jié)果可知:1)青銅保持架在機械加工后,表面冷作硬化現(xiàn)象明顯,在后續(xù)塑性變形過程中極易產(chǎn)生裂紋等缺陷;2) 去應(yīng)力退火可以有效解決青銅保持架塑性成形(滾鎖口)中的裂紋缺陷,且不會影響材料綜合力學(xué)性能。因此,對原工藝進(jìn)行改進(jìn),在去毛刺后增加去應(yīng)力退火工序,可以實現(xiàn)滾壓后的鎖口圓滑無裂紋,有效保證鎖口的滾壓質(zhì)量。