【摘要】本文通過對(duì)循環(huán)流化床鍋爐及鍋爐已投產(chǎn)生物質(zhì)電廠除渣系統(tǒng)進(jìn)行充分調(diào)研,同時(shí)對(duì)生物質(zhì)燃料特性進(jìn)行充分分析,針對(duì)除渣系統(tǒng)的實(shí)際情況,制定本改造方案,以徹底解決除渣系統(tǒng)存在問題,改變鍋爐主機(jī)受制于輔機(jī)的現(xiàn)狀,確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,提高鍋爐機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
【關(guān)鍵詞】生物質(zhì)電廠;鍋爐排渣;存在問題;改造方案;效果分析
1、原輸渣系統(tǒng)簡介
我公司鍋爐排渣采用固定式排渣,除渣系統(tǒng)如圖1所示,主要包括冷渣器、輸渣刮板機(jī)、輸渣斗式提升機(jī)和渣倉等主要設(shè)備,高溫爐渣由A、B兩側(cè)落渣管進(jìn)入冷渣器,在落渣管進(jìn)口與冷渣器之間設(shè)有電動(dòng)插板門,冷渣器將高溫爐渣冷卻后排至輸渣刮板機(jī),輸送至斗式提升機(jī),由斗式提升機(jī)輸送至渣倉。
2、原輸渣系統(tǒng)存在問題
2.1 原輸渣系統(tǒng)存在問題
自我公司#1、2機(jī)組投運(yùn)以來,由于除渣系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,無法滿足鍋爐排渣需求,目前我公司#1、2爐排渣系統(tǒng)存在主要問題如下:
2.1.1 冷渣器堵塞嚴(yán)重,排渣量逐漸減小,且堵塞后無法疏通
我公司冷渣器為多管式冷渣器,其外形如圖2所示,高溫?zé)嵩蛇M(jìn)渣口進(jìn)入冷渣器,冷卻后的低溫渣由除渣口排出,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。其內(nèi)部為多管式,由多個(gè)六邊形管道組成,管道通徑約80mm,且在管道內(nèi)壁上焊接有加強(qiáng)換熱的肋片,由于爐渣內(nèi)含有較多大塊石塊,極易卡在管道內(nèi)造成冷渣器內(nèi)部堵塞,排渣量逐漸減小,我公司設(shè)計(jì)最大出力為4t/h,目前由于內(nèi)部堵塞排渣量已不足1t/h,無法滿足鍋爐正常排渣的需求。而且,由于該冷渣器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),無檢修空間,僅在出渣口端設(shè)計(jì)有檢修孔,在冷渣器堵塞后,只能由打開檢修孔進(jìn)行疏通,部分通道堵塞后根本無法疏通。
目前,我公司鍋爐排渣只能依靠冷渣器進(jìn)口旁路排放高溫?zé)嵩?,由人工拉渣至渣?chǎng),通過噴水降溫,然后拉至場(chǎng)外,人工排放高溫?zé)嵩嬖趪?yán)重的安全隱患,而且排渣成本較高,同時(shí),大量高溫爐渣的熱量難以回收,不利于機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2.1.2 冷渣器進(jìn)渣口漏灰嚴(yán)重
鍋爐排渣管與冷渣器進(jìn)口為套管連接,僅有一金屬密封環(huán)密封,密封效果較差,在落渣時(shí),冷渣器及落渣管為正壓,套管處漏灰嚴(yán)重。
2.1.3 冷渣器冷卻水分配接頭漏水嚴(yán)重
冷渣器冷卻水分配接頭為動(dòng)靜結(jié)合部,動(dòng)靜結(jié)合部分易磨損漏水,如圖4所示。
2.1.4 輸渣刮板機(jī)出力不足,且故障率較高
刮板機(jī)最大出力設(shè)計(jì)為4t/h,而兩臺(tái)冷渣器最大出力為8t/h,當(dāng)入爐燃料為樹皮、樹頭時(shí),由于燃料中含有不可燃物較多,排渣量較大,此時(shí),刮板機(jī)無法將冷渣器排出的爐渣輸送至斗提機(jī),造成刮板機(jī)堵塞,致使整個(gè)除渣系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。另外,爐渣經(jīng)常含有較大石塊及其他不可燃物,由冷渣器排出后進(jìn)入刮板機(jī),經(jīng)常造成刮板機(jī)卡死,或造成刮板機(jī)斷鏈,故障率較高。
由現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況分析,由于生物質(zhì)燃料中不可避免會(huì)攜帶部分大塊不可燃物,刮板機(jī)在輸送過程中易卡死,所以,在我公司除渣系統(tǒng)輸渣部分不易采用刮板輸送。
