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      逐孔起爆和間隔裝藥技術(shù)在某礦山的應(yīng)用

      2016-04-16 05:13:54張松濤李祥龍黃永輝
      中國錳業(yè) 2016年1期

      張松濤,李祥龍,黃永輝

      (1. 昆明理工大學(xué) 國土資源工程學(xué)院,云南 昆明 650093;2. 昆明理工大學(xué) 電力工程學(xué)院,云南 昆明 650093)

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      逐孔起爆和間隔裝藥技術(shù)在某礦山的應(yīng)用

      張松濤1,李祥龍1,黃永輝2

      (1. 昆明理工大學(xué) 國土資源工程學(xué)院,云南 昆明650093;2. 昆明理工大學(xué) 電力工程學(xué)院,云南 昆明650093)

      摘要:結(jié)合某石灰石礦的生產(chǎn)實(shí)踐,闡述了逐孔起爆和空氣間隔裝藥技術(shù)的作用原理和爆破參數(shù)的選擇。工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明:該礦采用中部空氣間隔裝藥技術(shù)后,可以顯著降低炸藥單耗,合理控制礦石粒度25~55 mm的比例,顯著提高了電鏟裝車效率,為其他相似礦山開采提供參考。

      關(guān)鍵詞:臺階深孔爆破;空氣間隔裝藥;炸藥單耗;大塊率

      1礦山爆破概述

      目前,我國礦山企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要途徑之一就是減少爆破作業(yè)的炸藥消耗。為了節(jié)省爆破成本,國內(nèi)外學(xué)者提出了3種空氣間隔裝藥技術(shù)[1-3],分別為徑向不耦合裝藥技術(shù)、中部空氣間隔裝藥技術(shù)和孔底空氣間隔裝藥技術(shù)。大量的礦山生產(chǎn)實(shí)踐表明,空氣間隔裝藥技術(shù)可以極大地改善爆破效果及巖渣堆積形態(tài)。

      某石灰石礦屬于中型山坡露天開采礦山,現(xiàn)年生產(chǎn)礦石200萬t,采場臺階高度12 m,臺階坡面角70(°),采用KQ-150型潛孔鉆機(jī)穿孔,孔徑為150 mm,傾角90(°),采用4 m3電鏟鏟裝。礦段賦存于船山組地層,沿走向長1 400 m,傾角25(°)~45(°)。礦石主要為微粒結(jié)構(gòu),塊狀和條帶狀構(gòu)造,巖石普氏系數(shù)f=4~6。礦區(qū)外圍200~300 m有部分民房、高壓輸電線路等建筑物,環(huán)境條件較為復(fù)雜。礦山自投產(chǎn)以來,在裝藥上采用連續(xù)柱狀裝藥結(jié)構(gòu),這樣使得中下部裝藥量偏多,藥柱重心偏下,造成以下幾個問題:

      1) 底部粉碎嚴(yán)重,粉礦(0~70 mm)產(chǎn)量上升;

      2) 孔口部位大塊較多,二次爆破量大;

      3) 壓渣爆破時,爆堆高,表面大塊高懸,危及電鏟作業(yè)安全,電鏟移動大塊時間長,裝車效率下降;

      4) 單位炸藥消耗量大,爆破成本高。

      過去典型的深孔臺階爆破采用連續(xù)耦合裝藥技術(shù),爆破后底部存在嚴(yán)重的大塊,而炮孔周圍巖石又過于粉碎,因此必須調(diào)整裝藥結(jié)構(gòu),采用空氣間隔裝藥技術(shù),既降低了爆炸應(yīng)力波的峰值壓力,又延長了應(yīng)力的作用時間,從而保證了良好的爆破效果[4]。

      2間隔裝藥技術(shù)應(yīng)用

      2.1空氣間隔裝藥爆破機(jī)理

      炸藥爆炸產(chǎn)生的沖擊波在炮孔堵頭和炮孔底部發(fā)生反射形成應(yīng)力波,加上爆生氣體形成的應(yīng)力波共同作用于巖石。當(dāng)兩種應(yīng)力波疊加超過巖石的動抗拉強(qiáng)度時,巖石的微裂隙將得到進(jìn)一步的擴(kuò)展。此后雖然爆生氣體壓力下降,但巖石受應(yīng)力波的反復(fù)作用時間延長了2~5倍,極大地提高了巖石的破碎質(zhì)量。

      2.2空氣間隔裝藥參數(shù)的確定

      1) 臺階高度(H)

      臺階高度是露天礦開采重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),直接影響穿孔效率和鏟裝效率,綜合考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和安全因素,并結(jié)合礦山的實(shí)際生產(chǎn)情況,臺階高度確定為12 m。

      2) 炮孔直徑和布置方式

      礦山現(xiàn)有穿孔設(shè)備是KQ-150型潛孔鉆機(jī),孔徑d=150 mm,垂直布孔。

      3) 底盤抵抗線(W)

      底盤抵抗線是影響露天礦深孔臺階爆破效果的一個重要參數(shù),指炮孔底部中心至臺階坡底線的水平距離。底盤抵抗線過大會出現(xiàn)根底,過小會產(chǎn)生飛石造成安全事故??砂唇?jīng)驗(yàn)公式計(jì)算:

