唐麗萍 牛素芳
(中設集團裝備制造有限責任公司,北京 100055)
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輪轂關鍵過程控制
唐麗萍 牛素芳
(中設集團裝備制造有限責任公司,北京 100055)
摘 要:本文通過對輪轂產(chǎn)品技術要求和結構工藝性分析,從避免鑄件缺陷考慮,加強過程控制,采用ISO/TS16949標準在產(chǎn)品投產(chǎn)前首先進行工藝交底,細化流程,關鍵過程進行控制,造型重點監(jiān)控采用原材料中原砂粒度、灰分、水分、機械法再生砂灼堿量及砂型強度;冶煉重點監(jiān)控澆溫、澆速、DI值,對不合格趨勢及時調整。使批量產(chǎn)品合格率達95%以上。
關鍵詞:輪轂;過程控制;DI值;合格率
輪轂,汽車輪胎內以軸為中心用于支撐輪胎的圓柱形金屬部件,通俗地說,就是車輪中心安裝車軸的部位,是連接制動鼓(制動盤)、輪盤和半軸的重要零部件。其性能直接影響著汽車的整體性能,影響汽車的有效使用壽命和行駛的安全性,所以輪轂應有足夠的強度和剛度,表面及內部要求嚴格,鑄件不允許有縮松、夾砂、裂紋等缺陷。
隨著市場競爭的激烈,產(chǎn)品不僅在成本上需要加以控制,更需要在質量上占優(yōu)勢地位。105分廠從2014年在ISO9000標準基礎上,推行ISO/TS16949標準,在過程控制中進一步標準化。新產(chǎn)品進行質量先期策劃和編制控制計劃,老產(chǎn)品輪轂重點控制關鍵工序。運用統(tǒng)計分析進行過程控制。
依據(jù)產(chǎn)品技術要求及該產(chǎn)品屬于批量生產(chǎn),手工造型,尺寸公差執(zhí)行CT11,根據(jù)公司現(xiàn)狀,優(yōu)先選用樹脂砂造型制芯。
樹脂砂優(yōu)點:砂型、芯強度高、成形性好,可生產(chǎn)出形狀復雜、內部質量要求高的鑄件、鑄件表面光潔,尺寸精度高,生產(chǎn)率高,可以節(jié)省生產(chǎn)場地和提高生產(chǎn)率,縮短生產(chǎn)周期。
1. 原材料控制
樹脂砂強度高低是砂型、芯主要指標之一,強度太高砂型、芯退讓性差,鑄件在冷卻、凝固過程中收縮受阻,引起鑄件裂紋,強度太低,鑄型在轉運、下芯過程中容易損壞,引起鑄件產(chǎn)生夾砂、氣孔缺陷;所以樹脂砂型、芯要保證合適的強度。砂型強度影響因素在樹脂配比同等情況下主要有原砂粒度及分布、再生砂含泥量、細粉,灼堿。根據(jù)多年生產(chǎn)經(jīng)驗,面砂選用天津硅砂,粒度太粗,保證同樣強度情況下浪費樹脂用量,粒度太細強度偏低,選用粒度40 —100目4篩砂,細砂填補粗砂空擋,既保證合格強度,又合理利用樹脂。背砂用機械法再生砂,每天檢測含泥量、細粉,灼堿,按工藝標準。依據(jù)統(tǒng)計圖進行調控。如圖1所示。
2. 型芯砂混制及強度控制
混砂工序至關重要,混砂質量的好壞直接影響后序順利操作及砂型(芯)質量?;焐百|量的重要標志是混砂均勻性。這一方面取決于混砂機運行精度,尤其是液料系統(tǒng)定量泵的定量準確性及攪籠內攪刀攪拌的合理性。另一方面取決于工藝配比,其中樹脂用量是關鍵:用量過小,容易造成覆膜不充分,砂型強度降低;過大,不僅容易造成材料浪費,而且易產(chǎn)生氣孔、裂紋等缺陷?,F(xiàn)
1. 冶煉嚴格配料,熔清碳含量保證脫碳量足夠≥0.3%,掌握合適的吹氧時機(鋼液溫度≥1560℃),規(guī)范取樣時間和取樣區(qū)域,保證化學成分具有代表性,并嚴格控制DI值圖2及AI含量(0.02%~0.05%)。
2. 澆注溫度、速度確定
澆注溫度過高易產(chǎn)生縮孔、縮松、粘砂、熱裂等缺陷;澆注溫度過低易產(chǎn)生澆不足、冷隔等缺陷。該產(chǎn)品材質熔點1520℃,過熱度考30℃~50℃,考慮鑄件壁厚,澆注溫度控制在1570℃~1550℃。
澆包容量及包孔的選擇,選底注包經(jīng)驗數(shù)據(jù)12t鋼包,φ55mm孔徑。箱液重4.5t。第一箱平均澆注速度72kg/s,澆注時間63″,第二箱平均澆注速度55kg/s,澆注時間82″。
液面上升速度18.2mm/s~23.8mm/s(鑄件高1.5m/澆注時間),上升速度控制在預計20mm/s左右。澆速太快的缺點:金屬對型壁的沖刷作用大;易產(chǎn)生脹砂、抬箱、沖砂等缺陷,不利型內、芯內氣體的排除。澆速太慢的缺點:澆注期間金屬對型腔上表面烘烤時間長,促成夾砂結疤和粘砂類缺陷,金屬液溫度和流動性降低幅度大,易出現(xiàn)冷隔、澆不到及鑄件表皮皺紋,嚴重時鑄件因補縮不良產(chǎn)生縮松。澆注溫度、速度的關系如圖3所示。
1. 砂芯強度控制過高,鑄件產(chǎn)生裂紋,2014年12月份批量生產(chǎn)41件,裂紋6件報廢,廢品率14.6%。
2. DI值偏高產(chǎn)生裂紋
DI值偏高與裂紋的關系見表1。
2015年6月份前批量生產(chǎn)60件,裂紋3件返修讓步,讓步率5%。
3. 37月份加強關鍵工序控制以來,生產(chǎn)鑄件45件,裂紋明顯減輕,沒有因裂紋報廢、讓步接收件1件,讓步率2.2%。收到了預期效果。場根據(jù)強度控制圖及時調整樹脂配比。
表1
參考文獻
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