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      哈汽300MW機(jī)組高調(diào)門常見故障探討

      2016-07-18 00:37:47肖俊豪
      大科技 2016年11期
      關(guān)鍵詞:主閥閥桿高調(diào)

      肖俊豪

      (大唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司 湖南常德 415300)

      哈汽300MW機(jī)組高調(diào)門常見故障探討

      肖俊豪

      (大唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司 湖南常德 415300)

      火力發(fā)電廠中高調(diào)門是整個(gè)汽機(jī)系統(tǒng)的重要組成部分,如果高調(diào)門出現(xiàn)異常,將嚴(yán)重危及機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文主要通對遇到的實(shí)際問題進(jìn)行分析,論述了高調(diào)門的幾個(gè)典型故障,提出了汽輪機(jī)主汽門檢修的試驗(yàn)方法,對檢修工藝進(jìn)行了探討。

      高調(diào)門;卡澀;裂紋

      引言

      近年來常規(guī)火電機(jī)組的頻繁啟動(dòng)對閥門及使用壽命的影響尤為突出,發(fā)電廠的閥門失效事故有增加的趨勢,作為生產(chǎn)人員對高調(diào)門檢修工藝進(jìn)行探討也是極其必要的。大唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱石電)一期工程兩臺(tái)300MW機(jī)組,汽輪機(jī)型號(hào)為N300-16.7/537/537,兩個(gè)主汽聯(lián)合閥分別位于高壓缸兩側(cè),每個(gè)主汽聯(lián)合閥包括一個(gè)水平布置的主汽門和三個(gè)相同的垂直布置的調(diào)節(jié)汽門。因機(jī)組投產(chǎn)較早,經(jīng)過近二十年的運(yùn)行,各種故障頻繁出現(xiàn)。在此結(jié)合該機(jī)組各種故障進(jìn)行相關(guān)預(yù)防檢修等討論。

      1 高調(diào)門的結(jié)構(gòu)及工作原理

      該閥門主閥碟內(nèi)部設(shè)有預(yù)啟閥,預(yù)啟閥與閥桿為同一母材車削而成。通過對主閥碟內(nèi)部腔室的車削等裝配,保障預(yù)啟閥行程。閥門開啟時(shí)預(yù)啟閥先打開,蒸汽從閥桿徑向的六孔流入,沿著閥桿內(nèi)部下行,平衡前后壓差。預(yù)啟閥完全打開后,由閥桿繼續(xù)帶動(dòng)主閥碟上行,打開調(diào)門。門桿漏汽沿閥桿與套筒之間間隙向外流動(dòng),經(jīng)高壓閥桿抽汽及低壓閥桿抽汽管道至軸封加熱器。

      2 高調(diào)門的常見故障及原因分析

      結(jié)合石門電廠多年檢修經(jīng)驗(yàn)來看,常見故障有高調(diào)門速關(guān)時(shí)間過長、高調(diào)門卡死、高調(diào)門關(guān)閉不嚴(yán)、高調(diào)門閥桿斷裂、高調(diào)門套筒裂紋等。

      2.1 高調(diào)門速關(guān)時(shí)間過長

      石電曾在2014年進(jìn)行二號(hào)機(jī)組小修時(shí)發(fā)現(xiàn),#4高調(diào)門進(jìn)行速關(guān)試驗(yàn)響應(yīng)時(shí)間不合格,響應(yīng)速度明顯慢于其他調(diào)門。在排除了機(jī)械部分卡澀后進(jìn)行油路檢查,檢查結(jié)果為OPC逆止閥無異常,伺服閥無異常,快速卸荷閥解體內(nèi)部動(dòng)作靈活,集成控制塊無異物堵塞,油動(dòng)機(jī)可靈活上下運(yùn)動(dòng),最終將問題鎖定在OPC管道內(nèi)部存在堵塞,切開管道后發(fā)現(xiàn)從集成塊引出之OPC母管內(nèi)部全部堵塞,更換管道后試驗(yàn)正常。

      處理完畢后開機(jī)進(jìn)行EH有管道測溫發(fā)現(xiàn)機(jī)組保溫未能正確敷設(shè),造成部分EH油管道局部過熱,加上OPC油流動(dòng)緩慢造成碳化堵塞。

      2.2 高調(diào)門卡澀

      高調(diào)門的動(dòng)靜部分解構(gòu)簡單,存在卡澀的位置有如下幾個(gè)方面:

      (1)導(dǎo)向套筒與連接桿之間存在異物,該處間隙有0.36~0.38mm。因該處間隙相對較大,容易落入異物造成卡澀。

      (2)閥內(nèi)套筒與閥碟鎖緊螺母之間間隙偏小,該處間隙0.28~0.30mm。在機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,特別是長周期穩(wěn)定負(fù)荷下工作,表面氧化皮的形成會(huì)造成間隙偏小,一旦出現(xiàn)氧化皮剝落情況,極易造成閥門卡澀。