2.1.5 落渣管電動(dòng)門動(dòng)作不靈活
落渣管上設(shè)計(jì)有電動(dòng)閘板門,由于爐渣溫度較高,造成電動(dòng)頭頻繁故障,同時(shí),閘板材質(zhì)為Q235,高溫情況下易發(fā)生變形,造成閘板門卡死,開關(guān)極其困難,無法實(shí)現(xiàn)隔離高溫爐渣,檢修下游設(shè)備的目的。
3、輸渣系統(tǒng)技術(shù)改造設(shè)計(jì)方案
通過對(duì)凱迪電力生物質(zhì)電廠和燃煤電廠循環(huán)流化床鍋爐除渣系統(tǒng)進(jìn)行充分調(diào)研,同時(shí),針對(duì)我公司除渣系統(tǒng)存在問題,以及我公司燃料特性,制定除渣系統(tǒng)研究設(shè)計(jì)改造方案:
3.1 原多管式冷渣器設(shè)計(jì)采用滾筒式冷渣器
滾筒式冷渣器其滾筒直徑為1.65m,內(nèi)部空間大,大塊渣塊、石塊及其他不可燃雜質(zhì)進(jìn)入冷渣器后,不會(huì)造成冷渣器內(nèi)部堵塞,在冷渣器進(jìn)渣管采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),避免由于大塊石塊在冷渣器進(jìn)渣管造成卡澀,可實(shí)現(xiàn)最大允許入料粒度可達(dá)150mm,由于生物質(zhì)燃料收集過程中不可避免夾雜少量石塊及其他不可燃雜質(zhì),滾筒冷渣器可徹底解決由于大塊石塊及不可燃雜質(zhì)造成冷渣器堵塞無法排渣的問題,可以滿足鍋爐正常排渣的需求。由于受我公司鍋爐0m空間位置限制,采用膜式水冷滾筒冷渣器,同時(shí)冷渣器內(nèi)部采用分倉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),大大減小了冷渣器體積,保證足夠的安裝空間。膜式水冷滾筒冷渣器滾筒由膜式水冷壁組成,同時(shí)冷渣器內(nèi)部采用分倉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),大大增加了換熱面積,在減小冷渣器體積及確保冷渣器出力的同時(shí)保證排渣溫度在80℃左右。
冷渣器增加負(fù)壓風(fēng)吸塵管,負(fù)壓風(fēng)管接至鍋爐空氣預(yù)熱器與省煤器之間,使冷渣器內(nèi)部形成微負(fù)壓,確保內(nèi)部粉塵不外揚(yáng)。
經(jīng)實(shí)際測(cè)算,目前我公司鍋爐排渣量約為4t/h,為滿足鍋爐正常排渣的要求,改造后滾筒冷渣器設(shè)計(jì)出力為6t/h,每臺(tái)鍋爐配2臺(tái)冷渣器,確保在1臺(tái)冷渣器故障的情況,另外一臺(tái)冷渣器依然可以滿足鍋爐排渣的正常需求。
3.2 冷渣器進(jìn)、出口增加事故排渣旁路
為保證冷渣器故障時(shí)鍋爐正常排渣的需求,在冷渣器進(jìn)渣管上增加事故排渣旁路,當(dāng)冷渣器故障時(shí),由事故排渣管排放熱渣,同時(shí),為保證冷渣器下游輸渣設(shè)備故障時(shí)不影響鍋爐正常排渣,在冷渣器出口增設(shè)事故排渣旁路,當(dāng)下游設(shè)備故障時(shí),可由冷渣器出口事故排渣旁路排冷渣。
3.3 原輸渣刮板機(jī)設(shè)計(jì)為鏈斗輸送機(jī)
由于生物質(zhì)燃料收集過程中不可避免夾雜少量石塊及其他不可燃雜質(zhì),極易造成刮板機(jī)卡澀、卡死斷鏈等故障,根據(jù)已國內(nèi)已投產(chǎn)生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組經(jīng)驗(yàn),刮板機(jī)并不適合作為生物質(zhì)電廠輸渣設(shè)備。
通過調(diào)研分析,同時(shí)針對(duì)我公司生物質(zhì)燃料具體特性,改原刮板輸送機(jī)為鏈斗輸送機(jī),鏈斗輸送機(jī)在輸送物料的過程中,物料與鏈斗不發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),不會(huì)造成鏈斗卡澀、卡死及斷鏈等故障。
3.4 將原刮板機(jī)基礎(chǔ)向下挖2m,作為鏈斗輸送機(jī)基礎(chǔ)
