蔣治松
摘 要:車頂行李架除了起到裝飾、美觀的作用外,它還可以放行李廂放不下的東西,比如體積大的行李、自行車、折疊床等等。隨著MPV、SUV車型在市場暢銷,車頂行李架的普及程度越來越高。另外,隨著國內(nèi)汽車消費(fèi)者對(duì)汽車的認(rèn)識(shí)度增加,對(duì)汽車的外觀和裝配質(zhì)量要求越來越高,這也促使整車廠需不斷提升裝配尺寸,而車頂?shù)男欣罴芫蛯儆谄渲械囊粋€(gè)重要部分。
關(guān)鍵詞:車身;流水槽;行李支架;居中控制
中圖分類號(hào):TH145 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2016)11-0004-03
某汽車品牌主機(jī)廠車身車間某車型側(cè)圍與頂蓋配合尺寸不穩(wěn)定,行李支架尺寸焊接移置發(fā)生偏移造成的流水槽尺寸不一、涂裝車間涂膠卡槍、整車行李支架飾板間隙Y向不均問題、影響總裝DR率和走線率等問題,急需開發(fā)一種新型的行李支架安裝工具來解決問題。
1 問題來源
某汽車品牌的某一車型焊裝工藝為:左右側(cè)圍與下車體合拼→機(jī)器人抓取頂蓋定位、合拼 、焊接→在車頂流水槽上焊接行李支架。在這三個(gè)主要的車身尺寸定位過程中,均會(huì)出現(xiàn)一定程度的車身Y向尺寸偏差,而這些偏差最終都將影響行李支架的裝配質(zhì)量,如圖1所示。
因此本文主要通過對(duì)頂蓋流水槽Y向尺寸偏差、行李支架工具定位偏差原因分析,并采取相應(yīng)措施使問題得到解決。
2 問題的原因分析及解決方案
根據(jù)該車型白車身的制造工藝工程分析,如圖2所示。
頂蓋流水槽的尺寸偏差原因如下:
①側(cè)圍與下車體合拼時(shí),受下車體Y向尺寸偏差影響,側(cè)圍Y向會(huì)偏移;
②機(jī)器人通過抓手抓取放置在對(duì)中臺(tái)上的頂蓋,并按照設(shè)定好的程序進(jìn)行軌跡移動(dòng),此時(shí)機(jī)器人抓手存在伺服補(bǔ)償,尺寸精度和穩(wěn)定性很高。但頂蓋放置在對(duì)中臺(tái)上的位置偏差卻影響了頂蓋的尺寸。此時(shí)形成側(cè)圍與頂蓋Y向尺寸偏差,即車身頂部流水槽寬度不一致;
③補(bǔ)焊線焊接行李支架時(shí),使用鋼制限位工裝靠近頂蓋一側(cè)型面進(jìn)行定位并焊接,由于過程①、②中的尺寸偏差,鐵制行李支架的Y向尺寸偏差將進(jìn)一步被放大。
側(cè)圍、頂蓋Y向測點(diǎn),如圖3所示。
針對(duì)以上該車型的生產(chǎn)工藝,采用魚骨圖進(jìn)行分析,如圖4所示。其主要原因如下:
針對(duì)以上3個(gè)制造過程中的原因,分別制定措施,具體如下:
步驟一: 控制側(cè)圍與下車體合拼尺寸。如圖5所示。
①通過日常檢具監(jiān)控后部下車體與側(cè)圍、門檻的配合尺寸;
②車身車間側(cè)圍合拼工裝的尺寸穩(wěn)定性:
其一,定期進(jìn)行工裝測量(1次/月),調(diào)整工裝至期望值;
其二,通過MSA、SPC質(zhì)量工具監(jiān)控整車尺寸穩(wěn)定性;
其三,根據(jù)MSA測量過程的出現(xiàn)的變差問題,進(jìn)行重復(fù)性和一致性試驗(yàn)分析。
步驟二:頂蓋抓取定位。如圖6所示。
①監(jiān)控頂蓋對(duì)中臺(tái)的定位重復(fù)性和一致性;
②MSA測量分析頂蓋裝飾條模塊的尺寸穩(wěn)定性。
步驟三:開發(fā)新型行李支架安裝工具(核心)。如圖7所示。
由于制造過程中存在累積尺寸鏈偏差影響,通過步驟一、步驟二措施的實(shí)施,問題仍不能完全消除,此時(shí)需開發(fā)一種新型的安裝工具,定位原理如下:
①X向定位基準(zhǔn)(定位銷定位):前部采用頂蓋前風(fēng)窗玻璃安裝孔,精度:+/-0.2 mm;后部:使用尾門鉸鏈安裝孔,精度:+/-0.1 mm;
②Y向:使用定位銷和Y向梯形限位塊方式,確保行李支架定位過程中可根據(jù)流水槽的寬度變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以達(dá)到支架居中的目的;
③Z向:梯形限位塊和緩沖彈簧方式,保證焊接過程中,鐵支架與頂蓋貼合良好 。
