李生生,李光勇
(1.天地科技股份有限公司,北京 100013;2.大同煤礦集團有限責任公司 同家梁礦,山西 大同 037025)
開采技術(shù)與裝備
復雜條件下綜采工作面調(diào)斜開采技術(shù)與實踐
李生生1,李光勇2
(1.天地科技股份有限公司,北京 100013;2.大同煤礦集團有限責任公司 同家梁礦,山西 大同 037025)
[摘要]為了減少資金投入和提高采出率,研究了綜采工作面調(diào)斜開采的技術(shù)與工藝。經(jīng)過技術(shù)方案對比,同家梁礦8801工作面采用“虛心”旋轉(zhuǎn)調(diào)斜開采技術(shù),旋轉(zhuǎn)半徑226m。通過加強端頭支護和超前支護,合理控制工作面頭尾的推進度,保證了同家梁礦8801工作面調(diào)斜開采試驗的順利進行,實現(xiàn)了安全高效生產(chǎn)、資源采出率大幅提高。
[關(guān)鍵詞]復雜條件;綜采工作面;調(diào)斜開采技術(shù)
保持工作面長度恒定和較長的推進距離是避免回采過程中支架、輸送機裝拆、搬運和工作面頻繁搬家的常用手段[1-3]。但遇到斷層、破碎帶、采空區(qū)、陷落柱等特殊地質(zhì)條件時,需要及時調(diào)整工作面布置和掘進方向。針對上述問題,目前最常用的兩種方法是重開切眼和調(diào)斜開采[4-6]。重開切眼工藝簡單,但需增加切眼工程量、遺留三角煤,從而造成煤炭資源損失,且搬家費用昂貴。調(diào)斜開采相對于重開切眼方案具有井巷工程量小、節(jié)約搬家費用、提高煤炭采出率、減少三角煤損失、節(jié)省搬家停采時間、穩(wěn)定煤礦產(chǎn)量等諸多優(yōu)點[4-11]。顯而易見,工作面調(diào)斜開采存在較大工藝難度,工作面旋轉(zhuǎn)期間,支架及輸送機位置及方向不易控制,常常出現(xiàn)支架傾斜、相互擠壓的現(xiàn)象,同時輸送機頭上竄下滑現(xiàn)象明顯[5-6]。為減少工作面搬家頻次,工作面須進行調(diào)斜開采[6]。調(diào)斜開采技術(shù)是在前進式采煤和Z形采煤基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其實質(zhì)是工作面的小角度旋轉(zhuǎn),以工作面運輸機頭或機尾為旋轉(zhuǎn)中心,另一端圍繞旋轉(zhuǎn)中心旋轉(zhuǎn),使工作面沿若干分割的小扇形推進[5-7]。
1工程概況
斷層及采空區(qū)煤柱的影響造成同家梁礦8801工作面巷道無法直線布置,如圖1所示。工作面由兩部分組成:外段為8801-1工作面,內(nèi)段為8801-2工作面。其中8801-1面即將回采結(jié)束,前期開采遺留的兩條空巷垂直穿越工作面,空巷間煤柱寬16m??拷?801工作面回風巷外側(cè)存在一條斷層,落差2.8m,對工作面的開采具有較大影響。8801-2工作面推進長度總計可達880m,工作面長113m,拐點角度約25.22°?;夭上锏姥孛簩禹敯寰蜻M,矩形斷面,其中膠帶巷和軌道巷斷面高分別為3.8m和3.4m,寬均為5m。頂板狀況一般,支護方式為錨-網(wǎng)-索+鋼帶。工作面主要配套設備為采煤機、液壓支架和工作面輸送機,型號和技術(shù)特征見表1。通過對經(jīng)濟技術(shù)指標的論證,決定采用調(diào)斜方法開采8801-2工作面,但面臨如下困難:調(diào)斜區(qū)域內(nèi)過兩條空巷;斷層帶極為破碎;頂板為復合層頂板且頂板不完整;高瓦斯區(qū)域;通過一條盲巷。
圖1 8801工作面布置