      (3)主彈簧內(nèi)部彈簧托盤因部分彈簧失效造成偏斜,造成閥門機(jī)械卡澀。

      2.3 高調(diào)門關(guān)閉不嚴(yán)

      (1)密封面不完整

      高調(diào)門通流部分密封有三處:其中兩處分別為預(yù)啟閥與主閥碟密封,一處為鎖緊螺母與套筒的螺旋密封。日常檢修中大家都著重注意了主閥碟與閥口的密封檢查,并且都處理正常,往往忽略了鎖緊螺母與套筒的螺旋密封間隙檢查。當(dāng)間隙偏大時(shí),閥門全關(guān)的時(shí)候大量蒸汽依然會(huì)經(jīng)過平衡孔進(jìn)入導(dǎo)氣管。

      (2)密封面處理后的檢查不完善

      多數(shù)高調(diào)門解體加修后均會(huì)發(fā)現(xiàn)氧化皮剝落等問題造成的密封面不完整,需要進(jìn)行研磨處理。多次研磨就會(huì)造成閥碟實(shí)際位置下沉,當(dāng)主閥桿下行受閥套限位后,閥頭依靠重力繼續(xù)向下走完預(yù)啟閥行程,即便壓出的型線是完整的,在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行時(shí)也會(huì)因緊力不夠而造成內(nèi)漏大。

      (3)彈簧緊力偏小

      調(diào)門經(jīng)過研磨等其他調(diào)整,若未能進(jìn)行彈簧安裝的預(yù)緊力測量,造成緊力不夠或者輔助彈簧預(yù)緊力喪失等,均會(huì)造成閥門內(nèi)漏大。

      2.4 閥桿斷裂

      閥桿與連接桿的裝配,圖紙明確要求閥桿與連接桿應(yīng)使用著色辦法檢驗(yàn)接觸情況,并使用452.1N·m的力矩?cái)Q緊。若閥桿與連接件未頂死出現(xiàn)空洞,在使用初期因螺紋配合較緊,尚不會(huì)發(fā)生問題,長期使用后輕則出現(xiàn)防轉(zhuǎn)銷斷裂,重則出現(xiàn)閥桿彎曲或螺紋磨平,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)閥桿銷孔處斷裂。

      2.5 高調(diào)門套筒裂紋

      高調(diào)門內(nèi)套筒從閥套伸向閥門腔室內(nèi),一方面對閥桿起導(dǎo)向作用,另一方面也是對閥桿的一種保護(hù),防止橫向氣流直接沖擊閥桿。在設(shè)計(jì)上,套筒穿過閥體的部分存在兩個(gè)臺(tái)肩,與閥體的配合間隙僅0.03~0.08 mm,考慮到在運(yùn)行中內(nèi)部膨脹大于外部膨脹,實(shí)際運(yùn)行中該處應(yīng)存在緊力。但高調(diào)門經(jīng)多次拆裝以及對表面氧化皮的清理,會(huì)造成緊力喪失,在特定工況下蒸汽氣流引起套筒晃動(dòng),最終在套筒上形成裂紋。

      3 缺陷的判斷及處理工藝探討

      綜合上述原因分析,在此對一些容易被忽視的問題進(jìn)行探討,常規(guī)的處理方式就不進(jìn)行一一探討了。

      3.1 高調(diào)門關(guān)閉延時(shí)的處理

      機(jī)務(wù)方面查找原因主要是針對油系統(tǒng)進(jìn)行。在超速情況下,要做到速關(guān),就必須保證卸油通道暢通。影響卸油的幾個(gè)因素分別為:

      (1)安全油OPC逆止閥、快速卸荷閥卡澀或者無法打開,因?yàn)樾队退俣仁茏瑁{(diào)門關(guān)閉時(shí)間相對表現(xiàn)緩慢。而在OPC動(dòng)作的同時(shí),DCS會(huì)向伺服閥延遲0.5s后發(fā)送反向信號(hào),同時(shí)關(guān)閉調(diào)門。所以整體表現(xiàn)為在OPC動(dòng)作,其他調(diào)門速關(guān)后,該問題調(diào)門才開始動(dòng)作,且動(dòng)作速度緩慢,同時(shí)運(yùn)行中該閥門OPC管道溫度偏低。

      (2)油動(dòng)機(jī)動(dòng)靜部分出現(xiàn)積碳,油缸底部壓力有雖已經(jīng)卸除,但因該處卡澀會(huì)造成閥門關(guān)閉緩慢,關(guān)閉曲線不是規(guī)則的曲線。OPC油管路溫度正常。

