韓艷利(昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南焦作454002)
?
燒堿蒸發(fā)堿性冷凝液回用電解槽運行總結(jié)
韓艷利
(昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南焦作454002)
摘要:通過對燒堿蒸發(fā)裝置產(chǎn)生的堿性冷凝液進(jìn)行雜質(zhì)分析,提出了堿性冷凝液的合理利用方案,將堿性冷凝液回用于電解槽陰極補水并對實際運行情況進(jìn)行了總結(jié)。
關(guān)鍵詞:蒸發(fā);堿性;冷凝液;電解槽
燒堿蒸發(fā)過程中產(chǎn)生2種冷凝液:一種是蒸汽冷凝液,pH值為中性,可回收至公用工程系統(tǒng)用作制備純水的原水;另一種是堿性冷凝液,含堿量<0.01 mg/L,pH值為7~11,電導(dǎo)≤350 μs/cm,存在回用于電解裝置,部分替代純水的可行性。按照廢水階梯利用、減少外排水量的總體要求,昊華宇航化工有限責(zé)任公司考慮將裝置廢水按不同水質(zhì)分類劃分,采取直接回用、降級使用、低品高用、治理回用的治理原則,積極探索回收蒸發(fā)堿性冷凝液用于電解裝置的陰極補水,使堿性冷凝液得以實現(xiàn)合理綜合利用。
鹽水中的雜質(zhì)如積蓄在離子交換膜中會損傷膜,引起膜的電流效率下降,膜電壓升高。因此,要充分發(fā)揮離子交換膜的性能,并使其持續(xù)下去,加強精制鹽水的品質(zhì)達(dá)標(biāo)管理是很重要的??紤]將蒸發(fā)堿性冷凝液送到電解槽作為陰極補水用,最大的擔(dān)心是堿性冷凝液中金屬離子超標(biāo),對電解槽陰極鎳涂層造成污染,影響電解槽運行的電壓和電流效率。主要雜質(zhì)對膜影響情況見表1。
因此,必須對蒸發(fā)堿性冷凝液的水質(zhì)進(jìn)行分析檢測,確保堿性冷凝液的水質(zhì)能夠達(dá)到純水的標(biāo)準(zhǔn),并且能夠穩(wěn)定連續(xù)地供給,才可以將堿性冷凝液送至離子膜電解裝置作為陰極補水,否則將會對離子膜造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。
2.1堿性冷凝液水質(zhì)分析
取樣分析蒸發(fā)堿性冷凝液的水質(zhì),含堿量<0.01 mg/L,pH值為7~11,電導(dǎo)≤350 μs/cm,重金屬離子分析結(jié)果見表2。
從表2分析數(shù)據(jù)可以看出,除Ni2+存在個別指標(biāo)超標(biāo)情況外,其余重金屬離子的指標(biāo)均優(yōu)于純水指標(biāo)。由于電解槽陰極網(wǎng)材質(zhì)本身為鎳,所以Ni2+超標(biāo)對于堿性冷凝液加入電解槽陰極側(cè)用作電解槽補水,從理論上講是完全沒有問題的。
2.2堿性冷凝液水量分析
以蒸發(fā)裝置正常生產(chǎn)為例,堿性冷凝液穩(wěn)定排放量平均為508.8 m3/d,而電解槽陰極加水量為600 m3/d,每天需向堿性冷凝液罐補充91.2 m3純水,即可達(dá)到每天電解槽加水的供需量,可實現(xiàn)堿性冷凝液的全部回收,達(dá)到了蒸發(fā)堿性冷凝液的零排放。
通過對堿性冷凝水的水質(zhì)、水量分析,認(rèn)為將堿性冷凝液送至電解裝置用作陰極補水是可行的。
表1 鹽水中雜質(zhì)對電解性能的影響
3.1方案設(shè)想
為確保合格的堿性冷凝液進(jìn)入堿性冷凝液回收水罐,在進(jìn)罐之前安裝pH計和電導(dǎo)在線監(jiān)測儀,當(dāng)pH值>11或電導(dǎo)>350 μs/cm時,堿性冷凝液自動切換至一次鹽水工段化鹽使用,停止向堿性冷凝液儲罐進(jìn)水,電解槽陰極液加水改為純水;為穩(wěn)定連續(xù)輸送堿性冷凝液,考慮新增蒸發(fā)堿性冷凝液回收儲罐,配置堿性冷凝液泵,泵出口管線連接至電解槽陰極液加水管線上,罐內(nèi)加入部分純水,儲罐液位與純水進(jìn)口的自控閥聯(lián)鎖控制。在線監(jiān)測及自控裝置均引入現(xiàn)有DCS操作系統(tǒng),并由儀表組態(tài)實現(xiàn)自動操作。
表2 蒸發(fā)堿性冷凝液檢測樣mg/L
3.2工藝流程簡述
