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      基于新型風(fēng)粉在線監(jiān)測的鍋爐精細(xì)調(diào)平及優(yōu)化技術(shù)

      2016-04-18 04:56:38呂宏彪聶濤黃孝彬梁龍飛
      綜合智慧能源 2016年11期
      關(guān)鍵詞:調(diào)平磨煤機(jī)燃燒器

      呂宏彪,聶濤,黃孝彬,梁龍飛

      (1.國電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,鄭州 450016;2.國電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南平頂山 467312;3.華北電力大學(xué)多相流及燃燒過程檢測與控制研究所,北京 102206;4.北京華清茵藍(lán)科技有限公司,北京 100085)

      基于新型風(fēng)粉在線監(jiān)測的鍋爐精細(xì)調(diào)平及優(yōu)化技術(shù)

      呂宏彪1,聶濤2,黃孝彬3,梁龍飛4

      (1.國電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,鄭州 450016;2.國電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南平頂山 467312;3.華北電力大學(xué)多相流及燃燒過程檢測與控制研究所,北京 102206;4.北京華清茵藍(lán)科技有限公司,北京 100085)

      長期以來,一次風(fēng)粉的精細(xì)測量和控制在電廠應(yīng)用有限,導(dǎo)致風(fēng)粉的調(diào)整十分粗放,很大程度上制約了鍋爐燃燒優(yōu)化及調(diào)整的效果。以魯陽電廠#1鍋爐為例,介紹了采用新型風(fēng)粉精確測量系統(tǒng)、風(fēng)粉均衡調(diào)整的技術(shù),實(shí)現(xiàn)了鍋爐制粉系統(tǒng)的精細(xì)調(diào)控和均衡燃燒,再熱器等受熱面壁溫偏差明顯減少,CO生成量大幅下降,燃燒后煙氣CO,NO x,O2在爐膛截面分布均勻,對(duì)脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行、節(jié)能減排都起到了重要作用。

      風(fēng)粉監(jiān)測;風(fēng)粉調(diào)平;燃燒優(yōu)化;風(fēng)煤比

      0 引言

      一次風(fēng)粉的流速、濃度的精細(xì)控制及均勻分配是優(yōu)化燃燒和實(shí)現(xiàn)低NOx排放的首要條件,對(duì)鍋爐的可靠性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保運(yùn)行有著非常重要的意義,但是熱態(tài)條件下因缺乏精確的測量和調(diào)整手段,燃燒失衡問題一直存在。

      隨著鍋爐容量和爐膛尺寸的不斷加大,不均衡燃燒的情況越來越嚴(yán)重。燃燒不均衡、風(fēng)煤比差成為制約燃燒性能提升的關(guān)鍵問題。

      傳統(tǒng)風(fēng)粉測量采用皮托管進(jìn)行測量[1],主要測量的是送粉管道中一次風(fēng)的風(fēng)速,該種設(shè)備具有如下缺點(diǎn):(1)測量設(shè)備易磨損;(2)常因煤粉堵塞測量設(shè)備造成測量不準(zhǔn)確;(3)增加吹掃裝置后維護(hù)量大。

      1 背景

      電廠采用的傳統(tǒng)風(fēng)粉調(diào)整設(shè)備為可調(diào)縮孔[2],該設(shè)備有以下缺點(diǎn):殼體積粉,易卡澀;長時(shí)間積粉自燃;磨損失效;調(diào)節(jié)線性不好。

      為了解決風(fēng)粉分配不均,實(shí)現(xiàn)各燃燒器功率的均衡調(diào)整和控制,最終改善鍋爐燃燒性能,魯陽電廠#1鍋爐于2015年5月實(shí)施了基于在線監(jiān)控的燃燒器功率調(diào)平及優(yōu)化項(xiàng)目。

      2 鍋爐燃燒存在的問題

      國電投平頂山魯陽電廠#1機(jī)組1 030MW鍋爐DG3000/26.15-Ⅱ1型鍋爐為高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、運(yùn)轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)∏型鍋爐。

      該鍋爐存在以下問題:

      (1)磨煤機(jī)出口一次風(fēng)粉管道長度差異巨大,導(dǎo)致風(fēng)粉沿爐膛寬度方向分布不均;

