曹硯鋒 何保生 武廣璦 李漢興 路英杰 周建良 劉書杰 李峰飛 程載斌
(1. 中海油研究總院 北京 100028; 2. 海洋石油高效開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100028;3. 中國(guó)海洋石油國(guó)際有限公司 北京 100027; 4. 清華大學(xué) 北京 100084)
彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)研制及試驗(yàn)*
曹硯鋒1,2何保生3武廣璦1,2李漢興1,2路英杰4周建良1,2劉書杰1,2李峰飛1程載斌1,2
(1. 中海油研究總院 北京 100028; 2. 海洋石油高效開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100028;3. 中國(guó)海洋石油國(guó)際有限公司 北京 100027; 4. 清華大學(xué) 北京 100084)
曹硯鋒,何保生,武廣璦,等.彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)研制及試驗(yàn)[J].中國(guó)海上油氣,2016,28(6):77-81.
Cao Yanfeng,He Baosheng,Wu Guang’ai,et al.Development and testing of a dynamic control system for bent-housing motor tool-face[J].China Offshore Oil and Gas,2016,28(6):77-81.
常規(guī)方法調(diào)整彎角馬達(dá)工具面時(shí)作業(yè)效率低,易發(fā)生工具面漂移、托壓等復(fù)雜情況?;陧旘?qū)和MWD系統(tǒng)研制了一套彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可自動(dòng)判斷工具面偏移情況并發(fā)送指令至頂驅(qū)定位系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)連續(xù)滑動(dòng)鉆進(jìn)過程中對(duì)工具面的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和自動(dòng)控制。仿真測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,所研制的彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)具有良好的快速響應(yīng)及穩(wěn)定性,滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)工具面可控制在目標(biāo)值±10°范圍內(nèi),具有較好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。
彎角馬達(dá);工具面;動(dòng)態(tài)控制;頂驅(qū);滑動(dòng)鉆進(jìn);現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
目前井眼軌跡的控制可采用彎角馬達(dá)或旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具來(lái)進(jìn)行[1-2]。彎角馬達(dá)應(yīng)用歷史長(zhǎng),價(jià)格低廉,在難度較低的井眼內(nèi)已得到廣泛應(yīng)用。采用彎角馬達(dá)鉆井的關(guān)鍵控制參數(shù)之一是工具面角,在非穩(wěn)斜段須采用滑動(dòng)鉆進(jìn)方式,容易導(dǎo)致工具面漂移、托壓等一系列問題,而相應(yīng)的調(diào)整工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員經(jīng)驗(yàn)要求較高,作業(yè)效率難以保證[3-8]。旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具技術(shù)含量高,一般在軌跡控制難度大的井段才考慮使用,但該技術(shù)基本為國(guó)外公司所壟斷,價(jià)格高昂。因此,研究一套自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)在滑動(dòng)鉆進(jìn)過程中實(shí)時(shí)監(jiān)控并動(dòng)態(tài)調(diào)整工具面,從而改變傳統(tǒng)的“停鉆-調(diào)整-開鉆”這一低效做法,將有利于提高鉆井效率,降低鉆井成本。筆者基于頂驅(qū)和MWD系統(tǒng),研制了一套彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可以通過自反饋控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)測(cè)量分析井下工具面情況,自動(dòng)發(fā)出指令控制頂驅(qū)旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)工具面的自動(dòng)調(diào)整。目前所研制的彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)已取得較好的礦場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果,具有較好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。
1.1 系統(tǒng)構(gòu)成
彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)基于常規(guī)鉆井系統(tǒng)開發(fā),在常規(guī)鉆井系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加了一套控制程序,并改進(jìn)了頂驅(qū)的控制方式。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖
鉆進(jìn)過程中,系統(tǒng)對(duì)工具面的自動(dòng)控制原理如圖2所示,主要步驟如下:
