李良華 魏麗蓉
(1.廣西桂能科技發(fā)展有限公司 廣西南寧 530007 2.廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西南寧 530007)
我國600MW“W”型鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整
李良華1魏麗蓉2
(1.廣西桂能科技發(fā)展有限公司 廣西南寧 530007 2.廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣西南寧 530007)
在當(dāng)今社會以及工業(yè)提倡節(jié)能減排的形勢下,要求電廠必須提高鍋爐運行的安全性和經(jīng)濟性、降低輔機功耗、減少污染物排放,所以對電站鍋爐燃燒調(diào)整試驗的優(yōu)化提出了新的要求。本文主要概括了我國600MW“W”爐型現(xiàn)狀,分析在運行過程中所遇見的安全運行問題、鍋爐結(jié)焦問題和經(jīng)濟性問題,并對這些問題提出了合理的調(diào)整方案。
“W”型鍋爐;燃燒;優(yōu)化調(diào)整
隨著我國社會的發(fā)展,能源問題的日益突出。提高火電機組的運行效率、實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo),越來越受到各國的重視。電廠優(yōu)化運行的目的是以現(xiàn)有設(shè)備為基礎(chǔ),采用當(dāng)今現(xiàn)代化的信息技術(shù)手段,盡可能提高機組效率,節(jié)能降耗。燃燒優(yōu)化控制是以先進的控制技術(shù)燃燒優(yōu)化為前提,可以給電廠實時提供關(guān)于優(yōu)化運行的工況,保證機組安全且經(jīng)濟地運行。
新投產(chǎn)的超臨界以及超超臨界鍋爐由于它的參數(shù)高,而且爐膛的尺寸大,容易出現(xiàn)爐膛火焰充滿度不好,受熱面受熱不均勻等問題,從而導(dǎo)致鍋爐出現(xiàn)受熱面爆管、水冷壁高溫腐蝕、爐膛內(nèi)結(jié)渣、運行的經(jīng)濟性不高、污染物排放嚴(yán)重等問題。因此更應(yīng)該注意進行燃燒方式的調(diào)整試驗,以期獲得最佳的運行方式。因此可以認(rèn)為,超臨界、超超臨界煤粉鍋爐中燃燒調(diào)整的試驗?zāi)康?,就是為了尋找鍋爐最佳燃燒方式并轉(zhuǎn)化成為熱工自動控制系統(tǒng)。
在國內(nèi)第一臺設(shè)計制造出的600MW超臨界W型鍋爐,就是關(guān)于超臨界壓力的變壓運行,而且是帶內(nèi)置式的汽水分離器以及有再循環(huán)泵的啟動系統(tǒng)式的直流鍋爐,中間再熱,單式爐膛,π型的布置,采用平衡通風(fēng),固態(tài)排渣方式,全鋼架,全懸吊的結(jié)構(gòu),露天的布置。采用的是無煙煤W型火焰的燃燒方式,在前后拱上總共布置24組狹縫式的燃燒器,6臺雙進雙出的磨煤機直接吹式的制粉系統(tǒng)。它的主要的特點如下所示:
采用超臨界的變壓運行的直流鍋爐,П型的布置,并且尾部是雙煙通道,采用直流狹縫式的燃燒器與分級送風(fēng)式的燃燒系統(tǒng),以及W型火焰的燃燒方式;爐膛當(dāng)中的水冷壁是采用一種低質(zhì)量的流速改進型的內(nèi)螺紋管并且垂直管圈的形式,還設(shè)有了中間混合集箱,由該集箱來實現(xiàn)關(guān)于水冷壁在上爐膛和下爐膛之間的過渡,而且在水冷壁的系統(tǒng)中還設(shè)有壓力平衡的管道;鍋爐啟動系統(tǒng)設(shè)內(nèi)置式的汽水分離器并且?guī)в袪t水再循環(huán)泵,在啟動的過程當(dāng)中可以用來回收工質(zhì);過熱器可用三級的布置,再熱器可用兩級的布置;過熱汽溫的調(diào)溫方式是煤水的比再加兩級的噴水,再熱汽溫的調(diào)溫方式是煙氣調(diào)節(jié)擋板,而且再熱器的入口管道必須要設(shè)置事故緊急噴水;尾部煙道出口布置兩臺三分倉容克式空氣預(yù)熱器。
