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      玻璃窯爐高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)在線改造

      2016-07-25 02:16:01曹世蘭科立視材料科技有限公司福建福州350000

      曹世蘭(科立視材料科技有限公司,福建 福州 350000)

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      玻璃窯爐高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)在線改造

      曹世蘭
      (科立視材料科技有限公司,福建 福州 350000)

      摘 要:科立視材料科技有限公司玻璃窯爐高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)在2013年5月投入使用至2014年11月,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)已經(jīng)完全腐蝕,經(jīng)過對(duì)膨脹節(jié)損壞原因、設(shè)計(jì)要求及膨脹節(jié)的作用分析,采取了同鋼煙道同材質(zhì)同壁厚直管段在線更換措施,運(yùn)行到2016年3月還保持完好,避免定期在線更換膨脹節(jié)影響爐壓波動(dòng),從而造成對(duì)生產(chǎn)影響,取得預(yù)期效果。

      關(guān)鍵詞:玻璃窯爐;高溫?zé)煹琅蛎浌?jié);在線改造

      1 高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)損壞基本情況

      該膨脹節(jié)于2013年3月安裝,5月投入運(yùn)行,經(jīng)過18個(gè)月的運(yùn)行,已經(jīng)完全腐蝕,煙道變形嚴(yán)重,影響煙道的安全平穩(wěn)運(yùn)行,如圖1所示。

      2 膨脹節(jié)的設(shè)計(jì)參數(shù)

      該膨脹節(jié)設(shè)計(jì)壓力0.2MPa,介質(zhì)溫度為800℃,波數(shù)6、層數(shù)1、波紋管厚度1mm、直徑450mm、長(zhǎng)度450mm、法蘭厚度10mm,波紋管及法蘭材質(zhì)均為SUS316L不銹鋼,軸向最大補(bǔ)償量70mm,剛度100N/mm。

      3 膨脹節(jié)腐蝕原因分析

      該膨脹節(jié)使用場(chǎng)合(如圖2所示)為玻璃窯爐高溫?zé)煔?,煙氣溫度設(shè)計(jì)為800℃,由于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)的不可避免時(shí)而達(dá)到850℃,煙氣含有NOx、NaO等酸堿性腐蝕性物質(zhì),在高溫下容易對(duì)鋼煙道及膨脹節(jié)腐蝕。由于該膨脹節(jié)靠近窯爐出口,后段長(zhǎng)度2.63m,升溫800℃膨脹量約40mm,如波紋管厚度加厚,壽命可以延長(zhǎng),但在膨脹節(jié)長(zhǎng)度有限情況下,膨脹節(jié)的剛度將提高,膨脹時(shí)對(duì)窯爐出口處的磚面形成很大的反作用力,可能破壞出口處的磚結(jié)構(gòu),引起倒塌,膨脹節(jié)波紋管厚度通過測(cè)算最佳選擇取1mm。以上各不利因素不可避免,如本次還使用膨脹節(jié)進(jìn)行更換,后期只能定期被動(dòng)對(duì)膨脹節(jié)實(shí)施更換作業(yè),影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

      圖1

      4 膨脹節(jié)腐蝕損壞改進(jìn)措施

      4.1 膨脹節(jié)更換難度分析

      由于窯爐運(yùn)行后無法停機(jī),高溫?zé)煔鉄o法停止,必須在線更換,這給定期更換膨脹節(jié)增加很大難度,表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):

      (1)拆除難度

      如圖2所示:膨脹節(jié)波紋管已經(jīng)完全腐蝕,法蘭及螺栓雖沒有完全腐蝕,但在高溫環(huán)境下已無法拆除,只能在高溫下實(shí)施危險(xiǎn)切割作業(yè)。

      (2)安裝難度

      切割原法蘭后,必須制作新法蘭且在線焊接,由于管道溫度采取降溫措施后預(yù)計(jì)還達(dá)650℃,在這種環(huán)境下嚴(yán)重影響焊接質(zhì)量,焊接時(shí)間。

      (3)影響生產(chǎn)時(shí)間

      以8人(2班作業(yè),每班4人,高溫環(huán)境交替作業(yè))測(cè)算:拆除原管道保溫棉,切割法蘭、安裝法蘭、安裝保溫需10h,影響窯爐正常運(yùn)行達(dá)12h,破壞原來生產(chǎn)線的各工藝參數(shù),影響生產(chǎn)時(shí)間將達(dá)24h(工藝參數(shù)的恢復(fù)穩(wěn)定等需很長(zhǎng)時(shí)間)

      4.2 膨脹節(jié)替代品的設(shè)計(jì)分析

      膨脹節(jié)損壞后,若還用新膨脹節(jié)更換,壽命還是小于煙道壽命,在鋼煙道壽命前還需更換,且更換難度逐步加大、影響生產(chǎn)時(shí)間加長(zhǎng),故擬取消膨脹節(jié),直接用和煙道同材質(zhì)、同壁厚的316L不銹鋼直管段替代,靠窯爐一端和原管件焊接,一端預(yù)留伸縮縫并安裝支架,這樣壽命就有條件達(dá)到煙道的壽命,再不會(huì)出現(xiàn)因更換膨脹節(jié)而影響生產(chǎn)的事情,下面就可行性進(jìn)行分析。

