撰文/張燕
■271100 山東鋼鐵萊蕪分公司能源動(dòng)力廠 山東 萊蕪
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汽輪發(fā)電機(jī)凝結(jié)器提高真空的探討與研究
撰文/張燕
■271100 山東鋼鐵萊蕪分公司能源動(dòng)力廠 山東 萊蕪
本本文通過對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)射水抽氣系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)和凝汽器的冷卻系統(tǒng)進(jìn)行分析和研究,找出了制約凝結(jié)器真空提升的主要原因,制定了技術(shù)升級(jí)和改造措施,提升了機(jī)組的真空度,提高了機(jī)組的熱效率,取得了較好的效果。凝結(jié)器;真空;軸封;熱效率
凝結(jié)器是汽輪機(jī)組的重要輔機(jī)之一,是電廠熱力循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。首先,從循環(huán)效率看,凝汽器真空的好壞,即汽輪機(jī)組終參數(shù)的高低,對(duì)循環(huán)效率產(chǎn)生重要影響。汽輪機(jī)組凝汽器的運(yùn)行狀態(tài)對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性有重大影響,真空每降低1kPa,汽輪機(jī)組循環(huán)熱效率降低1%左右。1#2#4#汽輪發(fā)電機(jī)凝汽器運(yùn)行真空達(dá)不到設(shè)計(jì)值,夏秋兩季較冬春季降低2kPa左右。真空降低,汽機(jī)的效率降低,發(fā)電汽耗就升高。
2.1射水抽氣系統(tǒng)原因
抽氣器抽出的蒸汽和不凝結(jié)氣體排入射水箱后,使射水箱溫度不斷升高,為維持射水箱溫度,需要不斷補(bǔ)充低于射水抽氣器工作溫度(26℃)的水進(jìn)行置換,使射水箱保持在26℃以下。由于射水箱補(bǔ)水原設(shè)計(jì)是補(bǔ)充循環(huán)水,在春季和冬季循環(huán)水溫一般都低于26℃,射水抽氣器工作正常。夏秋兩季循環(huán)水溫度一般都在26℃以上、最大時(shí)達(dá)到36℃,射水箱水溫較高,影響了抽氣器工作效率,對(duì)汽機(jī)真空影響較大。
2.2軸封系統(tǒng)原因分析
汽輪機(jī)軸封的作用是阻止汽缸內(nèi)的蒸汽向外漏泄,低壓缸排汽側(cè)軸封是防止外界空氣漏入缸。1#2#4#汽輪發(fā)電機(jī)低壓側(cè)軸封由于汽封安裝間隙大及軸封套熱變形等原因,導(dǎo)致汽封間隙嚴(yán)重超標(biāo),密封效果差,影響排汽缸的真空。另外均壓箱對(duì)軸封進(jìn)汽壓力進(jìn)行調(diào)整,但蒸汽溫度仍然較高,易導(dǎo)致低壓側(cè)軸封套的熱變形量較大,汽封間隙較大。
2.3凝結(jié)器冷卻系統(tǒng)原因
凝結(jié)器冷卻水管束在運(yùn)行時(shí)結(jié)垢或是被雜物堵塞。另外膠球投運(yùn)時(shí),由于部分膠球磨損太大,起不到清除銅管內(nèi)沉積物的目的。凝結(jié)器水室內(nèi)部密封不嚴(yán)存在死角現(xiàn)象,造成卡球,導(dǎo)致膠球回收率低,清洗效果差。由于上述等原因破壞了凝結(jié)器的正常工作,換熱效果下降,使機(jī)組的真空下降。
為提高汽輪機(jī)的循環(huán)熱效率,通過對(duì)產(chǎn)生真空低的上述原因進(jìn)行研究和分析,對(duì)射水抽氣器系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)和凝汽器冷卻系統(tǒng)等進(jìn)行技術(shù)改造措施,提高機(jī)組真空。
3.1射水抽氣系統(tǒng)改造
2014年3月18號(hào)對(duì)4#汽輪發(fā)電機(jī)射水箱水溫進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn),射水箱水溫從46.6℃降至30℃時(shí),真空從88kPa升至90kPa,機(jī)組效率提升2%以上。
2013年1#2#4#發(fā)電機(jī)循環(huán)水平均溫度見表1。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),循環(huán)水補(bǔ)充的工業(yè)新水為深井水,水溫較低,平均水溫在20℃以下,將射水箱補(bǔ)充改造為工業(yè)新水,可有效降低射水箱水溫,提高抽氣器效率,提高凝汽器真空。
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3.2軸封系統(tǒng)改造
3.2.1針對(duì)1#2#汽輪發(fā)電機(jī)低壓側(cè)軸封間隙較大的問題,用蜂窩接觸式汽封替代梳齒式汽封,減少外部空氣從軸封處漏入。
3.2.2針對(duì)均壓箱內(nèi)蒸汽溫度較高,排汽側(cè)軸封套高溫變形的問題,通過在均壓箱內(nèi)增加一套噴淋裝置,降低軸封蒸汽的溫度,減少軸封套的熱變形。
3.3凝結(jié)器冷卻系統(tǒng)技術(shù)措施
針對(duì)凝結(jié)器銅管內(nèi)部結(jié)垢、堵塞和膠球裝置投運(yùn)中存在的問題。制定如下技術(shù)措施:
3.3.1對(duì)凝結(jié)器銅管定期檢查,對(duì)堵塞的雜物等及時(shí)清理,對(duì)銅管進(jìn)行高壓沖洗。
3.3.2對(duì)凝結(jié)器內(nèi)部密封不嚴(yán)的進(jìn)行處理,防止卡球現(xiàn)象;對(duì)連接凝結(jié)器的空氣管、放水管等加裝濾網(wǎng),收球網(wǎng)內(nèi)部保持光滑不卡球。
3.3.3凝結(jié)器進(jìn)口的二次濾網(wǎng),定期沖洗、保持清潔,防止雜物等進(jìn)入銅管和收球網(wǎng)。
3.3.4膠球磨損后及時(shí)更換,確保膠球的直徑不小于銅管的直徑。
機(jī)組技術(shù)升級(jí)改造方案確定后,利用定修時(shí)間對(duì)凝結(jié)器的銅管進(jìn)行檢查,對(duì)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重的進(jìn)行化學(xué)酸洗,對(duì)堵塞和泥垢較多的進(jìn)行高壓水沖洗;對(duì)射水系統(tǒng)的補(bǔ)水管路改造利用4月至5月的時(shí)間,集中敷設(shè)改造完成;射水箱均壓箱和排汽缸軸封使用蜂窩接觸式改造,利用1#2#機(jī)組定修和大修時(shí)間進(jìn)行改造安裝。
2013年夏季三臺(tái)發(fā)電機(jī)射水箱水溫一般在40℃~45℃之間,1#2#發(fā)電機(jī)真空在86kPa左右,4#發(fā)電機(jī)真空在88kPa左右,改造后1#發(fā)電機(jī)真空在88kPa左右,2#發(fā)電機(jī)真空在89kPa左右,4#發(fā)電機(jī)真空在90kPa左右,真空平均提高了約2kPa,提高了機(jī)組的熱效率,取得了較好的效果。
作者簡(jiǎn)介:
張燕,女,工程師,主要從事設(shè)備管理工作。