柳寶華 郜海民 郭書裴 王華玲(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450016)
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提高煙草制絲葉片加料精度的工藝研究
柳寶華 郜海民 郭書裴 王華玲
(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450016)
摘 要:葉片加料是卷煙制絲工藝中重要的工藝過(guò)程,加料的均勻性和穩(wěn)定性直接影響卷煙的內(nèi)在質(zhì)量。本文通過(guò)對(duì)加料延時(shí)、預(yù)填充方式、引射蒸汽壓力、PID控制參數(shù)等進(jìn)行研究和優(yōu)化,結(jié)果表明:加料延時(shí)為53s,采用兩次管路預(yù)填充,P=0.18,I=15s,引射蒸汽壓力為2.1MPa時(shí),加料精度合格率由66.70%提高到81.96%。
關(guān)鍵詞:葉片加料;精度;引射蒸汽;PID
葉片加料是卷煙制絲工藝中重要的工藝過(guò)程,其主要作用是通過(guò)在葉片上施加料液,促進(jìn)煙葉內(nèi)在質(zhì)量的醇化,改變卷煙的燃吸品質(zhì)。葉片加料精度反映了葉片加料的均勻性和穩(wěn)定性,如果加料精度偏差大,瞬時(shí)加料精度不穩(wěn)定就會(huì)造成卷煙產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量波動(dòng),影響卷煙吸味,甚至使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生懷疑。
表1 因子水平表及測(cè)試數(shù)據(jù)表
表2 正交表L9(34)及實(shí)驗(yàn)結(jié)果
1.1 加料延時(shí)
電子皮帶秤與滾筒之間有一段2m長(zhǎng)的輸送振篩,從物料以規(guī)定的流量經(jīng)過(guò)電子皮帶秤到滾筒內(nèi)加料系統(tǒng)開(kāi)始加料的這段時(shí)間稱為加料延時(shí)。延時(shí)過(guò)長(zhǎng),會(huì)造成開(kāi)始加料時(shí)瞬時(shí)加料精度沖高,加料瞬時(shí)流量過(guò)大,影響料頭葉片加料精度。延時(shí)過(guò)短,葉片還未進(jìn)入滾筒或進(jìn)入很少時(shí)就開(kāi)始加料,施加的香料容易噴吹到滾筒內(nèi)壁,使葉片粘附在滾筒壁上,影響料頭葉片加料的均勻性和穩(wěn)定性。
1.2 預(yù)填充方式
在每批次煙葉生產(chǎn)前,加料管路要進(jìn)行一次預(yù)填充,使加料罐到噴嘴的管路一直處于預(yù)填充狀態(tài),啟動(dòng)管路預(yù)填充進(jìn)行90s后,加料泵停止運(yùn)行,等待電子皮帶秤的物料信號(hào)。在開(kāi)始加料的瞬間,由于加料泵啟動(dòng)后有一定的慣性,影響到料液的輸送,實(shí)際料液流量大于設(shè)定料液流量,造成實(shí)際加料比例遠(yuǎn)大于應(yīng)加料液比例。
1.3 引射蒸汽壓力
圖1 兩種填充方式的流程圖
引射蒸汽壓力的大小與料液的霧化效果緊密相連。引射蒸汽壓力太小,料液霧化效果很差,不能及時(shí)噴射到物料上;引射蒸汽壓力太大,料液輸出不連續(xù),出現(xiàn)料液流量的波動(dòng),也影響葉片加料精度合格率。
1.4 PID參數(shù)現(xiàn)狀分析
PID控制回路主要調(diào)節(jié)加料齒輪泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速,使加料系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確、快速控制香料的流量,加料精度保持在工藝要求的范圍內(nèi),保證料液施加的均勻性和穩(wěn)定性。原有PLC程序的PID參數(shù)在調(diào)節(jié)電子皮帶秤葉片流量波動(dòng)不大的情況下,跟蹤效果很好,但在料頭電子皮帶秤葉片流量波動(dòng)較大的情況下,跟蹤效果不好。
2.1 選擇合適的延時(shí)時(shí)間
在這里我們將加料延時(shí)時(shí)間分為四個(gè)水平,進(jìn)行葉片加料精度合格率的測(cè)試,采集的測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,延時(shí)為53s時(shí),加料精度合格率最高,達(dá)到72.92%。
2.2 采用兩次管路預(yù)填充
改成兩次預(yù)填充后,進(jìn)料前還是正常的預(yù)填充方式,進(jìn)料后當(dāng)葉片流量大于2000kg/h再次啟動(dòng)預(yù)填充模式,延時(shí)到開(kāi)始加料時(shí)切換到正常加料狀態(tài)。實(shí)際的加料流量可以平穩(wěn)的過(guò)渡到正常加料流量,加量流量沒(méi)有太大的波動(dòng),理論累積量和實(shí)際累積量差別減小,降低了葉片加料精度的沖高,縮短料頭加料精度的穩(wěn)定時(shí)間,提高了每一批葉片加料精度合格率。兩種填充方式流程如圖1所示。
2.3 PID參數(shù)和引射蒸汽壓力
在分析階段已經(jīng)知道,加料延時(shí)時(shí)間和填充方式只是影響到料頭的葉片加料精度合格率。在一批葉片加料過(guò)程中,PID參數(shù)和引射蒸汽壓力都是影響葉片加料精度合格率的關(guān)鍵因子。所以在這里將PID和蒸汽壓力放在一起,用L9(34)正交法進(jìn)行分析。
首先加料延時(shí)時(shí)間設(shè)定為53s,采用兩次預(yù)填充方式進(jìn)行管路預(yù)填充,根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn),選取比例P值的試驗(yàn)范圍在0.1~0.2,積分I值試驗(yàn)范圍在10~25,引射蒸汽壓力的試驗(yàn)范圍在2.0MPa~2.8MPa,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,各個(gè)因子對(duì)指標(biāo)的影響大小為:RA>RC>RB,最佳實(shí)驗(yàn)條件為A3B2C1,即因子A=0.018,因子B=15s,因子C=2.1MPa,葉片加料精度合格率最終的最大值可以達(dá)到82.56%。
經(jīng)過(guò)工藝研究和優(yōu)化后,葉片加料精度合格率的平均值由66.70%提高到81.96%,葉片加料的均勻性和穩(wěn)定性得到提高。本次工藝優(yōu)化具有很好的推廣價(jià)值,可以應(yīng)用到煙絲加香、梗絲加料和梗絲加香方面,全面提高制絲工藝的加香加料精度合格率,體現(xiàn)了精益生產(chǎn)的要求。
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