      (1)該膨脹節(jié)的作用

      (a)補(bǔ)償鋼煙道溫度變化(從常溫到800℃)的軸向熱膨脹量,且補(bǔ)償軸向力小于一定值,避免對(duì)窯爐磚結(jié)構(gòu)產(chǎn)生破壞。

      (b)避免煙氣外泄或漏風(fēng)。

      (2)膨脹量計(jì)算

      膨脹量δ=材料熱膨脹系數(shù)×長(zhǎng)度×溫度變化值

      該膨脹節(jié)后段316L鋼煙道長(zhǎng)度為2.63m,使用溫度800℃,升溫前溫度設(shè)為20℃,316L不銹鋼在800℃時(shí)線膨脹系數(shù)取19×10-6/℃,膨脹量δ=19×10-6× 2630× 780≈39mm。

      現(xiàn)場(chǎng)情況:由于鋼煙道已運(yùn)行在800℃情況下在線更換膨脹節(jié),更換時(shí)由于該段煙氣為負(fù)壓,拆除時(shí)會(huì)有外氣吸入,后段溫度經(jīng)預(yù)估將降低到650℃,故更換安裝保溫后溫度只提高150℃,這個(gè)時(shí)候的安裝膨脹量δ=19×10-6×2630×150≈7.5mm。

      圖2

      圖3

      (3)煙道通氣量計(jì)算分析

      煙道抽煙風(fēng)機(jī)的運(yùn)行頻率:更換時(shí)運(yùn)行頻率為32Hz,最大可達(dá)50Hz,功率為37kW,煙道抽煙風(fēng)機(jī)的抽煙量:50Hz時(shí)3.5Nm3/s,在32Hz時(shí)抽氣量可近似取為:2.24Nm3/h。

      (a)預(yù)留膨脹縫的必要性及對(duì)煙道抽煙風(fēng)機(jī)運(yùn)行及爐壓的影響:

      考慮到極限情況,窯爐煙道煙氣冷卻風(fēng)機(jī)損壞時(shí),窯爐排氣溫度可達(dá)1000℃,這個(gè)時(shí)候?yàn)楸WC(由于沒有膨脹節(jié)補(bǔ)償)增加的膨脹量對(duì)窯爐磚結(jié)構(gòu)造成反作用力而破壞,故須預(yù)留膨脹縫且膨脹縫預(yù)留量要大于從800℃~1000℃情況下的新增膨脹量。

      預(yù)留膨脹縫δ=19×10-6×(2630+374)×(1000-800)=11.4mm(374來源見后)

      預(yù)留膨脹縫的通氣面積A1=π×D× δ=3.14×450×11.4= 16108mm2

      煙道通氣面積A=π×D2/4=3.14× 4502/4≈158961mm2

      預(yù)留膨脹縫通氣面積占煙道通氣面積比為A1/A×100%≈10%,若沒有加保溫棉阻止漏氣(經(jīng)測(cè)試該段煙氣壓力約為-10Pa)風(fēng)機(jī)頻率將會(huì)提高10%達(dá)35.2Hz(風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率和抽風(fēng)量線性近似計(jì)算),在未加保溫棉裸露情況下,預(yù)留膨脹縫影響抽煙量問題可以接受,不會(huì)影響爐壓。

      (b)保溫棉的通氣能力測(cè)試(部分?jǐn)?shù)據(jù)模擬現(xiàn)場(chǎng))

      如圖3所示,壓力表量程為0~60Pa,氣體溫度21℃,管道及氣管接頭體積V0約為286132mm3,保溫棉(ISOWOOL1000)尺寸為100mm×100mm×50mm,以厚度方向堵住(壓緊力約為2kg)內(nèi)孔Φ27的鋼管,檢查其它無漏氣情況下,進(jìn)過10次簡(jiǎn)易測(cè)試,壓力表值從30Pa減到10Pa用時(shí)1.5s,根據(jù)理想氣體動(dòng)態(tài)方程P0V0/T0=P1V1/T1.,設(shè)P0為101325+30(Pa),V0為286132mm3,T0、T1均為273+21(k),P1為101325+10 (Pa),則V1=286188mm3,漏氣量V漏=V1-V0=286188-286132=56mm3。則堵口處單位漏氣量V單=56/(堵口面積572.3×?xí)r間1.5)=0.065mm3/mm2×s= 0.06Nmm3/mm2×s。