      (2)母管至支管的一分二風(fēng)粉分配器的使用,導(dǎo)致支管之間的風(fēng)粉不均勻。

      上述情況又造成沿爐膛寬度方向燃燒器輸出功率分布嚴(yán)重不均、爐內(nèi)熱負(fù)荷偏差大、局部燃燒惡化、兩側(cè)煙溫汽溫偏差大、燃燒器配風(fēng)困難等問題,嚴(yán)重影響鍋爐燃燒的經(jīng)濟(jì)環(huán)保和運(yùn)行安全問題[3]。

      3 解決方案及改造情況

      鍋爐風(fēng)粉精細(xì)在線監(jiān)測調(diào)平及優(yōu)化系統(tǒng)采用領(lǐng)先的非接觸、陣列式靜電傳感器,共計(jì)48套,分別安裝在6臺(tái)磨煤機(jī)的一次風(fēng)管支管上,能夠?qū)崿F(xiàn)一次風(fēng)煤粉流動(dòng)參數(shù)的在線測量;在各磨煤機(jī)及風(fēng)粉管道上加裝煤粉流速、濃度調(diào)整等設(shè)備,用于實(shí)現(xiàn)各燃燒器出口的煤粉濃度、流速在線可調(diào)可控;調(diào)平鍋爐各燃燒器的輸出功率和風(fēng)煤比,實(shí)現(xiàn)燃料數(shù)量和風(fēng)量的均勻控制及風(fēng)煤比優(yōu)化控制,從而改善鍋爐燃燒的性能。風(fēng)粉在線監(jiān)測及調(diào)平控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      (1)全截面非接觸式煤粉流速濃度測量系統(tǒng)。

      魯陽電廠#1鍋爐風(fēng)粉在線監(jiān)測系統(tǒng)采用全截面、非接觸式煤粉流速濃度測量技術(shù),對(duì)流經(jīng)管道的煤粉進(jìn)行全截面的感應(yīng)和測量,精確可靠地測量每個(gè)管道中煤粉的流速、濃度等參數(shù)。

      圖1 風(fēng)粉在線監(jiān)測及調(diào)平控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

      該技術(shù)有以下優(yōu)點(diǎn)。

      1)非接觸式測量:測量探頭無任何部分侵入流體,對(duì)流體無任何擾動(dòng),最大可能地減少煤粉沖擊的磨損,可靠性極高。

      2)全截面準(zhǔn)確測量:煤粉流被傳感器完全包覆,可準(zhǔn)確可靠地測量整個(gè)管道截面的風(fēng)粉流動(dòng)狀態(tài)。

      3)陣列式靜電傳感設(shè)計(jì):針對(duì)風(fēng)粉流動(dòng)的復(fù)雜性,陣列式設(shè)計(jì)可獲得更加穩(wěn)定可靠的測量結(jié)果[4-5]。

      4)本質(zhì)安全:根據(jù)煤粉的自身的帶電特性進(jìn)行測量,無任何能量注入管道,安全環(huán)保。

      5)近零維護(hù)量:日常維護(hù)量幾近為零。

      監(jiān)測系統(tǒng)的安裝位置為#1鍋爐48個(gè)燃燒器前段較長垂直管道或水平管道處。圖2所示為風(fēng)粉在線測量系統(tǒng)現(xiàn)場安裝圖。

      圖2 陣列式靜電傳感器的安裝圖

      (2)磨煤機(jī)出口煤粉濃度均勻調(diào)整控制。針對(duì)磨煤機(jī)出口粉量分配不均,導(dǎo)致各一次風(fēng)輸粉管道內(nèi)煤粉濃度不均的問題,對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行改造。安裝并應(yīng)用了基于CFD仿真設(shè)計(jì)的煤粉濃度均衡調(diào)整裝置,通過改變分離器上方風(fēng)粉動(dòng)力場的分布對(duì)出口粉量的大小進(jìn)行調(diào)節(jié),進(jìn)而調(diào)節(jié)進(jìn)入各一次風(fēng)粉管道內(nèi)的煤粉濃度。

