徐浩
摘 要 磁力泵以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便、密封性能好的特性越來(lái)越多地應(yīng)用于石油化工生產(chǎn)領(lǐng)域。本文簡(jiǎn)要介紹了磁力泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工作原理,總結(jié)了磁力泵的一些常見(jiàn)故障及處理方法,深入地分析了蘇南管道運(yùn)行過(guò)程中遇到的磁力泵故障現(xiàn)象及其形成原因和解決方案,并就加強(qiáng)運(yùn)行管理和維護(hù)提出了一些措施和建議。
關(guān)鍵詞 磁力泵 隔離套 自冷卻回路 故障 維護(hù)
中國(guó)石化蘇南成品油管道密度檢測(cè)系統(tǒng)主要由帶溫度補(bǔ)償?shù)恼窆苁矫芏扔?jì)、一臺(tái)小功率磁力泵和兩個(gè)Y型過(guò)濾器組成。如果泵出現(xiàn)故障,密度計(jì)將無(wú)法對(duì)油品進(jìn)行采樣,從而影響混油監(jiān)測(cè)。本文將對(duì)在線密度計(jì)撬磁力泵的故障及日常維護(hù)進(jìn)行分析和研究。
一、磁力泵的結(jié)構(gòu)原理
結(jié)構(gòu):
磁力泵由泵、磁力傳動(dòng)器、電動(dòng)機(jī)三部分組成。關(guān)鍵部件磁力傳動(dòng)裝置由外磁轉(zhuǎn)子、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子及不導(dǎo)磁的隔離套組成。
當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)外磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),磁場(chǎng)能穿透空氣隙和非磁性物質(zhì),帶動(dòng)與葉輪相連的內(nèi)磁轉(zhuǎn)子作同步旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)動(dòng)力的無(wú)接觸傳遞,將動(dòng)密封轉(zhuǎn)化為靜密封。內(nèi)磁轉(zhuǎn)子與電機(jī)軸通過(guò)鍵連接,內(nèi)裝有磁鋼;外磁轉(zhuǎn)子與泵軸通過(guò)鍵連接,外圓柱面裝有磁鋼。泵軸、內(nèi)磁轉(zhuǎn)子被泵體、隔離套完全封閉,從而徹底解決了“跑、冒、滴、漏”的問(wèn)題,消除了煉油化工行業(yè)易燃、易爆、有毒、有害介質(zhì)通過(guò)泵密封泄漏的安全隱患,有力地保證了職工的身心健康和安全生產(chǎn)。[1]
二、常見(jiàn)故障
一是流量不足。產(chǎn)生原因:吸液管漏氣,底閥漏氣;進(jìn)液口堵塞;底閥入液深度不足;轉(zhuǎn)速太低;密封環(huán)或葉輪磨損過(guò)大;吸水高度超標(biāo)等。[2]
二是功率消耗過(guò)大。產(chǎn)生原因:轉(zhuǎn)速太高;主軸彎曲或泵主軸與電機(jī)主軸不同心或不平行;揚(yáng)程不合適;吸入固體雜質(zhì)或有堵塞物;電機(jī)滾珠軸承損壞等。
三是泵體劇烈振動(dòng)或產(chǎn)生噪音。產(chǎn)生原因:安裝不牢或安裝過(guò)高;電機(jī)滾珠軸承損壞;主軸彎曲或與電機(jī)主軸不同心、不平行;泵軸嚴(yán)重磨損;外磁鋼或內(nèi)磁鋼磁片損壞與隔離套接觸;密封環(huán)與葉輪碰磨;泵內(nèi)有異物;泵氣蝕;地腳螺栓松動(dòng)等。
四是傳動(dòng)軸或電機(jī)軸承過(guò)熱。產(chǎn)生原因:缺少潤(rùn)滑油或軸承破裂等。
五是不出水。產(chǎn)生原因:泵體和吸水管沒(méi)灌滿引水;動(dòng)水位低于濾水管;吸水管破裂;泵反轉(zhuǎn);吸程太高;閥門(mén)沒(méi)有打開(kāi);進(jìn)水管漏氣;電壓太高、啟動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑等。
六是漏液。產(chǎn)生原因:密封圈或密封墊損壞;密封螺栓松動(dòng);密封罩損壞等。