設備名稱設備型號主要技術(shù)特征采煤機MXA-600/30電牽引采煤機,總裝機功率1130kW,滾筒直徑2000mm,臥底量402mm,滾筒截深800mm,采高1800~3076mm液壓支架ZZ-6000-22/35共77架,支架工作阻力6000kN,支架高度2.2~3.5m,支護強度0.83~0.87MPa,底座比壓1.79MPa工作面輸送機SGB-764/400雙邊圓環(huán)式刮板鏈,電動機功率為2×200kW,輸送量800t/h,可鋪設長度180m
2調(diào)斜開采優(yōu)化設計
2.1選擇調(diào)斜旋轉(zhuǎn)方式
合理的旋轉(zhuǎn)中心點不僅關(guān)系到調(diào)斜和旋轉(zhuǎn)的成敗,同時也決定了方案的經(jīng)濟技術(shù)指標[9-10]。綜采工作面旋轉(zhuǎn)方式有實心旋轉(zhuǎn)和虛心旋轉(zhuǎn)兩種。實心旋轉(zhuǎn)調(diào)斜開采以輸送機頭為旋轉(zhuǎn)中心,該方案的優(yōu)點是旋轉(zhuǎn)工作量相對較小、工藝簡單、操作方便;但該方案旋轉(zhuǎn)中心端支架移架步距小、支架對頂板多次反復支撐,不利于頂板管理,同時存在支架下滑、擠架和輸送機與轉(zhuǎn)載機搭接困難等問題。虛心旋轉(zhuǎn)方式以調(diào)斜弧圓心為旋轉(zhuǎn)中心,該方法的優(yōu)點是輸送機機頭機尾協(xié)調(diào)前進,可顯著改善旋轉(zhuǎn)中心附近的頂板管理狀況;但虛心旋轉(zhuǎn)方式工藝復雜,難以精確控制旋轉(zhuǎn)參數(shù)和旋轉(zhuǎn)進度,并且也存在輸送機和轉(zhuǎn)載機搭接困難[11]的問題。通過對比,結(jié)合本工作面的實際情況,選擇虛心旋轉(zhuǎn)方式。
2.2確定旋轉(zhuǎn)半徑及“虛心”
在調(diào)斜過程中要求頭尾進度之比為1∶2,從而旋轉(zhuǎn)半徑為2倍的工作面長度。旋轉(zhuǎn)“虛心”的確定方法如圖2所示,具體為:在采掘平面圖上分別作與調(diào)斜前后巷道平行的直線,該直線至巷道的距離為工作面長度L,這兩條直線的交點即為旋轉(zhuǎn)“虛心”O(jiān)。過“虛心”O(jiān)作與工作面推進方向垂直的直線,分別與工作面交于A,B,C,D四點。其中AB為調(diào)斜開始線,CD為調(diào)斜結(jié)束線,由幾何關(guān)系可得:
(1)
(2)
圖2 工作面調(diào)斜旋轉(zhuǎn)中心確定
2.3計算最大開幫量
機頭側(cè)開幫量為EF,機尾側(cè)最大開幫量為HI。由圖2,根據(jù)幾何關(guān)系得:
EF=OF-OE
(3)
OE=OA=R/2-d
(4)
OF=OA/cos(α/2)
(5)
式中,R為旋轉(zhuǎn)半徑,226m;L為工作面長度,113m;d為工作面長度,5m;α為工作面旋轉(zhuǎn)角度,25.22°;代入數(shù)據(jù)可求得EF=2.67m;采用同樣的方法,可求得HI=5.59m。
2.4計算長刀割煤進刀數(shù)
工作面調(diào)斜過程中各處都有進度,機尾處支架整步移動,機頭機尾的移動按1∶2計算。長刀割煤,工作面每進1刀,工作面旋轉(zhuǎn)的角度δ由式(6)計算,代入數(shù)據(jù)可得δ。
δ=arctan(B/R)≈0.2028°
(6)
式中,B為采煤機截深,0.8 m。
工作面需旋轉(zhuǎn)角度α=25.22°,從而需長刀割煤進刀數(shù)N1為:
N1=α/δ=25.22/0.2028=124.36≈125
(7)
3工作面調(diào)斜施工
3.1調(diào)斜工藝準備[7-11]