在蒸發(fā)堿性冷凝液泵出口原設(shè)計調(diào)節(jié)閥后的一次鹽水管道上增加1臺程控閥,在泵出口閥與新增程控閥之間增加至堿性冷凝液回收管道,管道上加裝pH計及電導(dǎo)在線監(jiān)測儀。新增堿性冷凝液儲罐出口安裝2臺堿性冷凝液泵,出口連接至陰極液系統(tǒng)加純水管線上。正常情況堿性冷凝液經(jīng)pH計及電導(dǎo)檢測合格后進(jìn)入堿性冷凝液罐,再由堿性冷凝液泵輸送至電解槽陰極加純水管線上,代替純水進(jìn)入電槽。一旦堿性冷凝液經(jīng)pH計及電導(dǎo)檢測不合格,則送至一次鹽水。
為保證電解槽的用水量,避免蒸發(fā)低負(fù)荷下堿性冷凝液量不足,難以維持電解槽的補水量,在新增堿性冷凝液罐管道上增加純水管線,同時加裝遠(yuǎn)傳液位計,純水管線上安裝自控閥,堿性冷凝液罐液位由純水管線上自控閥自動控制,并在2臺堿性冷凝液泵出口各增加1臺程控閥,當(dāng)1臺泵跳停則聯(lián)鎖關(guān)閉泵出口程控閥,并啟動備用泵,打開相應(yīng)泵出口程控閥。工藝流程圖見圖1。
蒸發(fā)堿性冷凝液回收至堿性冷凝液罐,通過堿性冷凝液泵輸送至電解槽陰極,當(dāng)作純水給電解槽補水。當(dāng)堿性冷凝液罐液位低于80%,補水閥門自動打開進(jìn)行補水,使堿性冷凝液罐液位始終控制在80%左右穩(wěn)定運行。
系統(tǒng)原始開車,蒸發(fā)未運行,保持原設(shè)計工藝,陰極系統(tǒng)補水通過純水泵P344供水操作,蒸發(fā)運行后,按以下步驟操作。
4.1開車操作
(1)現(xiàn)場打開純水進(jìn)新增堿性冷凝液罐D(zhuǎn)-350自控閥的前后手閥,慢慢打開純水自控閥,向堿性冷凝液罐中進(jìn)純水,分析D-350內(nèi)純水符合離子膜電解槽用水要求。
(2)當(dāng)堿性冷凝液罐D(zhuǎn)-350液位達(dá)到50%時,現(xiàn)場人員打開P-354泵進(jìn)口閥,主控人員打開P-354泵出口程控閥,啟動堿性冷凝液泵,打開泵出口閥,同時現(xiàn)場人員打開堿性冷凝液泵出口去流量計FIT-221前手動閥,使用P-354向FCV-221供水。
圖1 蒸發(fā)堿性冷凝液回收流程圖
(3)現(xiàn)場人員調(diào)整好P-354泵出口壓力,主控人員注意調(diào)整FIT-221流量在合適值,主控人員將堿性冷凝液罐D(zhuǎn)-350液位控制在80%,當(dāng)液位穩(wěn)定后,將自控閥切換為自動狀態(tài)。
(4)蒸發(fā)裝置運行正常后,分析堿性冷凝液達(dá)到要求(Ca2++Mg2+≤10×10-9、Ni≤10×10-9,pH值≤11,電導(dǎo)≤300μs/cm)后方可引入堿性冷凝液罐D(zhuǎn)-350內(nèi)。
(5)現(xiàn)場打開程控閥前后手動閥,主控打開程控閥,堿性冷凝液進(jìn)入堿性冷凝液罐D(zhuǎn)-350中,主控關(guān)閉程控閥停止向一次鹽水或地溝排水。
(6)主控人員將自控閥切換為手動狀態(tài),調(diào)整堿性冷凝液罐液位在80%,液位穩(wěn)定后,重新將自控閥切換為自動狀態(tài)。
4.2停車操作
(1)蒸發(fā)裝置臨時停車時,主控人員先將堿性冷凝水的2個程控閥進(jìn)行切換,將堿性冷凝液回收至一次鹽水,F(xiàn)CV-221仍然由P-354供水。
(2)蒸發(fā)裝置長時間(超過15天)停車時,主控人員通知現(xiàn)場人員將FCV-221供水切換至由P-344泵供水。
(3)主控人員將自控閥FCV-221切換為手動狀態(tài),保持流量不變。
(4)現(xiàn)場人員慢慢打開脫氯塔二樓P-344泵出口去流量計FIT-221前手動閥,慢慢關(guān)閉脫氯塔二樓P-354泵出口去流量計FIT-221前手動閥。
(5)切換閥門時,要保證FIT-221流量穩(wěn)定,閥門切換完畢,將自控閥FCV-221切換為竄極狀態(tài)。
(6)現(xiàn)場人員注意調(diào)整P-344泵出口壓力,保證純水供應(yīng)。
4.3異常情況處理
堿性冷凝液回收裝置異常,立即將陰極液加水切換至P-344供水,當(dāng)堿性冷凝液裝置恢復(fù)正常后,重新切換。