七是揚(yáng)程過(guò)低。產(chǎn)生原因:流量過(guò)大;轉(zhuǎn)速太低;介質(zhì)內(nèi)帶有氣體;葉輪損壞;介質(zhì)密度大于設(shè)計(jì)密度;口環(huán)間隙過(guò)大;磁性體退磁等。
八是軸折斷或軸承損壞。產(chǎn)生原因:泵空轉(zhuǎn),軸承干磨;泵內(nèi)有雜質(zhì);內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子之間同軸度不夠等。
九是驅(qū)動(dòng)機(jī)電流偏大或偏小。產(chǎn)生原因:泵內(nèi)進(jìn)入雜物;物料黏度偏高;軸承損壞;系統(tǒng)管路堵等。
十是無(wú)法啟動(dòng)。產(chǎn)生原因:泵內(nèi)有異物;泵軸承內(nèi)雜質(zhì)聚集被卡??;內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子與密封罩摩擦;電氣故障等。
三、蘇南管道中磁力泵故障案例分析
蘇南成品油管道無(wú)錫站和江陰站在混油切割和越站時(shí),均多次出現(xiàn)密度曲線反應(yīng)滯后和跳變的現(xiàn)象,經(jīng)分析是由于磁力泵故障導(dǎo)致混油頭無(wú)法進(jìn)入密度計(jì)傳感器引起的。解體后發(fā)現(xiàn),介質(zhì)中鐵質(zhì)懸浮雜質(zhì)被磁力泵內(nèi)磁鋼吸附是導(dǎo)致泵內(nèi)磁鋼堵轉(zhuǎn)(葉輪無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng))的直接原因。
(一)設(shè)備情況及相關(guān)參數(shù)
第一,密度計(jì)撬集成商:南京賽默科技。
第二,密度計(jì)傳感器廠家:艾默生。
第三,進(jìn)口磁力泵:英國(guó)漢勝、揚(yáng)程13米、流量3m?/小時(shí)。配套電機(jī):南陽(yáng)、1.5kw、1440轉(zhuǎn)/分。
第四,國(guó)產(chǎn)磁力泵:上?;ぱ芯吭?、揚(yáng)程15米、流量6m?/小時(shí)。配套電機(jī):無(wú)錫電機(jī)廠、2.2kw、1440轉(zhuǎn)/分。
第五,過(guò)濾器目數(shù):60目。
(二)解體檢修情況
第一,對(duì)無(wú)錫原配進(jìn)口泵解體后發(fā)現(xiàn):a.電機(jī)正常;b.泵葉輪正常;c.內(nèi)磁缸冷卻進(jìn)出口正常,未有顆粒堵塞現(xiàn)象;d.內(nèi)磁缸與隔離套卡死(正常兩者間有間隙0.3毫米),無(wú)法用人力將內(nèi)磁缸取出,后采用吊拉方式將其拉出,結(jié)果發(fā)現(xiàn)內(nèi)磁鋼表面吸附大量鐵泥導(dǎo)致卡死;e.內(nèi)磁鋼由于卡死堵轉(zhuǎn),介質(zhì)無(wú)法流動(dòng),自冷卻功能無(wú)法實(shí)現(xiàn),導(dǎo)致溫度升高,引起內(nèi)磁鋼磁力下降(溫度超過(guò)80℃磁鋼即開(kāi)始消磁),無(wú)法使用;f.外磁鋼正常。
第二,無(wú)錫第二臺(tái)進(jìn)口泵解體情況。磁力泵在切割第一個(gè)油頭的時(shí)候正常;切割第二個(gè)油頭時(shí),發(fā)出異響并出現(xiàn)相同的故障。該泵解體后,發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)部情況與第一臺(tái)泵完全相同。
第三,無(wú)錫第三臺(tái)國(guó)產(chǎn)泵解體情況。為不影響生產(chǎn),又更換了一臺(tái)國(guó)產(chǎn)泵,內(nèi)磁缸與隔離套間隙為0.6mm(比進(jìn)口泵大了0.3mm),發(fā)現(xiàn)在第一次切割混油結(jié)束時(shí),聲音出現(xiàn)異?!,F(xiàn)場(chǎng)解體后發(fā)現(xiàn)內(nèi)磁缸與隔離套都是油泥,泵的軸承卡死。對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)子和隔離套進(jìn)行了清洗,對(duì)卡死的軸承套更換后可以正常使用。在切割混油的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)聲音異常但能使用,停輸后再次解體發(fā)現(xiàn)內(nèi)磁缸與隔離套出現(xiàn)油泥,雖未完全堵死,但很難拔出。
