張連生
(天津軍糧城發(fā)電有限公司,天津 300300)
天山鋁業(yè)有限公司#2鍋爐燃燒器改造
張連生
(天津軍糧城發(fā)電有限公司,天津300300)
摘要:天山鋁業(yè)有限公司自備電廠#2鍋爐NOx排放質(zhì)量濃度高達(dá)500 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,折算到6% O2)左右,為降低脫硝成本及防止空氣預(yù)熱器堵灰影響鍋爐整體出力,進(jìn)行寬煤種適應(yīng)性及深度低氮、防渣燃燒改造。改造后的燃燒器未出現(xiàn)結(jié)焦情況,NOx質(zhì)量濃度有效降低且波動趨于穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:燃燒器; 煤種;制粉系統(tǒng); 低氮;防渣
0引言
為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國大氣污染防治法》,積極響應(yīng)新國標(biāo)GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[1],防治火電廠NOx排放造成的污染,改善大氣環(huán)境質(zhì)量,降低機(jī)組脫硝成本,天山鋁業(yè)有限公司于2014年10月對自備電廠#2鍋爐進(jìn)行了低NOx、防渣燃燒改造。
改造后,在鍋爐出力不變的前提下,提升對準(zhǔn)東煤的摻燒能力,控制NOx排放質(zhì)量濃度在200~250 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,折算到6% O2),同時(shí)鍋爐效率不降低。
1工程概況
天山鋁業(yè)有限公司自備電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG-1235/17.5-YM2型亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,平衡通風(fēng)、直流式燃燒器、四角切圓燃燒方式,燃用煙煤,采用緊身封閉布置。
鍋爐的燃燒器布置在爐膛水冷壁四角,水冷壁四角處燃燒器的中心線分別與爐膛中心的2個假想圓相切,2個假想切圓的直徑分別為?548 mm和? 1 032 mm。水冷壁每個角的燃燒器共有15層噴口:其中一次風(fēng)噴口5層、二次風(fēng)噴口6層(其中3層二次風(fēng)噴口內(nèi)設(shè)有油槍),還有用于降低NOx生成量的頂二次風(fēng)噴口1層、燃盡風(fēng)(SOFA)3層。一次風(fēng)噴口四周有周界風(fēng),每個角的燃燒器分上、下2組,上組燃燒器有6層噴口,下組燃燒器有7層噴口。
燃燒器為水平濃淡燃燒器,在一次風(fēng)風(fēng)管中采用“百葉窗”式的煤粉濃縮器。
鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置5臺ZGM95G-Ⅱ型中速輥式磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)出口由4根煤粉管道接至對應(yīng)層燃燒器(從下往上依次為A,B,C,D,E)。
該電廠設(shè)計(jì)煤種、校核煤種揮發(fā)分較高,屬著火穩(wěn)定易燃盡煤種,但煤灰熔點(diǎn)較低,結(jié)渣傾向明顯。燃燒系統(tǒng)對煤種適應(yīng)性較差,尤其是燃用新疆準(zhǔn)東地區(qū)具有極強(qiáng)的沾污性和高溫腐蝕性的高堿金屬煤種時(shí),不可避免地會發(fā)生鍋爐結(jié)焦的傾向,因此,較適合采用空氣分級低NOx技術(shù),同時(shí),防止結(jié)渣也是改造重點(diǎn)。
2改造方案
2.1燃燒系統(tǒng)改造范圍
(1)主燃燒器一次風(fēng)標(biāo)高不變[2-3]。
(2)更換4層(B,C,D,E)一次風(fēng)噴口(第1層A等離子點(diǎn)火裝置不做改動),調(diào)整周界風(fēng)率;將一次風(fēng)噴口改為異型鈍體結(jié)構(gòu),保證煤粉氣流及時(shí)、穩(wěn)定著火;一次風(fēng)噴口水平方向上的周界風(fēng)與一次風(fēng)呈夾角設(shè)計(jì),改善一次風(fēng)兩側(cè)補(bǔ)氣條件;更換4層一次風(fēng)噴嘴體,改為垂直濃淡形式。
