高明林 張 超
(安徽昊源化工集團有限公司安徽阜陽236000)
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“一頭兩尾”模式合成氨(甲醇)裝置建設(shè)運行總結(jié)
高明林張超
(安徽昊源化工集團有限公司安徽阜陽236000)
1采用“一頭兩尾”模式的緣由
安徽昊源化工集團有限公司(以下簡稱昊源公司)投資20多億元,新增2臺Ф 2 800 mm×3 200 mm 航天爐粉煤加壓氣化裝置,配套2套合成氨系統(tǒng)。昊源公司多年來的發(fā)展屬滾動發(fā)展模式,最大的技改投資也只有3億元左右,長期發(fā)展雖說積累了豐富的項目運營管理經(jīng)驗,但對于新型合成氨工藝而言,一次性投資20億元以上,風(fēng)險較大。為此,提出了分兩步走戰(zhàn)略,即分別建設(shè)2套裝置,分期實施,減少項目對人員和資金的需求。因項目分兩期進行,在項目一期工程中,公用工程及一、二期項目布局均已成型,對項目二期的實施起到了很好的推動作用。在項目一期工程土建全部結(jié)束時,二期工程所有設(shè)備按一期工程的模式全部訂貨。
2013年4月13日,經(jīng)1年半的項目建設(shè),一期工程全部投入運行,并一次性開車成功,24 h后生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,一期工程全部產(chǎn)氨。2013年8月,正當(dāng)全面開展二期項目建設(shè)時,國內(nèi)甲醇價格一路走高,市場行情看好,而與之相對應(yīng)的合成氨價格下滑,甚至跌至成本線以下。經(jīng)3個月的連續(xù)調(diào)研,最終決定在原產(chǎn)合成氨工藝的基礎(chǔ)上新增1套低壓甲醇合成裝置,二期工程于2014年4月23日全面投入運行,實現(xiàn)“一頭兩尾”模式,靈活應(yīng)對市場,既可產(chǎn)氨也可產(chǎn)醇,同時新增甲醇也為產(chǎn)品多元化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2二期工程項目實施
二期工程在項目建設(shè)時,充分考慮彌補一期工程的不足,優(yōu)化工藝配置,合理進行工藝配管的改造。為滿足既可產(chǎn)氨又可產(chǎn)醇的工藝流程,新增部分設(shè)備及部分連通管線,保證了產(chǎn)氨時可在線切換產(chǎn)醇,產(chǎn)醇時也可在線切換產(chǎn)氨;同時,保證切出的裝置處于安全保護狀態(tài)。二期工程工藝流程見圖1。
2.1項目工段內(nèi)的局部改造
2.1.1氣化工段
原設(shè)計2臺氣化爐共用1套灰水處理系統(tǒng)。為防止因灰水公用系統(tǒng)在1臺裝置出問題而造成雙系統(tǒng)停車,同時也為了簡化系統(tǒng)操作,防止因操作不慎而造成雙系統(tǒng)水循環(huán)工藝波動,進而保證裝置的穩(wěn)定運行,現(xiàn)將灰水系統(tǒng)分開,并新增1套灰水系統(tǒng)。
圖1 二期工程工藝流程
2.1.2變換系統(tǒng)
二期工程變換系統(tǒng)采用可控水移熱等溫變換技術(shù),運行效果較為理想。該系統(tǒng)原設(shè)計為生產(chǎn)合成氨深度變換系統(tǒng),在項目設(shè)計時,為保證CO深度變換,設(shè)置2臺串聯(lián)Ф 3 800 mm等溫變換爐即可滿足深度變換要求;經(jīng)計算,1臺等溫變換爐即可滿足淺度變換生產(chǎn)甲醇要求。根據(jù)生產(chǎn)要求,二期工程變換系統(tǒng)既可適應(yīng)于生產(chǎn)合成氨,也可適應(yīng)于生產(chǎn)甲醇,即對原變換工藝進行改造,局部增設(shè)了設(shè)備及工藝管線,具體改造內(nèi)容:①在1#汽水分離器前增設(shè)廢熱鍋爐,降低進變換爐的水汽比,以調(diào)整變換出口氣中CO含量;②增設(shè)2#變換爐副線,并增設(shè)系統(tǒng)閥門,可在線切換;③改造水系統(tǒng),保證生產(chǎn)氨或甲醇時系統(tǒng)熱能利用充分;④增設(shè)水解槽,解決生產(chǎn)甲醇時由于變換系統(tǒng)有機硫轉(zhuǎn)化不足的問題。改造后變換系統(tǒng)工藝流程見圖2。
2.1.3低溫甲醇洗系統(tǒng)