當(dāng)堿性冷凝液pH值>11或電導(dǎo)>350 μs/cm任意條件存在時,堿性冷凝液2個程控閥能夠自動切換,堿性冷凝液將回收至一次鹽水(或排至污水處理站),主控人員要及時聯(lián)系現(xiàn)場人員,查找原因解決后,分析堿性冷凝液符合離子膜電槽用水要求后重新切換使用。
4.4操作注意事項
(1)主控注意觀察堿性冷凝液的pH值和電導(dǎo)顯示,確保堿性冷凝液pH值≤11,電導(dǎo)≤350 μs/cm。
(2)堿性冷凝液回收裝置異常不能進(jìn)行回收操作,待裝置恢復(fù)后,必須確認(rèn)堿性冷凝液符合離子膜電槽用水條件后,方可進(jìn)行回收操作。
(3)堿性冷凝液儲罐D(zhuǎn)-350內(nèi)溶液需定期分析,一旦發(fā)現(xiàn)有不符合離子膜電槽用水的情況,立即停止使用,查明原因,恢復(fù)后再回收。
5.1項目投資情況(見表3)
5.2運行效果
蒸發(fā)堿性冷凝液回用至電解裝置陰極補水技術(shù)應(yīng)用后,對裝置運行數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理匯總,具體運行數(shù)據(jù)見表4、表5。
蒸發(fā)堿性冷凝液作為電解槽陰極液補水使用1年以來,電解槽電壓上升2.034~5.826 V,電流效率下降0.35%。電解單元槽自身因活性涂層性能降低,造成單元槽電壓上升。按照每片單元槽1年后槽電壓上升40~50mV來計算,裝置運行1年后,電解槽總槽電壓上升6.16~7.7 V,在同等電流下運行1年,槽電壓上升幅度低于理論值,數(shù)據(jù)運行良好。鹽水中的雜質(zhì)帶入對離子膜造成污染。鹽水中的金屬離子造成了電流效率不可逆轉(zhuǎn)的下降。按離子膜電流效率每年下降0.5%來看,電流效率下降0.35%這個數(shù)值是比較合理的。經(jīng)分析可以看出,電壓的上升和電流效率的下降,并不是由蒸發(fā)堿性冷凝液作為電解槽陰極液補水造成的,也即蒸發(fā)堿性冷凝液可作為電解槽陰極補充水,能保證生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
表3 主要設(shè)備及投資表
表4 改造前1-10#電解槽運行記錄
表5 改造后1-10#電解槽運行記錄
5.3經(jīng)濟效益
經(jīng)過改造后,按蒸發(fā)進(jìn)料量45 m3/h,濃度32%,密度1 310 kg/m3,高堿濃度50%,密度1 510 kg/m3計算,堿性冷凝液流量為21.2 t/h,按蒸發(fā)裝置年運行5 000 h,純水6元/t計算,每年可節(jié)約費用63.6萬元。
通過對燒堿蒸發(fā)堿性冷凝水回用點解裝置用于陰極補水工藝的研究與改造,將蒸發(fā)堿性冷凝液當(dāng)作純水用于電解槽補水,既解決了廢水外排問題,又實現(xiàn)了合理綜合利用的目標(biāo)。項目實施以來,裝置運行比較穩(wěn)定,對電解槽的經(jīng)濟運行并無影響,達(dá)到了設(shè)計要求,具有較好的環(huán)保效益,同時,也節(jié)約純水用量,20萬t/a的裝置年可節(jié)約60萬元,有較好的經(jīng)濟效益。
Alkaline caustic soda evaporation condensate back up the electrolysis operation
HAN Yan-li
(Haohua Yuhang Chemical Co.,Ltd.,Jiaozuo 454002 China)
Abstract:Impurity analysis by alkaline condensate of caustic soda evaporation device,put forward the reasonable utilization scheme of alkaline condensation,the alkaline condensate back for cathode electrolysis water,The application is analyzed.
Key words:evaporation;alkalinity;condensate;electrolytic cell
中圖分類號:TQ114.26
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1009-1785(2016)05-0001-04
收稿日期:2016-02-25