(1)通風措施針對通風安全制定專門的技術(shù)措施,首先鑿開膠帶尾盲巷密閉,采用壓風機疏散有害氣體,然后加裝回風空巷風橋以改變回風風流,最后安設調(diào)節(jié)風窗,以控制風量。
(2)空巷支護為防止空巷頂板及煤幫在調(diào)斜開采的過程中出現(xiàn)意外,必須對空巷加強支護。在原錨桿+鋼帶支護基礎(chǔ)上,采用錨索+鋼帶加強支護。
(3)清理巷道將兩條空巷和盲巷中的雜物清理干凈,特別是金屬物品,防止調(diào)斜期間損壞采煤機、刮板輸送機、膠帶等設備。
3.2調(diào)斜開采措施
(1)開幫為了在調(diào)斜段形成圓弧狀巷幫,在轉(zhuǎn)彎處對2801巷外側(cè)開幫,開幫量介于0~2.8m之間,長度約為50.6m;對5801巷內(nèi)側(cè)開幫,開幫量介于0~5.5m之間,長度約為98.8m。
(2)過空巷過空巷過程中始終保持溜尾滯后溜頭5~10m以上進度開采,即工作面溜頭先于溜尾5~10m以上。接近空巷時應嚴格控制采高,防止因采動影響造成空巷頂板冒頂。
(3)端頭加強支護調(diào)斜開采期間,擴幫造成上下端頭空頂面積增大,采用“4對8梁”方式加強支護,梁長2.4m,保留關(guān)門柱子,1梁2柱,邁步前進。
(4)超前支護[12]調(diào)斜開采過程中,若巷道寬度大于4m,超前支護變?yōu)?排,在巷道超高處或頂板破碎處必須架設雙梁、木抬棚,并保證接頂良好。采用1梁4柱,梁長6m,錯距3m,單體液壓支柱間距1.5m,作用點距梁端0.75m。
工作面旋轉(zhuǎn)過程如圖3所示,調(diào)采過程中,工作面頭尾的推進度采用巷道頂板上提前標好長度刻度來控制,工作面頭尾推進度之比保持為1∶2。工作面每刀進度主要依靠支架推移千斤頂調(diào)整。嚴控頭尾進度即可保證調(diào)采工作面始終沿虛擬調(diào)斜中心旋轉(zhuǎn)。
圖3 工作面調(diào)斜示意
4調(diào)斜開采試驗結(jié)果
本次調(diào)斜開采施工于3月15日正式開始,并于4月1日結(jié)束,僅用18d就順利完成了調(diào)斜開采,與重開切眼方案相比,減少了井巷工程近200m,節(jié)約搬家費用約300萬元,多回收煤炭42kt,提高了采出率。同時提高了綜采設備的利用率,保證了工作面穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),取得了較大的經(jīng)濟效益。
5結(jié)束語
同家梁礦8801工作面在復雜條件下,通過科學規(guī)劃,采取有的放矢的技術(shù)措施,解決了施工中出現(xiàn)的問題,調(diào)斜開采取得圓滿成功,經(jīng)濟效益顯著,調(diào)斜開采經(jīng)驗從無到有。通過本次調(diào)采試驗可以得出:虛心旋轉(zhuǎn)調(diào)采相比實心旋轉(zhuǎn)調(diào)采可明顯減少支架下滑、擠架和輸送機與轉(zhuǎn)載機搭接困難等問題,有利于頂板管理。合理有序的調(diào)采準備工作是調(diào)采成功的重要影響因素,巷道頂板上提前標好的長度刻度能較好地控制工作面頭尾推進度。本次調(diào)斜開采為今后進一步研究與推廣調(diào)斜開采技術(shù)積累了成功的經(jīng)驗,也為殘留盤區(qū)、邊角煤采用旋轉(zhuǎn)開采經(jīng)濟合理地回收煤炭資源打下了堅實基礎(chǔ)。
[參考文獻]
[1]姜學云.綜采面工藝參數(shù)研究[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,1994.