      關(guān)閉延時(shí)現(xiàn)象出現(xiàn)的原因經(jīng)上述分析不難看出,油系統(tǒng)局部溫度過高造成的積碳現(xiàn)象是根本原因。解決思路一方面是加強(qiáng)保溫的治理,定期進(jìn)行EH油管道溫度測量并對超溫部位進(jìn)行處理,此外部分電廠已進(jìn)行了油動(dòng)機(jī)改造,加裝了冷卻水套來消除油動(dòng)機(jī)積碳。

      3.2 高調(diào)門卡澀的處理注意事項(xiàng)

      (1)導(dǎo)向套筒與連接桿之間卡澀出現(xiàn)較少,但是每次解體時(shí)可以發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向套筒內(nèi)部劃痕較多,使用砂紙打磨即可。

      (2)閥內(nèi)套筒與閥碟鎖緊螺母之間氧化皮造成的卡澀很常見,且容易造成閥門完全卡死。多數(shù)電廠也已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問題,進(jìn)行了定期的氧化皮清理工作。但是氧化皮的清理又會(huì)造成動(dòng)靜部分間隙過大,門桿漏汽增大甚至出現(xiàn)外漏情況。這里建議各廠認(rèn)真執(zhí)行閥門活動(dòng)試驗(yàn)的定期工作,然后根據(jù)運(yùn)行情況再行調(diào)整該處間隙。

      3.3 高調(diào)門關(guān)閉不嚴(yán)處理

      高調(diào)門經(jīng)過多次研磨后,若未考慮到閥碟的下沉,將會(huì)造成虛假現(xiàn)象影響判斷,我們可以將預(yù)啟閥頭涂抹紅丹粉及連接桿端部涂抹紅丹粉再進(jìn)行型線驗(yàn)收,若預(yù)啟閥頭與閥碟有接觸且閥套與連接桿無接觸的同時(shí)型線合格方可確認(rèn)為正確安裝。且此時(shí)的防轉(zhuǎn)銷應(yīng)已安裝到位。目前電廠外委檢修較多,外委單位水品層次不齊,甚至有造假情況。外委單位在進(jìn)行閥門研磨后若感覺閥碟下沉較多,會(huì)故意不裝配防轉(zhuǎn)銷,將連接桿回退幾圈后,人為延長了閥桿從而壓出型線。

      3.4 閥桿斷裂

      連接桿與閥桿未按圖紙裝配,端面存在間隙,長時(shí)間運(yùn)行后造成了閥桿斷裂。石電曾多次出現(xiàn)閥桿銷孔處斷裂,閥桿螺紋損壞等故障。因全部更換閥桿費(fèi)用較高,且新閥桿若不根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況特制同樣不能滿足需要等因素,石電在仔細(xì)測量閥桿頂部間隙后配等厚墊片填入。經(jīng)多年運(yùn)行再無同類現(xiàn)象發(fā)生。

      3.5 高調(diào)門套筒裂紋

      高調(diào)門套筒裂紋基本上分為兩種:①常見的是隱蔽缺陷,裂紋部位位于套筒門桿漏汽孔位置的裂紋。因該處的套筒壁厚相對偏薄。②少見的裂紋為套筒位于閥門中分面密封處臺(tái)階存在裂紋,產(chǎn)生的原因在2.5中已分析,就不再累述。若未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)則會(huì)造成伸入閥門腔室內(nèi)部的部分跌落,從而失去對閥桿的保護(hù)作用造成閥桿斷裂等問題,若零碎部件隨氣流進(jìn)入調(diào)節(jié)級后果不堪設(shè)想。

      4 結(jié)束語

      隨著節(jié)能環(huán)保的要求越來越高,單個(gè)高調(diào)門的故障雖不至于機(jī)組非停,但閥序的改變對機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響極大,同時(shí)閥序的更改也極易造成高壓缸軸瓦振動(dòng)異常,嚴(yán)重威脅了主機(jī)安全。以上對高調(diào)門結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡要的說明,綜合歸納了現(xiàn)場運(yùn)行中常見的缺陷現(xiàn)象,分享了相關(guān)的檢修經(jīng)驗(yàn),增強(qiáng)檢修技術(shù)交流。

      [1]周禮泉,編.大功率汽輪機(jī)檢修.北京:中國電力出版社,1997.

      [2]吳季蘭.汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,1998.

      [3]郭延秋,主編.大型火電機(jī)組檢修實(shí)用技術(shù)叢書:汽輪機(jī)分冊.北京:中國電力出版社,2003.

      TK268

      A

      1004-7344(2016)11-0090-02

      2016-3-2

      肖俊豪(1987-),男,助理工程師,本科,主要從事汽輪機(jī)發(fā)電運(yùn)行維護(hù)等工作。

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