在我國燃油緊缺的情況下,火電廠鍋爐機組燃油日趨緊張。尤其是在近年來煤炭市場進場導(dǎo)致煤種多變和煤質(zhì)低劣,同時機組調(diào)峰次數(shù)增加的情況下,燃燒用油已成為火電廠一筆很大的成本支出。由于W型火焰鍋爐在無煙煤方面具有穩(wěn)定性好、燃燒完全的優(yōu)越性,W型火焰鍋爐在我國得到了迅速發(fā)展。微油點火技術(shù)是近年來發(fā)展起來的節(jié)油燃燒技術(shù),在600MW超臨界W爐上得以實施驗證,新機組啟動期間總節(jié)油效果明顯,節(jié)油率與煤質(zhì)、機組啟動狀態(tài)有關(guān)聯(lián)。
某電廠為兩臺660MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的660MW燃煤發(fā)電鍋爐,鍋爐型號:DG2141/25.4-II12,為超臨界參數(shù)直流鍋爐,W型火焰燃燒,一次再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,露天布置,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),尾部雙煙道,π型直流鍋爐。同步安裝脫硫、脫硝裝置。
鍋爐變壓運行,采用定-滑-定或定-滑運行方式。在定-滑-定方式運行時,變壓運行的范圍按35~90%BMCR,定壓運行的范圍按0~35%BMCR和90~100%BMCR。燃用設(shè)計煤種時,其不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷為40%BMCR,以下是在運行過程中所遇見的問題。
2.1 安全運行問題
微油點火系統(tǒng)的技術(shù)方案設(shè)計綜合考慮包括節(jié)油率、機組安全性、鍋爐性能、系統(tǒng)能耗、安裝布置、投資回收期等各個方面,不單憑其中一個指標(biāo)進行設(shè)計。改造方案設(shè)計遵循以下原則:微油點火系統(tǒng)必須保證機組運行安全性;微油點火系統(tǒng)不能使鍋爐性能受到明顯影響;系統(tǒng)及其附屬配套所帶來的能耗須在可接受范圍內(nèi);安裝布置合理,對原有系統(tǒng)的改變不宜過大;投資回收期不能過長。技術(shù)要求如下:
(1)微油點火系統(tǒng)應(yīng)有良好的可控性能,合理的運行操作方式及就地啟停、調(diào)試和正常及事故情況下必需的檢測、控制調(diào)節(jié)及保護等措施,以確保設(shè)備的安全經(jīng)濟運行;
(2)微油煤粉燃燒器與原燃燒系統(tǒng)接口尺寸基本保持一致,不影響與水冷壁處的連接;
(3)針對微油點火系統(tǒng)的設(shè)計煤質(zhì),設(shè)計出合適的煤粉燃燒器結(jié)構(gòu),保證燃燒器不發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。使用微油煤粉燃燒器后,不加劇爐內(nèi)結(jié)渣、不影響汽溫、不增加飛灰可燃物,不增加NOx排放;
(4)微油點火系統(tǒng)在使用過程中確保機組安全,滿足鍋爐吹管、冷態(tài)啟動及機組升溫升壓的要求。同時滿足鍋爐啟動過程中膨脹要求;
(5)微油煤粉燃燒器充分考慮耐磨損、耐燒損問題;
(6)微油點火系統(tǒng)安裝后,應(yīng)不影響鍋爐正常運行參數(shù)的調(diào)整;
(7)所采用設(shè)備采用符合國家最新標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
2.2 鍋爐結(jié)焦的問題
鍋爐結(jié)焦,是指煤粉爐爐膛中,熔融的灰渣不斷粘結(jié)、積聚在受熱面上的現(xiàn)象,粘結(jié)物硬度大、密度大。影響結(jié)焦的幾個主要因素有:鍋爐結(jié)構(gòu)、煤質(zhì)特性、爐膛溫度、受熱面氣體氛圍、爐內(nèi)空氣動力場分布情況。
(1)鍋爐結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,爐膛容積或截面熱負(fù)荷過大,爐膛溫度高,越容易結(jié)焦。
(2)煤熱值越高,灰分越高,灰熔點越低,灰越容易達到軟化和熔融狀態(tài),越容易結(jié)焦。