由于滾筒冷渣器體積較大,出渣口已基本位于0m,將原刮板機(jī)基礎(chǔ)向下挖2m,但鏈斗輸送機(jī)中心線與原刮板機(jī)中心相同,不發(fā)生改變。
3.5 更換落渣管插板門
更換原落渣管插板門,選擇耐熱鋼材質(zhì)插板門,避免由于高溫造成門板變形卡澀,動(dòng)作不靈活,同時(shí),插板門采用外置密封形式,可是門板與框架留有充足熱膨脹間隙,確保插板門受熱后開關(guān)靈活。另外改插板門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過加長連桿將氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)原理落渣管高溫環(huán)境,改善氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的工作環(huán)境,確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4、改造效果分析
4.1 滾筒式冷渣器其滾筒直徑為1.65m,內(nèi)部空間大,大塊渣塊、石塊及其他不可燃雜質(zhì)進(jìn)入冷渣器后,不會(huì)造成冷渣器內(nèi)部堵塞,在冷渣器進(jìn)渣管采用特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),避免由于大塊石塊在冷渣器進(jìn)渣管造成卡澀,可實(shí)現(xiàn)最大允許入料粒度可達(dá)150mm。設(shè)計(jì)改造后滾筒冷渣器出力約為6t/h,每臺(tái)鍋爐配2臺(tái)冷渣器,約12t/h,滿足鍋爐排渣需求。
4.2 設(shè)計(jì)排渣溫度約為80℃:冷渣器內(nèi)部采用分倉結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),大大增加了換熱面積,排渣溫度約為80℃。
4.3 鏈斗輸送機(jī)采用支撐滾輪與傳動(dòng)鏈條分開的形式設(shè)計(jì),減少阻力,同時(shí)在鏈斗機(jī)傾角處采用導(dǎo)軌形式,確保轉(zhuǎn)角順暢,增加設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。鏈斗輸送機(jī)在輸送物料的過程中,物料與鏈斗不發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),不會(huì)發(fā)生由于石塊卡死鏈斗機(jī)等故障問題。同時(shí),鏈斗輸送機(jī)實(shí)現(xiàn)全封閉設(shè)計(jì),避免揚(yáng)塵,徹底改變鍋爐0m衛(wèi)生狀況,鏈斗輸送機(jī)出力約15t/h,滿足冷渣器排渣需求。
4.4 改造前#1、2爐排渣基本采用人工排高溫?zé)嵩?,再拉至渣?chǎng),噴水降溫后裝車?yán)翉S外,每臺(tái)爐排渣人員分4個(gè)班組,每個(gè)班組共9人,其中排渣、拉渣至渣場(chǎng)6人,捅渣人員3人,渣場(chǎng)熱渣淋水降溫4人,清渣拉至場(chǎng)外需2臺(tái)小型鏟車及4臺(tái)農(nóng)用拖拉機(jī),每月#1、2爐排渣人工費(fèi)約35萬元。
4.5 改造后預(yù)計(jì)除渣系統(tǒng)電機(jī)總功率約30KW,每月電耗成本約22000元,加設(shè)備維護(hù)費(fèi)用預(yù)計(jì)3萬元。除渣系統(tǒng)改造后,冷卻爐渣直接進(jìn)入渣倉,由渣倉排放至汽車直接拉至廠外處理,拉渣不需費(fèi)用,改造后預(yù)計(jì)除渣系統(tǒng)運(yùn)營成本預(yù)計(jì)3萬元。
5、結(jié)語
發(fā)電機(jī)組鍋爐輸渣系統(tǒng)研究和應(yīng)用實(shí)施后可實(shí)現(xiàn)冷渣器無堵塞,整個(gè)排渣、冷渣、輸渣過程無需任何人工干預(yù),鍋爐排渣可以通過冷渣器、鏈斗機(jī)、提升機(jī)實(shí)現(xiàn)連續(xù)、間斷的穩(wěn)定排渣,在整過排、輸過程均能把控制粉塵不外揚(yáng),能徹底解決了傳統(tǒng)生物質(zhì)鍋爐輸渣系統(tǒng)存在的問題,突破生物質(zhì)鍋爐排渣系統(tǒng)的技術(shù)難點(diǎn),大大促進(jìn)了生物質(zhì)鍋爐排渣技術(shù)的發(fā)展。
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