胡杰
摘 要:600MW及以上大容量發(fā)電機組冷卻方式一般都釆用水氫氫冷卻方式,氫氣的缺點是如果達到它本身的爆炸極限的話(4%~76%),它會很危險。發(fā)電機漏氫是氫冷發(fā)電機普遍存在的問題,一旦 漏氫將給機組安全經(jīng)濟運行帶來危害。本文根據(jù)機組運行時定子冷卻水系統(tǒng)發(fā)生漏氫的現(xiàn)象,針對漏氫程度分別處理,包括停機后氫氣置換處理,防止發(fā)生氫氣嚴重泄露至爆炸極限,以至影響主設(shè)備安全。
關(guān)鍵詞:定子冷卻水;漏氫;原因;措施;氫氣置換
發(fā)電機在運行中產(chǎn)生磁感應(yīng)的渦流損失和線阻損失,這部分能量損失轉(zhuǎn)變?yōu)闊崃?,使發(fā)電機的轉(zhuǎn)子和定子發(fā)熱。發(fā)電機線圈的絕緣材料因溫度升高而引起絕緣強度降低,會導致發(fā)電機絕緣擊穿事故的發(fā)生。合適的冷卻方式能有效地帶走各種損耗所產(chǎn)生的熱能,將電機各部分的溫升控制在允許范圍內(nèi),保證電機安全可靠地運行。
發(fā)電機的漏氫部位有很多種,定子內(nèi)冷水管路漏氫是其中一種。正常運行時,定子冷卻水壓低于氫壓,是防止發(fā)電機定子線棒或引出管等發(fā)生滲漏時,定子冷卻水會進入發(fā)電機,破壞降低發(fā)電機絕緣,引起發(fā)電機定子接地及發(fā)電機進水事故。
但運行中若發(fā)生定子線圈沙眼或水電接頭焊縫,將造成氫氣進入內(nèi)冷水中。定子冷卻水系統(tǒng)漏入氫氣將給機組安全經(jīng)濟運行帶來危害:不能保證氫壓的額定值,從而影響發(fā)電機的出力;消耗氫氣過多,造成制氫頻繁,成本高;發(fā)電機系統(tǒng)可能著火.爆炸,造成主設(shè)備損壞以至機組停機。
當發(fā)生發(fā)電機定子冷卻水漏氫時,通過其發(fā)生的現(xiàn)象進行分析判斷并采取有效的安全措施,以保證設(shè)備的安全,防止事故擴大。
定子冷卻水漏氫的現(xiàn)象為:
1)漏氫量增加且隨著定冷水壓的波動而波動;2)漏氫量隨著定子冷卻水的溫度波動而波動;3)在定冷水箱排空氣門處用測氫儀檢測有漏氫現(xiàn)象;4)用測氫儀對發(fā)電機本體進行全面測試,并對小漏點加堵,仍有漏氫現(xiàn)象,而且漏氫量大時需每8小時補氫一次。
發(fā)電機定子冷卻水漏氫的主要原因有:1.安裝質(zhì)量問題;2.定子線圈處在強大的交變電動力作用下,電動力大小一般與電流平方成正比,而發(fā)電機線圈端部是固定相對薄弱的地方,隨著交變電磁力的作用,不可避免要產(chǎn)生振動,加劇了引水管與引出線接頭之間的磨損;3.隨著電網(wǎng)容量的增大,負荷峰谷差越來越大,對引出線接頭的磨損也起到了促進作用。
當定子冷卻水漏氫時,如果是大量漏氫無法控制,則應(yīng)立即故障停機處理, 如果發(fā)生微量漏氫,為確保發(fā)電機安全運行,則應(yīng)采取相關(guān)控制措施,并盡快安排停機處理。具體控制措施如下:
1)控制發(fā)電機氫壓在0.35~0.38Mpa運行,保持氫氣壓力大于定子冷卻水壓力0.05Mpa以上。氫壓0.35Mpa、冷氫溫度48℃以下,發(fā)電機定子電流不允許超過18090A。
2)各值安排專人、專用PGP連續(xù)監(jiān)視發(fā)電機各定子線棒溫度,每小時打印定子線棒溫度一次,溫度異常增加時要分析原因,并匯報相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,定子線棒層間最高與最低溫度間的溫差達8℃或定子線棒引水管出水溫差達8℃時應(yīng)立即降低機組負荷,并匯報相關(guān)領(lǐng)導。定子線棒溫差達14℃或定子引水管出水溫差達12℃,或任一定子槽內(nèi)層間測溫元件溫度超過90℃或出水溫度超過85℃時,應(yīng)立即停機處理。