第四,江陰密度計(jì)泵解體情況?,F(xiàn)場(chǎng)解體發(fā)現(xiàn)情況與無(wú)錫站第一臺(tái)進(jìn)口泵完全相同,也是內(nèi)磁缸與隔離套卡死。清洗后發(fā)現(xiàn)內(nèi)磁缸在溫度升高后已退磁,無(wú)法使用。
(三)故障原因分析
雜質(zhì)經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)入磁力驅(qū)動(dòng)器內(nèi),通過(guò)泵內(nèi)循環(huán)冷卻流道隨油品流經(jīng)內(nèi)磁轉(zhuǎn)子與隔離套之間的間隙通道。這些雜質(zhì)中含有鐵銹粉末,在磁力作用下被吸附、黏著在內(nèi)磁轉(zhuǎn)子表面,最終堵塞內(nèi)轉(zhuǎn)子與隔離套之間的間隙,使內(nèi)磁轉(zhuǎn)子與隔離套卡住,不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),或雖能運(yùn)轉(zhuǎn)但摩擦產(chǎn)生大量熱量,加之內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)流道被堵塞,熱量無(wú)法被油品帶走,磁力驅(qū)動(dòng)器溫度急劇上升,磁性逐漸消退,磁力密度計(jì)泵內(nèi)外轉(zhuǎn)子滑脫,永磁體完全失去磁性。[3]電機(jī)空轉(zhuǎn),磁力泵失效。
(四)處理辦法和使用效果分析
對(duì)已發(fā)生故障的磁力泵解體分析,查找出原因后,與廠家溝通,進(jìn)行了以下三條處理:
第一,對(duì)在線密度計(jì)撬泵前管道進(jìn)行改造,增加兩臺(tái)大容量過(guò)濾器,過(guò)濾器中加裝高磁性的磁力棒(磁力6000高斯),通過(guò)吸附介質(zhì)的鐵屑,減少雜質(zhì)進(jìn)入磁力泵。
第二,對(duì)每套密度計(jì)加裝流量計(jì),觀察泵的流量是否正常。
第三,定期對(duì)各站的密度計(jì)磁力泵進(jìn)行維護(hù),清洗內(nèi)磁缸與隔離套,視解體情況確定清洗周期。
使用高磁過(guò)濾器后,帶鐵屑的雜質(zhì)被吸附在磁力棒上,無(wú)法進(jìn)入磁力泵,每批次拆洗過(guò)濾器,保證了磁力泵的正常運(yùn)行。
四、管理與維護(hù)措施
一是減少磁力密度計(jì)泵的運(yùn)行時(shí)間??蓪⒋帕Ρ玫拈_(kāi)啟時(shí)間定為油頭到站前15分鐘,關(guān)閉時(shí)間定為過(guò)站后5分鐘,從而達(dá)到減少磁力泵運(yùn)行時(shí)間的目的。
二是加強(qiáng)巡檢和運(yùn)行監(jiān)護(hù)。測(cè)量、記錄磁力泵出口流量計(jì)讀數(shù)和外殼溫度,如產(chǎn)生噪音,應(yīng)及早停泵并解體進(jìn)行清理檢修。
三是注意過(guò)濾器的清洗維護(hù)。定期清洗泵前過(guò)濾器,視過(guò)濾器拆洗情況確定清理周期。
四是加強(qiáng)人員培訓(xùn)。使員工了解磁力泵的運(yùn)行特點(diǎn)和監(jiān)控要點(diǎn),并具備解體清理的能力。
五是定期清管。定期清管掃線,以減少成品油管道內(nèi)油泥、銹渣等雜質(zhì)對(duì)磁力泵內(nèi)循環(huán)自冷卻流道的影響,減小磁力泵被堵塞的概率。
五、結(jié)語(yǔ)
目前,國(guó)外磁力泵的使用總量達(dá)到泵使用總量的30%,在一定范圍內(nèi)有取代普通泵和其他無(wú)泄漏泵的趨勢(shì)。加強(qiáng)磁力泵的運(yùn)行管理與維護(hù),可以避免故障的發(fā)生,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命,具有極其深遠(yuǎn)的意義。
(作者單位為中國(guó)石化華東分公司揚(yáng)州輸油處)
參考文獻(xiàn)
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