低溫甲醇洗系統(tǒng)采用傳統(tǒng)八塔流程,后配液氮洗工藝,出低溫甲醇洗系統(tǒng)的凈化氣中φ(CO2)控制在20×10-6以下。生產(chǎn)甲醇時,需要出低溫甲醇洗系統(tǒng)的凈化氣中φ(CO2)控制在3.0%,總硫體積分數(shù)控制在<0.1×10-6。由于生產(chǎn)氨與甲醇對低溫甲醇洗出塔凈化氣的成分要求不同,故在原設(shè)計的基礎(chǔ)上對低溫甲醇洗系統(tǒng)的部分工藝管線進行改造:①增設(shè)CO2吸收塔下段的液相近路管線,通過減少其下段的液相負荷,來提高出塔凈化氣中的CO2含量;②增設(shè)CO2吸收塔的氣相近路管線,通過脫硫塔脫硫后的部分氣體不經(jīng)過CO2吸收塔,與經(jīng)過CO2吸收塔的部分凈化氣進行混合,使出系統(tǒng)的凈化氣滿足生產(chǎn)甲醇的需要;③由于生產(chǎn)甲醇時對凈化氣中的總硫含量要求比較嚴格,故在低溫甲醇洗系統(tǒng)去低壓甲醇系統(tǒng)的凈化氣管線上增設(shè)1臺精脫硫槽。
2.2新增低壓甲醇合成及甲醇精餾系統(tǒng)
二期工程低壓氨合成系統(tǒng)采用南京國昌化工科技有限公司的氨合成技術(shù),最終確定甲醇合成壓縮機、循環(huán)機均采用往復(fù)式壓縮機,甲醇合成塔為Ф 3 200 mm板式水冷塔,操作壓力為5.5 MPa。甲醇精餾系統(tǒng)由航天長征化學(xué)工程股份有限公司蘭州分公司負責(zé)工程設(shè)計、制訂項目推進時間表,及時進行長周期設(shè)備的采購。經(jīng)過三方的通力配合,該項目于2014年6月24日投運。
3由產(chǎn)氨改產(chǎn)甲醇的操作要點
(1) 先將變換系統(tǒng)水解槽用系統(tǒng)變換氣升溫至180 ℃,變換系統(tǒng)進口廢熱鍋爐用蒸汽升溫正常,廢熱鍋爐管程用氮氣置換合格,再用粗煤氣充壓至變換系統(tǒng)的壓力;低壓甲醇合成塔用蒸汽升溫正常。
(2) 將由液氮洗系統(tǒng)送往氨合成系統(tǒng)的合成氣切掉放空,停氨合成系統(tǒng);開低溫甲醇洗系統(tǒng)的開車管線,低溫甲醇洗系統(tǒng)出口放空,停液氮洗系統(tǒng)。
(3) 關(guān)閉變換系統(tǒng)蒸汽加入閥,開變換系統(tǒng)進口廢熱鍋爐的粗煤氣進、出口閥門,將廢熱鍋爐帶入系統(tǒng);打開2#變換爐副線閥門,關(guān)閉2#變換爐進、出口閥門,將2#變換爐切出系統(tǒng);打開水解槽進、出口閥門,關(guān)閉水解槽近路閥,將水解槽帶入系統(tǒng)。
圖2 改造后變換系統(tǒng)工藝流程
(4) 利用廢熱鍋爐粗煤氣的主、副線閥門的調(diào)節(jié),降低粗煤氣溫度,提高變換出口CO含量,以滿足生產(chǎn)甲醇的需要。
(5) 低溫甲醇洗系統(tǒng)開CO2吸收塔近路閥,適當(dāng)減少甲醇循環(huán)量,調(diào)節(jié)低溫甲醇洗系統(tǒng)凈化氣中的CO2和總硫含量,以滿足生產(chǎn)甲醇的要求。將凈化氣導(dǎo)入低壓甲醇合成系統(tǒng),完成產(chǎn)氨改產(chǎn)甲醇的運行。
4由產(chǎn)甲醇改產(chǎn)氨的操作要點
(1) 將變換系統(tǒng)2#變換爐升溫充壓正常,液氮洗系統(tǒng)降溫積液結(jié)束,氨合成系統(tǒng)用一期工程合成氣升溫正常。
(2) 低溫甲醇洗系統(tǒng)向低壓甲醇合成系統(tǒng)停送凈化氣,凈化氣甲醇洗崗位放空。
(3) 變換系統(tǒng)開2#變換爐進、出口閥,關(guān)近路閥,將2#變換爐帶入系統(tǒng);開變換系統(tǒng)進口廢熱鍋爐近路閥,關(guān)廢鍋的進、出口閥門,將廢熱鍋爐切出系統(tǒng);開水解槽近路閥,關(guān)水解槽進、出口閥門,將水解槽切出系統(tǒng);開變換系統(tǒng)蒸汽加入閥,用蒸汽加入量來調(diào)整變換氣出口CO含量,以滿足生產(chǎn)合成氨的需要。
(4) 將低溫甲醇洗系統(tǒng)凈化氣中φ(CO2)降至<20×10-6,液氮洗系統(tǒng)導(dǎo)氣;待液氮洗系統(tǒng)出口氣中CO微量合格后,向氨合成系統(tǒng)送氣,完成產(chǎn)甲醇改產(chǎn)合成氨的運行。
5結(jié)語
昊源公司航天爐二期工程采用“一頭兩尾”模式,是因市場變化而采取的應(yīng)對措施,經(jīng)實踐證明,此方案是可行的。雖然投資增加6 000萬元左右,但能使企業(yè)根據(jù)甲醇、氨市場行情的變化,靈活地進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(收稿日期2015-09-02)