      W=(25~45)d

      式中d——炮孔直徑,150 mm。

      根據(jù)鉆機(jī)安全作業(yè)條件校對:

      W≥hcotα+B

      式中B——從鉆孔中心至坡頂線的安全距離,取2.5 m。

      經(jīng)上述公式計(jì)算和校對,取W=6.8 m。

      4) 超深(h)

      超深可以降低裝藥中心的位置,從而有利于克服底盤抵抗線的阻力。國內(nèi)礦山的超深值一般取孔徑的8~12倍,按耦合裝藥考慮,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)取1.5 m,孔深L=13.5 m。

      5) 孔距(a)和排距(b)

      孔距是指同一排鉆孔中相鄰兩鉆孔的中心距。孔距和排距按下式計(jì)算:

      a=m×W

      b=a×sin60

      式中m——炮孔密集系數(shù),取值通常大于1.0。

      根據(jù)上面的公式計(jì)算得孔距a為7.5 m,排距b為6.5 m。

      6) 填塞長度(l)

      工程實(shí)踐中一般取l=(16~32)d,l≥0.75W,取l=5.1 m。

      7) 單孔裝藥量

      采用連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu)時,每孔裝藥量為:

      Q1=(L-L1)q=168 kg

      式中L——孔深,13.5 m;

      q——每米炮孔的裝藥量,實(shí)際取20 kg/m;

      L1——連續(xù)裝藥時的填塞長度,5.1 m。

      采用空氣間隔裝藥結(jié)構(gòu)時,每孔裝藥量為:

      Q1=(L-L1-L2)q=148 kg

      式中q——每米炮孔的裝藥量,實(shí)際取20 kg/m;

      L1——間隔裝藥時的填塞長度,4.6 m;

      L2——間隔長度,參考有關(guān)資料并經(jīng)現(xiàn)場爆破試驗(yàn)確定,中部間隔長度為1.5 m。

      顯而易見,采用空氣間隔裝藥結(jié)構(gòu),每孔可減少裝藥量20 kg。

      8) 間隔裝藥位置的確定

      中部間隔通常設(shè)在裝藥高度的1/2~2/3處(自裝藥底端算起)。炮孔中間空氣間隔裝藥如圖1所示。

      3逐孔起爆技術(shù)的應(yīng)用

      3.1逐孔起爆技術(shù)的特點(diǎn)

      逐孔起爆技術(shù)指的是處于相同爆區(qū)里的各排孔

      1 填塞巖渣; 2 起爆藥包; 3 乳化炸藥; 4 空氣間隔器

      按設(shè)計(jì)延期時間從起爆點(diǎn)依次爆破,而爆區(qū)內(nèi)的各排炮孔按另一設(shè)計(jì)延期時間由前排向后排依次傳爆。因此,爆區(qū)里相鄰各孔的起爆時間不同,其技術(shù)特點(diǎn)是:前爆孔為后爆孔增創(chuàng)一個自由面;爆炸應(yīng)力波經(jīng)自由面反射后加強(qiáng)了巖石的破碎;相鄰炮孔爆破后巖石再次碰撞,擠壓,形成二次破碎;同段爆破炸藥消耗減少,有效地降低了爆破振動。

      3.2微差間隔時間的確定

      確定合理的毫秒延期間隔時間是實(shí)現(xiàn)毫秒爆破的關(guān)鍵。根據(jù)長沙礦山研究院提出的經(jīng)驗(yàn)公式[5]:

      △t=(20~40)W/f

      式中f——巖石普氏系數(shù),f=4~6;

      W——底盤抵抗線,清除上一次爆破的爆堆后進(jìn)行爆破作業(yè)時,W取實(shí)際抵抗線,W=6.8 m。

      逐孔起爆技術(shù)的接力式網(wǎng)路中,主控排內(nèi)各相鄰孔間的延期時間為25 ms,主控列內(nèi)各相鄰孔間的延期時間為42 ms,孔內(nèi)均采用400 ms。逐孔起爆網(wǎng)路示意圖如下圖2所示,其敷設(shè)方法為:孔內(nèi)同段,地表分段。

      1 起爆點(diǎn); 2 地表延期時間; 3 孔內(nèi)延期時間

      先爆炮孔產(chǎn)生的個別飛散物可能會損壞中斷后續(xù)起爆網(wǎng)路,因此孔內(nèi)必須采用高段別毫秒延期雷管起爆,即孔內(nèi)雷管采用澳瑞凱生產(chǎn)的Exel系列長延時導(dǎo)爆管雷管5段(延期時間400 ms),繼而有效地避免了飛散物對爆破網(wǎng)路的破壞[6]。為了增強(qiáng)起爆網(wǎng)絡(luò)的可靠性,孔內(nèi)底部裝藥采用兩發(fā)Exel長延時導(dǎo)爆管雷管并聯(lián),孔內(nèi)上部裝藥可采用一發(fā)Exel長延時導(dǎo)爆管雷管,地面導(dǎo)爆管連接起爆件(延遲時間為25,42 ms)起爆[7]。