(3)調(diào)整一次風(fēng)切圓直徑,一次風(fēng)與二次風(fēng)呈大小切圓布置。加強(qiáng)還原性燃燒區(qū)域內(nèi)的煤粉濃度以及一、二次風(fēng)的湍動混合,保證低氮、防渣的同時(shí),提高燃燒效率[4-5]。
(4)減少2層輔助風(fēng),調(diào)整CD層二次風(fēng)標(biāo)高,更換6層二次風(fēng)輔助風(fēng)噴口(最下層輔助風(fēng)除外),對各層二次風(fēng)率重新進(jìn)行分配,為增加高位燃盡風(fēng)率創(chuàng)造條件。
(5)更換四角二次風(fēng)擋板風(fēng)箱,調(diào)整二次風(fēng)風(fēng)道隔板,與各層二次風(fēng)率調(diào)整后相適應(yīng)。
(6)主燃燒器區(qū)噴口可以上下擺動25°,調(diào)節(jié)再熱器汽溫[6-7]。
(7)更換全部SOFA風(fēng)箱、噴口、SOFA水冷壁管屏。
2.2燃燒器改造說明
采用寬煤種適應(yīng)性、防渣、低氮潔凈煤燃燒技術(shù)(AESL)[8]對鍋爐進(jìn)行低NOx改造,具體措施如下。
2.2.1爐膛垂直高度上的功能分布
根據(jù)煤粉在爐內(nèi)的燃燒過程以及爐型結(jié)構(gòu),對燃燒器進(jìn)行合理的分組布置,并在垂直方向上設(shè)置多個功能燃燒區(qū)域,即穩(wěn)燃區(qū)、還原區(qū)、氧化區(qū)和燃盡區(qū),如圖1所示。
圖1 燃燒器改造立面布置
穩(wěn)燃功能區(qū)主要是通過采取改善煤粉氣流的補(bǔ)氣條件、著火初期燃料富集、異型一次風(fēng)噴口形狀設(shè)計(jì)以及合理的一次風(fēng)速控制等措施,保證煤粉氣流及時(shí)、穩(wěn)定著火。還原功能區(qū)是將該區(qū)域內(nèi)的過??諝庀禂?shù)控制在合理的范圍內(nèi),在火焰中心區(qū)域形成強(qiáng)烈的還原性氣氛,抑制燃料型NOx的生成,同時(shí),該區(qū)域的燃燒溫度也得到有效控制,熱力型NOx的生成量也大幅度減少。氧化功能區(qū)的過量空氣系數(shù)控制較還原功能區(qū)明顯升高,保證焦炭顆粒在該區(qū)域燃燒所必需的空氣量。火焰緩沖功能區(qū)內(nèi)沒有一、二次風(fēng)進(jìn)入,下部燃燒火焰上升到該區(qū)域以后進(jìn)行緩沖:一方面可延緩火焰的旋轉(zhuǎn)上升速度,給焦炭顆粒的燃盡創(chuàng)造時(shí)間條件;另一方面,為火焰有效瘦身,防止燃燒過于集中而導(dǎo)致水冷壁結(jié)焦。在火焰上升過程中,還原功能區(qū)和氧化功能區(qū)交替出現(xiàn),目的在于將整個主燃燒區(qū)域內(nèi)的過??諝庀禂?shù)控制成類正弦曲線態(tài)勢(爐內(nèi)過??諝庀禂?shù)分布曲線如圖2所示),既能保證深度低氮燃燒,又能保證爐膛水冷壁不結(jié)渣,還能保證焦炭顆粒在主燃燒區(qū)域具有較高的燃盡率。燃盡功能區(qū)內(nèi)的過??諝庀禂?shù)進(jìn)一步提高,補(bǔ)充焦炭顆粒燃燒所必需的空氣量。第2個燃盡功能區(qū)布置在較高的位置,剩余設(shè)計(jì)空氣量將從該區(qū)域送入,以保證焦炭顆粒的充分燃盡,AESL潔凈煤燃燒技術(shù)的爐內(nèi)過??諝庀禂?shù)整體偏小0.10~0.15。
圖2 沿爐膛高度方向爐內(nèi)過??諝庀禂?shù)分布曲線
一、二次風(fēng)切圓重新調(diào)整,一次風(fēng)與二次風(fēng)呈大小切圓布置。在爐膛截面上一、二次風(fēng)形成“風(fēng)包粉”態(tài)勢,中心區(qū)形成還原性氣氛,近壁區(qū)形成氧化性氣氛,防止結(jié)渣及高溫腐蝕;同時(shí),頂部的燃盡風(fēng)采用對沖布置,加強(qiáng)后期高溫?zé)煔獾耐膭踊旌?,對燃盡以及爐膛出口煙溫調(diào)節(jié)十分有利。
2.2.2一次風(fēng)采用垂直濃淡分布技術(shù)
采用濃淡型燃燒器,一次風(fēng)用百葉擋塊方法實(shí)現(xiàn)濃淡分離。最下層不作改動,第2層為上濃下淡,第3層為下濃上淡,第2,3層組成了高穩(wěn)燃特性的組合濃淡分布,此區(qū)域過剩空氣系數(shù)在1.0左右,滿足基本燃燒需要,保證鍋爐爐膛足夠高的溫度水平。第4層為上濃下淡,第5層為下濃上淡,第4,5層組成了新的濃淡分布,運(yùn)行時(shí)可適當(dāng)降低此區(qū)域的過量空氣系數(shù),在缺氧的狀態(tài)下,NOx還原物大量析出,還原已生成的NOx。