[2]李偉,王乃國,張治高.煤礦安全高效開采理論技術(shù)與實踐[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2010.
[3]陳炎光,徐永圻.中國采煤方法[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,1991.
[4]屠世浩,郝明奎,謝耀社.孤島煤柱綜采工作面旋轉(zhuǎn)開采關(guān)鍵技術(shù)[J].中國礦業(yè)大學學報,2004,33(5):520-523.
[5]孫希奎.綜放工作面大角度弧線旋轉(zhuǎn)開采的設計[J].煤炭科學技術(shù),2004,2(4):28-30.
[6]邢相,許盛運,張春華.大角度旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)在曉南礦的應用[J].煤炭科學技術(shù),2011,39(8):39-41,49.
[7]陳立才.旋轉(zhuǎn)開采工藝在大傾角綜采工作面的應用[J].華北科技學院學報,2012,9(3):68-70.
[8]周希應.綜采工作面調(diào)斜開采技術(shù)[J].科學之友,2013(6):2-3.
[9]趙新汶.綜采調(diào)斜技術(shù)研究與應用[J].山東煤炭科技,2006(2):45-46.
[10]王琪,趙明洲.綜采工作面連續(xù)多次旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)及應用[J].煤炭科學技術(shù),2009,37(6):14-16.
[11]陸偉,楊科,楊曉杰,等.大傾角三軟厚煤層綜采工作面旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)[J].煤炭科學技術(shù),2014,42(7):18-21,25.
[12]劉桂仁,任保明.緩傾斜煤層綜采面旋轉(zhuǎn)開采方法[J].西安科技學院學報,2001,21(4):319-321.
[13]陳興民,王峰,王振棟.“三軟”煤層綜采工作面旋轉(zhuǎn)開采接架技術(shù)[J].煤炭工程,2010,1(10):37-39.
[14]楊夫剛,孫琪,張永剛,等.綜放工作面大轉(zhuǎn)角調(diào)斜開采實踐[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(14):272.
[15]雷引民.調(diào)斜開采和旋轉(zhuǎn)式開采技術(shù)的應用[J].山西焦煤科技,2003,27(4):25-26,46.
[責任編輯:周景林]
Practical of Tilt Modulation Mining Technology of Fully Mechanized Face with Complex Condition
LI Sheng-sheng1,LI Guang-yong2
(1.Tiandi Science & Technology Co.,Ltd.,Beijing 100013,China;2.Tongjialiang Coal Mine,Datong Mine Corporation Co.,Ltd.,Datong 037025,China)
Abstract:In order to decreasing investment and improving recovery ratio,tilt modulation mining technology of fully mechanized face was studied,through technical methods compared,‘ false center’ rotate tilt modulation mining technology was applied in 8801 working face in Tongjialiang coal mine,rotate radius was 226m.According face-end supporting and advanced supporting were enhanced,the advanced distance between two sides of working face was controlled reasonable,tilt modulation mining experiment in 8801 working face of Tongjialiang coal mine,safety and high efficiency of production was realized,and the coal resource recovery ratio was improved obviously.
Key words:complex condition;fully mechanized face;tilt modulation mining technology
[收稿日期]2015-10-10[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2016.03.011
[基金項目]天地科技股份有限公司創(chuàng)新基金(KJ-2015-BJZM-03)
[作者簡介]李生生(1981-),男,河北衡水人,碩士,助理研究員,主要從事巖土工程堵水與加固,地質(zhì)災害防治的研究與施工。
[中圖分類號]TD822.1
[文獻標識碼]A
[文章編號]1006-6225(2016)03-0043-03
[引用格式]李生生,李光勇.復雜條件下綜采工作面調(diào)斜開采技術(shù)與實踐[J].煤礦開采,2016,21(3):43-45.