      (3)磨煤機(jī)出口煤粉流速均衡調(diào)整控制。為解決從磨煤機(jī)出口多個(gè)輸出管路中的空氣和煤粉燃料在熱態(tài)下的阻力均衡問題,魯陽電廠#1機(jī)組安裝了風(fēng)粉平衡調(diào)整設(shè)備。通過改變磨煤機(jī)出口的差壓來平衡各管道的流動(dòng)阻力,達(dá)到燃燒器出口煤粉流速的均衡。

      (4)燃燒器功率調(diào)平控制系統(tǒng)?;诿悍哿魉贊舛鹊臏y量數(shù)據(jù),對(duì)煤粉流速、流量偏差大的管道進(jìn)行調(diào)整,使所有管道的風(fēng)粉濃度、流速均在設(shè)定的偏差范圍內(nèi)。

      (5)配風(fēng)優(yōu)化控制。以風(fēng)粉調(diào)平為基礎(chǔ),優(yōu)化燃燒器二次風(fēng)配風(fēng)方式,實(shí)現(xiàn)風(fēng)量和煤量的最佳風(fēng)煤比控制。

      4 系統(tǒng)的應(yīng)用效果

      4.1 煤粉濃度調(diào)平控制情況

      機(jī)組配置6臺(tái)中速磨煤機(jī),每臺(tái)磨煤機(jī)配置4根一次風(fēng)主管,進(jìn)燃燒器前每根主管經(jīng)一分二分配器分為2根支管,每臺(tái)磨煤機(jī)共計(jì)8根一次風(fēng)支管。以A磨煤機(jī)為例,調(diào)整前,A磨煤機(jī)出口主管的煤粉分配情況如圖3所示。

      調(diào)平后,煤粉濃度調(diào)整后的取粉試驗(yàn)結(jié)果與調(diào)整前的取粉試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。

      圖3 A磨煤機(jī)一次風(fēng)主管煤粉分配

      圖4 A磨煤機(jī)調(diào)平前后試驗(yàn)粉量分配

      圖3、圖4對(duì)比可以看出:A磨煤機(jī)主管的煤粉流量分配偏差得到明顯的改善,各主管間的煤粉分配由原來的最大偏差7%降低到基本平衡的狀態(tài)。根據(jù)煤粉流量分配在線測量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,煤粉分配的實(shí)測情況和監(jiān)測系統(tǒng)表盤指示基本吻合,這也進(jìn)一步驗(yàn)證了煤粉分配測量結(jié)果的有效性。從調(diào)試的過程反映出,當(dāng)煤粉分配平衡后,各支管的煤粉流速基本平衡,也印證了濃度調(diào)整平衡的本質(zhì)作用。

      4.2 燃燒器出口煤粉流速調(diào)平效果

      試驗(yàn)對(duì)A-F磨煤機(jī)進(jìn)行反復(fù)調(diào)平后,單個(gè)管道的流速相對(duì)偏差可控制在很小范圍以內(nèi),各磨煤機(jī)各管道煤粉流速與平均流速的平均偏差可控制在1%~5%。煤粉流速調(diào)平試驗(yàn)表明,煤粉流速調(diào)整裝置對(duì)煤粉流速具有明顯的調(diào)整作用和良好的特性。

      4.3 對(duì)鍋爐燃燒均勻性的改善效果

      (1)再熱器、過熱器等受熱面壁溫偏差維持在很小的范圍內(nèi)(20℃左右);

      (2)鍋爐主熱蒸汽、再熱蒸汽溫度能夠達(dá)到額定值,且減溫水具有一定調(diào)節(jié)裕量。

      (3)低過煙道A,B側(cè)煙溫偏差維持在較低水平,低壓再熱器入口煙氣溫度偏差從61℃降至24℃。

      (4)優(yōu)化調(diào)整前煙氣含氧量的數(shù)據(jù)差異明顯,部分煙氣含氧量測點(diǎn)因CO過高而顯示異常。風(fēng)粉調(diào)平及均衡配風(fēng)優(yōu)化后,煙氣含氧量測點(diǎn)絕大部分時(shí)間處于正常和差異不大的情況,表明鍋爐截面上煙氣含氧量分布變均勻,爐內(nèi)燃燒工況顯著改善,各燃燒器燃燒均勻,無明顯的缺氧情況存在,CO含量排放顯著降低且分布均勻。優(yōu)化前994MW負(fù)荷工況CO分布如圖5所示,優(yōu)化后994MW負(fù)荷工況CO分布如圖6所示,其中A1~A8,B1~B8分別表示省煤器出口A,B側(cè)各8個(gè)測點(diǎn)的CO值。