燃盡風(fēng)采用較高位布置,距最上層一次風(fēng)7 m以上。燃盡風(fēng)設(shè)計(jì)采用3層,運(yùn)行時(shí)調(diào)整手段靈活,以尋求不同負(fù)荷段的最優(yōu)燃盡風(fēng)位置。燃燒器改造設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,改造前、后燃燒器名稱對比見表2。
表1 燃燒器改造設(shè)計(jì)參數(shù)
3低氮運(yùn)行要求
3.1制粉系統(tǒng)
(1)燃用煤種磨煤機(jī)出口溫度在85~95 ℃之間比較合理:首先,能夠有效提升磨煤機(jī)的干燥出力;其次,在同等條件下,使一次風(fēng)氣流著火提前,燃燒穩(wěn)定性提高的同時(shí),為降低飛灰可燃物含碳量創(chuàng)造了有利條件;最后,磨煤機(jī)出口溫度的提高,為合理降低磨煤機(jī)通風(fēng)量提供了速度保障。另外,提高一次風(fēng)溫還能在低負(fù)荷時(shí)穩(wěn)定燃燒。停磨時(shí)應(yīng)將磨煤機(jī)內(nèi)余粉吹掃干凈,防止自燃[9]。
表2 改造前、后燃燒器名稱對比
(2)磨煤機(jī)的最低出力要保證額定值的40%以上,否則磨盤上的煤層過薄會造成磨輥的強(qiáng)烈磨損和振動。磨煤機(jī)最小通風(fēng)量應(yīng)維持額定值的70%,過低的通風(fēng)量會造成一次粉管內(nèi)煤粉的沉積和磨煤機(jī)風(fēng)環(huán)風(fēng)速的降低,從而導(dǎo)致石子煤排放量的驟增。準(zhǔn)確的風(fēng)煤比曲線如圖3所示,供參考使用。
圖3 準(zhǔn)確的風(fēng)煤比曲線
3.2風(fēng)煙系統(tǒng)
(1)一次風(fēng)、二次輔助風(fēng)門及周界風(fēng)各層風(fēng)門開度盡量維持在30%~50%,二次風(fēng)箱與爐膛的差壓跟負(fù)荷的匹配如圖4所示。
圖4 二次風(fēng)箱與爐膛的差壓跟負(fù)荷的匹配
(2)運(yùn)行過程中保持合理的風(fēng)煤比,在二次風(fēng)的調(diào)整上要重點(diǎn)參考風(fēng)箱與爐膛的差壓以及表盤氧量等參數(shù)。
(3)建議盡量保持氧量下限運(yùn)行。
(4)調(diào)整再熱器汽溫時(shí)優(yōu)先采用燃燒器擺動,不提倡關(guān)閉上層二次風(fēng)抬高火焰中心的辦法。
4改造后效果分析
改造后,拉長了燃盡區(qū),實(shí)現(xiàn)了垂直方向的煤粉濃淡分離,在燃燒組垂直方向由火球變?yōu)榛鹬瑢?shí)現(xiàn)了煤粉分層燃燒,進(jìn)而降低了NOx。改造前、后#2鍋爐出口NOx質(zhì)量濃度對比見表3。
表3 改造前、后 #2鍋爐出口NOx質(zhì)量濃度對比
改造后,在低于80%額定負(fù)荷的情況下,NOx質(zhì)量濃度降低了50~100 mg/m3;在高于80%額定負(fù)荷的情況下,NOx質(zhì)量濃度降低了180~270 mg/m3,且波動趨于穩(wěn)定。
5結(jié)束語
改造后,燃燒器未出現(xiàn)結(jié)焦情況,NOx質(zhì)量濃度較改造前有大幅降低且波動趨于穩(wěn)定,利于脫硝系統(tǒng)的跟蹤調(diào)整,但距離技術(shù)協(xié)議的要求確實(shí)還有一定的距離,尚未達(dá)到技術(shù)要求。但是,改造后降低了脫硝氨的使用量,相對延長了脫硝系統(tǒng)的使用壽命;同時(shí),降低了空氣預(yù)熱器上銨鹽的附著,對防止堵灰有明顯效果,空氣預(yù)熱器前、后差壓明顯降低。
鍋爐廠家生產(chǎn)設(shè)計(jì)鍋爐時(shí)應(yīng)進(jìn)行整體設(shè)計(jì),充分考慮采用低氮燃燒器及防結(jié)焦結(jié)渣技術(shù),防治火電廠NOx排放造成的污染;中速磨煤機(jī)廠家應(yīng)重視提升單臺磨煤機(jī)的出力;已投產(chǎn)的機(jī)組可參考這個具體實(shí)例進(jìn)行升級改造。
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(本文責(zé)編:劉芳)
收稿日期:2015-11-03;修回日期:2016-04-06
中圖分類號:TM 621.2
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號:1674-1951(2016)04-0040-03
作者簡介:
張連生(1975—),男,天津人,助理工程師,從事電廠運(yùn)行方面的工作(E-mail:249208260@qq.com)。