(3)燃燒區(qū)域爐膛溫度越高,超過灰熔點溫度,灰越容易達到軟化和熔融狀態(tài),越容易結(jié)焦。
(4)在局部缺氧情況下,受熱面附近呈還原性氣氛,導(dǎo)致灰中高熔點的Fe2O3被還原成低熔點的FeO,使灰熔點降低,越容易結(jié)焦。
(5)爐內(nèi)空氣動力場分布不好,有火焰或煙氣沖刷接觸爐膛受熱面,灰粘結(jié)在其上面而結(jié)焦,爐內(nèi)的渦流區(qū)或氣流死區(qū)是結(jié)焦易產(chǎn)生的部位。如果沒有火焰或煙氣沖刷,即使灰粒已達熔融狀態(tài),由于不與爐膛受熱面接觸也不會粘結(jié)在其上面而產(chǎn)生結(jié)焦。
2.3 經(jīng)濟性問題
電廠投入微油點火改造費用如下:微油點火裝置單爐設(shè)備費300萬元,材料安裝費50萬元。總投資350萬元。公司按單爐年冷、熱啟停各兩次,微油點火節(jié)油率30%計,年節(jié)油180t,折合人民幣140萬元。該電廠把B、E磨煤機對應(yīng)的燃燒器設(shè)計為微油點火燃燒器,可用于冷態(tài)點火及低負(fù)荷穩(wěn)燃使用,A、F磨煤機對應(yīng)的燃燒器設(shè)計為輔油燃燒器,用于低負(fù)荷穩(wěn)燃使用。節(jié)油點火系統(tǒng)在調(diào)試期間冷態(tài)點火和穩(wěn)燃過程中得到了廣泛應(yīng)用,點火過程一次性成功,燃燒過程穩(wěn)定可靠,節(jié)油效果明顯,滿足技術(shù)協(xié)議的節(jié)油率及燃燒器性能等技術(shù)參數(shù)指標(biāo)要求。其中1#爐在2012年改造完成后鍋爐已啟動15次停14次,但最終總油耗僅為2280t。該電廠實際使用微油點火技術(shù)后,通過實踐微油槍的優(yōu)化運行,在大油槍協(xié)助下,實現(xiàn)了無煙煤鍋爐在冷態(tài)啟動過程中直接投粉啟動,鍋爐負(fù)荷在150~200MW期間,完全具備撤輔助油槍的條件,只保留微油槍即可,如在啟動時加以燃燒優(yōu)化調(diào)整,撤輔助油槍的鍋爐負(fù)荷還可以進一步降低。節(jié)油點火系統(tǒng)節(jié)油率達到39.16%。
本文分析總結(jié)了某電廠600MW機組W型火焰鍋爐采用微油點火技術(shù)降低燃油消耗的技術(shù),采用后大幅度降低了鍋爐油耗,提高了機組運行的經(jīng)濟性。通過對某電廠600MW機組W鍋爐微油點火技術(shù)的研究,提出了微油槍點火在某電廠600MW機組W鍋爐上的應(yīng)用實例,同時結(jié)合實驗數(shù)據(jù)對小油槍點火及穩(wěn)燃裝置節(jié)油效果進行了分析,最后介紹了微油點火裝置優(yōu)點,在不影響主燃燒器正常運行下,節(jié)油效果明顯,經(jīng)濟效益可觀。而且哈鍋引進技術(shù)設(shè)計制造的600MW超臨界W鍋爐技術(shù)已應(yīng)用在華電鎮(zhèn)雄電廠,并且1#鍋爐已經(jīng)順利投產(chǎn)發(fā)電,運行穩(wěn)定各項參數(shù)達到設(shè)計值。該機組的順利投產(chǎn)證明了我國已經(jīng)具備了設(shè)計生產(chǎn)600MW超臨界W鍋爐的能力,該技術(shù)必將被廣泛應(yīng)用在高效燃用無煙煤的大容量高參數(shù)火電機組中,為進一步優(yōu)化我國火電機組燃煤結(jié)構(gòu)做出貢獻。
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[3]王建偉.600MW機組W火焰鍋爐“偏燒”問題分析[J].技術(shù)交流,2010(6):20~21.
TM621.2
A
1004-7344(2016)14-0234-02
2016-4-2
李良華(1990-),男,漢族,廣西桂平人,助理工程師,大專,主要承擔(dān)大、中型火電機組的燃燒調(diào)整、熱力特性試驗和輔機各項試驗課題,承擔(dān)新建電廠投產(chǎn)前的啟動調(diào)整和試運行工作。
魏麗蓉(1977-),女,漢族,湖南隆回人,高級工程師,碩士,長期從事電力生產(chǎn)相關(guān)的教學(xué)與科研工作。