      4爆破試驗(yàn)效果

      該礦山采石場運(yùn)用空氣間隔裝藥技術(shù)進(jìn)行深孔臺階爆破工業(yè)試驗(yàn),通過一段時間的工業(yè)實(shí)踐表明,采用逐孔起爆和空氣間隔裝藥技術(shù)后的爆破效果較以往有了很大的改善。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

      1) 爆破振動效應(yīng)降低。爆區(qū)附近的民房基本不受爆破振動影響。

      2) 爆破飛石距離減小。爆破作業(yè)時,充填長度及充填質(zhì)量得到了保證,就能有效地控制飛散物距離。采區(qū)多次爆破作業(yè)均未發(fā)生飛石事故。

      3) 大塊率降低,根底減少。中深孔臺階爆破的大塊率由以往的6%~8%降低至4%~5%,爆破后幾乎看不到根底,減輕了二次破碎大塊及處理根底的工作量。

      4) 爆堆形態(tài)規(guī)整,碎巖塊度適中。粉礦量減少,其他品級產(chǎn)量上升,尤其是優(yōu)質(zhì)粒度25~55 mm產(chǎn)量提高。

      5) 礦山現(xiàn)有WK-2型電鏟,斗容2 m3,配備TR30型自卸式卡車(載重28 t),單斗裝載周期由35 s/斗降為27 s/斗,裝車周期從240 s/車減為210 s/車,電鏟作業(yè)效率得到提高。

      6) 單位炸藥消耗量由以往的0.29 kg/m3減少到0.25 kg/m3,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

      5結(jié)論

      1) 露天礦臺階深孔中部間隔裝藥爆破及斜向起爆技術(shù)不但在理論上可改善爆破效果,而且在本次爆破工業(yè)試驗(yàn)中也證明了這一點(diǎn)。

      2) 就石灰石礦而言,采用中部間隔裝藥技術(shù)可以顯著提高爆破后優(yōu)質(zhì)粒度25~55 mm的比例。

      3) 該礦山采石場深孔臺階爆破采用空氣間隔裝藥技術(shù)后,單位炸藥單耗量由原先的0.29 kg/m3降低到0.25 kg/m3,經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。

      4) 逐孔起爆技術(shù)和孔內(nèi)空氣間隔爆破技術(shù)在礦山開采中的適應(yīng)性強(qiáng),特別適合在大中型礦山推廣應(yīng)用。尤其對于周邊環(huán)境復(fù)雜的礦山,可以極大地降低爆破振動和減少飛石危害。

      參考文獻(xiàn):

      [1]黃紹鈞. 工程爆破設(shè)計(jì)[M]. 北京: 兵器工業(yè)出版社, 1996: 91-100.

      [2]鞠崇文, 嚴(yán)碧. 孔底間隔爆破技術(shù)及其應(yīng)用[J]. 爆破, 1998, 3(1): 55-59.

      [3]陳士海, 崔新壯. 水耦合裝藥與全耦合裝藥爆破效能討論[J]. 爆破, 1998, 6(2): 10-13.

      [4]解治宇, 楊育. 采用分段間隔裝藥技術(shù)提高爆破質(zhì)量及降低采礦成本[J]. 礦業(yè)工程, 2003, 1(2): 40-41.

      [5]汪旭光. 爆破設(shè)計(jì)與施工[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 2012: 782.

      [6]顏事龍, 向文. 提高非電起爆網(wǎng)路設(shè)計(jì)可靠性的途徑[J]. 爆破器材, 1998, 27(2): 27-29.

      [7]彭可貴, 尚立翔. 非電起爆網(wǎng)路在東大山鐵礦的應(yīng)用實(shí)踐[J]. 甘肅冶金, 1994, (3): 44-46.

      An Application of Hole-by-hole Blasting and Interval Charging Technique in a Mine

      ZHANG Songtao1, LI Xianglong1, HUANG Yonghui2

      (1.FacultyofLandResourceEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming,Yunnan650093,China;

      2.FacultyofElectricPowerEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming,Yunnan650093,China)

      Abstract:Based on the practical production of the limestone mine, hole-by-hole blasting and air-deck charge technology principle and the selection of blasting parameters are described. Industrial experiment results indicated that after the application of central air-deck charge technology in the mine, explosive consumption and block rate are released with ore-rock fragmentation controlled reasonable, excavator working efficiency improved, as is also a referrence to provide certain reference for other similar mining conditions of limestone mines.

      Key words:Bench deep-hole blasting; Air-deck charge; Explosive consumption; Block rate

      中圖分類號:TD235.33

      文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

      doi:10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2016.01.013

      作者簡介:張松濤(1990-),男,江西鷹潭人,碩士研究生,研究方向:工程爆破,手機(jī):18468022613,E-mail:blastly@163.com;通訊作者:李祥龍(1981-),男,云南昆明人,副教授,研究方向:工程爆破,手機(jī):13808731158,E-mail:lxl00014002@163.com.

      基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金(51304087)

      收稿日期:2015-09-21

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