3)不進行導致定子冷卻水流量、壓力大幅波動的操作,如倒泵、倒換水冷卻器等。
4)加強對發(fā)電機定冷水壓力、流量、定冷水泵電流及定冷水箱水位的監(jiān)視,當發(fā)電機定冷水進水壓力、流量及定冷水泵電流同時出現(xiàn)間歇性波動現(xiàn)象,通過提高定子冷卻水箱水位后,波動現(xiàn)象消除,為防止該現(xiàn)象發(fā)生定冷水箱水位經(jīng)常維持高水位運行:即通過手動開啟定冷水補水電磁閥,當其出現(xiàn)高水位報警信號時會自動聯(lián)關(guān)補水電磁閥,待高水位信號消失后20min左右再次手動開啟補水電磁閥進行補水(注意:當手動開啟補水電磁閥后應(yīng)嚴密觀察其在高水位信號出現(xiàn)時應(yīng)及時聯(lián)關(guān),如未聯(lián)關(guān)應(yīng)手動關(guān)閉,防止出現(xiàn)滿水現(xiàn)象)。
5)每2小時對油水探測器排水一次,記錄排水情況,發(fā)現(xiàn)水量異常增加應(yīng)立即匯報相關(guān)領(lǐng)導,并進行故障停機。
6)每2小時對發(fā)電機電子間及6.9m發(fā)電機射頻監(jiān)視儀、漏氫檢測儀檢查一次,發(fā)現(xiàn)異常立即匯報相關(guān)領(lǐng)導。
7)對定子冷卻水水箱進行連續(xù)排氫,每2小時檢查一次,每班由化學運行班測量定子冷卻水水箱氫氣濃度一次。保持發(fā)電機汽機房屋頂風機連續(xù)運行,排氫期間嚴禁#2機汽機房進行動火工作。
8)化學每4小時測量發(fā)電機定子冷卻水水質(zhì)一次,并及時向值長匯報測量結(jié)果,控制冷卻水水質(zhì)電導率<1.5us/cm,PH值7.0-9.0。
9)保證氫氣純度≥96%、露點-25~-5℃。
10)每天白班由汽機運行專責組織對發(fā)電機集水環(huán)排氣一次,如有氣體應(yīng)及時匯報相關(guān)領(lǐng)導。
同樣停機后處理前的氫氣置換也很重要,發(fā)電機定冷水系統(tǒng)漏氫情況下氫氣置換原則:
1)發(fā)電機組停機后暫不停定冷水系統(tǒng),定冷水箱頂部排氣閥維持全開狀態(tài),并對發(fā)電機回氣門前放水門(防虹吸門)進行一次排氣操作,解除定冷水泵聯(lián)鎖,維持密封油系統(tǒng)正常運行。
2)采取先降低定冷水系統(tǒng)壓力至0.2Mpa左右(通過調(diào)整再循環(huán)門或關(guān)小出口門,注意定子冷卻水泵不過流),再緩慢降低氫壓至0.25Mpa,再依次降低水壓和氫壓,在降壓過程中始終保持氫壓高于水壓0.035Mpa以上,當水壓降至0.1Mpa以下時,停運定冷水系統(tǒng),關(guān)閉發(fā)電機定冷水進出水門,待氫壓降至0.1Mpa以下時,開始進行CO2置換氫氣。
3)CO2置換氫氣排死角過程中,注意各油水探測器中有無水排出,同時增加開啟發(fā)電機回氣門前放水門(防虹吸門)進行排死角操作,注意事項:在增開發(fā)電機回氣門前放水門(防虹吸門)進行排死角,閥門開度不能過大,排氣時間約3分鐘左右,并注意發(fā)電機氣壓的變化。
4)在CO2置換氫氣排死角時,重新開啟發(fā)電機定冷水進出水門,維持原定冷水出口門及再循環(huán)門開度不變,啟動定冷水系統(tǒng)運行(A泵)打循環(huán)1小時再停運,定冷水箱內(nèi)的氣體用注水閥法進行置換。
5)空氣置換CO2排死角時同樣按上述方法操作。
6)空氣置換CO2后,沖壓至0.3Mpa,啟動定冷水系統(tǒng)運行,并對系統(tǒng)進換水沖洗。
結(jié)語
正確的處理措施,既能保證機組的安全,又能在安全的前提下維持設(shè)備的正常運行,一定程度上保證了機組及系統(tǒng)的經(jīng)濟性,尤其是在系統(tǒng)負荷緊張及事故處理時,尤顯重要。