1) 井下隨鉆測(cè)量系統(tǒng)(MWD)實(shí)時(shí)測(cè)量工具面信號(hào)并上傳至控制程序;
2) 控制程序?qū)?shí)際工具面與設(shè)計(jì)值對(duì)比,并進(jìn)行邏輯判斷:若兩者之間的差別處于設(shè)定閾值內(nèi),則不作調(diào)整,并繼續(xù)鉆進(jìn);否則,通過自適應(yīng)控制算法得出頂驅(qū)所需調(diào)整角度,發(fā)送控制指令至頂驅(qū)角度精確定位系統(tǒng);
3) 頂驅(qū)角度精確定位系統(tǒng)調(diào)整頂驅(qū)角度至設(shè)定值,鎖止頂驅(qū);
4) 繼續(xù)鉆進(jìn),循環(huán)1)~3)操作步驟。
圖2 彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)原理示意圖
1.2 控制程序
1.2.1 程序架構(gòu)
彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)主要包括井上機(jī)電系統(tǒng)、主控程序系統(tǒng)和MWD系統(tǒng)等3個(gè)部分,如圖3所示。
1.2.2 控制算法
彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)控制算法流程如圖4所示。
1) 反饋控制模塊的輸入量包括工具面測(cè)量值Tc和工具面設(shè)定值Te,反饋控制模塊的輸出量為頂驅(qū)轉(zhuǎn)動(dòng)角度u。反饋控制模塊首先對(duì)工具面測(cè)量值Tc進(jìn)行判斷和處理,剔除錯(cuò)誤的工具面數(shù)據(jù)(在MWD誤碼的情況下,輸出頂驅(qū)定位轉(zhuǎn)動(dòng)角度u=0)。
圖3 彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)程序架構(gòu)
圖4 彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)控制算法流程
2) 工具面偏差定義為設(shè)定值與測(cè)量值的差值,即e=Te-Tc。如果工具面偏差的絕對(duì)值小于閾值,即|e| 3) 在工具面偏差絕對(duì)值小于閾值的情況下,PID控制包括比例項(xiàng)kp和積分項(xiàng)ki,PID控制輸出的頂驅(qū)轉(zhuǎn)動(dòng)角度u為 (1) 式(1)中:ei為第i步的工具面偏差;kp為比例項(xiàng)系數(shù);ki為積分項(xiàng)系數(shù)。 4) 在工具面偏差絕對(duì)值大于閾值的情況下,如果e<0,為避免頂驅(qū)大角度反轉(zhuǎn),使用頂驅(qū)正轉(zhuǎn)代替反轉(zhuǎn)。 5) 如果頂驅(qū)定位轉(zhuǎn)動(dòng)角度大于一定閾值,即|u|>uT,則等待一定時(shí)間Tw,以使井下工具面調(diào)整到位,并且MWD采集到新工具面數(shù)據(jù)上傳到井上,調(diào)整結(jié)束。 2.1 仿真測(cè)試 為了驗(yàn)證主控程序控制工具面的有效性,優(yōu)化PID控制參數(shù)以提高系統(tǒng)響應(yīng)速度和控制精度,依靠建立的多體動(dòng)力學(xué)仿真平臺(tái)對(duì)本文所研制的彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)進(jìn)行了仿真測(cè)試。以渤海某定向井為例,該井滑動(dòng)鉆進(jìn)井段起始井深730 m,井斜50°,仿真結(jié)果如圖5所示。從圖5可以看出,在過程2的起始時(shí)刻I,鉆頭接觸井底,工具面急劇逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),主控程序逐步調(diào)整頂驅(qū)使其正轉(zhuǎn),將工具面調(diào)至設(shè)定值50°左右,整體耗時(shí)約180 s;過程3中工具面保持穩(wěn)定;在過程4的起始時(shí)刻III,增加鉆壓20 kN,主控程序隨即調(diào)整頂驅(qū)正轉(zhuǎn),工具面角在鉆具慣性作用下有所超調(diào),隨著慣性作用消失又恢復(fù)至設(shè)定值范圍,隨后的滑動(dòng)鉆進(jìn)過程中工具面保持穩(wěn)定。由此可見,在主控程序的控制指令下,工具面可以較快達(dá)到設(shè)定值并保持穩(wěn)定,在鉆壓等參數(shù)變化的情況下工具面也可以自動(dòng)調(diào)整并保持在設(shè)定值附近,說(shuō)明本文研制的彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)具有較好的快速響應(yīng)性能及穩(wěn)定性。 圖5 彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)仿真結(jié)果 2.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) 在室內(nèi)仿真測(cè)試基礎(chǔ)上,分別在四川盆地試驗(yàn)井A和延長(zhǎng)油田生產(chǎn)井B進(jìn)行礦場(chǎng)試驗(yàn),在實(shí)際鉆井作業(yè)中驗(yàn)證主控程序的響應(yīng)速度和控制精度,取得了良好試驗(yàn)效果。以四川盆地試驗(yàn)井A為例對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。該試驗(yàn)井位于四川盆地川西坳陷德陽(yáng)向斜南坡,滑動(dòng)鉆進(jìn)采用的鉆具組合為:φ215.90 mmPDC鉆頭+φ171.45 mm螺桿馬達(dá)(1.5°)+轉(zhuǎn)換接頭+浮閥+φ171.45 mm無(wú)磁鉆鋌×1根+φ171.45 mmMWD+轉(zhuǎn)換接頭+φ171.45 mm無(wú)磁鉆鋌×1根+轉(zhuǎn)換接頭+φ127.00 mm加重鉆桿×20根+φ158.75 mm震擊器+φ127.00 mm鉆桿。 2.2.1 滑動(dòng)鉆進(jìn)工況分析 滑動(dòng)鉆進(jìn)工況下,A井初始井深825.3 m,井斜9°,工具面設(shè)定值10°,作業(yè)過程中工具面、頂驅(qū)角度及游車位置情況如圖6所示。