      圖5 優(yōu)化前994MW負(fù)荷工況CO分布

      圖6 優(yōu)化后994MW負(fù)荷工況CO分布

      4.4 燃燒效率的明顯提升

      風(fēng)粉調(diào)平及優(yōu)化調(diào)整前的基準(zhǔn)工況數(shù)據(jù)表明,由于鍋爐的風(fēng)粉不均,燃燒處于惡化狀態(tài),飛灰可燃物達(dá)到2.74%,排煙平均CO濃度高達(dá)2mL/L,950 MW下實(shí)測鍋爐效率僅為91.70%。

      在制粉系統(tǒng)風(fēng)粉調(diào)平及優(yōu)化配風(fēng)后,大幅改善了鍋爐燃燒,緩解了局部燃燒惡化的情況,有效抑制了CO的濃度。煙氣中局部CO排放濃度由調(diào)整前的超量程值(單點(diǎn)>10mL/L)降低至0.500mL/L以內(nèi),鍋爐的灰渣可燃物含量也有一定的降低,其中僅CO產(chǎn)生的化學(xué)未燃盡熱損失項(xiàng),優(yōu)化后就降低了0.62%,灰渣可燃物降低約減少未燃碳熱損失0.2%。

      5 結(jié)束語

      經(jīng)過優(yōu)化,本項(xiàng)目很好地解決了燃燒器出口粉量和風(fēng)量的均衡控制,實(shí)現(xiàn)了各燃燒器出口的煤粉濃度、煤粉流速在線可調(diào)可控;優(yōu)化了燃燒器配風(fēng),極大地改善了各燃燒器之間的風(fēng)粉偏差和風(fēng)煤比,使?fàn)t內(nèi)燃燒狀況和鍋爐燃燒性能得到了顯著提升。項(xiàng)目的成功實(shí)踐將為類似項(xiàng)目鍋爐燃燒改造提供一條行之有效的新途徑。

      [1]張鑫涌.鍋爐一、二次風(fēng)速及一次風(fēng)粉在線監(jiān)測系統(tǒng)在電廠中的應(yīng)用[J].電站輔機(jī),1999(3):26-32.

      [2]尹靜.電站鍋爐一次風(fēng)煤粉濃度測量方法的研究與應(yīng)用[J].儀器儀表學(xué)報(bào),2003,24(S2):27-28.

      [3]李光輝.電廠鍋爐一次風(fēng)煤粉濃度測量系統(tǒng)研究[D].南京:南京理工大學(xué),2007.

      [4]許傳龍,湯光華,楊道業(yè),等.氣固兩相流顆粒速度的靜電感應(yīng)空間濾波測量方法[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2007,27(26):84-89.

      [5]付飛飛,許傳龍,王式民等.基于陣列式靜電傳感器的密相力輸送煤粉顆粒運(yùn)動(dòng)特性分析[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào),2013,43(3):536-541.

      (本文責(zé)編:劉炳鋒)

      TV 222

      B

      1674-1951(2016)11-0035-03

      呂宏彪(1983—),男,河南平頂山人,高級(jí)工程師,從事燃煤發(fā)電廠鍋爐運(yùn)行及節(jié)能降耗方面的研究和應(yīng)用方面的工作(E-mail:18538163820@163.com)。

      聶濤(1975—),男,湖南益陽人,高級(jí)工程師,從事發(fā)電廠熱工過程控制方面的工作(E-mail:754106124@qq.com)。

      黃孝彬(1977—),男,云南曲靖人,副教授,工學(xué)博士,從事電站鍋爐燃燒運(yùn)行優(yōu)化研究方面的工作(E-mail:binhuangcn@126.com)。

      梁龍飛(1989—),男,河北藁城人,工程師,工學(xué)碩士,從事氣固兩相流測量的研究和應(yīng)用方面的工作(E-mail:18510047440@163.com)。

      2016-10-14;

      2016-10-18

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