由于步驟一、步驟二的尺寸主要通過車身工裝來實(shí)現(xiàn),即可以通過工裝及工裝的穩(wěn)定性來實(shí)現(xiàn)車身側(cè)圍、頂蓋的尺寸精度及穩(wěn)定性,故本次方案主要研究行李支架居中工具的開發(fā)。工具的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖8所示。
X向:通過B/C兩個(gè)基準(zhǔn)孔來實(shí)現(xiàn)后部工具的定位,尺寸精度+/-0.1mm;前部通過VIEW K、VIEW L的兩個(gè)前擋風(fēng)玻璃安裝孔來實(shí)現(xiàn)定位,定位精度:X向+/-0.1mm,Y向+/-0.5mm;
Y向:前后兩端的定位孔采用定位銷的方式,對(duì)Y向自由度進(jìn)行部分限制;中段在流水槽內(nèi)部采用梯形塊作為限位,V型截面能夠根據(jù)流水槽的寬度進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整,確保鐵支架Y向居中,且穩(wěn)定性較好,如圖9所示。
Z向:該梯形限位塊對(duì)Z向限位同樣提供便利:由于下端尺寸為18.2 mm(小于流水寬底部寬度的設(shè)計(jì)尺寸25 mm),確保了限位塊能將鐵支架壓緊在流水槽上。
同時(shí)限位塊內(nèi)部由下往上依次安裝M10×10磁鐵→M10×10軟彈簧→頂端蓋子。
上述M10磁鐵、M10軟彈簧、頂端蓋子均可以進(jìn)行更換;生產(chǎn)過程中鐵支架可以通過M10磁鐵吸附在安裝工具上,確保員工裝配和轉(zhuǎn)移工程中零件不會(huì)掉落;焊接時(shí),壓緊工具時(shí)彈簧處于壓縮狀態(tài),鐵支架很好的貼合在頂蓋上。
3 解決方案實(shí)施
步驟一:根據(jù)整車cmm測量趨勢以及工裝測量的偏差值進(jìn)行側(cè)圍合拼工裝調(diào)整,如圖10所示。
步驟二:在步驟一的基準(zhǔn)上,根據(jù)cmm測量趨勢以及工裝測量的偏差值,對(duì)頂蓋對(duì)中臺(tái)工裝和機(jī)器人程序進(jìn)行調(diào)整,如圖11所示。
步驟三:開發(fā)新型安裝工具。
新型安裝工具原理:前部通過定位銷,中部(流水區(qū)域)通過梯形塊進(jìn)行限位,設(shè)計(jì)思路為限位塊內(nèi)部Ф12 mm孔中安裝M10×10圓柱磁鐵、M10×10矩形彈簧(直徑為1mm,螺距為2 mm)、頂端蓋子等組成。其中M10×10圓柱磁鐵可以鐵支架吸附在工具上,避免生產(chǎn)過程中掉落,從而提高生產(chǎn)效率;M10×10矩形彈簧可以有效消除因頂蓋弧度而帶來前后兩個(gè)支架與頂蓋離空問題,有效消除因離空而焊穿問題;頂端蓋子上有Ф6×7 mm的圓柱,可以抑制矩形彈窗翻轉(zhuǎn),如圖12所示。
4 經(jīng)濟(jì)效益
節(jié)約效益(包括提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,節(jié)能降耗):
①修浪費(fèi):116(返修耗時(shí))×12(月)×26.77(人均工資)×3(人數(shù))=111 792元;
②減少非周期性停線節(jié)約:(當(dāng)月累計(jì)停線時(shí)間(210 min)×頻次(9次)×26.77(元)×500人數(shù))/60 s=421 628元;
③累計(jì)節(jié)約:53萬余元/a。
④高焊接和裝配質(zhì)量,可推廣性。
5 結(jié) 語
通過新型行李支架安裝工具的開發(fā)使用,有效解決了車身車間行李支架焊接時(shí)Y向不穩(wěn)定、Z向離空導(dǎo)致焊穿的問題,同時(shí)推廣到其他車型的應(yīng)用,有效的使問題得到了控制,起到了早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早解決,避免增加后工序的返修費(fèi)用,同時(shí)工裝工藝設(shè)計(jì)上存在的欠缺點(diǎn)提交給工裝工藝設(shè)計(jì)人員,作為工裝工藝后續(xù)設(shè)計(jì)所參照的依據(jù)。
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