      結(jié)論:每平方毫米孔洞在20Pa氣壓2kg壓緊力下每秒通過ISOWOOL1000尺寸100mm×100mm×50mm保溫棉流量為0.06Nmm3。

      (c)加保溫棉后預(yù)留膨脹縫對(duì)煙道通氣的最終影響

      預(yù)留膨脹縫的面積為A1=16108mm2,按測(cè)試條件加保溫棉后通氣量為0.06×16108=966mm3,由于現(xiàn)場(chǎng)保溫棉加2層(模擬測(cè)試1層),現(xiàn)場(chǎng)壓差10Pa(模擬測(cè)試20Pa),故現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留膨脹縫加保溫棉后漏氣量將會(huì)小于966mm3,而煙道抽煙風(fēng)機(jī)頻率每變化1Hz的抽風(fēng)量為70000mm3/s,對(duì)煙道抽煙風(fēng)機(jī)的頻率影響甚微,可忽略不計(jì),因此預(yù)留膨脹縫加ISOWOOL1000保溫棉防止漏風(fēng)方案可行。

      4.3 膨脹節(jié)替代品——直管段的設(shè)計(jì)

      (1)直管段的長(zhǎng)度確定

      由于煙道上原膨脹節(jié)長(zhǎng)度為450mm,扣除沒有腐蝕的法蘭20mm,煙道800℃情況下膨脹量39mm,實(shí)際原膨脹節(jié)拆除后空段長(zhǎng)度為:450-20-39=391mm,設(shè)直管段的長(zhǎng)度為L(zhǎng),則:

      直管段長(zhǎng)度L+直管段長(zhǎng)度L800℃情況下的膨脹量=391-預(yù)留膨脹縫

      L+19×10-6×L×780=391-19× 10-6×(2630+L)×(1000-800)

      L≈374mm

      實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí),考慮到原膨脹節(jié)法蘭螺栓腐蝕不嚴(yán)重,為安裝方便必須查找原膨脹節(jié)圖紙,預(yù)留法蘭螺栓突起部分40mm,實(shí)際設(shè)計(jì)時(shí)長(zhǎng)度應(yīng)為2段組成,主段長(zhǎng)度L主=391-40=351mm,輔段長(zhǎng)度L輔=374-351+現(xiàn)場(chǎng)焊接重合長(zhǎng)度27=50mm

      (2)直管段的外徑確定

      考慮到原煙道直徑為450mm,可以取直徑450mm。

      (3)直管段材料及厚度的確定

      為保證同原煙道的壽命相同,材料選擇為316L不銹鋼,厚度為5mm。

      (4)直管段支架確定

      由于膨脹節(jié)損壞后,靠近窯爐磚結(jié)構(gòu)端變形段(方孔變圓孔)只靠塞進(jìn)窯爐磚結(jié)構(gòu)連接部支撐,長(zhǎng)期可能導(dǎo)致磚結(jié)構(gòu)變形,為安全起見,直管段一端和原變形段焊接,在直管段下部安裝隔熱可調(diào)整支撐架。

      (5)設(shè)計(jì)圖(如圖4所示)。

      4.4 現(xiàn)場(chǎng)安裝情況(如圖5所示)

      圖4

      圖5

      5 用直管段替代膨脹節(jié)在線施工注意事項(xiàng)

      5.1 在拆除工作前,協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門,認(rèn)真研究施工方案及施工過程可能存在的問題,做好必要的預(yù)防措施和事前準(zhǔn)備,如生產(chǎn)工藝參數(shù)調(diào)整,人員安全防護(hù)、防火措施等。

      5.2 拆除時(shí)緩慢進(jìn)行,注意人員燙傷、窯爐爐壓變化、煙道抽風(fēng)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況,確認(rèn)無問題后,方可繼續(xù)施工。

      5.3 安裝時(shí)直管段逐步推進(jìn),到位時(shí)調(diào)整角度、高度達(dá)要求后,先和窯爐端的變形段焊接加固。

      5.4 待直管段升溫穩(wěn)定后,測(cè)量直管段及后段的溫度,計(jì)算升溫到800℃時(shí)產(chǎn)生的膨脹量,加上預(yù)留膨脹縫,調(diào)整直管段的輔段位置并焊接。

      5.5 安裝保溫棉,注意預(yù)留膨脹縫處不能塞進(jìn)保溫棉,保溫棉固定后,再裝保溫棉的外層。

      5.6 觀察煙道抽風(fēng)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行頻率、爐壓變化情況、直管段支架的溫度,待穩(wěn)定且達(dá)要求后,方可整理工具收工。

      5.7 做好施工總結(jié)

      結(jié)語

      本次改造通過對(duì)膨脹節(jié)損壞原因、設(shè)計(jì)要求及膨脹節(jié)的作用分析,采取了同鋼煙道同材質(zhì)同壁厚直管段在線更換措施,從2014年12月改造完成后運(yùn)行到2016 年3月共27個(gè)月一直保持完好,避免定期在線更換膨脹節(jié)影響爐壓波動(dòng),從而造成對(duì)生產(chǎn)影響,取得預(yù)期效果。

      參考文獻(xiàn)

      [1]張可偉.催化裝置高溫?zé)煹琅蛎浌?jié)開裂分析及改進(jìn)[J].煉油技術(shù)與工程,2014,44 (6):30-33.

      中圖分類號(hào):TQ171

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

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