從工具面位置圖可以看出,初始時(shí)刻工具面為-150°,150 s后鉆頭接觸井底,導(dǎo)致工具面偏轉(zhuǎn)-40°以上;隨后主控程序逐步調(diào)整頂驅(qū)角度,并在525 s時(shí)將工具面控制到設(shè)定值10°,自鉆頭觸井底至糾偏到位共耗時(shí)375 s。從頂驅(qū)角度位置圖可以看出,滑動(dòng)鉆進(jìn)過程中頂驅(qū)角度在220°~240°范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)整,使得工具面始終穩(wěn)定在10°左右,偏差約±10°。從游車位置圖可以看出,在3 700 s左右時(shí)進(jìn)行了短起下作業(yè)活動(dòng)鉆具,工具面在短暫波動(dòng)后(±20°)迅速被主控程序穩(wěn)定至設(shè)定值附近。由此可見,該井整個(gè)鉆進(jìn)過程中彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)在控制指令下響應(yīng)迅速,且穩(wěn)定性良好。 2.2.2 托壓工況分析 托壓工況下,A井初始井深798.6 m,井斜6°,工具面設(shè)定值0°,作業(yè)過程中工具面、頂驅(qū)角度及游車位置情況如圖7所示。在本段鉆進(jìn)過程中,鉆遇地層較差,鉆具沿程摩阻很大,托壓現(xiàn)象嚴(yán)重。為了防止鉆具粘卡,順利施加鉆壓,滑動(dòng)鉆進(jìn)過程中共短起下6次,導(dǎo)致工具面波動(dòng)劇烈(圖7)。彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)在主控程序作用下對(duì)頂驅(qū)角度自動(dòng)調(diào)整多次,使得工具面基本控制在設(shè)定值附近±20°范圍內(nèi),整個(gè)鉆進(jìn)過程中工具面沒有發(fā)散(圖7)。托壓工況試驗(yàn)結(jié)果表明,所研制的彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)能夠在鉆進(jìn)工況復(fù)雜的情況下對(duì)工具面進(jìn)行有效調(diào)整,滿足鉆進(jìn)要求。 圖6 滑動(dòng)鉆進(jìn)工況下試驗(yàn)井A滑動(dòng)鉆進(jìn)試驗(yàn)結(jié)果 圖7 托壓工況下試驗(yàn)井A滑動(dòng)鉆進(jìn)試驗(yàn)結(jié)果 基于頂驅(qū)和MWD系統(tǒng),研制了一套彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)了采用彎角馬達(dá)自動(dòng)控制工具面的鉆井方法。仿真測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,所研制的彎角馬達(dá)工具面動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)能夠在滑動(dòng)鉆進(jìn)及托壓等復(fù)雜工況下對(duì)工具面進(jìn)行有效控制調(diào)整,響應(yīng)速度及穩(wěn)定性較好,具有較好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。 [1] KAM W L,JEFF H. 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A new type of dynamic control system for tool-face is designed based on the conventional TDS and MWD system to overcome the problem. The new system can judge the severity of tool-face shifting and send instructions to adjust TDS’s angle automatically, and thus realizes real-time monitoring and automatic control of the tool-face during continuous sliding drilling operations. Simulation and field tests showed that the system has good performance in sliding drilling operations with quick response and favorable stability, and the tool-face can be controlled within the target angle ±10° in the pilot test. The control system presented in this paper has great potential and applications in the future. bent-housing motor; tool-face; automatic control; top drive; sliding drilling; field test 1673-1506(2016)06-0077-05 10.11935/j.issn.1673-1506.2016.06.013 曹硯鋒,男,高級(jí)工程師,2001年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院油氣井工程專業(yè),獲碩士學(xué)位,主要從事海上油氣田鉆完井方案設(shè)計(jì)和技術(shù)研究工作。地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮南街6號(hào)院(郵編:100028)。E-mail:caoyf@cnooc.com.cn。 TE243 A 2015-12-20 改回日期:2016-05-09 *“十二五”國(guó)家科技重大專項(xiàng)“多枝導(dǎo)流適度出砂技術(shù)(編號(hào):2011ZX05024-003)”部分研究成果。2 仿真測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)分析
3 結(jié)論